鄒克峰 何思源 周小維
摘要:大亞灣及嶺澳一期ASG汽輪機一直存在最低轉(zhuǎn)速偏高問題,其主要難點在于當(dāng)ASG003PO啟動后,當(dāng)接收最低轉(zhuǎn)速控制信號時,泵入口蒸汽壓力控制閥開度比額定設(shè)計開度偏大,因而入口蒸汽流量和壓力偏高,導(dǎo)致ASG001TC最低轉(zhuǎn)速偏高,通過一系列選型試驗成功找到合適型號壓力控制閥,解決了此疑難問題。
關(guān)鍵詞:ASG003PO;最低轉(zhuǎn)速;TEIP;EP
一、背景介紹
ASG汽動泵作為壓水堆核電站專設(shè)安全設(shè)備,在失去主給水事故工況下作為應(yīng)急手段向蒸汽發(fā)生器二次側(cè)供水,排出堆芯剩余功率,因此,ASG汽動泵的可靠性對電站核安全至關(guān)重要。根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求,如果日常期間ASG汽動泵不可用,機組需要24小時內(nèi)開始向RRA運行條件下的NS/SG模式后撤。大亞灣及嶺澳一期ASG136VV用于控制ASG003PO汽動泵的入口蒸汽流量,ASG136VV的開度控制信號由ASG501EP控制,ASG501EP為機械式電氣轉(zhuǎn)換器,在泵啟動之后,其安裝現(xiàn)場的振動環(huán)境會導(dǎo)致EP輸出容易漂移,在改造之前多次試驗泵的周期試驗時,均會發(fā)生最低轉(zhuǎn)速偏高問題,以嶺澳電站一次大修啟機時的事件為例:
2016年11月17日,大修啟機后第1次AGS003PO周期試驗,AGS003PO啟動后從5980rpm緩慢降至5800rpm并穩(wěn)定。
專業(yè)持票對ASG501EP進行檢查,發(fā)現(xiàn)EP輸出不穩(wěn)定,在輸入信號為4mA的校驗點,EP輸出壓力為0.26Bar,輕敲EP的情況下,EP輸出壓力變化很大(輸出壓力在0.206——0.26Bar之間變化),判斷為EP輸出異常;隨后使用前輪大修更換下來的且校驗合格的備件對ASG501EP進行了更換。
重新執(zhí)行再鑒定試驗過程中,ASG501RC為0%時對應(yīng)轉(zhuǎn)速為2850rpm(歷史經(jīng)驗值為2200~2600rpm,監(jiān)督大綱要求≥2200rpm),經(jīng)各專業(yè)聯(lián)合評價,AGS003PO最高/低轉(zhuǎn)速超出了經(jīng)驗值,縮小了泵的出力調(diào)整范圍,但不影響其可用性及安全功能,RPA043試驗結(jié)果合格。以下為大亞灣及嶺澳一期ASG501EP歷史故障檢修情況匯總:
二、ASG501EP工作原理
2.1 EP5原理簡介
大亞灣及嶺澳一期現(xiàn)場ASG501EP上使用的EP類型為機械式電氣轉(zhuǎn)換器,EP信號接線為兩線制,28V供電和4-20mA信號共用一對線,其工作原理如下圖1與圖2:
2.2 故障原因分析
由歷史故障統(tǒng)計情況可以發(fā)現(xiàn),ASG003PO轉(zhuǎn)速控制異常主要由ASG501EP頻繁漂移導(dǎo)致,因為ASG003PO轉(zhuǎn)速控制通道為開環(huán)調(diào)節(jié),EP的漂移直接體現(xiàn)為ASG003PO轉(zhuǎn)速控制上的偏差。
為了調(diào)查EP輸出壓力異常的原因,項目組對大亞灣及嶺澳其中三臺機組的ASG501EP及其控制通道進行了完整的通道檢查及調(diào)速功能驗證,檢查結(jié)果確認(rèn)ASG501EP上游控制通道均無異常,EP輸出壓力的漂移均由EP自身漂移導(dǎo)致。
以嶺澳電站中一次大修的試驗數(shù)據(jù)為例:
在25%平臺時,發(fā)現(xiàn)EP輸出壓力存在明顯異常,偏低0.1Bar左右,輕觸EP的鐵芯部件,EP壓力恢復(fù)至正常值0.78Bar,再次輕觸鐵芯部件或大幅振動EP的安裝支架,EP壓力再次發(fā)生壓力波動;再次調(diào)整501RC輸出至0%,EP輸出壓力為0.92Bar,依然存在偏低的異常,重復(fù)輕觸鐵芯或振動安裝支架的動作,可以恢復(fù)壓力至0.9867Bar,再次輕觸鐵芯或振動安裝支架的動作會復(fù)現(xiàn)EP壓力波動的故障現(xiàn)象。
從原理上分析,ASG501EP為莫索里蘭公司生產(chǎn)的機械式電氣轉(zhuǎn)換器,其結(jié)構(gòu)圖詳見圖2:
當(dāng)增大4-20mA輸入信號,處于永久磁鋼磁場中的線圈對流過它的電流產(chǎn)生的作用力增大,使噴嘴與擋板之間的間隙減小,噴嘴內(nèi)的背壓增高,使輸出壓力增大;輸出的另一路供給反饋波紋管,使之產(chǎn)生一個反作用力,當(dāng)作用力和反作用力平衡時,噴嘴內(nèi)壓力維持穩(wěn)定,電/氣轉(zhuǎn)換器輸出壓力也趨于穩(wěn)定并與輸入信號相對應(yīng)。
EP5本身回差較大,新備件入庫驗收時會使用FLOWSCANNER進行測試,圖3為2016年5月到貨的EP5新備件使用FLOWSCANNER測試的結(jié)果。從下圖可以看到在4-18mA之間EP5上升(紅線)、下降(藍線)曲線存在明顯的不重合,即回差大,最大可達0.011bar。
現(xiàn)場實際應(yīng)用過程中,因機械回滯的影響,EP5控制精度不高,加之ASG003PO啟動后現(xiàn)場存在一定程度的振動,直接影響EP5的機械傳動機構(gòu)的動作過程,造成輸出壓力的不穩(wěn)定變化。
三、解決方案——換型與改造
3.1 選型
結(jié)合EP5安裝至現(xiàn)場后輸出壓力不穩(wěn)定的缺點,項目組對如何解決此類問題進行了詳細(xì)的分析和尋找可替代的產(chǎn)品,經(jīng)過多方調(diào)研及綜合測試,最終選擇ABB廠家的TEIP系列電氣轉(zhuǎn)換器——Type 1001,如下圖4:
Type 1001為ABB廠家專利技術(shù),采用力平衡的原理,通過調(diào)整兩線輸入電流或三線輸入電壓信號,呈線性比例地把供氣壓力減小到輸出壓力。Type 1001帶有零位和量程調(diào)節(jié)電位器,在正確的輸入信號和供氣壓力下調(diào)節(jié)零位和量程可優(yōu)化設(shè)定輸出。Type 1001配有可感應(yīng)輸出壓力的閉環(huán)反饋電路以獲取較高的精確度和穩(wěn)定性。為消除系統(tǒng)振動,Type 1001增加了特有的阻尼調(diào)整機構(gòu),輸出響應(yīng)可通過調(diào)節(jié)線圈驅(qū)動放大器的反饋時間常數(shù)改變下游的容量而優(yōu)化。Type 1001體積小,對安裝位置限制小,可板式、閥式或任意角度安裝,并且不需要重新校正。
相比于EP5,Type 1001具有如下三個主要優(yōu)點:
1、輸出壓力帶反饋,精確度和穩(wěn)定性高;
2、包含特有的阻尼調(diào)整機構(gòu),抗震能力強;
3、體積小,安裝位置任意,且不需要重新校正。
對廠家提供的Type 1001樣件進行靜態(tài)校驗調(diào)整,結(jié)果見下表1-3,從靜態(tài)校驗結(jié)果可以看到,Type 1001輸出壓力偏差在(-0.002,+0.002)bar范圍內(nèi),精確高。在輸入控制信號多個點對其進行輕敲、晃動,Type 1001輸出壓力不變化,穩(wěn)定性高。
使用FLWOSCANNER進行測試,測試結(jié)果如下圖5,從下圖可以看到在4-20mA之間Type 1001上升(紅線)、下降(藍線)曲線基本完全重合,即回差非常小。
3.2 改造及現(xiàn)場應(yīng)用效果
通過項目組前提的測試及選型結(jié)果,通過匯報電廠TEF組,經(jīng)得TEF組決策通過后,確定將Type 1001應(yīng)用于現(xiàn)場,通過多次現(xiàn)場踩點及氣動安裝管路設(shè)計,目前已將大亞灣及嶺澳2號機現(xiàn)場EP5改造成Type 1001,日常執(zhí)行ASG003PO汽動泵試驗時,EP工作性能良好,最低轉(zhuǎn)速也均符合2200~2600rpm的區(qū)間要求。
Type 1001現(xiàn)場運行1C之后,大修對其進行校驗,校驗結(jié)果仍均符合要求,且精度仍然符合校驗單的標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見表1-4:
經(jīng)過2C的良好運行及驗證經(jīng)驗后,截止目前,大亞灣及嶺澳一期四臺機中已將大亞灣1、2號機及嶺澳2號及已改造完成(嶺東及外基地設(shè)計不同,故不適用這些機組),目前還剩嶺澳2號機未完成改造,后續(xù)將在大修中將其盡快進行改造,以為機組的安全和穩(wěn)定運行消除隱患。
四、總結(jié)
ASG給水系統(tǒng)的正常工作對事故情況下蒸發(fā)器二次側(cè)給水意義重大,ASG501EP作為ASG003PO汽動泵的入口蒸汽流量的重要控制器,提高其可靠性對機組安全穩(wěn)定運行同樣具有重要意義。大亞灣4臺機ASG501EP因使用EP5型號的電氣轉(zhuǎn)換器,由于質(zhì)量的問題,部分設(shè)備安裝至現(xiàn)場后輸出壓力不穩(wěn)定,日常運行執(zhí)行ASG003PO周期試驗時,泵在接收最低轉(zhuǎn)速控制信號時,蒸汽壓力控制閥開度比額定設(shè)計開度偏大,導(dǎo)致入口蒸汽流量和壓力偏高,因而導(dǎo)致ASG001TC最低轉(zhuǎn)速偏高,為從根本上解決此問題,提高機組運行可靠性,項目組對如何解決此類問題進行了詳細(xì)的分析和尋找可替代的產(chǎn)品,經(jīng)過多方調(diào)研及綜合測試,最終選擇ABB廠家的TEIP系列電氣轉(zhuǎn)換器——Type 1001,改造后現(xiàn)場備件性能表現(xiàn)良好,日常運行執(zhí)行ASG003PO周期試驗時,ASG001TC最低轉(zhuǎn)速偏高的問題得到本質(zhì)解決,避免了泵的出力調(diào)整范圍縮小的可能,為機組的安全及穩(wěn)定運行作出了貢獻。
參考文獻
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(作者單位:中廣核核電運營有限公司)