宋宇峰
(新疆天利高新檢維修車間,新疆 獨山子 833600)
合作單位擁有1臺90mm×3200mm三輥數(shù)控液壓卷板機,1996年采購時,為西北地區(qū)最大卷板機。主機主要技術(shù)參數(shù)如表1。
2016年5月12日,在異地搬遷長期閑置后的首次上輥升降測試過程中,發(fā)出異常的悶響后停止操作,對上下輥滾動部位、支撐部位進行檢查,發(fā)現(xiàn)平衡缸活塞桿發(fā)生斷裂,見圖1。平衡缸主要技術(shù)參數(shù)如表2。
表1
表2
經(jīng)外觀檢查,發(fā)現(xiàn):d第一,平衡缸活塞桿與掛板的中間連接桿發(fā)生彎曲變形,旁彎約10°,平衡缸活塞桿發(fā)生側(cè)彎約25°并折斷。
第二,平衡缸缸體側(cè)面與基礎(chǔ)發(fā)生擠壓接觸,造成基礎(chǔ)局部混凝土破碎(見圖1)。
圖1 平衡缸活塞桿斷裂照片
對平衡缸拆檢后發(fā)現(xiàn):第一,活塞定位半環(huán)受剪力已變形并卡在環(huán)槽中,見圖2。第二,活塞體與上缸蓋貼合無法分離。第三,平衡缸活塞桿與中間連接桿的連接螺紋遭到破壞無法旋轉(zhuǎn)。
圖2 平衡缸活塞定位環(huán)變形照片
結(jié)合外部故障現(xiàn)象及拆檢后狀況分析,認(rèn)為平衡缸活塞桿是被壓斷的。折斷原因如下。
(1)平衡缸安裝高度不當(dāng)。平衡缸的安裝標(biāo)高可利用底部的墊鐵組調(diào)整。中間連接桿頭部在掛板滑動槽的位置可以調(diào)節(jié)與活塞桿的螺紋旋合深度來略微調(diào)整。
圖3 平衡缸活塞桿斷裂原因分析
位置調(diào)整恰當(dāng)?shù)脑?,上輥即使到下死點位,掛板滑動槽頂部也不應(yīng)與中間連接桿頭部及其銷軸發(fā)生接觸。
實際情況是錯誤的調(diào)整使平衡缸活塞桿直聯(lián)的中間連接桿偏高約8cm,在試車時對上輥進行下極限位測試,操作者及參與者未關(guān)注平衡缸活塞桿伸出的情況,在平衡缸活塞桿全部伸出的時候,仍強行下壓上輥。在掛板滑動槽頂部和中間連接桿頭部及其銷軸接觸產(chǎn)生阻力致使上輥下降速度急速降低時,認(rèn)為可能是上輥油缸內(nèi)泄引起的,未能引起警覺,仍繼續(xù)下壓,導(dǎo)致活塞桿的薄弱部位最終斷裂(圖3)。
(2)平衡缸活塞桿斷裂處有舊傷(圖4)。從斷口面看,折斷處有均勻的油浸痕跡,可以判斷是由于彎折點圓周方向有舊裂痕造成的,說明在此次試車之前也有過類似強行上拉(圖2中定位半環(huán)受剪力已變形并卡在環(huán)槽中)強行下壓現(xiàn)象,并造成了缸桿一定程度的損傷,但現(xiàn)象不明顯,外觀上無變化,未能引起重視。
圖4 活塞桿斷口照片
(3)上輥上下限位失效。上輥上升或下降至極限位置前,上下限位應(yīng)適當(dāng)提前動作,阻止上輥繼續(xù)向同一方向運動,以保護上輥兩側(cè)的缸體,如果位置合適,同時也能起到保護平衡缸的作用。但實際是搬遷至舊址的過程中,可能是由于磁力感應(yīng)開關(guān)工作不正常,人為的將磁力感應(yīng)開關(guān)接至集控PLC的限位信號進行了短接,造成上下限位失效,失去了此項保護能力。
(4)三輥卷板機遷址后,對遺留問題,如上輥壓力不顯示、液壓系統(tǒng)電控聯(lián)動、無限位保護等,未能持續(xù)跟蹤,給予排除。
梳理清楚了故障原因,查看了各部件的損壞狀況,本著節(jié)約維修資金的目的,決定不更換平衡缸及有局部彎曲、連接螺紋無法分離的中間連接桿,采取修復(fù)部分零件、加工部分零件、利舊部分零件解決,具體如下。
圖5 新活塞桿零件圖
圖6 中間連接桿修復(fù)圖
圖7 各缸動作及行程關(guān)系配合圖
(1)對平衡缸活塞桿、固定半環(huán)、固定半環(huán)外箍進行測繪。對原工件上不合理的直角過度點進行圓弧過度。將固定半環(huán)厚度、半環(huán)固定卡槽寬度各增加2mm,增強抗剪力。因活塞桿斷頭與中間連接桿的螺紋無法旋轉(zhuǎn),估計內(nèi)螺紋已經(jīng)損壞,將新活塞桿的外螺紋由M100×2改為非標(biāo)的M104×2。采用現(xiàn)有材料直徑120mm,材質(zhì)42CrMo的圓鋼按圖加工。歷經(jīng)粗車、調(diào)質(zhì)、精車、精磨等工序終成,見圖5。
(2)用300t油壓機、氣焊加熱對中間連接桿的旁彎處進行熱校正,使中間連接桿的直線度偏差小于1mm(圖5)。
(3)用水平鏜床將無法旋轉(zhuǎn)的平衡缸活塞桿斷頭從中間連接桿的內(nèi)螺紋中車削掉(圖6)。
(4)中間連接桿的內(nèi)絲螺紋100×2已經(jīng)有約25mm損壞,繼續(xù)使用原螺紋,會對拉力有所減弱。只能按新活塞桿的外螺紋尺寸配做。中間連接桿上端為方形半圓頭,尺寸過大,無法穿進普通車床主軸孔中,半圓頭的結(jié)構(gòu)無法使用三爪或四爪卡盤直接卡住該工件。為能使該工件上普通車床進行修復(fù),在半圓頭部位焊接臨時固定點,用四爪卡盤卡緊后找正,在內(nèi)螺紋的外側(cè)圓柱形部位使用中心架再固定,將原螺紋改制為非標(biāo)M104×2。
(5)對掛板上部與中間連接桿頭部的不貼合部位進行修磨,使兩者即使接觸也不會出現(xiàn)卡住問題。
(6)更換平衡缸所有密封件,缸體利舊,重新裝配。
(7)恢復(fù)調(diào)整上輥限位開關(guān),摘除PLC位置信號的短接線。
(8)由于平衡缸活塞桿伸出為空載工況,正常系統(tǒng)壓力即可滿足需要,超過系統(tǒng)壓力一定產(chǎn)生受壓或內(nèi)部故障。在該油路增加壓力繼電器,利用壓力繼電器的常閉觸點串聯(lián)進上輥下行按鈕回路,起到超設(shè)定壓力后切斷上輥下行動作,壓力恢復(fù)正常值后方可繼續(xù)下行的功能。
(9)對平衡缸安裝標(biāo)高重新調(diào)整,按照上輥最大行程400mm(未裝限位開關(guān)的情況下),掛板的滑動槽有效行程500mm,寬度85mm,中間連接桿頭部的銷軸直徑80mm,平衡缸行程150mm的實際尺寸。平衡缸標(biāo)高調(diào)整時以主機標(biāo)高為基準(zhǔn),將上輥開至上極限位,平衡缸平衡桿全出,中間連接桿頭部的銷軸與掛板滑動槽底部留5mm~8mm間隙,達到上輥無論在任何位置,掛板滑動槽頂部與中間連接桿頭部的銷軸始終有間隙的目的(見圖7)。
通過空負(fù)荷試車及卷制60mm鋼板,直徑3.5m整圓工件,卷板機正常工作,證明平衡缸完全恢復(fù)了功能,此次檢修改造取得圓滿成功。