李文杰
摘要:針對常規(guī)沖砂工藝在漏失井沖砂方面的缺陷,研制了負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂封隔器。井筒內(nèi)利用雙封隔器封堵漏失井段,在雙層管柱中形成防污染沖砂循環(huán)系統(tǒng),地面上利用換向連續(xù)泵入裝置實現(xiàn)不停泵連續(xù)沖砂?,F(xiàn)場應(yīng)用14井次,取得了很好的沖砂效果。
關(guān)鍵詞:連續(xù)沖砂;水力射流;封隔器
引言
修井作業(yè)過程中,沖砂是井下作業(yè)施工中的常見工序。常規(guī)沖砂方法從油田開發(fā)至今一直延續(xù)使用,其優(yōu)點是技術(shù)簡練、操作簡單、施工快捷、成本低廉。但常規(guī)沖砂方法也有其致命缺點。一是在沖砂過程中倒接單根時需要停泵。每次停泵時間至少6分鐘,期間沖離井底的砂子會下沉,造成油管的懸重增加,嚴(yán)重時會造成卡鉆甚至砂埋管柱事故。二是井斜超過60°的井沉沙嚴(yán)重,在開泵過程中,若排量太小都會沉砂,停泵倒單根更為嚴(yán)重,砂子在井壁極易形成砂橋,卡鉆風(fēng)險極高,所以常規(guī)的沖砂方法已經(jīng)不適應(yīng)于這些大斜度井。三是每次沖砂回探時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)油井返吐、砂面上升情況,嚴(yán)重時可上升20m以上?;谶@種原因,研制開發(fā)了新型的負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂工具,此工具在沖砂過程中解決了停泵的問題、有效地避免沉砂卡鉆事故、高效排出井內(nèi)泥砂。
1 工藝原理及技術(shù)性能、特點
1.1 工藝原理
通過封隔器封堵上部,水力射流形成負(fù)壓,在沖砂的過程中,達(dá)到抽吸排砂的目的。采取水力射流泵“三七分流”,在射流泵分水口處,30%的高壓動力液通過沖砂噴嘴噴出,70%的高壓動力液由排砂噴嘴高速噴出,保障沖砂液上返速度和上返排量,使攪動起來的泥砂及時快速返出地面。
1.2 技術(shù)指標(biāo)及性能
負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂技術(shù)包括換向連續(xù)泵入裝置、雙自封封隔器、旋轉(zhuǎn)沖砂射流泵。
(1)換向連續(xù)泵入裝置
①性能:通過洗井車從套管高壓泵入沖砂液,在不同的操作階段通過每個單根上安裝的液流控制裝置換向轉(zhuǎn)換,再通過換向井口自封轉(zhuǎn)換和并聯(lián)高壓管線,流經(jīng)地面三通,實現(xiàn)沖砂液從不同方向進(jìn)入沖砂罐,達(dá)到保障沖砂液連續(xù)泵入的控制裝置。
②參數(shù):最大外徑100mm,中心管內(nèi)徑48mm,最大工作量30MPa,長度660mm。
(2)雙自封封隔器
①性能:封隔器屬于自封型,能夠成功地封堵射孔井段,實現(xiàn)不污染油層,徹底清除井筒內(nèi)沉砂的效果。
②參數(shù):最大工作壓力25MPa,最大外徑154mm,通經(jīng)100mm,膠筒耐溫120℃,長度750mm。
(3)旋轉(zhuǎn)沖砂射流泵
①性能:高壓沖砂液沿上部中心管環(huán)空下行至射流泵底部時,通過轉(zhuǎn)換分液器將沖砂液分為射流動力液(70%)和攪動沖砂液(30%)兩部分。攪動沖砂液以50m/s的擴散狀射流,從沖砂噴嘴高壓噴出,高效沖擊砂面,有效攪動沉砂,使砂粒懸浮在液體中有利于抽吸排出。射流動力液通過旋轉(zhuǎn)射流泵上行射流,形成負(fù)壓抽吸作用,即可帶走攪動起來的井底泥砂,又能因區(qū)域密封形成的負(fù)壓而從地層抽出的油水泥砂。同時射流泵入口設(shè)置過濾器,小于5mm直徑的砂粒通過吸入口進(jìn)入射流泵,大于5mm的砂粒被擋在外面沉入井底,防止大砂粒堵塞排砂噴嘴,保證沖砂液攜帶泥砂從井底快速高效舉升到地面。
②參數(shù):工作壓力>25Mpa,工作流量:8~12m3/h,真空壓力:-0.06 MPa
2 現(xiàn)場應(yīng)用情況
(1)2017年首次試驗井為杜84-49-37,取得了很好的效果。依據(jù)地質(zhì)及工程方案,組織負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂,并按施工設(shè)計順利安裝到位。連接洗井車與井口并聯(lián)管線試壓合格后,開泵試運行。經(jīng)過1個多小時的沖洗操作,進(jìn)尺3.88m,到達(dá)試驗?zāi)康奈恢?35米。試驗效果主要表現(xiàn)為:一是壓力變化當(dāng)形成正式循環(huán)后,在地面泵壓穩(wěn)定在8MPa的情況下,回水壓力由0逐漸上升到5.8MPa左右。二是穩(wěn)定沖砂階段,在地面泵入排量穩(wěn)定在14m3/h,出口排量由開始的14m3/h隨后上升到20m3/h。三是返出混合液渾濁度明顯高于泵入水。進(jìn)尺過程中,返出液變渾更為明顯。四是循環(huán)洗井車緩沖罐,發(fā)現(xiàn)液面逐漸升到,上面漂了大量的原油,罐底沉砂顯著增加,排砂現(xiàn)象明顯。最終循環(huán)至回水變清后,完成了負(fù)壓沖砂工作。試驗的成功有效證明了該裝置達(dá)到了研制目的。
(2)2017年全年共組織實施負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂井14井次,累計沖砂進(jìn)尺581.87m,平均單井進(jìn)尺41.6m。累計沖出砂量6.2m3,平均單井0.44m3。其中檢泵沖砂后日增油效果顯著井5口,日增油40.4t,平均單井日增油8.1t。累計增油達(dá)1024.4t,平均單井增油204.9t。檢泵后日產(chǎn)油穩(wěn)定、檢泵周期明顯延長井4口,目前累計正常生產(chǎn)159天,平均單井生產(chǎn)40t,預(yù)計每口井仍將生產(chǎn)100t。預(yù)計增油達(dá)1003t,平均單井增油251t。沖砂后注完蒸汽正在燜井,注汽壓力明顯下降井4口。平均單井注汽時油壓下降2.49MPa。按照注汽壓力下降情況,預(yù)計可增油926t,單井增油231t。
3 結(jié)論
負(fù)壓連續(xù)水力射流沖砂技術(shù)的成功研制與現(xiàn)場應(yīng)用,成功解決了常規(guī)沖砂存在的停泵接單根、卡鉆事故和油藏吐砂等一系列問題。在現(xiàn)場應(yīng)用過程中高效、高質(zhì)量地完成沖砂、排砂任務(wù),解決了沖砂難題,縮短了沖砂周期,提高了采油能力,保障了生產(chǎn)效益,成功實現(xiàn)了有效排砂、防止沉砂、徹底沖砂的目的。
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