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      2500t/d生產(chǎn)線第三代篦冷機(jī)改造為第四代篦冷機(jī)及經(jīng)濟(jì)效益

      2018-06-19 07:21:40
      中國水泥 2018年6期
      關(guān)鍵詞:冷機(jī)熟料殼體

      姜 兵

      (中國中材國際工程股份有限公司(南京),南京 211100)

      在水泥嚴(yán)重過剩的局面下,水泥企業(yè)要想生存必須解決“三個(gè)降低”的問題,即降低能耗、降低排放、降低成本。圍繞水泥企業(yè)存在問題,我們制定了一系列裝備改造方案,以達(dá)到節(jié)能、降耗、降本的目的,其中,第三代篦冷機(jī)改為第四代篦冷機(jī),是非常有效的方案之一。

      1 第三代篦冷機(jī)的弊端和第四代篦冷機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新

      1.1 第三代篦冷機(jī)的弊端

      目前我國水泥工廠使用篦冷機(jī)絕大部分是第三代篦冷機(jī),現(xiàn)有第三代篦冷機(jī)運(yùn)行時(shí)間大約5至35年左右,設(shè)備老化,故障率高。第三代篦冷機(jī)一直存在冷卻效果不佳的問題,成為生產(chǎn)中的一個(gè)制約與瓶頸。而第三代機(jī)固有的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),也導(dǎo)致生產(chǎn)中出現(xiàn)漏料與磨損等問題,最終體現(xiàn)在二、三次風(fēng)溫偏低,設(shè)備維修維護(hù)工作量大;特別是余熱發(fā)電的應(yīng)用實(shí)施,如果沒有足夠的蒸汽量與蒸汽溫度,發(fā)電量將無法保證,隨著水泥裝備不斷發(fā)展,新技術(shù)、新裝備不斷出現(xiàn),第四代列式篦冷機(jī)解決了第三代篦冷機(jī)存在問題。

      1.2 第四代列式篦冷機(jī)技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

      第四代列式篦冷機(jī),采用行走地板式(Walkingfloor)輸送原理,實(shí)現(xiàn)熟料的水平輸送;采用熟料自保護(hù)篦板,大大延長篦板使用壽命;具有獨(dú)特的縱向密封結(jié)構(gòu),保證篦床無漏料運(yùn)行;采用模塊化設(shè)計(jì),有效降低安裝,運(yùn)輸成本;進(jìn)料端采用固定篦床可控充氣系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)熟料驟冷,有效提高熱回收效率;活動(dòng)篦床加裝自調(diào)節(jié)流量閥,適時(shí)調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)量,有效適應(yīng)篦床上物料的粒度和厚度不均勻的工況,提高冷卻風(fēng)的使用效率;采用熟料輥式破碎機(jī),使用壽命長,出料粒度均勻。

      第四代列式篦冷機(jī)具有“三高一低”性能,即高冷卻效率,高輸送效率和高運(yùn)轉(zhuǎn)率,超低磨損。改造前后設(shè)備參數(shù)見表1。

      云南某2 500t/d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建于2010年,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力2 500t/d水泥熟料,經(jīng)過業(yè)主的不斷改進(jìn)和優(yōu)化操作,產(chǎn)量可達(dá)到2 800t/d左右,該線篦冷機(jī)存在上述問題,因此業(yè)主擬對該熟料線篦冷機(jī)實(shí)施技改,將其改造為技術(shù)先進(jìn)成熟的第四代列式篦冷機(jī)。下面我們以云南某2 500t/d熟料水泥生產(chǎn)線為例,說明第三代篦冷機(jī)改為第四代篦冷機(jī)后,給水泥制造商帶來的技術(shù)革新及創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。

      表1 改造前后篦冷機(jī)參數(shù)

      2 改造方案優(yōu)、缺點(diǎn)

      2.1 改造方案優(yōu)點(diǎn)

      (1)四代機(jī)篦板,采用料層自保護(hù)技術(shù),壽命>5年,理論上無需更換,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于第三代機(jī)篦板1年壽命,大大降低了篦板備件費(fèi)用。

      (2)四代機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率>95%,實(shí)現(xiàn)免維護(hù),對于因第三代機(jī)故障而經(jīng)常停窯的生產(chǎn)線有極大優(yōu)勢。

      (3)四代機(jī)通過窯口下料端固定篦床的特殊設(shè)計(jì),真正實(shí)現(xiàn)熟料驟冷;結(jié)合每塊篦板下的自動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,保證最終出料溫度,降低后續(xù)熟料輸送,存儲(chǔ)費(fèi)用,降低后續(xù)熟料破碎粉磨功耗。

      (4)四代機(jī)采用步進(jìn)式輸送原理,篦床分列運(yùn)行,每列安裝單獨(dú)的驅(qū)動(dòng)液壓缸與位移傳感器,可以縮短兩側(cè)篦床的行程,減緩兩側(cè)物料運(yùn)行速度,有效避免“紅河”。

      (5)四代機(jī)單位熟料冷卻風(fēng)量約為1.8Nm3/kg.cl~1.9Nm3/kg.cl,相比第三代機(jī)2.2Nm3/kg.cl~2.4Nm3/kg.cl的冷卻用風(fēng)量大大降低,節(jié)約了系統(tǒng)電耗。

      (6)四代機(jī)熱回收效率約提高1%~2%,將使系統(tǒng)熱耗降低約22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)~45.144(10.8kcal/kg.cl),對應(yīng)煤耗大大降低。

      (7)取消原第三代機(jī)灰斗鎖風(fēng)裝置,可以縮短拉鏈機(jī)長度,降低拉鏈機(jī)投資,同時(shí)減少了漏風(fēng)點(diǎn)。

      (8)結(jié)合熟料輥式破碎機(jī)改造,實(shí)現(xiàn)破碎機(jī)2年免維護(hù)。避免第三代機(jī)半年就需更換錘頭產(chǎn)生的費(fèi)用,并使熟料破碎電耗降低約40%。

      2.2 改造方案缺點(diǎn)

      (1)一次性投資較大。

      (2)液壓傳動(dòng)系統(tǒng)比三代篦冷機(jī)復(fù)雜。

      3 改造方案

      3.1 改造目標(biāo)

      (1)滿足產(chǎn)量:2 800t/d~3 000t/d;

      (2)出篦冷機(jī)熟料溫度:≤環(huán)境溫度+65℃;

      (3)延長篦冷機(jī)維護(hù)周期,整機(jī)2年基本無需維護(hù),活動(dòng)床篦板壽命>4年;

      (4)輥破整機(jī)2年免維護(hù);

      (5)余熱發(fā)電取風(fēng)溫度:350℃~400℃;

      3.2 改造方案

      將原篦冷機(jī)拆除更換為中材裝備南京LANE型第四代篦冷機(jī)LANE0609C,保留原篦冷機(jī)第一段殼體上部,保留原第二段上下殼體,更換原第三代機(jī)篦床為新型四代機(jī)步進(jìn)式水平篦床,尾部錘破改為輥破,并對應(yīng)增加殼體;利用原風(fēng)機(jī)8臺(tái),新增風(fēng)機(jī)2臺(tái),見圖1。

      3.2.1 設(shè)備部分

      (1)篦床。

      原第三代機(jī)篦床整體拆除,更換為第四代步進(jìn)式列向篦床。篦床共一段,寬度為3.6m,分為6列。

      下料口處采用高效分區(qū)固定篦床,實(shí)現(xiàn)熟料驟冷,保證足夠的熱量回收,二次風(fēng)溫高且穩(wěn)定。

      一段篦床由原2.7m拓寬至3.6m,結(jié)合厚料層操作,保證高溫段足夠的熱量回收,提高三次風(fēng),及余熱發(fā)電溫度。

      (2)殼體。

      原第一段篦床從原2.7m拓寬至3.6m,對應(yīng)制作下殼體,上殼體至篦床上部1m處拓寬,其余部分保留,與窯頭罩接口不變。

      原第二段篦床殼體充分利用,保留上下殼體,在內(nèi)部制作支撐結(jié)構(gòu),用于支撐新式篦床。

      原篦床第一段上殼體尾部位置,制作余熱發(fā)電取風(fēng)口。

      (3)傳動(dòng)。

      配置一套液壓傳動(dòng),裝有3個(gè)進(jìn)口REXROTH液壓泵,6個(gè)進(jìn)口Parker比例調(diào)節(jié)閥。篦床運(yùn)動(dòng)全程實(shí)時(shí)監(jiān)控位移,配置6個(gè)德國BALLUFF非接觸式位移傳感器。

      配置帶觸摸顯示屏控制柜,采用PID閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)篦床精確運(yùn)行。

      圖1 第三代機(jī)篦床改造為第四代篦冷機(jī)示意圖

      (4)拖輪支撐裝置。

      每列篦床采用拖輪支撐,相比四連桿機(jī)構(gòu),潤滑點(diǎn)數(shù)量僅為其1/5。大大降低潤滑的故障率。

      (5)熟料輥式破碎機(jī)。

      篦床尾部配置熟料輥破。熟料輥破為南京院在國內(nèi)首創(chuàng),至今已銷售近百臺(tái),產(chǎn)品成熟。運(yùn)行電耗為錘破40%,輥套壽命>2年,并新開發(fā)了輥?zhàn)娱g距可調(diào)技術(shù)。

      3.2.2 風(fēng)機(jī)部分

      利用原風(fēng)機(jī)8臺(tái),新增風(fēng)機(jī)2臺(tái)。風(fēng)機(jī)配置見表2。

      表2 改造后風(fēng)機(jī)配置表

      3.2.3 澆注料部分

      原篦冷機(jī)第一段拆除篦床以上約1m澆注料,第二段拆除篦床以上約0.5m澆注料,篦床安裝完畢后依據(jù)新篦床補(bǔ)齊襯砌,尾部輥破處,新砌筑澆注料。

      3.2.4 電氣部分

      (1)液壓部分。

      液壓驅(qū)動(dòng)功率為55kW,共3臺(tái),2用1備。

      (2)風(fēng)機(jī)部分。

      ①新購風(fēng)機(jī)2臺(tái),功率分別為110kW,250kW。包含抽屜柜、電纜、電動(dòng)執(zhí)行器和風(fēng)門等。

      ②利用原風(fēng)機(jī)8臺(tái),功率分別為90kW三臺(tái),132kW三臺(tái),110kW兩臺(tái)。

      3.2.5 土建部分

      (1)篦床支撐基礎(chǔ),充分利用原篦冷機(jī)基礎(chǔ),通過鋼框架焊接,實(shí)現(xiàn)新篦冷機(jī)基礎(chǔ)改造;

      (2)新加風(fēng)機(jī),以及原風(fēng)機(jī)移位,重新制作基礎(chǔ);

      (3)尾部輥破,拆除原輥破基礎(chǔ),重新制作鋼平臺(tái)基礎(chǔ);

      (4)液壓站,新作一混凝土基礎(chǔ)。

      3.2.6 工藝非標(biāo)

      (1)原風(fēng)機(jī)與篦冷機(jī)連接,利用部分原有風(fēng)管,新加風(fēng)機(jī)新制作非標(biāo)管道;

      (2)上殼體、余熱風(fēng)管、煤磨風(fēng)管等的過渡部分;

      (3)檢修平臺(tái)、爬梯(利用部分原檢修平臺(tái))。

      3.3 改造工期

      設(shè)計(jì)、制造周期:3.5個(gè)月。

      停車施工時(shí)間:25d(從澆注料與篦床清除干凈,且沒有其他干涉項(xiàng)目,可以全面開展施工開始計(jì)時(shí))。

      四代機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),所有篦板、密封、風(fēng)閥等全部在工廠內(nèi)組裝在列式篦床之上,然后以模塊的形式整體發(fā)運(yùn)至現(xiàn)場,可以大大節(jié)約安裝時(shí)間。

      3.4 改造設(shè)備表(見表3)

      表3 改造設(shè)備表

      4 品質(zhì)保證

      預(yù)計(jì)通過改造,配合業(yè)主合理的生產(chǎn)操作,整條生產(chǎn)線可達(dá)到的技術(shù)參數(shù)見表4。

      表4 改造后性能保證表

      5 性能保證的條件

      (1)入篦冷機(jī)的熟料溫度:1 350℃~1 400℃;

      (2)熟料立升重:1 200g/l~1 300g/l;

      (3)熟料產(chǎn)量在篦冷機(jī)額定產(chǎn)量下;

      (4)出窯熟料顆粒粒度:>25mm占比<20%,<5mm占比<30%;

      (5)出篦冷機(jī)熟料溫度的測量:用篩選25mm以下圓形熟料顆粒進(jìn)行測量,超過25mm的顆粒不多于10%;

      (6)風(fēng)溫的測量:需要在窯況穩(wěn)定運(yùn)行的前提下進(jìn)行;

      (7)測試工作:在窯況穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,進(jìn)行72h測試,測量的平均值達(dá)到保證性能指標(biāo),說明改造已經(jīng)達(dá)到目標(biāo);

      (8)調(diào)試和驗(yàn)收均需在乙方現(xiàn)場技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行;

      (9)安裝完成投產(chǎn)后,如因甲方設(shè)備問題和非乙方原因,影響到篦冷機(jī)進(jìn)行正常的考核或不能達(dá)到性能指標(biāo),在三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)若乙方還不能調(diào)整至正常的考核狀態(tài),則視為乙方通過考核驗(yàn)收,甲方應(yīng)支付安裝調(diào)試款。

      6 經(jīng)濟(jì)效益分析

      篦冷機(jī)四代機(jī)改造,優(yōu)勢主要體現(xiàn)在提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,降低系統(tǒng)熱耗,降低電耗方面。

      6.1 經(jīng)濟(jì)效益(見表5)

      表5 改造經(jīng)濟(jì)效益分析(萬元/年)

      6.2 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

      (1)運(yùn)轉(zhuǎn)率提升體現(xiàn)的收益(按產(chǎn)量2 800t/d計(jì))。

      假設(shè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每年提高10d,則熟料產(chǎn)量共提升2 800t,按每噸熟料250元,利潤10%計(jì),則增加收入70萬元/年。

      (2)四代機(jī)維護(hù)費(fèi)用降低。

      設(shè)原第三代機(jī)篦板每年更換一次,篦板單價(jià)按4萬元/t計(jì),篦板護(hù)板總計(jì)約15t,則篦板備件費(fèi)用約60萬元/年。

      四代機(jī)縱向密封約7t,單價(jià)按5萬元/t計(jì),壽命>3年,以3年計(jì),則每年密封備件費(fèi)用約11.7萬元。

      累計(jì),單篦床一處,四代機(jī)與第三代機(jī)相比,節(jié)約備件費(fèi)用約48.3萬元/年。

      實(shí)際上,第三代機(jī)除篦板需要每年更換外,其他零部件也需要定期更換,如篦板梁,傳動(dòng)軸密封等,四代機(jī)沒有這些部件,不會(huì)產(chǎn)生此類維護(hù)費(fèi)用。

      (3)節(jié)煤費(fèi)用。

      以四代機(jī)相比第三代機(jī)熱效率提高1%計(jì),則多回收熱量為15.048kJ/kg.cl(3.6kcal/kg.cl),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)燒成系統(tǒng)熱耗降低與篦冷機(jī)熱效率的提高值約為1.5倍關(guān)系,則系統(tǒng)熱耗降低22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)。

      以日產(chǎn)量2 800t,全年生產(chǎn)330d計(jì),則全年降低熱耗0.5×10~10kcal,設(shè)用煤低位熱值22 990kJ/kg(5 500kcal/kg),則一年節(jié)煤約910t。

      設(shè)煤單價(jià)500元/t,則一年節(jié)煤費(fèi)用45.5萬元。

      (4)節(jié)電費(fèi)用。

      以改造后余熱發(fā)電提高1kWh/t.cl,以產(chǎn)量2 800t/d計(jì),全年生產(chǎn)330d計(jì),則全年節(jié)電約1×2 800×330=924 000kWh。按1kWh電0.5元錢計(jì),則余熱發(fā)電全年節(jié)約電費(fèi)約46.2萬元。

      綜上所述,僅從提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少維護(hù),降低熱耗,降低電耗的方面考慮,改造后四代機(jī)與原第三代機(jī)相比,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益約210萬元/年。改造全部費(fèi)用750萬元,大約3.5年左右能收回全部投資。

      《綠色工廠評(píng)價(jià)通則》國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

      近日,為加快推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè),實(shí)施綠色制造工程,積極構(gòu)建綠色制造體系,由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司提出,中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院聯(lián)合鋼鐵、石化、建材、機(jī)械、汽車等重點(diǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)企業(yè)等共同編制了GBT36132-2018綠色工廠評(píng)價(jià)通則國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。這是我國首次制定發(fā)布綠色工廠相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

      標(biāo)準(zhǔn)明確了綠色工廠術(shù)語定義,從基本要求、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、能源資源投入、產(chǎn)品、環(huán)境排放、績效等方面,按照“廠房集約化、原料無害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化”的原則,建立了綠色工廠系統(tǒng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,提出了綠色工廠評(píng)價(jià)通用要求。標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布將有利于引導(dǎo)廣大企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠,推動(dòng)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

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