李繼祖
摘 要:隨著無碴軌道技術(shù)在客貨共線鐵路中廣泛運(yùn)用,整體道床出現(xiàn)的線路病害及維修問題也越來越引起重視。本文結(jié)合包西線桐木石整體道床彈條大量折斷的情況,分析其產(chǎn)生的原因,為設(shè)備養(yǎng)護(hù)單位提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量提供參考。
關(guān)鍵詞:整體道床 線路病害 科學(xué)養(yǎng)護(hù)
中圖分類號:U45 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)01(c)-0062-02
整體道床具備整體性好、穩(wěn)定、耐久、軌道維修量少等優(yōu)點(diǎn),近年來在我國客貨共線鐵路建設(shè)中得到了廣泛的使用,但在現(xiàn)實(shí)養(yǎng)護(hù)中往往由于施工質(zhì)量、養(yǎng)護(hù)技術(shù)方面的原因,時常出現(xiàn)諸如桐木石隧道彈條折斷多發(fā)的病害。因此必須重視對整體道床后期養(yǎng)護(hù)工作,本文以包西線桐木石整體道床折斷多發(fā)病害為例,探討其病害產(chǎn)生的原因、并提出了病害的相關(guān)整治措施。
1 設(shè)備概況
包西線桐木石隧道2010年12月開通,隧道里程為K713+303~K721+585,總長8.282km,為雙線客貨共線長大隧道;其中K713+303~K719+928為直線地段,K719+928~K721+585為曲線地段,曲線半徑2800m,曲線全長為1854.598m。旅客列車運(yùn)行設(shè)計速度200km/h,道床為無砟整體道床,采用現(xiàn)澆C40鋼筋混凝土,道床寬2.8m,厚300mm,每6.25m設(shè)一道橫向伸縮縫,軌枕采用SK-1型雙塊式軌枕,每公里鋪設(shè)1600根,采用WJ-7型彈條。
2 線路病害情況
2010年至今桐木石隧道共更換彈條約11000余個。特別是自2014年起,桐木石隧道彈條折斷情況明顯增加,且每年5~10月份為彈條折斷的高發(fā)期。2017年至今,共計更換彈條4465個;經(jīng)統(tǒng)計施工單位鋪設(shè)彈條占折斷彈條數(shù)量的95%以上,下行線折斷數(shù)量約占70%左右,上行線折斷數(shù)量約占30%左右。且折斷位置多集中于彈條與鐵墊板的接觸點(diǎn)處和彈條中肢斷裂,如圖1所示。
3 原因分析
3.1 道床原因分析
桐木石隧道K715+400~K715+800、K716+700~K717+800、K718+100~K718+500整體道床存在不同程度的滲水、冒泥等病害造成軌道板不均勻下沉,道床板之間剛度不同,在列車通過時彈條受力不均造成折斷,在下行線(重車方向)表現(xiàn)尤為明顯。且該隧道為長大隧道通風(fēng)不良,長期滲水造成隧道內(nèi)濕度過大,經(jīng)對大量折斷彈條的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)折斷彈條均存在不同程度的銹蝕,故可以判定整體道床滲水、冒泥是引發(fā)彈條折斷的原因之一。
3.2 彈條質(zhì)量分析
為確定桐木石隧道所鋪設(shè)的彈條質(zhì)量是否合格,我們向鐵道科學(xué)院寄送了桐木石隧道內(nèi)40根開線前施工單位鋪設(shè)的未斷裂的彈條和15根不同斷裂位置的彈條經(jīng)行彈條質(zhì)量科學(xué)檢測。在40根未斷裂彈條中,直線段和曲線段內(nèi)外口用彈條各10根用的彈條。鐵道科學(xué)院分別在曲線左股里口、曲線右股外口、直線左股外口和直線右股里口各隨機(jī)抽取1根彈條按照《高速鐵路扣件 第4部分:WJ-7型扣件》(TB3395.4-2015)進(jìn)行硬度、脫碳層深度和金相組織的檢測,同時用金相顯微鏡觀測表面裂紋,鑒定結(jié)果顯示彈條質(zhì)量符合技術(shù)要求,故排除彈條質(zhì)量是其折斷的原因。
3.3 鋼軌狀態(tài)分析
鋼軌的狀態(tài)對彈條受力有不可忽視的作用,特別是鋼軌出現(xiàn)波磨后軌道平順性受到極大影響,彈條承受的沖擊力將大幅增加。為此對桐木石隧道內(nèi)鋼軌狀態(tài)進(jìn)行了調(diào)查,鋼軌光帶均勻,無波磨(0.01mm塞尺測量)、肥邊、側(cè)磨,鋼軌狀態(tài)良好,故排除鋼軌狀態(tài)對彈條折斷的影響。
3.4 WJ-7型扣件組狀態(tài)分析
WJ-7型扣件組由T型螺栓、螺母、平墊圈、彈條、絕緣塊、鐵墊板、軌下墊板、絕緣緩沖墊板、重型彈簧墊圈、平墊塊、錨固螺栓和預(yù)埋套管組成,此外為了鋼軌調(diào)高的需要,還包括軌下調(diào)高墊板和鐵墊板下調(diào)高墊板。為此我們對整個桐木石隧道中的WJ-7型扣件組狀態(tài)進(jìn)行了檢查,特別對起緩沖作用的軌下橡膠墊板、絕緣緩沖墊板進(jìn)行了逐一檢查,發(fā)現(xiàn)膠墊變形或壓潰的只有17處,而其他的組件均為發(fā)現(xiàn)大數(shù)量的傷損。對比已經(jīng)更換彈條11000余根的數(shù)量,可以判定軌下橡膠墊板、絕緣緩沖墊板等WJ-7型扣件組件狀態(tài)不良對彈條折斷的影響微乎其微。
3.5 通過總重分析
截止2016年末該隧道上行通過總重為250.518Mt,下行通過總重為120.378Mt,均未達(dá)到線路大中修通過總重,故可以排除通過總重對彈條的影響。
3.6 維修養(yǎng)護(hù)分析
通過細(xì)致檢查發(fā)現(xiàn)部分桐木石隧道內(nèi)WJ-7型扣件絕緣軌距塊有約3~4mm深的壓痕,隨機(jī)檢測K720、K721公里100根彈條的扭矩,經(jīng)統(tǒng)計平均扭矩達(dá)185N·m,最大扭矩為250N·m,最小扭矩為120N·m,這與WJ-7型彈條規(guī)定的扭矩100N·m-140N·m相差甚遠(yuǎn)。彈條扭矩過大,會造成彈條、膠墊彈性形變受限,彈條內(nèi)應(yīng)力過大,外加列車通過時的沖擊力,造成彈條折斷。
4 分析結(jié)果驗(yàn)證
鑒于以上分析,2017年8月對桐木石隧道下行K718公里彈條扭力進(jìn)行了重新調(diào)整,將扭力范圍嚴(yán)格控制在120~140N·m,經(jīng)過3個多月的觀測統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)該實(shí)驗(yàn)短的彈條折損數(shù)量較以往下降了約90%,故可以驗(yàn)證扭力過大是桐木石隧道彈條折斷的主要原因。
5 分析結(jié)論
綜上分析造成桐木石隧道整體道床WJ-7 型彈條大量折斷的原因主因是彈條使用時的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo),扭矩過大嚴(yán)重影響彈條正常形變,造成彈條內(nèi)應(yīng)力過大。次因是道床冒泥導(dǎo)致因道床間剛度不均勻致使彈條受力不均,同時該隧道為長大隧道,隧道內(nèi)空氣流通不暢且長年滲水,環(huán)境潮濕,加快彈條銹蝕,銹蝕部分因應(yīng)力集中導(dǎo)致折斷。
6 結(jié)語
隨著無碴軌道技術(shù)在客貨共線鐵路中廣泛運(yùn)用,以普速有碴軌道的養(yǎng)護(hù)法式來養(yǎng)護(hù)無碴軌道就會產(chǎn)生諸多問題,這就要求工務(wù)部門在新型設(shè)備投入使用時必須掌握新設(shè)備的技術(shù)參數(shù),嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)養(yǎng)護(hù)才能有效提高設(shè)備保安能力,同時減輕工作量降低養(yǎng)護(hù)成本,起到事倍功半的效果。
參考文獻(xiàn)
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