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      水平井篩管分段噴射解卡工具研制與試驗

      2018-07-06 01:32:38劉言理
      石油鉆探技術(shù) 2018年3期
      關(guān)鍵詞:解卡皮碗沖砂

      劉言理

      (中國石油大港油田分公司石油工程研究院,天津 300280)

      海上油田由于井位有限,為獲得較高產(chǎn)量多采用水平井或大斜度井開發(fā),井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜。大港灘海油田埕海一區(qū)主力含油層系為沙河街組和館陶組,出砂較為嚴重,均采用懸掛篩管或礫石充填完井。目前近30%的油井篩管防砂失效,需要進行篩管打撈作業(yè),然后進行二次防砂完井。在篩管打撈過程中出現(xiàn)了篩套環(huán)空被充填礫石和地層砂堵住,導(dǎo)致篩管無法拔出的情況,常規(guī)的直井套銑打撈工藝在水平井中由于套銑筒長度過長而無法使用。因此急需研制一套水平井篩管解卡工具,實現(xiàn)水平井失效長篩管的快速打撈。沙磊等人[1-2]研究了井下液力提拉解卡打撈技術(shù),通過液壓錨定裝置和液壓拉拔裝置提高有效解卡力;李貴川等人[3-9]研究了防砂管柱水力內(nèi)切割等技術(shù),采用水力與機械聯(lián)合控制的方式對失效篩管進行切割,然后分多次打撈。但上述方法都無法實現(xiàn)對水平井較長篩管任意位置的分段解卡,無法將篩套環(huán)空中的砂清除干凈,致使篩管在打撈過程中仍存在較高的砂卡風(fēng)險;且上述打撈工具結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工成本高。為此,筆者研制了導(dǎo)流式小直徑噴射裝置和一體式多級封隔沖砂裝置,并與小直徑?jīng)_管、φ73.0 mm油管、專用吊卡等配合使用,形成了水平井篩管分段噴射解卡工藝,實現(xiàn)了水平井失效篩管的快速解卡打撈。

      1 篩管分段噴射解卡工具的研制

      1.1 導(dǎo)流式小直徑噴射裝置

      水平井完井篩管長度均在20.00 m以上,為建立有效的篩套環(huán)空砂清洗通道,篩管每隔5.00 m進行噴砂射孔。利用導(dǎo)流式小直徑噴射裝置在篩管壁上噴射出孔眼,通過孔眼將篩套環(huán)空中的砂清洗出來。

      導(dǎo)流式小直徑噴射裝置主要由上接頭、紫銅密封圈、厭氧鎖固脂、橡膠密封圈、噴嘴、硬質(zhì)合金涂層、本體、導(dǎo)流棒和導(dǎo)向頭組成(見圖1)。其中上接頭與本體采用螺紋連接,上接頭螺紋端部安置橡膠密封圈實現(xiàn)一級密封,在螺紋上涂抹厭氧鎖固脂實現(xiàn)二級密封和防轉(zhuǎn)動的功能,在上接頭外部臺階處安置紫銅密封圈實現(xiàn)三級密封。噴嘴采用硬質(zhì)合金耐磨材質(zhì)制作,與本體通過螺紋連接,噴嘴螺紋末端安置有橡膠密封圈,實現(xiàn)與本體之間的密封。噴嘴液流腔采用組合錐結(jié)構(gòu)設(shè)計(如圖2所示),一級錐角設(shè)計為25°,二級錐角設(shè)計為13°,以實現(xiàn)磨料粒子充分加速,同時延長噴嘴壽命[10]。噴射裝置內(nèi)腔設(shè)計有導(dǎo)流棒,導(dǎo)流棒頂部采用90°圓錐設(shè)計,引導(dǎo)液體流向噴嘴,圓錐表面涂有硬質(zhì)合金涂層,以降低磨損。導(dǎo)流棒與本體采用螺紋連接。該噴射裝置的總長度為360.0 mm,外徑為56.0 mm,內(nèi)徑為24.0 mm;噴嘴內(nèi)徑為5.0 mm。

      圖1 導(dǎo)流式小直徑噴射裝置Fig.1 The diversion type small diameter jetting device

      圖2 噴嘴結(jié)構(gòu)Fig.2 The nozzle structure

      1.2 一體式多級封隔沖砂裝置

      在對篩管進行定點噴砂射孔后,進行分段沖砂作業(yè),分段沖砂需要將相鄰噴射孔眼封隔,因此設(shè)計了一體式多級封隔沖砂裝置,通過四級封隔皮碗實現(xiàn)封隔。

      一體式多級封隔沖砂裝置主要由上接頭、中心管、一級封隔皮碗、二級封隔皮碗、三級封隔皮碗、四級封隔皮碗、頂絲和導(dǎo)向頭組成(見圖3),內(nèi)腔為全通徑。其中,上接頭與中心管為一體件,以充分保證機械強度,中心管外部加工有4段螺紋,4級封隔皮碗通過螺紋依次連接在中心管上。中心管相鄰螺紋段之間為縮頸結(jié)構(gòu),封隔皮碗被壓縮后緊貼縮頸,與上接頭、導(dǎo)向頭保持外徑一致。同時設(shè)計了頂絲,以防止產(chǎn)生零件之間的相互轉(zhuǎn)動。該沖砂裝置的總長度為740.0 mm,皮碗最大外徑為66.0 mm,剛體外徑為56.0 mm,內(nèi)通徑為24.0 mm。

      圖3 一體式多級封隔沖砂裝置Fig.3 Integrated multi-stage sealing sand-washing device

      單個封隔皮碗結(jié)構(gòu)[11]主要由皮碗本體、上頂絲、上鎖環(huán)、硫化金屬環(huán)、下鎖環(huán)和下頂絲組成(見圖4)。其中,上鎖環(huán)、硫化金屬環(huán)及下鎖環(huán)均通過螺紋與中心管連接,硫化金屬環(huán)外表面加工有凹槽,通過硫化與皮碗本體成為一體。上鎖環(huán)與下鎖環(huán)將硫化金屬環(huán)擠壓在中間防止硫化金屬環(huán)松動,同時設(shè)計了上頂絲和下頂絲使封隔皮碗結(jié)構(gòu)成為一個不會發(fā)生松動和轉(zhuǎn)動的整體。皮碗采用雙級錐度組合,以提高入井順暢程度,降低皮碗入井過程中的磨損。

      圖4 封隔皮碗結(jié)構(gòu)Fig.4 The packer cup structure

      2 工藝管柱結(jié)構(gòu)

      水平井篩管分段噴射解卡工具主要包括2套管柱結(jié)構(gòu),分別是小直徑噴砂射孔管柱和一體式多級封隔沖砂管柱。

      2.1 小直徑噴砂射孔管柱結(jié)構(gòu)

      原井筒結(jié)構(gòu)最外側(cè)為油層套管,懸掛器坐掛在油層套管上,底部懸掛擋砂篩管,篩管與套管環(huán)空之間充填擋砂礫石,形成礫石充填層,實現(xiàn)以砂防砂。

      小直徑噴砂射孔管柱主要包括噴射裝置、變扣接頭、小直徑?jīng)_管和油管,如圖5所示。其中,小直徑?jīng)_管外徑為56.0 mm,以確??梢赃M入φ73.0 mm篩管(內(nèi)徑為62.0 mm)內(nèi)腔。小直徑?jīng)_管總長度要大于失效篩管總長度,以便于噴射裝置進入篩管內(nèi)腔實現(xiàn)任意位置的噴砂射孔。同時,相鄰兩噴射孔眼距離要大于一體式多級封隔沖砂裝置總長度,以實現(xiàn)有效封隔。噴砂射孔作業(yè)從下到上依次進行。

      圖5 小直徑噴砂射孔管柱Fig.5 The small diameter sandblasting perforating string

      2.2 一體式多級封隔沖砂管柱結(jié)構(gòu)

      一體式多級封隔沖砂管柱主要包括沖砂裝置、變扣接頭、小直徑?jīng)_管和油管,如圖6所示。其中,沖砂裝置剛體外徑最大為56.0 mm,以確保可以進入篩管內(nèi)腔,皮碗最大外徑為66.0 mm,皮碗進入篩管內(nèi)腔后與篩管內(nèi)壁過盈緊貼實現(xiàn)封隔。沖砂流體流動方向如圖6中紅色箭頭所示,分段沖砂從上往下依次進行。

      圖6 一體式多級封隔沖砂管柱Fig.6 The integrated multi-stage sealing and sand-washing string

      3 工作原理與技術(shù)特點

      3.1 工作原理

      將小直徑噴砂射孔管柱下至預(yù)定位置,在失效篩管上進行噴砂射孔,射孔結(jié)束后上提管柱進行下一位置的噴砂射孔。全部點位噴砂射孔結(jié)束后起出小直徑噴砂射孔管柱,下入一體式多級封隔沖砂管柱,使封隔皮碗位于相鄰噴射孔眼之間,然后從油套環(huán)空泵入液體反循環(huán)沖砂,沖洗至出口無砂后下放管柱到下一沖砂段,重復(fù)沖砂過程。最終將篩管和油層套管之間的砂全部清洗出來,解除篩管外部砂卡,下一步下?lián)泼驌?,實現(xiàn)水平井失效篩管的快速解卡打撈。

      3.2 技術(shù)特點

      1) 實現(xiàn)了小直徑篩管內(nèi)部噴砂射孔。研制的導(dǎo)流式小直徑噴射裝置最大外徑為56.0 mm,可以進入φ73.0 mm篩管內(nèi)部,實現(xiàn)了任意設(shè)計位置的噴砂射孔作業(yè),砂漿流動方向可控,避免了噴射磨料堆積堵塞。

      2) 提高了長篩管打撈成功率。一體式多級封隔沖砂裝置下至設(shè)計位置后通過在不同位置噴砂射孔建立沖砂通道,將長篩管外部的砂分段清洗干凈,避免在上提篩管過程中發(fā)生砂卡,提高了長篩管的打撈成功率。

      3) 降低了打撈力。由于將篩套環(huán)空中的砂清除干凈,在上提篩管過程中,增加的懸重只是篩管的重量,避免了大修作業(yè),確保了作業(yè)的經(jīng)濟、安全。

      4 工藝流程

      水平井篩管分段噴射解卡的工藝流程為:

      1) 施工準備。向井筒內(nèi)擠入一定量清水,關(guān)井擴散壓力,使篩套環(huán)空間的砂變得松散。

      2) 通井洗井。下入底部帶橄欖形通井規(guī)、試壓球座和泄油器的通井管柱通井至懸掛器頂部,到位后調(diào)整成洗井管柱。大排量反循環(huán)洗井直至進出口液體一致,洗井后對油管試壓。

      3) 內(nèi)沖砂。下入底部帶沖管的內(nèi)沖砂管柱沖砂至篩管末端的絲堵位置,將防砂管柱內(nèi)的沉積細砂沖洗干凈。

      4) 噴砂射孔。管柱組合為噴射裝置+φ56.0 mm沖管+變扣接頭+φ73.0 mm外加厚油管至井口。將噴嘴對準設(shè)計位置,接正洗管線,循環(huán)正常后加砂,砂比為5%~8%,同時計時10 min進行噴砂射孔,加砂結(jié)束后繼續(xù)正洗頂替至出口無砂,調(diào)整管柱自下而上依次進行噴砂射孔。

      5) 內(nèi)沖砂。下入底部帶沖洗頭和φ56.0 mm沖管的內(nèi)沖砂管柱沖至絲堵位置。大排量反循環(huán)洗井,直至出口無砂。

      6) 分段封隔沖砂。管柱結(jié)構(gòu)為封隔沖砂裝置+φ56.0 mm沖管+變扣接頭+φ73.0 mm外加厚油管至井口。進行反循環(huán)沖砂作業(yè),封隔器分別在對應(yīng)噴砂射孔位置以上2.00 m處,自上而下分段大排量反沖篩管外砂,每個點要求沖洗至出口無砂為止。

      7) 起出分段封隔沖砂管柱,下入打撈管柱進行打撈篩管作業(yè)。

      5 室內(nèi)試驗與參數(shù)優(yōu)選

      國內(nèi)外許多學(xué)者針對套管噴砂射孔技術(shù)做過大量研究,較優(yōu)的噴射參數(shù)為:排量600~800 L/min,砂比6%~8%,磨料粒徑0.4~0.6 mm,施工壓力30~40 MPa,噴嘴尺寸4.0~7.0 mm[12-16]。結(jié)合現(xiàn)場實際情況優(yōu)選噴射參數(shù),在實現(xiàn)對篩管高效噴砂射孔的同時避免對套管的損傷?,F(xiàn)場單臺泵車最大排量為500 L/min,優(yōu)選排量300~400 L/min;砂比控制在3%~5%;磨料選用常見的石英砂,粒徑0.425~0.850 mm;攜砂液選用清水;現(xiàn)場泵車施工壓力不允許超過25 MPa,優(yōu)選16~25 MPa;設(shè)計2個噴嘴,直徑為5.0 mm。

      室內(nèi)試驗中,首先單獨對篩管進行噴砂射孔試驗,噴射2 min時φ73.0 mm篩管被射穿,5 min時篩管被完全射穿且繼續(xù)噴射后噴射孔眼直徑?jīng)]有變化,最終射孔直徑保持在13.0~18.0 mm。隨后將φ73.0 m篩管放置在φ139.7 mm的短套管中,并將篩套環(huán)空填滿直徑為0.425~0.850 mm的陶粒,第一組試驗中用噴射裝置對篩管進行噴砂射孔,連續(xù)噴射5 min后停止噴射。拆除篩管檢驗噴射孔徑和對套管的影響,發(fā)現(xiàn)篩管已射穿,孔徑為11.0~13.0 mm,套管內(nèi)壁沒有損傷。第二組試驗施工參數(shù)與第一組完全一致,連續(xù)噴射10 min,篩管完全射穿,孔徑為14.0~18.0 mm,套管內(nèi)壁沒有損傷。第三組試驗施工參數(shù)與第一組完全一致,連續(xù)噴射15 min,篩管完全射穿,孔徑為14.0~18.0 mm,射孔孔徑?jīng)]有增大,套管內(nèi)壁出現(xiàn)點蝕狀損傷,但對套管整體強度幾乎沒有影響,噴嘴表面基本沒有磨損,保持較好的完整性和可再用性。需要說明的是,由于篩管段及噴砂射孔位置對應(yīng)油層,其套管本身已用射孔槍進行了射孔作業(yè),即使在噴射施工過程中因?qū)κ┕?shù)控制不精準而出現(xiàn)了噴傷套管的情況,對套管本體強度、井筒完整性及后續(xù)防砂施工等均不會產(chǎn)生影響。

      試驗結(jié)果表明,最佳篩管噴射參數(shù)為:排量300~400 L/min,砂比3%~5%,磨料粒徑0.425~0.850 mm,施工壓力16~25 MPa,噴射時間10 min。該套參數(shù)下能夠?qū)崿F(xiàn)篩管高效噴砂射孔,建立有效的大尺寸沖砂通道,同時可以通過控制噴射時間,避免對套管造成損傷。

      6 現(xiàn)場試驗

      6.1 整體情況

      大港灘海油田埕海一區(qū)莊海8斷塊高部位主力層位為沙河街組、館陶組和明化鎮(zhèn)組,地層巖石膠結(jié)疏松,在生產(chǎn)過程中出砂嚴重,多采用懸掛篩管完井或礫石充填完井。該區(qū)塊水平井井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,篩管失效后由于外部環(huán)空充滿砂而導(dǎo)致打撈難度極大。水平井篩管分段噴射解卡工藝在該區(qū)塊的4口停產(chǎn)井進行了現(xiàn)場試驗(結(jié)果見表1),噴砂射孔后解卡成功率100%,打撈成功率100%,實現(xiàn)了水平井失效篩管的快速解卡打撈,降低了施工成本,縮短了油井投產(chǎn)時間。

      表1 水平井篩管分段噴射解卡工藝現(xiàn)場試驗結(jié)果Table 1 Staged jetting screen releasing tool for horizontal wells and field application effect

      截至2017年11月底,4口井累計增油4 914.0 t,增注6 565.0 m3,應(yīng)用效果和經(jīng)濟效益顯著。下面以莊海1#井為例介紹現(xiàn)場具體試驗情況。

      6.2 典型井例

      莊海8斷塊為疏松砂巖油藏,地層出砂嚴重,莊海1#井在2014年10月采用“篩管+礫石充填”方式完井,完井篩管管柱結(jié)構(gòu)如圖7所示。該井在投產(chǎn)26個月后出砂嚴重、篩管防砂失效,為盡快恢復(fù)產(chǎn)能需打撈原井篩管后進行二次防砂完井。首先下入專用撈矛將懸掛器單獨打撈出井,再用可退式撈矛對篩管進行多次打撈,在修井機提拉力達到650 kN的情況下未能將篩管撈出,判斷篩套環(huán)空砂卡嚴重。分析后決定采用水平井篩管分段噴射解卡工藝解除篩管砂卡,實現(xiàn)失效篩管的快速有效打撈。

      噴射施工前對篩套之間充滿砂的情況進行了確認,下入套銑筒,到達篩管頂部后遇阻,多次活動后仍無進尺。

      噴砂射孔管柱下至預(yù)定位置后,在井深3 164.00,3 157.00,3 148.00,3 140.00,3 132.00和3 124.00 m的6個位置自下而上依次進行噴砂射孔,噴射過程中排量為300~400 L/min,砂比為3%~5%,磨料粒徑為0.425~0.850 mm,施工壓力為16~25 MPa,每個點位噴砂射孔10 min。噴射結(jié)束后下入內(nèi)沖管柱將篩管內(nèi)腔的砂沖洗出來,然后下入分段封隔沖砂管柱,封隔皮碗分別在對應(yīng)噴砂射孔位置以上2.00 m處封隔,自上而下分段大排量反沖洗篩管外的砂,在出口處用濾網(wǎng)收集砂,共計收集0.33 m3砂,與篩套環(huán)空實際容積匹配,由此可以判斷篩管外的砂已被完全沖洗干凈。同時再次下入10.00 m套銑筒驗證沖砂效果,套銑筒到達篩管頂部未遇阻,順利將第一根篩管完全套住,證明篩套環(huán)空中的砂確實已沖洗干凈。

      圖7 莊海1#井失效篩管管柱Fig.7 Failed screen string in Well Zhuanghai 1#

      下入撈矛打撈失效篩管,管柱原懸重220 kN,順利將管柱提起后管柱懸重穩(wěn)定在250 kN,說明整個篩管串已完全解卡。后測量起出篩管的噴射孔眼,發(fā)現(xiàn)噴射孔眼直徑在14.0~16.0 mm,說明建立了篩套環(huán)空砂的有效流動通道,噴砂射孔效果較好。

      該井隨后進行了二次防砂完井,油井投產(chǎn)后初期日產(chǎn)油15.9 t,日產(chǎn)液49.4 m3,截至2017年11月底已穩(wěn)定生產(chǎn)216 d,共計增產(chǎn)原油2 218.0 t,經(jīng)濟效益顯著。

      7 結(jié)論與建議

      1) 研制的導(dǎo)流式小直徑噴射裝置優(yōu)化了砂漿的流動方向,延長了工具的使用壽命,可順利進入φ73.0 mm篩管內(nèi)腔實現(xiàn)噴射射孔。研制的一體式多級封隔沖砂裝置整體機械強度高,皮碗封隔效果可靠,結(jié)構(gòu)簡單,組裝方便。

      2) 水平井篩管分段噴射解卡工藝噴砂射孔效果和沖砂效果較為理想,可建立有效的沖砂通道并解除篩管外部砂卡,實現(xiàn)水平井較長篩管任意位置分段解卡和水平井等復(fù)雜結(jié)構(gòu)井失效篩管的快速打撈。

      3) 該技術(shù)在大港灘海油田4口水平井進行了現(xiàn)場試驗,大大降低了作業(yè)成本、縮短了施工周期,經(jīng)濟效益顯著,有效盤活了失效水平井,為灘海油田中后期的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)提供了技術(shù)保障。

      4) 該技術(shù)在水平井割縫篩管分段解卡中應(yīng)用效果較好,在精密復(fù)合篩管中由于篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜還不適用,因此建議下一步對適用于精密復(fù)合篩管分段解卡的配套工具及工藝進行攻關(guān)研究。

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