陳嘯,李婷婷
(金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司,江蘇 蘇州 215026)
樣車車型的主要配置參數(shù)如下表1所列。
表1 車輛主要配置及參數(shù)
樣車車型的底盤布置如圖1所示。
問題描述:車輛行駛時,在6檔車速超過90km/h時,車內地板及座椅出現(xiàn)明顯的振動,同時車內乘客感受到明顯的壓耳感,嚴重影響舒適性。
圖1 KLQ6128DF底盤布置圖
在駕駛員座椅、后橋上方座椅、最后排座椅上方右耳側安裝傳聲器,測量怠速工況,最高檔60km/h~90km/h勻速工況,和最高檔60km/h~90km/h加速工況下的噪聲值。
最高檔車內噪聲試驗結果如表2所示,勻速工況下噪聲值如圖2所示。
表2 最高檔車內噪聲試驗結果
圖2 最高檔車內噪聲值dB(A)
由表2、圖2可以看出,車輛在90km/h時車內噪聲值異常增大。同時主觀感受到車內地板振動加劇。初步判斷,激勵是來源于傳動系的振動。
由圖1可知,該車型為前置發(fā)動機大巴車型,該車型軸距為6200mm,且匹配了中置電渦流緩速器。傳動軸長度長、傳動軸數(shù)量多、中置緩速器等因素都對傳動系的振動產生不利影響。
整車的動力模塊時刻向傳動軸施加各種激勵,特別是發(fā)動機的往復慣性力與傳動軸不平衡產生的慣性力沖擊最為顯著。傳動軸最主要的激振力是發(fā)動機往復慣性力與傳動軸殘余不平衡產生的慣性力。[1][2]
傳動軸共振有一階共振、二階共振和三階共振。一階振頻就是設計計算中得出的臨界轉速,一般要求高出傳動軸工作轉速1.5倍以上。傳動軸系統(tǒng)的一階諧振往往是由支承頻率決定的,降低支承的固有頻率可以顯著降低傳動軸系統(tǒng)一階振動,改善傳動軸的工作性能。二階三階則更高,都不在工作轉速范圍內,所以分析單根傳動軸沒有實際意義。多節(jié)傳動軸及中間支承系統(tǒng),通常有多個在傳動軸工作轉速范圍的諧振頻率,故推薦相鄰兩節(jié)傳動軸的長度的比例應滿足10:7。[1][2]
由于中置緩速器結構本身對于傳動軸振動影響比較大,故將緩速器改為安裝在變速箱上。同時調整傳動軸的固有頻率,將相鄰兩節(jié)傳動軸的長度比例按10:7設計,使得相鄰兩節(jié)傳動軸的固有頻率錯開。改后的底盤布置情況如下圖3所示。
圖3 改進后的KLQ6128DF底盤布置圖
采用輕量化結構傳動軸,傳動軸軸管直徑由108mm下降為92mm,減輕傳動軸自重。
通過改進車架結構,增加輔助橫梁提升車架整體剛度。同時將傳動軸中間支承安裝橫梁改為盒式結構,提升剛度。
對改進后的試制樣車進行噪聲測試。
最高檔車內噪聲試驗結果如表3所示,勻速工況下噪聲值如圖4所示。
表3 最高檔車內噪聲試驗結果
圖4 最高檔車內噪聲值dB(A)
由表3、圖4可以看出,車輛在90km/h時車內噪聲值以大幅降低,同時主觀感受車內無明顯振動,車廂內壓耳感已消失。
本文較為詳細的介紹了前置大巴車型傳動軸共振故障的解決方案,經試驗驗證效果明顯,解決了車內地板及座椅出現(xiàn)明顯的抖動和車內乘客感受到明顯的壓耳感的問題,同時在相似車型開發(fā)中油借鑒意義。另外,改變傳動軸中間支承的固有頻率也可以起到改善傳動軸共振的作用。
[1] 閔福江.Lms中國用戶大會,2008.
[2] 龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動-理論與應用[M].北京:北京理工大學出版社,2006.