閆吉曾
(中石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 鄭州 450006)
紅河油田位于鄂爾多斯盆地,三疊系延長組長8層段是主力含油層系,為提高單井產(chǎn)量,2013年采用水平井套管固井射孔壓裂完井方式[1-2],由于地層承壓能力低易發(fā)生井漏,水平段長套管居中度不高頂替效率低,要求水泥漿體系流變性好,因此固井難度大。通過技術(shù)攻關(guān),針對(duì)紅河油田窄密度窗口、長裸眼度和低壓易漏等特點(diǎn),進(jìn)行了水泥漿體系優(yōu)選、油層壓穩(wěn)設(shè)計(jì)、綜合防漏、提高長裸眼固井頂替效率的研究,形成了紅河油田易漏地層水平井固井技術(shù),固井53口,其中優(yōu)質(zhì)優(yōu)良43口,合格10口,保證了固井質(zhì)量,滿足了后期壓裂的需要,為該油田有效開發(fā)提供了技術(shù)支撐。
(1)防漏和壓穩(wěn)矛盾突出。紅河油田延長組、延安組,漏失嚴(yán)重,鉆井過程中漏失率75%,而通過實(shí)鉆及DST測(cè)試資料分析,紅河油田長8層段地層空隙壓力系數(shù)在0.8~1.13,破裂壓裂系數(shù)1.50,固井施工排量必須進(jìn)行精細(xì)控制,否則會(huì)引起氣竄、漏失、井控險(xiǎn)情等復(fù)雜情況。
(2)裸眼段長,施工難度大。紅河油田水平井采用二級(jí)井身結(jié)構(gòu),二開?215.9 mm鉆頭鉆進(jìn)至B靶點(diǎn),裸眼段長達(dá)2700 m 以上, 所需水泥量約150 t,整個(gè)環(huán)空施工壓力將達(dá)到30 MPa 左右,增加了固井風(fēng)險(xiǎn),且易壓漏地層,影響固井質(zhì)量。
(3)井底位移大,套管居中度低,頂替效率低。在保證套管安全下入的前提下,使扶正器下入數(shù)量受到限制,難以保證居中度>67%,頂替效率低[3-7]。
(4)巖屑難以清除干凈。巖屑和鉆井液固相沉積,形成固井沉積帶,而沉積帶很難被完全清除干凈,從而影響界面膠結(jié)質(zhì)量。
通過優(yōu)選出防氣竄、低成本水泥漿體系,利用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆資料及壓裂參數(shù)預(yù)測(cè)地層原始?jí)毫?,確定合理的井內(nèi)流體結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)平衡壓力固井。利用變排量壓力節(jié)點(diǎn)控制防止固井中發(fā)生漏失,通過軟件模擬和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,合理加放剛性扶正器和彈性扶正器,提高套管居中度,提高頂替效率。
優(yōu)選一套防氣竄、低成本的水泥漿體系是紅河油田水平井固井的關(guān)鍵。針對(duì)紅河油田低孔、低滲、低壓的特點(diǎn),通過室內(nèi)試驗(yàn),通過控制水泥漿的失水、流變性、稠化時(shí)間等重要參數(shù),研制出了GSJ、DZJ和G306為主劑的水泥漿體系。通過室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),3種水泥漿性能見表1。
表1 3種水泥漿體系性能
這3種水泥漿體系均具有早高強(qiáng)、低失水、初始稠度低、短過渡、直角稠化,防竄性能好等特點(diǎn)。從前期技術(shù)套管固井實(shí)踐來看,GSJ水泥漿現(xiàn)場(chǎng)便于配制、流變性較好,且具有成本較低的優(yōu)勢(shì),因此優(yōu)選GSJ水泥漿體系。
GSJ水泥漿體系配方,低密度:嘉華G級(jí)水泥+25%漂珠+2.5%GQD+0.2%USZ+0.4%GH-3;領(lǐng)漿:嘉華G級(jí)水泥+2.0%GSJ+2.0%GCA+0.2%USZ;尾漿:嘉華G級(jí)高抗水泥+1.6%GSJ+3.0%GCA+0.4%USZ。
圖1 GSJ尾漿稠化時(shí)間
2.2.1 地層原始?jí)毫︻A(yù)測(cè)
地層壓力上界主要是利用DST測(cè)試資料確定,多口探井和評(píng)價(jià)井DST測(cè)試結(jié)果表明,最小地層壓力系數(shù)0.82,最大地層壓力系數(shù)1.13(見圖3),因此,考慮一定的安全系數(shù),地層壓力系數(shù)最大值取1.15。
圖2膠凝強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)
圖3 紅河油田DST測(cè)試地層壓力
地層破裂壓力利用現(xiàn)場(chǎng)壓裂施工實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),最大地層破裂壓力系數(shù)2.02,最小地層破裂壓力系數(shù)1.52(見圖4)。因此,考慮一定的安全系數(shù),地層破裂壓力取最小值1.50。
圖4紅河油田壓裂測(cè)試地層破裂壓力
2.2.2 流體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
合理設(shè)計(jì)井內(nèi)流體結(jié)構(gòu)是提高固井質(zhì)量的重要一環(huán),在尾漿失重時(shí)保證上部液柱壓力能壓穩(wěn)油氣層,尾漿失重時(shí)壓力預(yù)測(cè)和領(lǐng)漿封長的確定是合理設(shè)計(jì)井內(nèi)流體結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。
領(lǐng)漿最大失重的計(jì)算公式為[8]:
Pls=0.1921Lc1/(Dh-Dp)
(1)
式中:Pls——領(lǐng)漿最大失重,MPa;Dh——井眼直徑,mm;Dp——套管外徑,mm;Lc1——領(lǐng)漿段長,m。
尾漿失重壓力計(jì)算模式:
Pts=0.96Lc2/(Dh-Dp)
(2)
式中:Pts——尾漿最大失重,MPa;Lc2——尾漿段長,m。
平衡壓力固井滿足的基本條件:
(3)
設(shè)li(i=1,2,3,4,5)分別為尾漿、過渡漿、低密度、前置液和鉆井液在環(huán)空中的垂深段長,則根據(jù)式(3)得到:
(4)
針對(duì)紅河油田地層特點(diǎn),采用“雙凝水泥漿體系+平衡壓力固井”方案,尾漿返至油層頂界以上垂深200 m,過渡漿垂深段長90~120 m,通過式(4)可確定低密度垂深段長。
如果紅河油田水平井垂深2300 m,水平段長800 m,靶前距350 m,通過計(jì)算,GSJ水泥漿體系流體結(jié)構(gòu):尾漿×1250~1400 m+過渡漿×90~120 m+低密度×1950~2200 m+前置液×150 m+鉆井液。見圖5。
圖5 紅河油田環(huán)空漿體結(jié)構(gòu)示意
2.3.1 合理設(shè)計(jì)前置液
前置液的組成:清水+5%G402-CXY。前置液與鉆井液、水泥漿有良好的相容性及配伍性。密度在1.0~1.10 g/cm3;塑性粘度控制在3.0~3.5 mPa·s;動(dòng)切力控制在0.65~0.82 Pa。保證有效清除巖屑和紊流頂替鉆井液,設(shè)計(jì)用量按照其與井壁的接觸時(shí)間7~10 min。
2.3.2 扶正器加放
扶正器加放越多,套管居中度越高,水泥漿頂替效率越高,固井質(zhì)量越好,但管柱下入難度與風(fēng)險(xiǎn)也隨之增大,利用CemCADE固井軟件進(jìn)行分析模擬,合理加放彈性扶正器、樹脂旋流剛性扶正器(見圖6)和剛性扶正器(見表2),使套管居中度達(dá)到70%。
圖6 樹脂滾輪剛性旋流扶正器
井 段類 型規(guī)格/in加放方法扶正器數(shù)量/只一開直井段剛性扶正器?5×?81只/10根套管3二開直井段剛性扶正器?5×?81只/8根套管22二開定向段樹脂旋流剛性扶正器?5×?81只/2根套管15二開水平段樹脂旋流剛性扶正器?5×?81只/1根套管79最后2 m彈性扶正器?5×?81只/1 m2
注:1 in=25.4 mm。
2.3.3 復(fù)合頂替工藝技術(shù)
替漿初期使低密度水泥漿達(dá)到紊流,提高對(duì)生產(chǎn)層的頂替效率,紊流頂替接觸時(shí)間≮7 min;然后進(jìn)行變排量壓力節(jié)點(diǎn)控制,根據(jù)井口壓力變化控制替漿排量,采用“紊流+塞流”復(fù)合頂替工藝,若壓力過高則降低排量,采用塞流頂替,可減少環(huán)空摩阻,降低壓漏地層的風(fēng)險(xiǎn)。紊流排量依據(jù)水泥漿的流變參數(shù)計(jì)算,根據(jù)GSJ水泥漿性能來看,實(shí)現(xiàn)紊流時(shí)環(huán)空上返流速>1.5 m/s,利用Schlumberger CemCADE軟件模擬結(jié)果見圖7。
圖7 環(huán)空流速模擬(環(huán)空截面)
2.4.1 地層承壓堵漏技術(shù)
鉆至易漏層段前,提前在鉆井液里加入綜合堵漏劑等材料以防井漏,羅漢洞組、洛河組易出現(xiàn)井漏。羅漢洞組出現(xiàn)漏失現(xiàn)象首先采取隨鉆堵漏的措施,堵漏漿主要配方:井漿+0.2%Na2CO3+2%鈉土+1%~2%單封。如果堵漏效果不明顯則采取復(fù)配堵漏劑,堵漏漿配制:井漿中加入3%復(fù)合堵漏劑和0.5%麥殼進(jìn)行封堵。洛河組和延安組主要以小到中等漏失為主,因此,在進(jìn)入該層前50~30 m時(shí),在井漿中加入1%~2%單項(xiàng)壓力封閉劑進(jìn)行漏失預(yù)防,鉆入該層后要不斷地使用單封進(jìn)行維護(hù),加量要根據(jù)滲漏速度大小進(jìn)行調(diào)整可實(shí)現(xiàn)封堵效果。堵漏后要進(jìn)行承壓試驗(yàn),根據(jù)平衡壓力固井條件,要求地層承壓>4 MPa。
2.4.2 井眼準(zhǔn)備技術(shù)
下套管前要進(jìn)行通井作業(yè),通井鉆具組合剛度要大于套管柱剛度,具體鉆具組合為?215.9 mm牙輪鉆頭+?158.8 mm無磁鉆鋌9 m+?214 mm穩(wěn)定器+?127 mm加重鉆桿2~3柱+?127 mm斜臺(tái)階鉆桿+?127 mm加重鉆桿300 m+?127 mm斜臺(tái)階鉆桿。下鉆過程中,根據(jù)測(cè)井井徑和井斜數(shù)據(jù),在井徑小和狗腿大的井段,必須劃眼,直至上提下放無顯示。下鉆過程中下至造斜點(diǎn)循環(huán)泥漿一次,下至A點(diǎn)循環(huán)泥漿一次,下鉆到底后先小排量頂通,待泵壓穩(wěn)定后,逐漸提高循環(huán)排量循環(huán)兩周以上,直至振動(dòng)篩無明顯巖屑返出,然后進(jìn)行鉆井液性能調(diào)整[9],固井前鉆井液性能要求為:密度1.12~1.15 g/cm3,漏斗粘度38~45 s,API失水量<5 mL,泥餅厚度<0.3 mm,初切力1~3 Pa,終切力3~5 Pa,含砂量<0.2%,塑性粘度<15 mPa·s,動(dòng)切力<7 Pa,pH值8~9。
2.4.3 套管下入技術(shù)
套管柱自下而上為浮鞋+2根套管+浮箍+1根套管+關(guān)井閥(浮箍)+套管+水泥頭。采用套管抬頭工藝,套管抬頭即使用抬頭短套管,在浮鞋后加短套管,短套管上加裝2個(gè)彈性扶正器,以減小前部套管摩阻,導(dǎo)引套管順利進(jìn)入斜井段及水平井段,保證套管能夠順利下入。
3.1.1 試驗(yàn)井基本數(shù)據(jù)
HH36P114井是一口長8層二級(jí)井身結(jié)構(gòu)水平井,進(jìn)行水平段固井、壓裂試驗(yàn),以期提高單井產(chǎn)量。一開采用?311.2 mm鉆頭鉆進(jìn)至372 m,下入?244.5 mm表層套管至371.80 m進(jìn)行固井;二開采用?215.9 mm鉆頭鉆進(jìn)至3408 m完鉆,下入?139.7 mm油層套管至3405 m。該井實(shí)鉆垂深2295.44 m,水平位移1220 m,水平段長920 m,平均井徑擴(kuò)大率5.97%,完鉆鉆井液密度1.12 g/cm3,API失水量5 mL,地層承壓3.5 MPa。
3.1.2 管串結(jié)構(gòu)與固井附件
自下而上為浮鞋+2根套管+浮箍+1根套管+關(guān)井閥+套管串+水泥頭。加長膠塞(圖8):增加三道裙部膠皮,實(shí)現(xiàn)水泥漿與頂替液有效組隔。采用關(guān)井閥(圖9),以隔離套管內(nèi)外的壓力傳遞,避免環(huán)空水泥倒返,能夠有效避免套管內(nèi)的高壓傳遞到套管鞋部位和環(huán)空。
圖8 加長膠塞
圖9 關(guān)井閥
3.1.3 流體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
基于平衡壓力固井條件設(shè)計(jì)條件,根據(jù)HH36P114井實(shí)鉆情況,進(jìn)行流體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),見表3。
表3 HH36P114環(huán)空流體結(jié)構(gòu)
3.1.4 施工與效果
嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行固井施工,實(shí)際注入低密度68 m3,過渡漿2.58 m3,尾漿25 m3,水泥漿返至地面。循環(huán)出多余水泥漿后,關(guān)井候凝48 h進(jìn)行固井質(zhì)量測(cè)井,結(jié)果顯示固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)。
在HH36P114井水平段固井試驗(yàn)初獲成功后,隨后在紅河油田HH36P121井、HH74P84井等推廣應(yīng)用了53口井,裸眼段最長3343.10 m,水平段長最長1200.00 m,CBL測(cè)井結(jié)果顯示,優(yōu)質(zhì)井19口,良好井24口,合格井10口,優(yōu)良率高達(dá)81.13%,取得了較好的效果,為后期分段壓裂奠定了基礎(chǔ)。
(1)針對(duì)紅河油田水平井低壓、易漏等固井技術(shù)難點(diǎn),通過水泥漿體系優(yōu)選、平衡壓力固井設(shè)計(jì)及提高頂替效率技術(shù)措施,提高了水平井固井質(zhì)量,固井優(yōu)良率達(dá)81.13%,滿足了后期分段壓裂的需要。
(2)優(yōu)選出的GSJ水泥漿體系,具有流變性好、低失水、初始稠度低、直角稠化和防竄性能好等優(yōu)點(diǎn),且具有成本較低的優(yōu)勢(shì),為水平井固井大規(guī)模推廣應(yīng)用提供了支撐。
(3)基于DST預(yù)測(cè)的地層壓力與壓裂施工實(shí)測(cè)地層破裂壓力是準(zhǔn)確合理的,滿足了平衡壓力固井設(shè)計(jì)與固井施工中變排量壓力節(jié)點(diǎn)控制的需要,實(shí)現(xiàn)了防漏壓穩(wěn)的目標(biāo)。
(4)良好的井眼準(zhǔn)備與套管下入技術(shù)為水平井固井順利施工創(chuàng)造了條件,加長膠塞、樹脂滾輪剛性旋流扶正器、關(guān)井閥等附件的使用,進(jìn)一步提高了固井質(zhì)量。
參考文獻(xiàn):
[1] 閆吉曾,羅懿.鎮(zhèn)涇油田HH37P1水平井鉆完井技術(shù)[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2012,37(7):31-34.
[2] 李克智,閆吉曾.紅河油田水平井鉆井提速難點(diǎn)與技術(shù)對(duì)策[J].石油鉆探技術(shù),2014,42(2):117-122.
[3] 陳勇,楊偉平,馮楊.涪陵頁巖氣井長水平段漏失井固井技術(shù)應(yīng)用研究[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2016,43(7):42-44.
[4] 馬艷超.龍鳳山氣田易漏失井固井工藝技術(shù)研究與應(yīng)用[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2017,44(6):58-61.
[5] 林強(qiáng),胡萍,仵偉,等.低壓易漏裸眼井段技術(shù)套管固井技術(shù)[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2009,36(7):10-12.
[6] 覃毅,吳永超,張玉平,等.文75X1井長裸眼長封固段小間隙小尾管固井實(shí)踐[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2015,42(6):32-34.
[7] 秦國宏,覃毅,尤鳳堂,等.水泥漿失重對(duì)高壓油氣井固井質(zhì)量的影響分析及工藝對(duì)策[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2015,42(3):33-36.
[8] 巢貴業(yè),高春華.大牛地氣田保護(hù)儲(chǔ)層固井技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油鉆探技術(shù),2007,35(1):38-40.
[9] 鄢捷年.鉆井液工藝學(xué)[M].山東東營:中國石油大學(xué)出版社,2000:75-76.