李耀駒
摘 要:對混合煤氣系統(tǒng)中焦爐煤氣短缺、熱值穩(wěn)定進行詳細的闡述,以南鋼目前混合煤氣用量、熱值要求為目標,對混合煤氣系統(tǒng)進行改造。
關鍵詞:混合站;熱值控制;熱值儀
1前言
南鋼煤氣儲配站內(nèi)現(xiàn)有煤氣混合系統(tǒng)采用三個蝶閥的流量配比調(diào)節(jié)系統(tǒng)對高爐煤氣和焦爐煤氣進行混合,取高爐及焦爐煤氣管道上兩個威力巴流量計的壓差保持兩種煤氣流量比例不變的方案,自動調(diào)節(jié)焦爐煤氣的配入量,以保證混合煤氣發(fā)熱量不變。
自動化系統(tǒng)采用西門子S7-400系統(tǒng),上位機采用西門子WINCC7.0軟件。自動控制焦爐煤氣管道調(diào)節(jié)閥開度,穩(wěn)定混合煤氣熱值。
2混合站存在的問題
隨著南鋼1000萬噸產(chǎn)能計劃的實施,各軋鋼系統(tǒng)正?;旌厦簹庑枨筮_到了144,100 m3/h,混合煤氣熱值在9405~9614kJ/Nm3,現(xiàn)有煤氣混合系統(tǒng)無法滿足1000萬噸產(chǎn)能各軋鋼系統(tǒng)的需要。55孔焦化的拆除,焦爐煤氣可供混合的最大量為63,700 m3/h。雖然采取改造造擴容的措施,但是由于影響到現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行難以實施,因此必須新建并考慮引入新的煤氣品種參與混合才能滿足軋鋼系統(tǒng)的需要
按軋鋼系統(tǒng)混合煤氣正常需求量144100 m3/h,混合煤氣熱值在9405 kJ /Nm3計算,高爐煤氣混入流量79,465 m3/h、焦爐煤氣混入流量61,535 m3/h,焦爐煤氣混入需求量已達到最大可供應量的96.6%。如果不引入新的煤氣品種參與混合,對于生產(chǎn)過程中的短期增加混合煤氣供應量或調(diào)高混合后熱值的情況已無任何調(diào)節(jié)余地。
3解決方案
3.1對現(xiàn)有混合管道的改造
新建一座煤氣混合系統(tǒng),引入轉爐煤氣參與混合,即高爐、焦爐、轉爐煤氣混合系統(tǒng)。由于新建混合系統(tǒng)期間,不能對現(xiàn)有的生產(chǎn)造成影響,所有的新建管道并入現(xiàn)有管道時,必須帶壓開孔。
3.2對現(xiàn)有控制系統(tǒng)的改造
由于轉爐煤氣熱值受煉鋼煤氣回收特性的限制,轉爐煤氣管道引入在線聚光熱值儀,實時測量熱值數(shù)據(jù)引入PLC。
混合煤氣出口管道設置一臺德國尤尼UNION 在線熱值儀實時測量混合煤氣的熱值,這個熱值數(shù)據(jù)同樣也進入PLC 對焦爐煤氣混入量進行調(diào)整。
4煤氣混合系統(tǒng)改造
4.1焦爐煤氣管道的改造
焦爐煤氣管路沿氣流方向設置DN1400 帶壓開孔用手動閘閥、DN1400 盲板、DN1200 波紋補償器、煤氣流量孔板、DN1000 流量調(diào)節(jié)閥后接至混合點。
4.2高爐煤氣管道的改造
高爐煤氣管路沿氣流方向設置DN1400 帶壓開孔用手動閘閥、DN1400 盲板、DN1400 波紋補償器、煤氣流量孔板、DN1100 流量調(diào)節(jié)閥后接至混合點。
4.3轉爐煤氣管道新建
轉爐煤氣管路沿氣流方向設置DN1000 帶壓開孔用手動閘閥、DN1000 盲板、DN1000 波紋補償器、轉爐煤氣在線光譜分析式熱值儀(聚光科技LA-4100)、煤氣流量孔板、DN800 流量調(diào)節(jié)閥后接至混合點。
4.4 高焦轉混合煤氣系統(tǒng)改造示意圖:
4.4混合系統(tǒng)控制改造
F1=高爐煤氣流量
F2=焦爐煤氣流量
F3=轉爐煤氣流量
Q=混合煤氣的設定熱值
Q′=尤尼熱值儀測量熱值。
Q1=高爐煤氣熱值
Q2=焦爐煤氣熱值
Q3=轉爐煤氣熱值
Qj=混合煤氣計算熱值
能量守恒定律
式1
式2
式2中Q為設定熱值,Q1、Q2為離線氣相色譜儀化驗熱值,Q3為聚光在線熱值儀測量值。
F1和F2孔板流量計測量熱值。根據(jù)高爐煤氣和轉爐煤氣的流量,混合煤氣的設定熱值等數(shù)據(jù),可以推算出焦爐煤氣的混入量,F(xiàn)2作為焦爐煤氣調(diào)節(jié)閥的PID塊的設定值SP??装辶髁坑婩2′,作為焦爐煤氣流量調(diào)節(jié)閥PID塊的過程值PV。調(diào)節(jié)閥實時跟蹤F2,使得F2'無限接近于F2,由于F2根據(jù)高爐煤氣流量、焦爐煤氣流量、轉爐煤氣熱值推算出的動態(tài)值,所以焦爐調(diào)節(jié)閥實時在調(diào)整F2′的流量。
自動調(diào)節(jié)過程分兩步
第一步:控制目標Q′=9823±5% kJ /Nm3。即9329 kJ /Nm3—10312kJ /Nm3。
根據(jù)三種氣體的單位熱值和流量,能夠計算出混合煤氣的熱值,即Qj。
式3
由于高爐煤氣熱值、焦爐煤氣熱值采用色譜儀離線測量方式,不能實時反映高爐煤氣和焦爐煤氣的單位熱值,所以Q′和Qj的差距隨著三種氣體的單位熱值實時變化。要使得Q′在9823±5%kcal/Nm3范圍內(nèi)變化,操作人員根據(jù)尤尼熱值儀的變化趨勢,隨時調(diào)整混合煤氣設定值Q,改變焦爐煤氣的混入量來保證混合煤氣的熱值。在投運初期:Q′=9823±5% kJ /Nm3在一個月內(nèi)的合格率能都達到98%。
在2015年10月份,應公司安能環(huán)的要求,±5%的波動調(diào)整為±3%的波動,Q′=9823±3% kJ /Nm3一個月內(nèi)的合格率達到100%
此種方法弊端:操作人員時刻觀察尤尼熱值的變化,不斷調(diào)整混合煤氣設定值Q,操作人員的勞動強度增大。
第二步:由人工調(diào)整設定熱值改為:根據(jù)尤尼熱值儀Q′變化情況,自動調(diào)整設定熱值Q,實現(xiàn)閉環(huán)控制,解放人力資源。
PLC系統(tǒng)對Q′的值和9823 kJ/Nm3進行比較,兩者相差在±125kJ以內(nèi),Q值不進行調(diào)整。若偏離±125 kJ,對Q值進行正向或負向補償,每60秒調(diào)整一次,每次加減125 kJ。若Q值和Q′相差大于1254 kJ。操作人員可以對他進行復位,Q重新設定至9823 kJ /Nm3
5混合煤氣熱值穩(wěn)定效果
南鋼混合煤氣熱值穩(wěn)定,從初期計算熱值比例調(diào)節(jié),到人工跟蹤熱值儀調(diào)節(jié),再到熱值儀串級調(diào)節(jié)三個過程。熱值穩(wěn)定±5%月合格率99%?!?%月合格率99%?!?%月合格率95%。經(jīng)一年的運行,已經(jīng)達到設計要求。
6結束語
本次煤氣混合站的改造,不僅解決了南鋼缺少焦爐煤氣的現(xiàn)狀,同時在熱值穩(wěn)定方面取得了突破性的成果。對南鋼軋鋼廠加熱爐的綜合能耗、生產(chǎn)效率,都具有歷史意義。