屈秀忠
(太原鋼鐵集團(tuán)有限公司峨口鐵礦,山西忻州 034207)
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司峨口鐵礦球團(tuán)球廠于2004年年底建成投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)工藝。球團(tuán)礦生產(chǎn)過程產(chǎn)生的大量高溫氣體排放于大氣中,該氣體不僅含有可以再加以利用的能量,而且含有大量的硫、磷、氮氧化物等易生成PM2.5的物質(zhì),對周邊空氣和環(huán)境產(chǎn)生一定污染。另外,環(huán)冷三段熱廢氣(350~450)℃以上送到鼓干段,由于鼓干段風(fēng)溫要求250℃左右,期間采取兌冷風(fēng)等措施降溫。同時,峨口鐵礦一直采用燃煤鍋爐供暖,不僅浪費(fèi)資源,而且還污染環(huán)境。如果將該能源回收產(chǎn)生飽和蒸汽,利用余熱所產(chǎn)生蒸汽可用生活用汽、取代燃煤鍋爐,可以達(dá)到節(jié)能增效的目的。因此,球團(tuán)廠在回收利用所產(chǎn)生的高溫氣體、減少排放、改善環(huán)境等方面存在很大空間。
翅片管式余熱鍋爐系統(tǒng)是為球團(tuán)廠回收環(huán)冷機(jī)廢氣余熱而設(shè)計。系統(tǒng)主要由翅片管式余熱鍋爐(包括余熱鍋爐、連接管路、煙氣調(diào)節(jié)閥等)等組成,其中蒸發(fā)器受熱面均采用螺旋翅片管,有強(qiáng)化傳熱的作用,因而整套裝置傳熱效率高,工作安全穩(wěn)定,壽命長,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊。全套設(shè)備運(yùn)行可靠,操作簡單,維修方便。
燒結(jié)球團(tuán)是熱工藝生產(chǎn),生球經(jīng)過鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯干燥及高溫焙燒后,成品球進(jìn)入環(huán)冷機(jī),經(jīng)過三段冷卻后排出,環(huán)冷三段煙氣進(jìn)入鼓干風(fēng)機(jī)循環(huán)利用。由于鼓干風(fēng)機(jī)入口溫度要求250℃左右,而環(huán)冷三段熱廢氣溫度(350~450)℃,以前采用兌冷風(fēng)降溫。本方案采用抽取系統(tǒng)的140000m3/h的(350~450)℃熱廢氣,經(jīng)過余熱鍋爐吸收部分熱量產(chǎn)生飽和蒸汽后,廢氣溫度降為250℃,送入鏈箅機(jī)鼓干段(圖1)。
圖1 工藝流程及余熱鍋爐布置
翅片管式余熱鍋爐蒸發(fā)器的傳熱是空氣通過管壁傳導(dǎo),將熱量直接傳遞給飽和水,進(jìn)行相態(tài)換熱,屬一次性換熱。同時,由于管內(nèi)是水汽混合物而管外是空氣,管內(nèi)的換熱系數(shù)較管外大的多,因此總的傳熱系數(shù)主要決定于管外的換熱系數(shù)。通過在光管外表面焊接翅片來增大管外表面積,強(qiáng)化管外的換熱條件,達(dá)到強(qiáng)化傳熱的目的。翅片管式余熱鍋爐蒸發(fā)器由若干個聯(lián)箱組構(gòu)成,每個聯(lián)箱組單獨(dú)進(jìn)出鍋筒,形成若干個簡單自然循環(huán)回路。水循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,熱偏差小,安全性好,可達(dá)到7t/h產(chǎn)汽量。環(huán)冷三段煙道廢氣換熱系統(tǒng)包括連接管道、膨脹節(jié)、煙氣調(diào)節(jié)閥等,保證經(jīng)換熱系統(tǒng)后熱廢氣到鼓干風(fēng)機(jī)溫度≥250℃。
圖2 余熱鍋爐方案流程
軟化水系統(tǒng)軟化后的軟水,經(jīng)除氧器除氧進(jìn)入鍋筒,鍋筒內(nèi)的飽和水經(jīng)下降管流進(jìn)蒸發(fā)器,蒸發(fā)器管程由冷卻球團(tuán)礦的熱廢氣使管內(nèi)的軟水加熱,產(chǎn)生的汽水混合物沿上升管到達(dá)鍋筒,經(jīng)二次分離后的比較純凈的飽和蒸汽送至用戶(為了得到更純凈的蒸汽,該系統(tǒng)設(shè)有二次汽水分離裝置)。鍋筒由給水泵補(bǔ)水,蒸發(fā)器由下降管從鍋筒內(nèi)補(bǔ)水,蒸發(fā)器與鍋筒之間可形成水汽的自然循環(huán)(經(jīng)熱力循環(huán)校核,該系統(tǒng)為自然循環(huán)鍋爐,自身水動力足以克服系統(tǒng)阻力,將蒸汽送到分汽缸)。
經(jīng)軟化處理后,水質(zhì)符合軟水技術(shù)參數(shù)(低壓鍋爐水質(zhì)GB 1576-2001)的要求:懸浮物≤5mg/L;總硬度≤0.03mg/L;pH值≥7(25 ℃);含油量≤2mg/L;溶氧量≤0.1mg/L。
在改造過程中增加了采集余熱鍋爐水位、溫度、壓力、流量等參數(shù)。如果發(fā)生異常情況,系統(tǒng)會自動報警,當(dāng)報警后未采取措施而達(dá)到其設(shè)置極限,整個系統(tǒng)將安全切換至原生產(chǎn)系統(tǒng):余熱鍋爐停止運(yùn)行,給水管道閥門自動關(guān)閉,放散閥自動打開。待故障排除后,鍋爐水位正常后,系統(tǒng)方可正常生產(chǎn)。
考慮到鼓干風(fēng)機(jī)入口溫度≥250℃的要求,將余熱鍋爐設(shè)置在旁煙道上。當(dāng)溫度低于設(shè)置參數(shù)時,主煙道閥門和換熱器煙道閥自動調(diào)節(jié),降低系統(tǒng)換熱能力,達(dá)到鼓干段風(fēng)溫的要求。
2017年9月余熱鍋爐安裝完成,10月進(jìn)行試運(yùn)行,產(chǎn)汽量7t/h,壓力達(dá)到0.4MPa,滿足了廠區(qū)采暖要求,取消了鍋爐采暖,達(dá)到節(jié)能減排的效果(圖3)。
圖3 改造后的余熱鍋爐
改造完成后,該項目還在經(jīng)濟(jì)效益和社會效益方面取得收獲。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。項目建成可為太鋼峨口鐵礦回收余熱(4 138200~6860700)kCal/h,可為(55000~91000)m2標(biāo)準(zhǔn)住宅供暖,節(jié)約燃煤(690~1143)kg/h(平均 916kg/h)。按 150d采暖期,煤650人民幣元/t(包括儲運(yùn)、人工、排渣)計算,可節(jié)省214.34人民幣萬元。
(2)社會效益。該項目可以減少排放二氧化碳2482kg/h,二氧化硫及氮氧化物28.4kg/h。