王 福,馮廣明
(廣西南南鋁加工有限公司,廣西南寧 530031)
廣西南南鋁加工有限公司現(xiàn)有1臺EBNER輥底式淬火爐,設(shè)定工作溫度為540℃,爐溫均勻性要求在±1.5℃。采用氣動(dòng)執(zhí)行器驅(qū)動(dòng)蝶閥開啟冷風(fēng)管送風(fēng)來調(diào)節(jié)溫度。新設(shè)備在使用半年后,陸續(xù)出現(xiàn)氣動(dòng)執(zhí)行器不工作,蝶閥不能開關(guān)的情況,導(dǎo)致爐區(qū)溫度異常,輥底爐不能正常工作。將氣動(dòng)執(zhí)行器拆卸后,研究分析氣動(dòng)執(zhí)行器的原有結(jié)構(gòu)及損壞原因,制定解決方案并付諸實(shí)施,很好地解決了氣動(dòng)執(zhí)行器易損壞的問題。
齒輪齒條式氣動(dòng)執(zhí)行器主要由鋁合金缸體,兩端的端蓋,帶齒條的左、右鋁合金活塞和貫穿缸體的齒輪軸組成(圖1)。2個(gè)活塞與齒輪軸連接,齒輪軸外部連接蝶閥,蝶閥控制輥底爐的進(jìn)風(fēng)量。活塞推動(dòng)齒輪齒條的嚙合運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)軸的旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對蝶閥的控制。在使用一段時(shí)間后,輥底爐控制系統(tǒng)檢測出氣動(dòng)執(zhí)行器不工作。將氣動(dòng)執(zhí)行器拆卸后發(fā)現(xiàn)缸體內(nèi)壁有擦劃傷(嚴(yán)重時(shí)膠合),活塞卡死,導(dǎo)向環(huán)脫落和O形密封圈嚴(yán)重磨損等現(xiàn)象。輥底爐有10個(gè)爐區(qū),每個(gè)爐區(qū)有4個(gè)氣動(dòng)執(zhí)行器。輥底爐投入使用了4 a,40臺氣動(dòng)執(zhí)行器陸續(xù)損壞(報(bào)廢),全部換新。增加了維護(hù)工作量和維護(hù)費(fèi)用,給輥底爐的生產(chǎn)和維護(hù)帶來嚴(yán)重影響。
(1)齒條不在活塞的中心,活塞運(yùn)動(dòng)時(shí),作用在活塞上的壓力不均勻、產(chǎn)生彎矩并使活塞傾斜。由于輥底爐工作時(shí)的溫度需要維持在一定范圍內(nèi),氣動(dòng)執(zhí)行器要頻繁動(dòng)作驅(qū)動(dòng)蝶閥控制冷風(fēng)進(jìn)風(fēng)量來調(diào)節(jié)溫度。長期頻繁的活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng),使得活塞工況惡化。
(2)活塞與缸體內(nèi)壁的間隙過小,當(dāng)活塞出現(xiàn)微小傾斜時(shí),就使得活塞邊緣與缸體內(nèi)壁接觸、摩擦,缸體內(nèi)壁出現(xiàn)嚴(yán)重擦劃傷,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生膠合。
(3)活塞密封圈槽寬過小,密封圈受到兩側(cè)槽壁擠壓變形。密封圈變形后外徑過度增大,造成密封圈與缸體內(nèi)壁之間的摩擦力過大。長期的往復(fù)運(yùn)動(dòng)使密封圈急劇磨損,失去密封作用,氣動(dòng)執(zhí)行器發(fā)生內(nèi)泄。
改進(jìn)實(shí)施參照圖1、圖2。
圖1 氣動(dòng)執(zhí)行器結(jié)構(gòu)
圖2 活塞
(1)活塞外徑單邊減小1 mm,增大活塞和缸體的間隙,避免活塞發(fā)生微小傾斜時(shí)與缸體內(nèi)壁摩擦。
(2)減小導(dǎo)向環(huán)內(nèi)徑,增加導(dǎo)向環(huán)的厚度來消除原導(dǎo)向環(huán)易脫槽的缺點(diǎn)。
(3)密封圈槽寬增加0.8 mm,達(dá)到規(guī)范要求寬度。消除密封圈的過度變形,使密封圈與密封面接觸壓力適中。
改進(jìn)前輥底爐投入使用了4 a,更換40臺氣動(dòng)執(zhí)行器,花費(fèi)48萬元人民幣。通過對活塞結(jié)構(gòu)的改進(jìn),徹底根治原外方的設(shè)計(jì)缺陷,避免鋁合金缸體擦傷后難以修復(fù)、氣動(dòng)執(zhí)行器陸續(xù)損壞(報(bào)廢)的情況發(fā)生。改進(jìn)后,每半年更換1次導(dǎo)向環(huán)及O形圈,延長了氣動(dòng)執(zhí)行器的使用壽命。導(dǎo)向環(huán)和O形圈價(jià)格低廉,相比改進(jìn)前每年可節(jié)省12萬元人民幣,維護(hù)費(fèi)用和維護(hù)工作量大幅度減少。