覃志豐 黃添
【摘 要】為了解決GD包裝機電源控制系統(tǒng)在日常使用中因配電柜門的開啟、自重下垂和機械連桿的長期磨損造成連桿連接盤開裂、伸出桿錯位以及斷路器自鎖機構(gòu)受損等引起電源控制系統(tǒng)斷路器不能正常開啟,同時負載開關Q2帶有故障斷電保護功能,如開關跳閘需要重新對Q2送電,由于Q2內(nèi)部卡扣機構(gòu)磨損,極難一次合閘成功的問題,設計采用可安裝電動操作機構(gòu)的斷路器替代原來的手柄控制斷路器,電柜門板上采用電源控制開關,并結(jié)合可靠的控制線路設計,既可實現(xiàn)斷路器的電動合閘,又減少電源故障的發(fā)生,還解決了因舊件停產(chǎn)備件難以采購的問題。
【關鍵詞】GD包裝機;電源控制系統(tǒng);斷路器
【中圖分類號】TP273 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2018)12-0090-02
0 前言
目前,GD包裝機是國內(nèi)煙草包裝設備中主力機型,因其具有操作簡單、運行穩(wěn)定可靠、維修方便等特點而在我國煙草行業(yè)中被廣泛使用。GD包裝機采用MICRO-Ⅱ計算機控制系統(tǒng),高速穩(wěn)定地完成從煙支進給到條盒成品包裝的全部生產(chǎn)過程。可直接通過OPC調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)、顯示各種故障和產(chǎn)量、廢品剔除率、生產(chǎn)效率等,能避免人工接觸煙支,具有自動檢測、自動剔除和自動診斷功能。
1 存在問題分析
目前,柳州卷煙廠卷包車間GD包裝機的電源控制系統(tǒng)采用金鐘默勒NZM4-08系列機械連桿式斷路器控制電源的開啟,電柜采用斷路器后連軸出軸方式連接。配電柜門上的操作手柄通過與機械連桿互相配合來控制其通斷。在日常使用中因配電柜門的開啟、自重下垂和機械連桿的長期磨損造成連桿連接盤開裂、伸出桿錯位及斷路器自鎖機構(gòu)受損等引起電源系統(tǒng)斷路器不能正常開啟。同時負載開關Q2帶有故障斷電保護功能,如開關跳閘需要重新對Q2送電,由于Q2內(nèi)部卡扣機構(gòu)磨損,極難一次合閘成功。由于上述故障的存在,而且此故障經(jīng)常發(fā)生,維修人員或操作工必需打開電柜門用鉗子等工具來操作連桿實現(xiàn)動力合閘。這種操作方法存在設備及人身的安全隱患。并且此系列的開關已停產(chǎn)多年,已無法買到備件。根據(jù)改造前GD包裝機的電源控制系統(tǒng)多年使用的情況,總結(jié)出改造前GD包裝機的電源控制系統(tǒng)存在以下3個缺點。
缺點1:現(xiàn)有電源控制斷路器內(nèi)部卡扣容易磨損。
由于機構(gòu)設計的缺陷,該電源機構(gòu)內(nèi)部的卡扣在使用一段時間后就出現(xiàn)磨損情況,在設備運行過程中無故地脫扣跳閘,脫扣跳閘后有時因為卡扣難以復位卡合致使很難合閘,設備生產(chǎn)效率受到嚴重影響。
缺點2:GD機現(xiàn)有的2個控制電源開關Q1和Q2需要分別合閘,不能實現(xiàn)同時自動合閘。
設備需要上電時,操作人員必須先把電柜上的Q1合閘,然后等系統(tǒng)啟動自檢完畢后,15號卡板的11號燈亮了才能手工對Q2進行合閘。操作人員需等待系統(tǒng)啟動完畢后才能操作Q2開關,限制了操作的靈活性,導致工作效率低下。改造前GD包裝機的電源控制系統(tǒng)控制線路如圖1所示。
缺點3:現(xiàn)有的電源控制方式存在較大的安全隱患。
因為GD機電源機構(gòu)連桿容易變形,維修操作人員不得不經(jīng)常打開配電柜門來操作斷路器的連桿,這樣做容易發(fā)生觸電事故,給設備及維修操作人員的人身安全帶來隱患。
2 改造方案
經(jīng)過對該電源控制系統(tǒng)的缺陷分析,決定采用可安裝電動操作機構(gòu)的斷路器替代原來的手柄控制斷路器,電柜門板上采用電源控制開關,并結(jié)合可靠的控制線路設計,既可實現(xiàn)斷路器的電動合閘,提高安全性,又減少電源故障的發(fā)生,提高生產(chǎn)效率,還解決了因舊件停產(chǎn)備件難以采購的困難。
在本改造項目中用控制開關取代了原來的旋轉(zhuǎn)手柄,取消了連桿機構(gòu),用電動單元替代。根據(jù)斷路器選擇配套的電動操作電源,并和斷路器進行配套安裝。該電動操作單元提供的控制輸入接線集成在一個可插拔的端子上,這樣更便于安裝、拆卸和檢修。改造后的電路如圖2所示,其工作原理如下:一次性將Q1、Q2的控制開關S1、S2放置在合閘位置,這樣Q1開關自動被合閘,系統(tǒng)經(jīng)過2 min的自檢如無故障,15號卡板的11號燈亮,MICRO-Ⅱ會給Q2的失壓線圈送上24 V直流電,因S2已經(jīng)在合閘位置,所以經(jīng)過系統(tǒng)的自檢后Q2斷路器會自動合閘。這樣就完成了一次性的送電過程,提高了工作效率。改造后的GD包裝機的電源控制系統(tǒng)控制線路如圖2所示。改造后維修操作人員直接操作電柜門上的電氣開關旋鈕,就可以控制斷路器的通斷,消除了設備存在的安全隱患。
3 應用效果
GD包裝機電源控制系統(tǒng)改造后能完全實現(xiàn)原系統(tǒng)的所有功能,消除了設備缺陷引起的安全隱患,并且解決了因產(chǎn)品停產(chǎn)而無法進行備件采購的難題,同時消除了原電源系統(tǒng)經(jīng)常無故跳閘和難以合閘現(xiàn)象,減少了停機時間和因停機產(chǎn)生的廢品,以1年270個工作日折算經(jīng)濟效益如下。單臺設備減少停機時間:每次平均5分鐘×10次/周×39周=1950分鐘。改造后,不存在無故跳閘和難以合閘現(xiàn)象,減少了設備停機時間,則可增加的產(chǎn)能:1 950分×400包÷500=1 560件/5=312(箱)。單臺設備因電源系統(tǒng)原因而產(chǎn)生的踢出廢煙包根據(jù)OPC統(tǒng)計為每次主機18包輔機6包,每次產(chǎn)生廢煙數(shù)為18+6=24包,則一年(以270天算)節(jié)約的盒皮、鋁紙:煙包數(shù)為24×10×270=64 800(包)其中,盒皮單價為335.9元/萬張,鋁紙為18.2元/kg(每張鋁紙約1.06 g),煙支為460.68元/萬支(煙支按20%報廢),則折算物耗費用為盒皮節(jié)約:64 800(張)÷10 000×335.9(元/萬張)=2 176.6(元)。
鋁紙節(jié)約:64800(張)×1.06(g)÷1 000×18.2(元/kg)=125(元);煙支節(jié)約:64 800(包)×20(支)×0.2÷10 000×460.68(元/萬支)=11 940(元);改造后單臺設備節(jié)約共計:2176.6+125+11940=14 241.6(元)。
參 考 文 獻
[1]全國煙草行業(yè)統(tǒng)編.ZB25型包裝機組[M].北京:中國科學技術出版社,2001.
[2]《ZB45型硬盒硬條包裝機組培訓教材》編寫組.ZB45型硬盒硬條包裝機組培訓教材[Z].上海:上海煙草機械有限責任公司,2004.
[3]陸建國.工業(yè)電器與自動化[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.