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    漢鋼提升燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率實踐

    2018-05-25 01:43:10成繼勛王建鵬
    山西冶金 2018年1期
    關(guān)鍵詞:穩(wěn)定率石灰粉熔劑

    成繼勛, 王建鵬

    (陜鋼集團漢鋼公司, 陜西 勉縣 724200)

    陜鋼集團漢鋼公司(全文簡稱漢鋼)2×265 m2燒結(jié)機,年產(chǎn)燒結(jié)礦約560萬t,配料系統(tǒng)包括:混勻配料系統(tǒng)、一次配料系統(tǒng)、二次配料系統(tǒng),配料系統(tǒng)均采用了自動質(zhì)量配料,每個配料系統(tǒng)各種原料均自行組成閉環(huán)定量調(diào)節(jié),再通過總定系統(tǒng)與邏輯控制系統(tǒng),組成自動質(zhì)量配料系統(tǒng)。

    漢鋼混勻料場在燒結(jié)機投產(chǎn)后其配料工藝:進廠礦粉及廠內(nèi)回收鋼渣粉、除塵灰在混勻配料系統(tǒng)進行配料,經(jīng)堆、取料機平鋪選取后,由管帶機送至燒結(jié)一次配料系統(tǒng),與高返、白云石粉、石灰石粉按工藝比例配料,再經(jīng)膠帶機輸送至燒結(jié)二次配料,與生石灰粉、輕燒白云石粉、焦末、內(nèi)返按工藝比例配料;燒結(jié)區(qū)域除塵灰經(jīng)氣力輸送至粉塵配加室,通過螺旋秤、粉塵加濕機卸至一混前配料皮帶。

    2014年初,漢鋼燒結(jié)機燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率(±0.10)僅74%,通過從原料把控、工藝及設(shè)備的改進、穩(wěn)定生產(chǎn)上實施系列措施,至2017年初漢鋼燒結(jié)機堿度穩(wěn)定率提升至了92%。

    1 提升堿度穩(wěn)定率采取的措施

    1.1 提升混勻礦質(zhì)量

    燒結(jié)使用的原料約80%為混勻礦,因此混勻礦質(zhì)量的穩(wěn)定至關(guān)重要。漢鋼主要采取了以下幾方面的措施提升混勻礦質(zhì)量:

    1)減少配比變更頻次,通過穩(wěn)定原料采購,保證一個配比執(zhí)行兩個垛位。

    2)混勻礦造大垛,通過延長堆料機電纜,將混勻礦造堆數(shù)量從5.5萬t提升至6.5萬t,延長了混勻垛使用時間。

    3)減少垛與垛成分變化,每次配比變更前,根據(jù)原料庫存及在途情況,穩(wěn)定變料前后混勻礦SiO2,將燒結(jié)礦SiO2控制在5.0%~5.2%。

    4)混勻礦堆料采取“變起點,變終點”模式,降低端部混勻礦質(zhì)量波動。

    5)合理控制流量、提升堆料層數(shù),通過采取變流量堆料,在降低物料偏析的同時保證混勻礦堆料層數(shù)不小于400層。

    6)加強配料的穩(wěn)定,礦粉嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)配比,回收物料保證穩(wěn)定配加,生產(chǎn)中穩(wěn)定配料倉倉位,加強配料秤的校驗,穩(wěn)定各倉下料量。

    通過以上措施的實施,燒結(jié)礦SiO2穩(wěn)定率(±0.20%)從72%提升至了85%。

    1.2 加強熔劑質(zhì)量把關(guān),穩(wěn)定熔劑結(jié)構(gòu)

    漢鋼用熔劑分為熟料和生料兩類:熟料包括生石灰粉、輕燒白云石粉;生料包括石灰石粉、白云石粉。生石灰粉及輕燒白云石粉由石灰窯通過氣力輸送至燒結(jié)二次配料室。

    為降低熔劑成本,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,漢鋼使用了30%左右的生料,漢中地區(qū)石灰石、白云石資源豐富,采購石灰石粉、白云石粉成分較為穩(wěn)定,采購要求粒度小于3 mm部分大于90%,一方面有利于燒結(jié)過程反應(yīng)充分進行,減少燒結(jié)白點,另一方面,石灰石粉粒度過粗易導(dǎo)致燒結(jié)礦成分偏析,影響燒結(jié)礦堿度的調(diào)整。

    在穩(wěn)定生石灰粉及輕燒白云石粉質(zhì)量上,漢鋼采取了以下措施:

    1)加強外購40~80 mm石灰石塊、白云石塊的質(zhì)量驗收,減少雜石、泥巴,嚴(yán)格控制石灰石塊、白云石塊粒度,將小于40mm和大于80mm部分控制在5%。

    2)加強石灰石、白云石入窯前工藝篩分,減少小于40 mm石灰石、白云石入窯。

    3)加強石灰豎窯溫度及上料的控制,將生石灰酌減控制在3%~8%,穩(wěn)定生石灰粉CaO。熔劑成分要求符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求,不符合要求的定期對供應(yīng)商進行優(yōu)化。

    根據(jù)長期生產(chǎn)實踐,因石灰石粉、白云石粉質(zhì)量相對穩(wěn)定,配加部分生料有利于穩(wěn)定燒結(jié)礦堿度[1]。要求采購部門加強石灰石粉、白云石粉的采購,確保質(zhì)量、數(shù)量滿足生產(chǎn)需要,從而穩(wěn)定一次配料石灰石粉、白云石粉配比,堿度調(diào)控主要通過二次配料生石灰粉配比調(diào)控。

    1.3 加強配料的管理,保證配料精準(zhǔn)

    1)將配料室各倉倉位保證在1/2~2/3以上,有利于圓盤下料的穩(wěn)定,配料室堅持多開圓盤,配料室5個混勻礦倉,正常情況下保證開啟3個。

    2)加強正常配料開停機作業(yè),采取順序啟停機,降低配料波動。

    3)根據(jù)各圓盤配料量調(diào)整圓盤下料開度及皮帶秤秤頻率,配料量大時,加大圓盤下料開度、提升配料秤轉(zhuǎn)速,配料量小時則反之。

    4)針對電子皮帶秤配料長期運行后會出現(xiàn)偏差大、精確度下降,每班對電子秤秤架進行清理,有撒料及時進行清除,實時監(jiān)測配料秤下料穩(wěn)定性,定期對電子皮帶稱進行鏈碼校正。

    5)粉塵配加室除塵灰的配加保證穩(wěn)定,降低除塵灰配加的不穩(wěn)定對燒結(jié)礦堿度的影響。

    1.4 生石灰粉配料設(shè)備的改造

    1.4.1 葉輪給料機改造

    漢鋼葉輪給料機內(nèi)徑偏大,下料量小時,葉輪給料機速度過低,不利于生石灰粉的穩(wěn)定下料,通過縮小葉輪給料機內(nèi)徑,保證了葉輪給料機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定和生石灰粉的下料穩(wěn)定。

    1.4.2 杜絕生石灰粉結(jié)塊、板結(jié)

    另外必須指出的是:曾幾于紹興二十七年(1157)二月,自臺州內(nèi)召,四月還任,陸游有詩送行,曾幾有次韻,即《還守臺州次陸務(wù)觀贈行韻》(詳于北山《陸游年譜》第62頁)。陸游送行詩《劍南詩稿》未收。但曾幾的這首《還守臺州次陸務(wù)觀贈行韻》末尾有:“新詩中律呂,雖美無人聽。鳴聲勿浪出,坐待軒皇伶?!贝笠馐牵懹蔚脑娎镄虚g所表達的觀點、建議都很適合時宜,但執(zhí)政者一時還聽不進去。并勸慰他不要輕易發(fā)牢騷,耐心等待朝廷的任命?!蛾懹卧u傳》作者邱鳴皋分析“坐待軒皇伶”句:曾幾有可能向朝廷推薦過陸游,并已經(jīng)獲得朝廷將起用陸游的信息,因而予以透露。⑦從這里我們不難看出,此時(紹興二十七年)陸游尚未得到朝廷的起用。

    為降低生石灰粉輸送成本,氣力輸送設(shè)計使用壓縮空氣輸送,但漢中地區(qū)多雨、空氣濕度大,冬季氣溫低,壓縮空氣含水大,容易導(dǎo)致氣力輸灰管道堵塞,同時,生石灰粉在倉內(nèi)容易出現(xiàn)結(jié)塊、板結(jié),影響生石灰粉的穩(wěn)定下料,為此在氣力輸灰介質(zhì)的選擇及生石灰粉倉加裝流化裝置解決了這一問題:

    1)氣力輸灰介質(zhì)合理選擇。為解決這一問題,漢鋼公司根據(jù)季節(jié)特點,在冬季加大壓縮空氣的排水,同時使用壓縮空氣與氮氣混合氣體,氮氣使用比例達到50%以上,保證了氣體輸灰的正常運行。

    2)生石灰粉倉流化改造。生石灰粉受潮后容易在倉內(nèi)錐形部位粘結(jié)、進而板結(jié),通過對燒結(jié)生石灰粉配料倉實施流化改造,在錐形部位圓周方向上設(shè)置4層氮氣伴吹裝置,保證了倉內(nèi)生石灰粉的流動性,有效預(yù)防了生石灰粉在倉內(nèi)的板結(jié)。

    圖1 生石灰粉倉流化改造

    1.5 加強燒結(jié)礦堿度的工藝調(diào)控

    漢鋼燒結(jié)礦堿度調(diào)控遵循物料守恒,以鈣鎂平衡計算調(diào)控?zé)Y(jié)礦堿度,主要通過工藝原料取樣分析,做到預(yù)知預(yù)判,通過成品燒結(jié)礦取樣分析,做到反饋精準(zhǔn)調(diào)節(jié),通過“事前調(diào)整,事后糾偏”的調(diào)整模式保證了燒結(jié)礦堿度調(diào)控的精準(zhǔn)。

    1.5.1 燒結(jié)原料工藝取樣化驗

    通過燒結(jié)燒結(jié)原料的檢化驗,為燒結(jié)熔劑配比的調(diào)整、預(yù)知預(yù)判提供依據(jù):

    1)混勻料場送往燒結(jié)一次配料混勻礦每班取1個樣,一次配料送往燒結(jié)二次配料混勻礦單臺燒結(jié)機每班取1個樣,混勻礦6.5萬t的堆料垛在堆料過程中取6個樣,化驗項目包括TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、P、S,用以指導(dǎo)燒結(jié)礦 CaO、MgO 的調(diào)整。

    2)高爐返礦中既有燒結(jié)礦返礦又有球團礦返礦、塊礦末,一次配料高返配比調(diào)整頻次相對較低,高返每天取 1 個樣化驗 TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3用以指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)控。

    3)石灰石粉、白云石粉質(zhì)量較為穩(wěn)定不進行工藝取樣,參考結(jié)算樣化驗數(shù)據(jù),生石灰粉、輕燒白云石粉每班取1個樣,對CaO、MgO、SiO2進行化驗,指導(dǎo)用灰的調(diào)整。

    1.5.2 成品燒結(jié)礦取樣化驗

    單臺燒結(jié)機每2h取1次樣,化驗項目TFe、FeO、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、P、S、TiO2,與工藝原料取樣化驗相結(jié)合,指導(dǎo)燒結(jié)礦成分的調(diào)控。

    1.5.3 燒結(jié)礦堿度調(diào)控方針

    1)燒結(jié)礦堿度調(diào)控遵循“高硅低堿、低硅高堿”,正常情況下,根據(jù)燒結(jié)礦SiO2平均值及燒結(jié)礦堿度控制標(biāo)準(zhǔn),如燒結(jié)礦SiO2高于平均值,堿度按中下限控制,燒結(jié)礦SiO2低于平均值,堿度按中上限控制,保證燒結(jié)礦CaO穩(wěn)定適當(dāng)?shù)膮^(qū)間。

    2)做好返礦平衡有利于穩(wěn)定燒結(jié)礦堿度。返礦配比變化后需要相應(yīng)調(diào)整熔劑配比,勢必會帶來不穩(wěn)定的因素,因此生產(chǎn)操作中重視燒結(jié)過程水碳的平衡,保證返礦平衡,降低返礦配比調(diào)整次數(shù)。

    1.6 穩(wěn)定燒結(jié)機生產(chǎn)

    漢鋼燒結(jié)配料系統(tǒng)無自動順序啟停,人工根據(jù)料倉順序、距離以及皮帶速度進行開停機合理控制有一定的限制性,頻繁的開停機務(wù)必會導(dǎo)致料頭料尾的質(zhì)量波動,同時燒結(jié)配料設(shè)備在每次停機啟動后,工況會發(fā)生一定的變化,務(wù)必要保證燒結(jié)配料系統(tǒng)運行的穩(wěn)定,實施設(shè)備定檢定修,杜絕無計劃的檢修;燒結(jié)機每次停機后開機前,對配料設(shè)備要詳細排查,保證開機后設(shè)備運行的穩(wěn)定。

    燒結(jié)機生產(chǎn)實施四班三運轉(zhuǎn)的模式,各個班在配比的調(diào)整上要經(jīng)過系統(tǒng)、統(tǒng)一培訓(xùn),統(tǒng)一操作調(diào)劑方針,做到早調(diào)劑、早糾偏,交接班要毫無保留,將相關(guān)信息進行傳遞,保證操作思想上的統(tǒng)一,嚴(yán)格杜絕交接班中“埋炸彈”。

    1.7 加強管理、考核

    在混勻與燒結(jié)責(zé)任界定上,以燒結(jié)礦w(SiO2)±0.20%進行判定、考核,按混勻礦 w(SiO2)±0.20%的穩(wěn)定率對混勻工序設(shè)定考核指標(biāo)。

    燒結(jié)礦堿度正??刂埔體(SiO2)±0.10%,底線要求w(SiO2)±0.15%,每天/月對燒結(jié)工序按堿度穩(wěn)定率目標(biāo)進行考核,同時要求燒結(jié)工序保住底線,燒結(jié)礦堿度超出控制要求±0.15,按每個樣進行考核。

    通過燒結(jié)礦SiO2、堿度與績效考核掛鉤,將考核要求進行分解、對過程進行要求,對讓相關(guān)崗位員工熟知崗位目標(biāo),促進了指標(biāo)目標(biāo)的實現(xiàn)。

    2 實施效果

    通過以上系列改進措施,該公司燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率從2014年的74.13%提升至了92.15%,通過穩(wěn)定堿度控制,燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定率、TFe穩(wěn)定率、合格率均得到了提升,具體見表1。

    表1 燒結(jié)礦指標(biāo)提升對比 %

    [1]王建鵬.陜鋼集團燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)優(yōu)化時間[J].山西冶金,2015(5),23-26。

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