劉林,楊華松
(1.安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司重型商用車工藝研究所,安徽 合肥 230022;2.安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司商務(wù)車公司研究所,安徽 合肥 230022)
根據(jù)某公司市場反饋,其一款6×4牽引車存在油耗過高情況。理論油耗為 43L/100km(車速 80km/h,下同),而實際油耗為53L/100km,實際油耗比理論油耗高約10L/100km,油耗過高。通過復(fù)核整車匹配情況,判定故障原因為進(jìn)氣系統(tǒng)匹配不合理,導(dǎo)致進(jìn)氣系統(tǒng)流阻過高,進(jìn)氣流量不足,燃油燃燒不充分,出現(xiàn)油耗高故障。為充分解決該問題,對該款重型卡車進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行分析,確認(rèn)具體故障點,然后有針對性地提出解決方案。
對于進(jìn)氣系統(tǒng),一般主要側(cè)重于研究空氣濾清器的額定流量是否能滿足發(fā)動機(jī)推薦的流量要求,一般解決方法也集中在增大空氣濾清器或者濾紙革新,但本文研究對象所匹配的空氣濾清器額定流量能滿足發(fā)動機(jī)所推薦的流量,但故障依然存在。故需針對具體問題進(jìn)行具體分析。不能以增大空氣濾清器和革新濾紙的方式來解決問題,這種方式成本高,且受整車布置空間影響,不能實現(xiàn)。故需對該車進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行CAE仿真分析,查找問題的根本原因。
本文所研究課題是基于實際車輛故障而提出的,最終目的也是為了有效、準(zhǔn)確地解決實際市場問題。故最終方案必須根據(jù)實車情況,制定能夠應(yīng)用于實車的方案。
根據(jù)發(fā)動機(jī)排量及馬力,運用經(jīng)驗公式(1),計算發(fā)動機(jī)所需的進(jìn)氣:
式中:Q—理論進(jìn)氣量(m3/h),A—經(jīng)驗參數(shù)(6.2~6.8),Ne—發(fā)動機(jī)功率(kW)。
本文經(jīng)驗參數(shù)選6.5,研究對象所匹配的發(fā)動機(jī)最大功率為480馬力,即353kW,通過經(jīng)驗公式(1)計算得研究對象匹配的發(fā)動機(jī)所需理論最大進(jìn)氣量Qmax=1775m3/h。
查詢發(fā)動機(jī)匹配參數(shù),發(fā)動機(jī)標(biāo)定流量為1830kg/h,即1577m3/h,且要求在此流量下,空氣濾清器壓力損失≤2.5kPa,整個進(jìn)氣系統(tǒng)壓力損失≤4.0kPa。
通過臺架試驗,測得研究對象所匹配的空氣濾清器額定進(jìn)氣流量為2200m3/h,且相應(yīng)的壓力損失為1.6kPa。對比上述計算所得的理論進(jìn)氣流量及測定的標(biāo)定流量可知,所匹配的空氣濾清器規(guī)格能滿足發(fā)動機(jī)所需匹配要求,故空氣濾清器匹配無問題。
通過上述分析可知,研究對象進(jìn)氣系統(tǒng)所用的空氣濾清器匹配無問題,則需進(jìn)一步對整個進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行分析,以查找問題原因。
本文研究所選對象的進(jìn)氣系統(tǒng)主要由高位進(jìn)氣管、空氣濾清器及空濾器出氣口與發(fā)動機(jī)增壓器之間的管路組成(后文所分析的進(jìn)氣系統(tǒng)均指由上述零部件所組成的,后文不再重復(fù)說明)。建立分析模型,如圖1所示,運用FLUENT進(jìn)行流場分析,確認(rèn)各零部件的內(nèi)壓力分布情況,如圖2所示:
圖1 進(jìn)氣系統(tǒng)組成
圖2 壓力云圖
該重型卡車進(jìn)氣系統(tǒng)各零部件壓力損失(流阻)分布如圖3所示。
圖3 各零部件壓力損失
從圖 3分析結(jié)果可以看出,空氣濾清器壓力損失為1.379kPa,符合發(fā)動機(jī)匹配要求,但整個進(jìn)氣系統(tǒng)的總壓力損失達(dá)到7.768kPa,超過匹配要求上限的94.2%,顯然不滿足匹配要求。因此,導(dǎo)致整車實際油耗過高的原因是進(jìn)氣系統(tǒng)壓力損失過大,實際進(jìn)氣流量不足,氣缸內(nèi)燃油燃燒不充分。
對于單個零部件,圖4顯示,整個進(jìn)氣系統(tǒng)中,管A處壓力損失最大,占總阻值的 48.6%,因此判定其為結(jié)構(gòu)缺陷零部件,需進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
由于空氣具有黏性,在通道內(nèi)流動時,空氣內(nèi)部流層之間及空氣與管路內(nèi)表面之間存在相對運動和流動阻力,產(chǎn)生水頭損失。管路的水頭損失由沿程阻力和局部損失組成,其計算公式(2)如下所示:
式中:hw—水頭損失,hf—沿程阻力,hj—局部損失,λ—沿程阻力系數(shù),ξ—局部損失系數(shù),l—管長,d—管徑,v—管內(nèi)截面平均流速,g—重力加速度
又由于通過管路某截面的空氣流量Q與流速v及管路截面積S關(guān)系如下式(3)所示:
結(jié)合式(2)和式(3)可得式(4):
從式(4)可知,管路水頭損失與進(jìn)氣流量Q、管路長度l及管徑 d有關(guān)。針對本文所研究的問題,由于管路總長度受實車布置及發(fā)動機(jī)匹配需求的影響,發(fā)動機(jī)所需進(jìn)氣流量Q及管路長度l為定值,沒有優(yōu)化空間,故考慮從管徑d方面進(jìn)行優(yōu)化。
對管A結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,包括內(nèi)腔結(jié)構(gòu)及出口內(nèi)徑,其他管路管徑相應(yīng)變化。將管A出口內(nèi)徑增大30%,管B和管C管徑相應(yīng)變化。建立優(yōu)化后方案的分析模型,進(jìn)行壓力損失分析,結(jié)果如圖4:
圖4 優(yōu)化后分析結(jié)果
從圖5分析結(jié)果可知,優(yōu)化管A結(jié)構(gòu)(管B、管C管徑相應(yīng)變化)后,管A段壓力損失下降67.4%,整車進(jìn)氣系統(tǒng)總壓力損失下降53%至3.651kPa,<4kPa,滿足發(fā)動機(jī)匹配要求。將優(yōu)化后方案進(jìn)行實車驗證,百公里油耗下降 8L/百公里,為正常狀態(tài),故障得以解決。
該案例中油耗異常為進(jìn)氣系統(tǒng)匹配不合理導(dǎo)致,根本原因是管A結(jié)構(gòu)缺陷,最終體現(xiàn)為進(jìn)氣流阻過大,油耗高?;贔LUENT軟件的應(yīng)用,進(jìn)行流場分析,確認(rèn)問題的根本原因,提出解決方案,再通過FLUENT進(jìn)行分析驗證,在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行實物驗證,完成設(shè)計優(yōu)化。
在常規(guī)分析中,往往將空氣濾清器作為主要分析對象,但本文著力于分析管路在進(jìn)氣系統(tǒng)中的影響,為類似故障分析提供了一個新的思考方向。
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