宋俊峰,樊予勝
(國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
某電廠2臺(tái)630 MW汽輪發(fā)電機(jī)組采用發(fā)變組線路單元接線,于2008年并網(wǎng)運(yùn)行。其中2號(hào)機(jī)組在2012年6月更換了主變壓器,機(jī)組出線由500 kV改為220 kV后重新投入運(yùn)行。2016-08-01,該電廠2號(hào)機(jī)組運(yùn)行時(shí),發(fā)生主變B相中性點(diǎn)TA二次回路故障,主變高壓側(cè)接地零序Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作,主變高壓側(cè)開關(guān)跳閘,機(jī)組解列。
2016-08-01,該電廠2號(hào)機(jī)組有功負(fù)荷587 MW,機(jī)組正常運(yùn)行。17:06:17,2號(hào)主變高壓側(cè)開關(guān)跳閘,CRT出“主變零序Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作”光字牌。
2號(hào)發(fā)變組配置南瑞RCS-985A320型微機(jī)發(fā)變組成套保護(hù)裝置,電氣量保護(hù)按A,B柜雙重化配置,C柜配置南端RCS-974變壓器非電量及輔助保護(hù)裝置。
A,B柜主變高壓側(cè)零序保護(hù)定值設(shè)置相同,即:
零序 I段:720 A(二次電流 1.5 A),t1=4 s;t2=4.5 s;
零序Ⅱ段:360 A(二次電流0.75 A),t1=6 s;t2=6.5 s;
零序I,Ⅱ段出口均經(jīng)t1跳主變高壓側(cè)開關(guān)并啟動(dòng)失靈,經(jīng)t2動(dòng)作于機(jī)組全停。
主變線路保護(hù)配置2套不同工作原理及生產(chǎn)廠家的光纖差動(dòng)保護(hù)裝置,保護(hù)裝置型號(hào)分別為南瑞RCS-931BMV和南自PSL603GM。2套保護(hù)零序定值及保護(hù)投退相同:零序保護(hù)I,Ⅱ,Ⅲ段退出,零序保護(hù)Ⅳ段投入,定值300 A(二次電流0.12 A)、動(dòng)作時(shí)間為5.5 s,跳主變高壓側(cè)開關(guān)。
1.2.1 事故發(fā)生期間故障錄波信息
保護(hù)B柜零序電流二次值11 A,持續(xù) 60 ms后降至0;保護(hù)A柜零序電流二次值11 A,持續(xù)60 ms后降到0.79 A,直到主變高壓側(cè)開關(guān)跳閘后降至0。
1.2.2 保護(hù)動(dòng)作情況
17:06:17,主變線路保護(hù)啟動(dòng),60 ms后保護(hù)返回未動(dòng)作;發(fā)變組保護(hù)B柜主變后備保護(hù)啟動(dòng),60 ms后保護(hù)返回未動(dòng)作;發(fā)變組保護(hù)A柜主變高壓側(cè)接地零序Ⅱ段t1保護(hù)動(dòng)作(保護(hù)作用于發(fā)變組解列),發(fā)變組故障錄波器及線路故障錄波均啟動(dòng)。
綜合故障錄波數(shù)據(jù)和保護(hù)動(dòng)作情況分析,保護(hù)B柜故障波形持續(xù)約3個(gè)周波,保護(hù)啟動(dòng)后60 ms返回,動(dòng)作正確。保護(hù)A柜“主變后備”啟動(dòng)持續(xù)時(shí)間大于6 s(定值6 s),二次電流在0.79 A以上(大于定值0.75 A),故保護(hù)A柜零序Ⅱ段t1動(dòng)作正確。同時(shí)了解到,故障發(fā)生時(shí)與電廠相鄰的變電站站內(nèi)母線發(fā)生故障,主保護(hù)動(dòng)作。綜上分析,初步判定此次故障為系統(tǒng)故障引起的發(fā)變組保護(hù)誤動(dòng)故障。
2號(hào)主變?yōu)榉窒嘧儔浩?,主變高壓?cè)零序TA分別安裝在三相變壓器高壓側(cè)中性點(diǎn)套管上,主變高壓側(cè)零序電流由三相中性點(diǎn)TA二次繞組在變壓器就地端子箱內(nèi)并聯(lián)組成。三相中性點(diǎn)TA共有6個(gè)二次繞組接于保護(hù)回路,其中保護(hù)A柜主變零序保護(hù)用2S1-2S2繞組,保護(hù)B柜主變零序保護(hù)用1S1-1S2繞組。
首先,在2號(hào)主變就地端子箱處對(duì)發(fā)變組保護(hù)A,B柜主變高壓側(cè)零序回路加電流,校驗(yàn)發(fā)變組保護(hù)裝置。試驗(yàn)結(jié)果證明,發(fā)變組保護(hù)A,B柜主變零序保護(hù)動(dòng)作均正常,返回正常;檢查就地和發(fā)變組保護(hù)裝置二次回路,未發(fā)現(xiàn)異常。
然后,調(diào)取發(fā)變組A,B柜的事故記錄波形進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)變組保護(hù)裝置動(dòng)作正常,排除保護(hù)裝置自身原因引起的誤動(dòng)。將懷疑重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到二次回路及中性點(diǎn)TA本身。
檢查主變零序電流二次回路絕緣電阻、二次回路負(fù)載、零序TA直流電阻及伏安特性試驗(yàn)等項(xiàng)目,可知二次回路絕緣正常、二次負(fù)載測(cè)量正常。但進(jìn)行TA伏安特性試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)主變B相高壓中性點(diǎn)TA二次繞組2S1-2S2(保護(hù)A柜用)伏安特性做不出來,其他5個(gè)繞組伏安特性正常;測(cè)量直阻時(shí),發(fā)現(xiàn)其他5個(gè)二次繞組直阻均為2.2 Ω,B相TA 2S1-2S2 繞組直阻為1.1 Ω。打開B相零序TA根部接線盒,發(fā)現(xiàn)在TA根部接線盒內(nèi)2S1-2S2端子接線鼻對(duì)備用端子螺帽存在短路現(xiàn)象,如圖1所示。
圖1 B相TA二次接線盒內(nèi)接線
重新更換2S1-2S2繞組端子接線鼻,并對(duì)接線鼻壓線部位包上絕緣護(hù)套,調(diào)整接線鼻位置后測(cè)量該繞組回路直流電阻及伏安特性,其結(jié)果與其他5組數(shù)據(jù)基本一致。由此判定本次事故就是由于B相零序TA根部短路造成分流,從而引起發(fā)變組保護(hù)主變高壓側(cè)零序保護(hù)動(dòng)作。
(1) 2012年6月,2號(hào)主變?cè)跈C(jī)組出線由500 kV改為220 kV的過程中,由于施工單位在主變B相中性點(diǎn)零序套管TA二次接線施工過程中施工工藝不規(guī)范,尤其在接線鼻與二次電纜壓接后,壓線部位未加裝絕緣護(hù)套,造成B相高壓中性點(diǎn)TA接線盒內(nèi)2S1,2S2端子接線裸露部位過長(zhǎng),并同時(shí)接觸中間的一個(gè)備用螺帽,這是引起主變零序保護(hù)動(dòng)作的主要原因。
在歷次機(jī)組檢修過程中,該電廠始終未將TA接線盒內(nèi)二次接線檢查列為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目,從而使該TA二次側(cè)接線不規(guī)范的隱患長(zhǎng)期存在。
接線鼻與備用螺帽接觸不緊,存在一定的接觸電阻?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)得零序電流回路二次阻抗約1.4 Ω,主變高壓側(cè)額定電流3.31 A,正常運(yùn)行時(shí)二次最大壓降約4.6 V。
(2) 在電廠對(duì)側(cè)變電站220 kV系統(tǒng)故障發(fā)生時(shí),零序電流大幅上升,致使二次回路壓降增大,使2S1,2S2端子之間的接觸件膜層擊穿(圖1中可看到放電痕跡),接觸電阻迅速下降,造成2S1,2S2端子短路分流。在外部故障切除后,2S2端子與備用端子間仍持續(xù)保持接通狀態(tài)(膜層電阻無法恢復(fù)至最初狀態(tài)),造成B相輸出電流降低,合成后零序電流數(shù)值達(dá)到0.79 A并持續(xù)存在,引起主變零序Ⅱ段(定值0.75 A,時(shí)間6 s)跳閘出口。
(1) 在機(jī)組停機(jī)期間,對(duì)1,2號(hào)主變本體TA、高廠變本體TA、發(fā)變組出線TA及1,2號(hào)發(fā)電機(jī)套管TA接線盒內(nèi)二次接線進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)檢查接線鼻與電纜壓接部位是否加裝絕緣護(hù)套,電纜是否受到損傷,接線鼻與備用螺帽之間的安全距離是否符合要求。對(duì)有損傷的電纜進(jìn)行更換,對(duì)距離不夠的,適當(dāng)調(diào)整接線鼻位置;對(duì)接線鼻壓線部位未加裝絕緣護(hù)套的,全部更換為帶有護(hù)套的接線鼻。該廠排查發(fā)現(xiàn),2號(hào)主變A,B,C 3相高壓套管TA和中性點(diǎn)套管TA的二次接線均存在施工工藝差,接線鼻開口環(huán)壓接電纜后無絕緣護(hù)套的隱患。
(2) 將重要設(shè)備TA的二次接線檢查列為機(jī)組逢停必查項(xiàng)目。
從近幾年因TA故障造成機(jī)組非停的不安全事故來看,因建設(shè)單位在TA二次電纜施工過程中工藝差、執(zhí)行施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不認(rèn)真,釀成事故的比重很大。為防止TA發(fā)生類似故障,提出以下建議。
(1) 設(shè)備廠家應(yīng)提高制造質(zhì)量和工藝標(biāo)準(zhǔn),防止出廠設(shè)備帶有先天性缺陷。如,圖1中TA接線盒內(nèi)二次繞組接線端子的不合理布局,給后期施工人員合理布線帶來了一定困難。
(2) 電建施工單位要加強(qiáng)施工過程中的工藝管理,業(yè)主方對(duì)施工方的工藝質(zhì)量把關(guān)要到位,3級(jí)驗(yàn)收要嚴(yán)格執(zhí)行。
(3) 建立重要保護(hù)的TA二次回路的巡查制度,尤其是TA根部接線盒、就地TA端子箱和保護(hù)屏內(nèi)的電流回路接線端子等部位,要納入重點(diǎn)巡視檢查項(xiàng)目。
(4) 在TA保護(hù)校驗(yàn)、預(yù)試等作業(yè)中,對(duì)TA伏安特性和二次回路直阻測(cè)量數(shù)值異常的,應(yīng)查出原因,且每次數(shù)值均應(yīng)錄入臺(tái)賬,便于對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)問題。
參考文獻(xiàn):
1 張慧山,劉海峰.一起CT二次回路開路事故的分析[J].電力安全技術(shù), 2013,15(2):32-33.
2 宋俊峰,曹建民,李 沛,等.機(jī)端TA故障致主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作的分析及預(yù)防[J].電力安全技術(shù),2016,18(8):28-30.