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      基于QC的發(fā)動機缸體加工質(zhì)量問題改善*

      2018-06-21 06:01:28周炳海
      精密制造與自動化 2018年2期
      關(guān)鍵詞:鐵屑缸體曲軸

      王 堯 周炳海

      (同濟(jì)大學(xué) 機械與能源工程學(xué)院 上海201804)

      QC是英文Quality Control的縮寫,中文譯為“質(zhì)量控制”,它是質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。質(zhì)量控制是為達(dá)到規(guī)范或規(guī)定對數(shù)據(jù)質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和措施。質(zhì)量控制是為了通過監(jiān)視質(zhì)量形成過程,消除質(zhì)量環(huán)上所有階段引起不合格或不滿意效果的因素,以達(dá)到質(zhì)量要求,獲取經(jīng)濟(jì)效益,而采用的各種質(zhì)量作業(yè)技術(shù)和活動。在企業(yè)領(lǐng)域,質(zhì)量控制活動主要是企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)現(xiàn)場管理,它與有否合同無關(guān),是指為達(dá)到和保持質(zhì)量而進(jìn)行控制的技術(shù)措施和管理措施方面的活動。

      在質(zhì)量管理的過程中,統(tǒng)計技術(shù)方法的應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析十分重要,它為企業(yè)建立和保持符合GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系打下基礎(chǔ)。只有明確統(tǒng)計管理的基本常識和概念,才能減少管理中的盲目和失誤,在日常工作中自然而然地保持質(zhì)量管理[1]。QC七大手法是關(guān)于如何運用統(tǒng)計方法來發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題,以達(dá)到質(zhì)量改善方法的目的。傳統(tǒng)的QC七大手法包括:檢查表、層別法、柏拉圖、因果圖(魚骨圖)、散布圖、直方圖、控制圖等。QC七大手法最早起源于日本,日本企業(yè)重視質(zhì)量管理,所以在二戰(zhàn)后迅速崛起,日本的品管手法也成了世界研究和效仿的對象[2]。QC手法在質(zhì)量改善過程中的應(yīng)用方法一般是先用層別法對收集和累積的數(shù)據(jù)做歸類處理,再利用柏拉圖找出質(zhì)量問題的主要原因,最后使用魚骨圖分析導(dǎo)致主要質(zhì)量問題的根本原因,為質(zhì)量改進(jìn)工作提供指導(dǎo)方向[3]。

      1 問題描述

      SD公司是一家合資汽車公司,在國內(nèi)設(shè)有 2個發(fā)動機生產(chǎn)車間,生產(chǎn)SD公司整車所用渦輪增壓汽油發(fā)動機。在2014年2月至2015年2月,SD發(fā)動機廠缸體生產(chǎn)線進(jìn)行發(fā)動機產(chǎn)品升級改造,由原來生產(chǎn)的EVO2型發(fā)動機升級到GEN3型發(fā)動機。在發(fā)動機產(chǎn)品升級換代以及生產(chǎn)設(shè)備改造換型后,從2015年2月開始,缸體生產(chǎn)線的工廢率明顯上升。針對這一情況,公司的生產(chǎn)部門、維修部門和質(zhì)量部門迅速組織相關(guān)人員,成立了QC小組來分析和解決該問題。

      小組成員首先運用層別法收集相關(guān)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類和對比,發(fā)現(xiàn)缸體工廢率超過指標(biāo)值的50%,達(dá)到了近幾年的峰值。

      統(tǒng)計生產(chǎn)線改造后的工廢情況匯總,如圖1所示,利用柏拉圖和帕累托原理分析后發(fā)現(xiàn)缸體曲軸孔劃傷為工廢問題的 TOP1,曲軸孔劃傷的工廢率每月平均近0.55%,是造成缸體工廢最重要的原因,劃傷工廢率匯總統(tǒng)計如表1所示。

      圖1 缸體工廢率匯總

      表1 曲軸孔劃傷工廢率統(tǒng)計

      2 原因分析

      缸體生產(chǎn)線 AF050珩磨機是一臺從德國Gehring公司進(jìn)口的全自動加工設(shè)備,這臺機床采用目前最先進(jìn)的螺旋滑動珩磨加工方式對缸體孔口及曲軸孔進(jìn)行珩磨加工。缸孔及曲軸孔的零件加工質(zhì)量要求非常高,任何加工缺陷對今后發(fā)動機的工作情況都會產(chǎn)生非常嚴(yán)重地影響。

      在生產(chǎn)線GEN3改造后,對于AF050珩磨機加工的零件進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)曲軸孔內(nèi)有劃傷情況,且出現(xiàn)頻次較高,劃傷位置具有隨機性。更換曲軸孔鉸珩刀具,仍然有劃傷情況產(chǎn)生,調(diào)整珩磨參數(shù)也沒有明顯的改善效果。

      利用魚骨圖從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面分析,如圖2所示。發(fā)現(xiàn)9個可能導(dǎo)致曲軸孔劃傷質(zhì)量缺陷的原因[4-6],如表2所示。

      圖2 曲軸孔劃傷魚骨圖

      表2 曲軸孔劃傷工廢原因統(tǒng)計

      依次對以上9個因素進(jìn)行驗證,最終找出影響曲軸孔珩磨加工質(zhì)量的兩大要因:

      1)機床傳動部件磨損(機)

      檢查發(fā)現(xiàn)機床主軸傳動皮帶磨損嚴(yán)重,主軸變速器內(nèi)部零件磨損。由于傳動部件磨損,導(dǎo)致主軸在加工的過程中出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定。

      2)工藝編排存在風(fēng)險(法)

      通過對GEN3改造工藝變化的分析,缸體線精加工 AF020機床的油道去毛刺毛刷由原先 AF020 10A工位搬移至AF040進(jìn)行加工。毛刷對于油道進(jìn)行去毛刺加工時,會產(chǎn)生鐵屑,通過斜油道進(jìn)入曲軸孔。AF020專機出料口有清潔包,對于零件加工后殘留的鐵屑進(jìn)行清潔,而AF040后沒有清潔包,導(dǎo)致鐵屑堆積在曲軸孔內(nèi),繼而造成曲軸孔在珩磨加工時發(fā)生劃傷。缸體曲軸孔加工工藝對比如圖 3所示。

      圖3 缸體曲軸孔加工工藝對比圖

      3 改善方案實施及評價

      1)方案實施

      針對上文提出的導(dǎo)致缸體曲軸孔劃傷問題的兩大要因,生產(chǎn)部門與維修部門相關(guān)人員協(xié)商制定并實施的整改方案如下:

      (1)機床傳動部件磨損。更換珩磨機傳動皮帶,更換珩磨主軸變速器,消除機床傳動部件的磨損。定期利用計劃性停機時間檢查傳動部件,并視情況進(jìn)行保養(yǎng)或更換。

      (2)工藝編排存在風(fēng)險。缸體線AF50珩磨機在曲軸孔珩磨前的4工位是一個空工位。利用空工位及珩磨機冷卻液,加裝沖屑管,在工件曲軸孔珩磨前,對油道及曲軸孔清潔,去除鐵屑,如圖4所示。為了能夠更有效地清除內(nèi)部鐵屑,增加沖屑管的噴頭孔數(shù),增加分散噴射的范圍,將原來的單點噴射改為多點噴射,從而提升清潔效果,如圖5所示。

      圖4 缸體珩磨機增加清潔工位

      圖5 沖屑噴頭結(jié)構(gòu)改進(jìn)

      2)效果評價

      改善方案在2015年9月實施后,統(tǒng)計2015年10月至12月的缸體線工廢情況,發(fā)現(xiàn)因曲軸孔劃傷而導(dǎo)致的工廢率從 0.55%降至了 0.08%,如表 3所示。按照缸體線年產(chǎn)能20萬件來計算,可減少工廢費用,減少的費用=產(chǎn)量×工廢下降率×毛坯單價=200 000×(0.55%-0.09%)×1 124.78=1 034 797.6元。

      表3 改善后的曲軸孔劃傷工廢率統(tǒng)計

      4 結(jié)語

      本文運用QC七大手法中的層別法、柏拉圖和魚骨圖等,逐步分析質(zhì)量問題,尋找根本原因并實施針對性的解決方案,最終改善了質(zhì)量問題,提高了生產(chǎn)效率。同時也為今后生產(chǎn)過程中遇到的其它質(zhì)量問題提供了解決方法和思路,也為企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)活動提供了理論和應(yīng)用方面的借鑒。

      [1]倪紅兵.正確運用統(tǒng)計方法是實施質(zhì)量管理的基本保證[J].世界標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量管理,2008 (12):8-10.

      [2]陶鯉.論QC七大手法之—層別法,要因圖與戴明環(huán)的具體運用[J].電子質(zhì)量, 2007(12):61-63.

      [3]林榮瑞.品質(zhì)管理[M].廈門:廈門大學(xué)出版社,2005.

      [4]謝火瓊, 周炳海, 張曉霜,等.基于 QC的發(fā)動機缸體鑄造質(zhì)量問題改善[J].機械制造, 2016,54(2):19-21.

      [5]朱月偉,周炳海.基于實驗設(shè)計方法的產(chǎn)品質(zhì)量改善[J]. 精密制造與自動化, 2016(2):40-43.

      [6]丁潔,周炳海.基于六西格瑪方法的石英晶體DLD2質(zhì)量問題改善研究[J].機械制造, 2016,54(9): 74-77.

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