劉 明,姚 飛,左慶波
(1.江蘇德邦興華化工有限公司合成氨分廠,江蘇連云港 222023; 2.阜陽市節(jié)能化工工程有限公司,安徽阜陽 236030)
江蘇德邦興華化工有限公司一分公司150 kt/a合成氨系統(tǒng),采用固定床制半水煤氣,氣化劑采用空氣,噸氨煤耗為1 190 kg。根據(jù)調(diào)研,計(jì)劃采用富氧制氣技術(shù)進(jìn)行改造,總投資約為1 800萬元。在空氣中增加氧氣含量,富氧體積分?jǐn)?shù)為24%~30% ,噸氨煤耗下降約100 kg,達(dá)到了節(jié)能降耗、減排環(huán)保和降低生產(chǎn)成本的目的。
固定床增氧間歇?dú)饣に嚲褪窃趥鹘y(tǒng)的固定床間歇?dú)饣に嚨幕A(chǔ)上,在進(jìn)入煤氣發(fā)生爐的空氣中加入O2,通過提高入爐空氣中O2的體積分?jǐn)?shù)(24%~30%),即提高O2與C的反應(yīng)速度,縮短吹風(fēng)時(shí)間,其放出的熱量足以滿足C與水蒸氣反應(yīng)所需要的熱量。當(dāng)O2濃度達(dá)到一定值時(shí),其凈吹風(fēng)時(shí)間為零,增氧空氣與C反應(yīng)生成的氣體全部回收到氣柜,供合成氨生產(chǎn)的需要,這樣可減少甚至不向大氣排放CO2,減少污染,還可以大大提高煤氣發(fā)生爐的生產(chǎn)能力,降低造氣煤耗[1]。
來自制氧崗位純度為90%(體積分?jǐn)?shù),下同)左右的O2,經(jīng)自動(dòng)減壓、調(diào)節(jié)閥減壓后進(jìn)入氧氣緩沖罐,經(jīng)流量計(jì)計(jì)量,通過氧氣濃度自動(dòng)調(diào)節(jié)閥按要求調(diào)節(jié)入爐空氣總管純度為90%的O2進(jìn)入混合罐,與來自鼓風(fēng)機(jī)的空氣混合,再進(jìn)入增氧空氣總管,增氧空氣中O2的體積分?jǐn)?shù)為24%~30%[2-3]。通過造氣優(yōu)化DCS系統(tǒng)依次間歇進(jìn)入各煤氣發(fā)生爐,作為氣化劑與煤氣發(fā)生爐中的碳發(fā)生反應(yīng),供煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)半水煤氣,半水煤氣經(jīng)除塵、降溫后進(jìn)入氣柜供后工段使用[4-5]。
富氧制氣采用變壓吸附裝置制取氧氣,裝置運(yùn)行穩(wěn)定可靠。產(chǎn)生的氧氣為低壓氧氣,送入造氣崗位使用前為25%左右富氧,因造氣工序?yàn)榧最悘S房,純氧管道就不進(jìn)入甲類廠房內(nèi)。
在采用富氧技術(shù)后,同樣的產(chǎn)熱能力,入爐空氣量減少25%以上,CO2排放量將減少,節(jié)能減排,符合國家環(huán)保要求。
變壓吸附改造老系統(tǒng),對(duì)原有造氣裝置基本不做改變,配氧系統(tǒng)在造氣裝置外,且變壓吸附制氧裝置屬獨(dú)立的系統(tǒng),制氧裝置檢修,轉(zhuǎn)為空氣制煤氣,不會(huì)影響造氣工序正常生產(chǎn),系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
目前,富氧制氣節(jié)能減排效果比較明顯的企業(yè)有安徽金禾化工、江蘇華爾潤化工、河南心連心有限公司等,最終選擇了安徽金禾化工、江蘇華爾潤進(jìn)行了考察研究。
江蘇華爾潤化工采用5 000 m3/h變壓吸附空分裝置,通過管道送至造氣工段進(jìn)行增氧間歇工藝改造,于2009年11月底完成改造,12月初投入運(yùn)行,12月底即達(dá)到工藝改造預(yù)期的目標(biāo)。改造完成后,增氧間歇?dú)饣に囅鄬?duì)于常壓空氣間歇?dú)饣に嚨脑鲅蹩諝庋躞w積分?jǐn)?shù)提高至25%左右,純放熱放空反應(yīng)時(shí)間減少了10%~15%,單爐發(fā)氣量提高近20%,噸氨煤耗130 kg,下降了11%以上,爐渣中殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)降低30%以上,上行溫度還略低于原工藝條件。顯然,潛熱損失明顯降低,C與O2的完全燃燒反應(yīng)明顯得到促進(jìn),放熱反應(yīng)熱效率明顯提高,CO2與CO的比值在同等煤質(zhì)、同等設(shè)備條件下由1.823提高至1.895,提高了4%;噸合成氨減少純CO2排放 122 m3。
安徽金禾化工造氣工段使用小籽白煤,產(chǎn)地均在焦作、晉城,原料煤采用劣質(zhì)白煤,2015年上半年投產(chǎn)1套5 000 m3/h變壓吸附制氧裝置,變壓吸附裝置制氧含量約83%(體積分?jǐn)?shù))。富氧制氣工藝投用后,噸氨白煤消耗由1.18 t降低至1.08 t,降低了100 kg,合成氨產(chǎn)能提高10%以上。
10臺(tái)Φ2 650mm造氣爐,9開1備,年產(chǎn)合成氨150 kt。投資1套4 000 m3/h變壓吸附空分裝置約1 600萬元、工藝管道配置費(fèi)用約150萬元、自動(dòng)化控制改造費(fèi)用約50萬元,合計(jì)總投資約1 800萬元。傳統(tǒng)固定床間歇?dú)饣c固定床增氧間歇?dú)饣に噮?shù)對(duì)比見表1。
表1 傳統(tǒng)固定床間歇?dú)饣c固定床增氧間歇?dú)饣に噮?shù)對(duì)比
由表1可知:目前,變壓吸附裝置噸氨耗氧約110 m3,氧氣價(jià)格0.6元/m3,系統(tǒng)產(chǎn)氨18.75 t/h,全年產(chǎn)量約150 kt,變壓吸附裝置投產(chǎn)后,噸氨經(jīng)濟(jì)效益約54元,則年經(jīng)濟(jì)效益約810萬元。
經(jīng)核算,傳統(tǒng)工藝下每生產(chǎn)1 t合成氨產(chǎn)生2 323 m3吹風(fēng)氣,CO2體積分?jǐn)?shù)在15.5%;在25%增氧工藝下每生產(chǎn)1 t合成氨產(chǎn)生1 323 m3吹風(fēng)氣,CO2體積分?jǐn)?shù)在18%,則年可減少CO2排放19 508 000 m3,投資回收期為2.2年。
富氧連續(xù)氣化是一種節(jié)能技術(shù),其原理在于提高空氣中氧氣濃度,入爐富氧空氣總量減少,減少熱量損失,降低煤耗;其次,縮短固定床間歇制氣中吹風(fēng)時(shí)間,減少吹風(fēng)帶出熱量總量;再者,富氧空氣進(jìn)入造氣爐后,提高煤與O2的反應(yīng)速度,反應(yīng)效率增加,有利于造氣爐的蓄熱。基于此原理,帶來了以下節(jié)能降耗、降低成本等優(yōu)勢(shì):①富氧制氣投用后,噸氨白煤消耗由1.18 t降低至1.08 t,降低了100 kg;②合成氨產(chǎn)能提高10%以上,銷售收入提高,同時(shí)整個(gè)固定費(fèi)用相對(duì)下降;③單爐產(chǎn)氨量增加,固定床造氣爐開爐數(shù)至少1~2 臺(tái),維修費(fèi)用、輔料費(fèi)用下降。
江蘇德邦興華化工有限公司造氣工序采用了固定床氣化老工藝,后面配套低壓凈化,變換、壓縮等工序,如果在此基礎(chǔ)上將技術(shù)路線升級(jí)改造為水煤漿等連續(xù)氣化,后工段基本需要拆除,改為新技術(shù),動(dòng)作幅度太大,且影響公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。而富氧氣化技術(shù),適用于固定床工藝改造,在維持原有裝置不變的基礎(chǔ)上,與現(xiàn)有裝置無縫銜接,能夠保證穩(wěn)定生產(chǎn),投資小,見效快。
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