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      穩(wěn)定塔精餾工藝優(yōu)化模擬與生產(chǎn)應(yīng)用研究

      2018-05-24 01:00:13武憲梅
      山東化工 2018年9期
      關(guān)鍵詞:異丁烷丁烷高純

      武憲梅

      (中原油田天然氣處理廠,河南 濮陽 457162)

      中原油田天然氣處理廠丁烷廠進(jìn)行輕烴深加工生產(chǎn)正丁烷、異丁烷和高純異丁烷產(chǎn)品。其中高純異丁烷,由異丁烷塔底產(chǎn)出的99.95%以上的異丁烷,經(jīng)過3A分子篩和13X分子篩兩級脫水塔串聯(lián)處理,脫除雜質(zhì)后得到,含水為6mg/L以下,H2S、CO2含量均控制在1 mg/L以下,可作為標(biāo)準(zhǔn)氣體使用[1-3]。

      1 存在問題和解決思路

      根據(jù)長期的生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際,發(fā)現(xiàn)異丁烷塔后的3A分子篩使用壽命比設(shè)計(jì)使用壽命下降近50%。分子篩床層的提前穿透說明相關(guān)工藝介質(zhì)的水含量升高了。

      對高純異丁烷生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行分析,如圖1所示。脫丙烷塔底物料與穩(wěn)定塔底物料匯合后,組成混合丁烷原料進(jìn)入脫丁烷塔分離出塔頂氣相物料,經(jīng)異丁烷塔進(jìn)一步提純除去微量的C4-組分,得到高純異丁烷。其中脫丙烷塔上游流程設(shè)有脫水單元,因此脫丙烷塔底物料水含量不會升高。而穩(wěn)定塔底物料中水含量存在升高的可能。

      穩(wěn)定塔用于對原料天然氣三級壓縮、冷卻過程中分離出的液相進(jìn)行回收處理。如圖1所示,各級間分離器液相匯入相分離器后,分出油相送入穩(wěn)定塔,通過精餾分離,塔頂輕組分C4-循環(huán)回原料氣中,塔底重組分C4+則進(jìn)入脫丁烷塔進(jìn)行回收。由此可見,穩(wěn)定塔底物料未經(jīng)分子篩脫水,是混合丁烷中水分的主要來源[3-5]。

      圖1 高純異丁烷生產(chǎn)工藝流程簡圖

      根據(jù)圖1所示的工藝流程,研究改變穩(wěn)定塔的精餾切割方式,使穩(wěn)定塔用于分割C5組分,C4組分大部分能夠從塔頂采出,循環(huán)回氣相流程,經(jīng)干燥除水,隨脫丙烷塔底物料進(jìn)入脫丁烷塔。工藝改造后,穩(wěn)定塔塔底物料(主要為C5+組分)混入脫丁烷塔底物料,用于生產(chǎn)對水含量要求不高的戊烷氣霧劑產(chǎn)品[6-7]。

      2 技術(shù)優(yōu)化可行性研究

      對穩(wěn)定塔精餾工藝進(jìn)行優(yōu)化,改變分割方式,主要進(jìn)行兩方面研究論證:一是戊烷氣霧劑產(chǎn)品要求原料中C4組分≤1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),因此需要對穩(wěn)定塔的分割精度進(jìn)行系統(tǒng)論證;二是研究C4組分進(jìn)入天然氣氣相流程后,是否會對氣相的壓縮凈化、深冷液化及整個工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定產(chǎn)生影響[4,6]。

      2.1 穩(wěn)定塔工藝優(yōu)化模擬研究

      利用流程模擬軟件HYSYS對穩(wěn)定塔進(jìn)行工藝模擬,伴生氣流量80萬m3/d(組成見下表1),操作壓力0.52 MPa,建立工藝模型,模擬研究穩(wěn)定塔底溫度與穩(wěn)定塔對C4組分分割精度的影響,以及對工藝系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響[6-8]。

      表1 伴生氣原料組成

      2.1.1 對C4組分分割精度的影響

      由圖2模擬結(jié)果可見當(dāng)穩(wěn)定塔底溫度提高143℃時(shí),C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)含量<1%。工藝流程改造后,穩(wěn)定塔底物料與異丁烷塔底物料混合后,C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)含量要求<1%,根據(jù)兩股物料流量與C4濃度計(jì)算,穩(wěn)定塔底物料中C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)含量<3%可以滿足要求,塔底溫度在135℃左右。

      圖2 穩(wěn)定塔底溫度與塔底C4組分含量的關(guān)系

      2.1.2 對工藝系統(tǒng)的影響

      穩(wěn)定塔工藝優(yōu)化后,對全流程相關(guān)組分的收率及能耗的影響進(jìn)行模擬研究。通過模擬計(jì)算,塔頂物料流量、各種產(chǎn)品產(chǎn)量及穩(wěn)定塔能耗關(guān)系見表2。

      由表2可見,塔底溫度從110℃升至135℃,穩(wěn)定塔的能耗增加約40%,但對工藝系統(tǒng)內(nèi)各輕烴產(chǎn)品產(chǎn)量影響不大。穩(wěn)定塔的工藝改變,對天然氣的除雜凈化、深冷液化沒有明顯不利影響。

      表2 穩(wěn)定塔底溫度與部分產(chǎn)品產(chǎn)量及穩(wěn)定塔能耗關(guān)系

      2.2 生產(chǎn)應(yīng)用研究

      結(jié)合模擬分析的結(jié)論,改變穩(wěn)定塔工藝操作參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究。在生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)過程中,穩(wěn)定塔進(jìn)料量約5.4 t/d,脫丁烷塔底產(chǎn)品產(chǎn)量約44.5 t/d,將穩(wěn)定塔的操作溫度(靈敏板溫度)控制在115℃(波動范圍為111~119℃,),塔底溫度約135℃。從6月10日至21日對穩(wěn)定塔底物料C4含量和脫丁烷塔入口物料含水量進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果見表3。

      表3顯示,穩(wěn)定塔底物料中C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)含量0.01%~2.60%,滿足小于3%的要求。脫丁烷塔原料的含水量從25 mg/L以上降至約9.2 mg/L,降低63%,分子篩使用壽命由半年延長至近兩年,高純異丁烷產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。

      表3 生產(chǎn)應(yīng)用試實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      3 結(jié)論

      通過對穩(wěn)定塔精餾分割方式的模擬優(yōu)化和生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)研究,將穩(wěn)定塔的操作溫度從110℃提高至135℃,改變了穩(wěn)定塔對C4關(guān)鍵組分的分割方式,將C4組分從塔底采出改換為從塔頂采出,進(jìn)而從根源上切斷高純異丁烷含水分來源。

      對穩(wěn)定塔進(jìn)行工藝優(yōu)化后,穩(wěn)定塔能耗增加40%,但對各產(chǎn)品收率影響不大,異丁烷原料的含水率降低63%,分子篩使用壽命由半年延長至兩年。

      參考文獻(xiàn)

      [1]孫 娟. 中原油田天然氣處理廠異丁烷裝置工藝優(yōu)化[J]. 規(guī)劃設(shè)計(jì),2013,32(12):85-86.

      [2]張世譽(yù),郭小柱,楊 波. 高純異丁烷生產(chǎn)過程優(yōu)化[J]. 石油煉制與化工,2010,41(6):68-71.

      [3]李樂樂,周 維,馮曉茹,等. 異丁烷脫水再生工藝研究[J]. 山東化工,2016,45(11):106-107.

      [4]許艷赫,馬慧明. 降低異丁烷水含量技術(shù)的研究與應(yīng)用[J]. 河南化工,2017,34(3):44-46.

      [5]杜永軍,李 政,劉世通,等. 高純異丁烷脫水分子篩再生技術(shù)的研究與應(yīng)用[J]. 山東化工,2013,42(2):15-20.

      [6]谷里鵬,郭亦良. 多組分精餾物料衡算分離指標(biāo)的探討[J]. 現(xiàn)代化工,2010,30(1):92-97.

      [7]戴海林,李文濤,徐東梅,等. 提高正異丁烷分餾精度研究及工業(yè)應(yīng)用[J]. 現(xiàn)代化工,2013,33(6):134-135.

      [8]唐 超,吳越峰,崔 鵬,等. 異丁烷精餾過程的模擬優(yōu)化及熱力學(xué)分析[J]. 化學(xué)工程,2015,43(1):69-72.

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