(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司1996年引進(jìn)的挪威海德魯流化床尿素大顆粒造粒裝置,其具有放空空氣污染小、縮二脲含量低、產(chǎn)品緩釋長效等優(yōu)良特性;但與傳統(tǒng)的小顆粒塔式造粒相比,又有運(yùn)行周期短、維修維護(hù)工作量大的缺點(diǎn)。造粒裝置最長連續(xù)運(yùn)行1個(gè)月,最短連續(xù)運(yùn)行10d,平均連續(xù)運(yùn)行15d~18d。頻繁清洗造粒機(jī),是尿素裝置最主要的工作之一。每次清洗造粒機(jī)耗時(shí)4h,上至部門領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員,下至班組,必須參與完成這一繁瑣工作。清洗完造粒機(jī)后,往往需2~3d處理尿液罐積存的尿液,蒸汽消耗增加,工藝?yán)淠禾幚硐到y(tǒng)負(fù)荷增大。確保尿素造粒裝置的長周期、穩(wěn)定運(yùn)行,是一項(xiàng)迫切的任務(wù)。
影響造粒機(jī)長周期運(yùn)行的一般因素可以從人、機(jī)、料、法、環(huán)這5個(gè)方面分析原因。這5方面的因果魚刺圖見圖1。
圖1 影響造粒長周期運(yùn)行因素的因果魚刺圖
造粒裝置“人”的影響可歸納為以下幾點(diǎn):操作人員技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)的高低、責(zé)任心強(qiáng)弱、是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程等。
“法”可以理解為法則、規(guī)則、操作法?!胺ā睂?duì)系統(tǒng)的影響可以理解為操作規(guī)程編寫是否合理、是否有操作性。造粒裝置的操作規(guī)程存在模糊、籠統(tǒng)的方面,不利于造粒機(jī)的長周期運(yùn)行。主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
(1)流化空氣量的分配。造粒機(jī)有6個(gè)室,由1臺(tái)風(fēng)機(jī)供應(yīng)流化空氣,流化空氣的分配不當(dāng)會(huì)引起造粒機(jī)工況的惡化。外方資料要求各室的風(fēng)量大致相等即可。在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),維持“第1室風(fēng)量>第2室風(fēng)量>第3室風(fēng)量>第4室風(fēng)量”的分配方式,可以使造粒機(jī)料位易于控制,明顯改善造粒機(jī)的出料狀況,延長了造粒機(jī)運(yùn)行周期。
(2)造粒機(jī)的出口風(fēng)道結(jié)疤的處理。造粒機(jī)運(yùn)行到后期,出口風(fēng)道結(jié)疤,堵塞風(fēng)道,使管道阻力加大,造粒機(jī)真空無法維持。為了防止風(fēng)道結(jié)疤,在造粒機(jī)出口風(fēng)道處增加低壓沖洗水噴頭,日常維護(hù)中每班沖洗。經(jīng)此改造后,即使在造粒機(jī)運(yùn)行后期,真空仍維持較好。
(3)造粒機(jī)料位的控制。在正常生產(chǎn)中,若能穩(wěn)定造粒機(jī)的料位,就能基本穩(wěn)定造粒機(jī)的工況。造粒機(jī)料位一般控制在50%~55%。在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn),造粒機(jī)運(yùn)行后期,料位若仍控制在高限,則較難控制,易發(fā)生波動(dòng)。經(jīng)過總結(jié)摸索后,在造粒機(jī)運(yùn)行初期控制高料位,在運(yùn)行后期降低料位操作,則料位更容易控制。
(4)破碎機(jī)間隙的調(diào)整。破碎機(jī)間隙的調(diào)整與產(chǎn)品的粒度分布關(guān)系密切,同時(shí)也影響到造粒機(jī)的長周期運(yùn)行。
“環(huán)”即環(huán)境,指的是環(huán)境因素對(duì)系統(tǒng)的影響。對(duì)造粒工況有影響的環(huán)境因素有以下幾方面:①夏季天氣炎熱,氣溫高,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)、皮帶等運(yùn)行工況差,蒸發(fā)真空不易達(dá)標(biāo);②海南多臺(tái)風(fēng)、暴風(fēng)雨天氣,空氣潮濕,易造成造粒機(jī)、流化床冷卻器死床;③冬天天氣寒冷,空氣干燥,空氣溫度低。風(fēng)機(jī)、機(jī)泵運(yùn)行工況改善,蒸發(fā)尿液濃度高,造粒機(jī)不易結(jié)疤,運(yùn)行周期延長。
“料”即物料、原料,如霧化空氣量、霧化空氣溫度高低、流化空氣量、流化空氣溫度、濕度大小等因素。
“機(jī)”就是機(jī)械、儀表、電氣設(shè)備等。海德魯流化床造粒裝置設(shè)備種類多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修維護(hù)工作量大。設(shè)備原因?qū)υ炝C(jī)長周期運(yùn)行造成影響的事故有:①噴頭堵塞;②皮帶故障。皮帶的跑偏,斷裂;③電機(jī)故障。電氣設(shè)備處于粉塵量大、溫度高、有腐蝕性的環(huán)境中,易發(fā)生故障;④破碎機(jī)破碎效果差,破碎的粉塵量大;⑤振動(dòng)抽料機(jī)易發(fā)生共振,出料波動(dòng),造粒機(jī)料位難以控制;⑥風(fēng)機(jī)軸承、風(fēng)門的損壞。
影響造粒機(jī)長周期運(yùn)行的重要影響因素有3種(見圖1):即“料”中的尿液濃度、“法”中的機(jī)理不明和“機(jī)”中的振動(dòng)篩故障。
海德魯流化床大顆粒造粒技術(shù)要求進(jìn)料尿液的濃度≥96%。從分析結(jié)果來看,進(jìn)造粒尿液濃度低于96%。若進(jìn)料濃度太低,大量水分在造粒機(jī)內(nèi)蒸發(fā),造粒機(jī)內(nèi)粉塵量大,工況惡化,導(dǎo)致造粒機(jī)內(nèi)壁易結(jié)疤、多孔板易堵塞、出口風(fēng)道易結(jié)大塊,風(fēng)機(jī)負(fù)荷加大,粉塵洗滌系統(tǒng)負(fù)荷大,返回蒸發(fā)的尿液量增大。這是造成造粒機(jī)運(yùn)行工況差、周期短的重要原因。濃度低的原因如下。
(1)蒸發(fā)真空度低。蒸發(fā)系統(tǒng)真空度在夏天不易達(dá)標(biāo),是造成尿液濃度低的根本原因??梢蕴岣咔跋到y(tǒng)中、低壓分解器的溫度,適當(dāng)降低中、低壓系統(tǒng)的壓力,使負(fù)荷前移,降低進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)的游離氨濃度,從而提高蒸發(fā)真空度。
(2)脲醛添加劑系統(tǒng)帶入水分。為了改善產(chǎn)品的質(zhì)量,向造粒尿液中加入了脲醛添加劑。但同時(shí)帶入的水分進(jìn)入尿液,導(dǎo)致尿液濃度偏低。目前尚無解決措施。
機(jī)理不明主要是指脲醛添加劑系統(tǒng)的反應(yīng)機(jī)理不明。尿素和甲醛在酸性、中性、堿性環(huán)境中都會(huì)發(fā)生不同的復(fù)雜反應(yīng),生成樹脂型化合物。針對(duì)該反應(yīng)的機(jī)理、反應(yīng)條件、反應(yīng)產(chǎn)物對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響等,目前缺乏深入的理論研究。脲醛添加劑對(duì)造粒系統(tǒng)有著非比尋常的意義,直接影響尿素顆粒的強(qiáng)度和粉塵量。通過摸索和實(shí)驗(yàn),研究反應(yīng)的條件,目前初步得出了最佳的反應(yīng)pH值和反應(yīng)溫度。
影響造粒長周期運(yùn)行的設(shè)備很多,當(dāng)前影響最大的是振動(dòng)篩。歷年來曾頻繁發(fā)生故障,對(duì)造粒的長周期運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。曾發(fā)生的故障如下:①振動(dòng)篩篩分效果差,易堵料,電機(jī)易過載跳車;②吊繩及卡銷組件故障;③上下篩網(wǎng)破,篩框壞;④石墨滑塊發(fā)生偏磨;⑤搖臂斷裂;⑥偏心軸承損壞、軸承箱損壞;⑦傳動(dòng)皮帶斷裂,皮帶輪損壞。
保證造粒裝置長周期運(yùn)行,應(yīng)做好以下幾點(diǎn)。
(1)針對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)這5大影響因素,采取相應(yīng)的措施。例如造粒機(jī)出口風(fēng)道結(jié)疤,采取了接低壓沖洗水,連接噴頭每班沖洗。經(jīng)此改造后,造粒機(jī)運(yùn)行后期真空差的問題得到了解決。針對(duì)尿液濃度低、脲醛添加劑系統(tǒng)機(jī)理不明、振動(dòng)篩故障這3大主要原因,找尋對(duì)策。盡量提高尿液濃度,加強(qiáng)對(duì)脲醛添加劑系統(tǒng)反應(yīng)機(jī)理的研究,對(duì)振動(dòng)篩進(jìn)行工藝和設(shè)備的分析,促進(jìn)造粒裝置的長周期運(yùn)行。
(2)加強(qiáng)工藝管理。為了改善造粒機(jī)工況,必須加強(qiáng)工藝維護(hù)、巡檢,發(fā)現(xiàn)隱患,預(yù)防事故。造粒裝置動(dòng)設(shè)備多,發(fā)生事故的可能性大,對(duì)維護(hù)、巡檢的要求非常高。為加強(qiáng)對(duì)造粒裝置的管理,制定預(yù)防性維護(hù)措施如下:①定時(shí)測量記錄風(fēng)機(jī)的電機(jī)軸承溫度,定期比對(duì),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承的異常情況;②控制好造粒機(jī)真空,及時(shí)調(diào)整造粒機(jī)流化空氣風(fēng)量,使前三室風(fēng)量盡量在60t/h以上,第4、5室風(fēng)量在45t/h左右;③控制好造粒機(jī)溫度。盡量提高第1室的溫度。當(dāng)造粒機(jī)溫度較低時(shí),通過提高第1室的溫度從而提高整個(gè)造粒機(jī)的溫度;④控制好造粒機(jī)洗滌系統(tǒng)??刂瞥鲏翰?,及時(shí)調(diào)整除沫器沖洗水量;⑤下雨或潮濕天氣,及時(shí)提高造粒機(jī)和冷卻器流化空氣的溫度,避免造粒機(jī)死床;⑥加減噴頭時(shí)蒸汽預(yù)熱和吹掃的時(shí)間應(yīng)充分;⑦定期檢查物料管道是否暢通。
(3)加強(qiáng)設(shè)備管理、維護(hù)。機(jī)器設(shè)備方面的事故占相當(dāng)大的比例。加強(qiáng)設(shè)備的監(jiān)控和維護(hù)、維修管理,對(duì)造粒系統(tǒng)的長周期、穩(wěn)定運(yùn)行有著非比尋常的意義。例如,針對(duì)破碎機(jī)、斗提機(jī)三角皮帶頻繁發(fā)生斷裂事故的現(xiàn)象,制定措施,對(duì)三角皮帶定期更換,避免了突發(fā)故障的發(fā)生。
中海石油化學(xué)股份有限公司的尿素裝置是我國引進(jìn)的第一套大顆粒尿素造粒裝置。從人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面分析影響造粒長周期運(yùn)行的因素,并采取針對(duì)性的措施。通過加強(qiáng)工藝管理、設(shè)備維護(hù),造粒長周期運(yùn)行的時(shí)間穩(wěn)定提升到25~30d。