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      掘進機裝載驅(qū)動的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

      2018-06-01 06:55:31魏晉東
      機械管理開發(fā) 2018年5期
      關(guān)鍵詞:花鍵軸花鍵掘進機

      魏晉東

      (西山煤電(集團)有限責任公司機電廠, 山西 太原 030024)

      引言

      掘進機如圖1所示,其主要結(jié)構(gòu)分為:截割機構(gòu)、行走機構(gòu)、裝載機構(gòu)與液壓機構(gòu)。裝載機構(gòu)主要由星輪在鏟板位置中通過其低速大扭矩馬達與星輪內(nèi)外花鍵的配合進行固定圓周轉(zhuǎn)動,在轉(zhuǎn)動的同時將物料扒裝入刮板輸送機中[1]。在煤礦井下工況中,連接星輪的轉(zhuǎn)盤外花鍵軸通常會發(fā)生結(jié)構(gòu)疲勞破壞,如圖2所示。斷裂的外花鍵軸將裝載工作的連續(xù)性打斷,造成嚴重的生產(chǎn)停機事故。本文將對本次發(fā)生斷裂的外花鍵軸采用simulation軟件,對不同結(jié)構(gòu)的花鍵軸進行受力仿真分析,得出最優(yōu)化結(jié)果。

      圖1 掘進機外形結(jié)構(gòu)圖

      圖2 斷裂的花鍵軸

      1 花鍵軸斷裂原因分析

      本次所分析的花鍵軸實際斷裂處發(fā)生在花鍵軸與轉(zhuǎn)盤焊接處的根部。在原因分析時主要采用理論計算與三維實體仿真兩種方法[2]。

      本次所計算配合外花鍵花鍵軸如圖3所示。

      參照裝載要求50 m3/min設(shè)計,選型液壓大扭矩馬達性能參數(shù)Vmax=400 r/min,P額=130 kW,花鍵齒數(shù)n=400。強度校核計算如下所示:

      圖3 花鍵軸標準及規(guī)格

      T=9 549P/n=9 549×130/400=3 103 N·m.

      名義切向力為:

      Ft=2 000×T/dm=2 000×3 103÷[(64.4+58.4)÷2]=101 kN。

      式中:64.4 mm為外花鍵大徑,58.4 mm為外花鍵小徑。

      花鍵所選材料為Q235,其屈服強度為235 kN,雖然名義切向力Ft<235 kN。因此,原設(shè)計方案中花鍵軸并不會發(fā)生疲勞破壞。

      在simulation軟件中進行有限元分析如圖4所示。

      圖4 simulation軟件花鍵軸載荷分析

      通過simulation有限元分析發(fā)現(xiàn),疲勞破壞發(fā)生在花鍵軸根部,但是通過安全校核驗證,材料滿足屈服極限??紤]問題出現(xiàn)在設(shè)計方案上。原設(shè)計方案為:外花鍵軸根部直接采用焊接的方式焊到轉(zhuǎn)盤上,在焊接過程中根部結(jié)構(gòu)經(jīng)過焊接受熱后,根部產(chǎn)生的應(yīng)力集中及熱處理問題十分突出,在使用過程中極易發(fā)生疲勞破壞。

      2 設(shè)計改進并有限元分析

      對原設(shè)計方案進行更改,將直通式外花鍵軸更改為階梯式花鍵軸,將原有焊接方式改為通過階梯軸和螺栓定位方式,重新設(shè)計外花鍵軸如圖5所示

      圖5 重新設(shè)計外花鍵軸

      在有限元軟件simulation中,將重新設(shè)計后的外花鍵軸進行有限元模擬其受力分析,結(jié)果如圖6所示。

      3 結(jié)論

      通過對外花鍵軸的重新設(shè)計并進行有限元分析后發(fā)現(xiàn):最初設(shè)計方案結(jié)構(gòu)簡單,但易發(fā)生疲勞破壞;通過改進設(shè)計方案,解決了這一問題。改進后的方案在實際使用過程中同一位置處未發(fā)生疲勞破壞現(xiàn)象。可見改進設(shè)計有效合理。

      圖6 重新設(shè)計的外花鍵軸有限元分析

      [1] 聞邦椿.機械設(shè)計手冊:第5版[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

      [2] 楊哲勇.散料理論在掘進裝備機械中的仿真應(yīng)用[J].煤礦機械,2017,38(6):121-123.

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