尤 石,曹 海,陶 嶺
(馬鋼股份公司第二煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼2號(hào)高爐(2500 m3)于2003年10月建成投產(chǎn),經(jīng)過十幾年生產(chǎn)運(yùn)行,部分爐殼、絕大部分冷卻壁及通道損壞,爐缸鐵口區(qū)域水溫差偏高,制約了高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備、工藝的更新、升級(jí)改造勢(shì)在必然
結(jié)合本高爐的特點(diǎn),吸取其他高爐開爐經(jīng)驗(yàn),總廠制定了詳細(xì)的開爐方案,經(jīng)過內(nèi)部討論修訂,公司審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要方案包括開爐配料計(jì)算及裝料參數(shù)設(shè)定、開爐用各種原燃料及熔劑的質(zhì)量要求、開爐料的準(zhǔn)備及化學(xué)檢驗(yàn)、爐前原材料的準(zhǔn)備、高爐各系統(tǒng)設(shè)備的試車及驗(yàn)收、高爐烘爐、爐缸裝枕木及料面測(cè)量、點(diǎn)火送風(fēng)參數(shù)制定、出渣鐵等。各項(xiàng)工作均嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)度和負(fù)責(zé)人,確保責(zé)任到人,落實(shí)到位。
高爐烘爐的目的是低溫區(qū)烘干熱風(fēng)支管、熱風(fēng)總管及送風(fēng)圍管的水分,逐步加熱本體爐墻、去除水分,避免耐材急劇膨脹、變形;高溫區(qū)烘干爐缸和爐底耐材的水分,固化不定形耐材[1]。2號(hào)高爐采用冷卻壁閉水烘爐新技術(shù),烘爐于2017年9月19日進(jìn)行,用時(shí)242 h(含氣密性耐壓試驗(yàn)),烘爐前期根據(jù)高爐噴注料烘烤曲線升溫保溫,中期升至500 ℃保溫,最后降溫涼爐。本次計(jì)劃烘爐曲線與實(shí)際烘爐曲線對(duì)比見圖1(以小時(shí)為單位)。
高爐及管道系統(tǒng)檢漏的目的是檢驗(yàn)施工質(zhì)量和設(shè)計(jì)能力是否滿足高壓生產(chǎn)的要求。9月28日對(duì)高爐區(qū)域及荒煤氣管道系統(tǒng)進(jìn)行了檢漏耐壓試驗(yàn),由于漏點(diǎn)較多,處理時(shí)間較長(zhǎng),耐壓試驗(yàn)29日完成,耐壓壓力位280 kPa;熱風(fēng)總管與圍管耐壓試驗(yàn)于10月1日完成,耐壓壓力400 kPa。
(1)底焦:爐底焦炭裝入量為70.34 t,焦層高度為1500 mm,采用溜槽傾角7 °-8 °布入,防止打到爐墻上或砸壞煤氣導(dǎo)管,裝入后由人工扒平。
圖1 烘爐曲線
(2)枕木填充:采用爐缸風(fēng)口中心線以下填充散裝枕木法開爐,在4#、16#、23#風(fēng)口分別鋪設(shè)輥道,以便將枕木裝入爐內(nèi),再由人工進(jìn)入爐缸將枕木扒平,確保枕木填充率在0.50以上。本次枕木填充體積及填充率見表1。
(3)開爐料:全爐焦比3.5 t/t,上部料負(fù)荷2.4(去輔料),堿度1.05,爐料結(jié)構(gòu)85%燒結(jié)礦+7%球團(tuán)礦+8%澳洲塊礦,維持一定量的螢石和錳礦,用石灰石和張莊礦調(diào)節(jié)渣系。為保證焦批厚度在爐喉處于0.45 m-0.55 m,選取焦批14 t,全爐料共分為11段(各段爐料O/C設(shè)定見表2)。
表1 枕木填充情況
表2 開爐料料段分布
(4)布料測(cè)試:2號(hào)高爐布料測(cè)試時(shí)間共5天(10月3日-10月7日)。測(cè)量得出礦石和焦炭的FCG曲線、極限角及料流的寬度等數(shù)據(jù),并根據(jù)要求定期對(duì)爐內(nèi)料面進(jìn)行掃描,了解實(shí)際裝料體積和料面形狀,為高爐正常生產(chǎn)調(diào)節(jié)提供可靠依據(jù)。
(1)風(fēng)口面積:風(fēng)口配置為30個(gè)?120×625 mm,點(diǎn)火時(shí)均勻堵5個(gè)風(fēng)口(3#、9#、15#、21#、27#),送風(fēng)面積為0.2827 m2。
(2)鼓風(fēng)參數(shù):根據(jù)高爐實(shí)際爐容(約2700 m3),按初始送風(fēng)比為0.50-0.60計(jì)算,確定點(diǎn)火風(fēng)量為1600 m3/min,點(diǎn)火風(fēng)溫為750 ℃[2]。
(3)點(diǎn)火開爐料制:料線1.5 m。
(1)點(diǎn)火送風(fēng)狀況。10月10日15:58高爐送風(fēng)點(diǎn)火,初始送風(fēng)風(fēng)量1600 m3/min,熱風(fēng)風(fēng)壓47 kpa,風(fēng)溫690 ℃,16:32風(fēng)口全亮,16:42料尺開始自動(dòng)下降。17:30煤氣取樣成分和防爆試驗(yàn)都合格,開始引煤氣,18:58引煤氣結(jié)束,投用干法(1#-4#)4個(gè)筒體。22:18 3個(gè)鐵口開始噴吹見渣,11日2:53出零次鐵,8:18東場(chǎng)1#鐵口出1次鐵,[Si]0.71%,出鐵量約400t,17:00開始噴煤,17:35捅開第一個(gè)風(fēng)口(27#風(fēng)口)。13日15:38開始富氧4000m3/h。14日全開風(fēng)口,風(fēng)量水平加至4500 m3-4600 m3/min,基本達(dá)到目標(biāo)風(fēng)量水平。16日,產(chǎn)量突破5500 t,利用系數(shù)達(dá)到2.2 t/m3·d。
(2)開風(fēng)口速度和加風(fēng)進(jìn)程控制。11日17:35捅開第1個(gè)風(fēng)口(27#風(fēng)口),18:17捅開第2個(gè)風(fēng)口(15#風(fēng)口),風(fēng)量加到4100 m3/min,實(shí)際風(fēng)速維持在230 m/s左右,爐況恢復(fù)進(jìn)程可。12日5:00捅開3#風(fēng)口,風(fēng)量加至4400 m3/min,爐內(nèi)表現(xiàn)不適應(yīng),邊緣局部氣流過盛,出現(xiàn)連續(xù)管道行程,風(fēng)量退守至2500 m3/min,采取大角度壓制邊緣的料制,同時(shí)配合輕負(fù)荷過渡。13日爐況穩(wěn)定性改善,風(fēng)量恢復(fù)至4100 m3/min。14日6:30捅開21#風(fēng)口,14:20捅開最后1個(gè)風(fēng)口(9#風(fēng)口),入爐風(fēng)量達(dá)到4500 m3/min,實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)作業(yè)。
(3)快速降硅情況。快速降硅是高爐實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)的一項(xiàng)關(guān)鍵措施,在降硅過程同時(shí),還要關(guān)注渣鐵流動(dòng)性[3]。本次2#高爐開爐前精心準(zhǔn)備,繪制了2#高爐點(diǎn)火后的風(fēng)量、負(fù)荷恢復(fù)進(jìn)程曲線(如圖3)。本次降硅情況整體可控,未出現(xiàn)爐涼事故。開爐負(fù)荷料焦比為742 kg/t,爐料結(jié)構(gòu)為:85%燒結(jié)礦+7%的自產(chǎn)球團(tuán)礦+8%的進(jìn)口澳礦;10日送風(fēng)6批料后,礦批加至35 t,焦比減至694 kg/t;16批料后,礦批加至37 t,焦比減至680 kg/t。11日8:18出第1爐鐵,[Si]0.71%;第1爐鐵后,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整為:81.95%燒結(jié)礦+10%的自產(chǎn)球團(tuán)礦+8.05%的進(jìn)口澳礦,礦批加至40 t/ch,焦比降至612 kg/t;此后生鐵[Si]呈上漲趨勢(shì),至第5爐[Si]達(dá)到最高(2.50%),鐵水溫度1440℃,R2 1.01,11日22:00鐵水溫度上升至1486 ℃,[Si]維持在1.80%左右,降低焦比至493 kg/t,核料堿度提高至1.12。12日連續(xù)管道行程,平均[Si]:1.21%,焦比提高至528 kg/t,13日[SI]:1.18%,焦比降至493 kg/t;14日[SI]降至0.92%,焦比降至383 kg/t。開爐后降硅趨勢(shì)如圖4。
圖3 風(fēng)量、負(fù)荷恢復(fù)進(jìn)程
圖4 馬鋼2#高爐開爐后降硅趨勢(shì)
(4)噴煤和富氧情況。11日12:30開始試噴煤,噴煤量3.9 t,17:00風(fēng)量為3800 m3/min,開始正式噴煤8 t/h,13日15:37開始富氧4000 m3/h,之后高爐逐步強(qiáng)化冶煉。
2號(hào)高爐于2017年10月10日15:38點(diǎn)火送風(fēng),次日8:18出第一爐鐵。受到12日連續(xù)管道行程和15日兩次設(shè)備故障大幅控風(fēng)影響,延緩了高爐達(dá)產(chǎn)的速度。然而,高爐操作者克服全焦冶煉下氣流難行控制的不利影響,提前調(diào)節(jié)焦比,根據(jù)焦比情況逐步恢復(fù)風(fēng)溫,爐況有序恢復(fù)。16日產(chǎn)量突破5500 t,系數(shù)達(dá)到2.2 t/m3·d,實(shí)現(xiàn)了6天達(dá)產(chǎn)。高爐開爐初期的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表3。
表3 馬鋼2500 m3高爐開爐初期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
本次2號(hào)高爐成功實(shí)現(xiàn)了快速開爐達(dá)產(chǎn),取得了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn),但也存在諸多不足之處。主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)開爐準(zhǔn)備工作充分到位。開爐前,對(duì)各工種人員進(jìn)行了系統(tǒng)的理論培訓(xùn)及實(shí)操培訓(xùn),并組織進(jìn)行了頂崗實(shí)習(xí),為順利開爐儲(chǔ)備了技術(shù)力量。另外,通過對(duì)各系統(tǒng)設(shè)備的單試以及聯(lián)試,不斷優(yōu)化改進(jìn),排除了設(shè)備潛在隱患。各類方案的精心編制修訂,為后續(xù)的快速開爐達(dá)產(chǎn)提供了保障,使得操作上有法可依,有章可循。
(2)采用冷卻壁部分通道閉水烘爐技術(shù)。高爐烘爐的好壞決定著高爐開爐后能否順利達(dá)產(chǎn),同時(shí)也是高爐能否長(zhǎng)壽的關(guān)鍵。為了提升烘爐效果,本次2號(hào)高爐采用閉死部分冷卻通道烘爐技術(shù),即全爐周向192個(gè)直冷卻通道,均勻閉死160個(gè)通道,使得爐缸側(cè)壁和爐體壁體溫度能達(dá)到105 ℃以上,極大地提高了烘爐壁體溫度,明顯提升了烘爐的質(zhì)量與效果。
(3)安全快速引煤氣技術(shù)。本次開爐引煤氣克服了采用干法除塵系統(tǒng)煤氣溫度低的不利因素,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火后3 h內(nèi)引煤氣成功,所有干法筒體內(nèi)布袋無破損或糊死,不僅減少煤氣發(fā)散時(shí)間,也為后續(xù)加風(fēng)創(chuàng)造了有利條件。
(4)靜態(tài)布料測(cè)試結(jié)果與實(shí)際生產(chǎn)料制之間存在差異。開爐初期料制不合理,中心氣流不足,爐況穩(wěn)定性差,對(duì)開爐進(jìn)程造成一定的影響。借鑒我廠4號(hào)高爐開爐的經(jīng)驗(yàn),果斷調(diào)整操作制度,采取大角度“正錯(cuò)”壓制邊緣,邊緣氣流處于穩(wěn)定,爐況隨之好轉(zhuǎn)。
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