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      變壓吸附有效氣體回收綜合利用

      2018-05-23 07:20:53趙金濤
      氮肥與合成氣 2018年3期
      關(guān)鍵詞:水煤氣變壓乙二醇

      李 云,趙金濤

      (安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南安陽 455133)

      安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司年產(chǎn)200 kt乙二醇項(xiàng)目,配套工程采用變壓吸附(簡稱PSA)從水煤氣中提取98.0%(體積分?jǐn)?shù),下同)以上的CO和99.9%以上的 H2供乙二醇合成用氣。該裝置共分為4個(gè)工序:PSA吸附CO2工序(PSA-CO2)、精脫硫工序、PSA制CO工序(PSA-CO,2套)、PSA制H2工序(PSA-H2)。在正常生產(chǎn)情況下,PSA-CO2和PSA-CO的順放氣回收至乙二醇原料氣柜,PSA-CO2解吸氣去乙二醇配套工程三廢鍋爐,燃燒副產(chǎn)蒸汽;PSA-H2的逆放氣和解吸氣送至合成氨氣柜,供生產(chǎn)合成氨用[1-4]。目前,整套裝置氣體完全回收,氣體得到有效再利用。

      1 工藝流程

      由脫硫變換工序送過來的凈化氣含有CO、H2、CO2、CH4、N2及Ar,在通過PSA-CO2時(shí),氣體中CO2、H2O及CH4等被吸附在吸附劑上,從吸附塔頂部流出的半成品氣經(jīng)精脫硫后,總硫體積分?jǐn)?shù)≤0.1×10-6,再進(jìn)入PSA-CO工序,CO氣體被PU-1型吸附劑選擇性吸附,通過逆放和抽真空得到純度≥98.5%(體積分?jǐn)?shù),下同)的CO,CO經(jīng)壓縮機(jī)增壓后送往乙二醇主裝置。PSA-CO吸附尾氣進(jìn)入PSA-H2工序,N2等雜質(zhì)氣體被吸附劑選擇性吸附,產(chǎn)品H2即吸附尾氣從塔頂流出,其純度≥99.9%(體積分?jǐn)?shù)),經(jīng)H2壓縮機(jī)增壓后送往乙二醇主裝置[5-6]。

      圖1 變壓吸附工藝流程示意

      2 PSA-CO2和PSA-CO順放氣的回收

      該裝置PSA-CO2和 PSA-CO順放氣回收至乙二醇原料氣柜,回收有效氣體H2和CO。當(dāng)系統(tǒng)水煤氣流量為81 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時(shí),PSA-CO2和PSA-CO工序順放氣成分見表1。

      表1 PSA-CO2和 PSA-CO工序順放氣成分

      由表1可以知道:當(dāng)系統(tǒng)水煤氣流量為81 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時(shí),PSA-CO2順放氣中H2流量為 1 315 m3/h(標(biāo)態(tài))、CO流量為847 m3/h(標(biāo)態(tài));PSA-CO順放氣中H2流量為3 646 m3/h(標(biāo)態(tài))、CO流量為1 077 m3/h(標(biāo)態(tài))。按正常情況下水煤氣結(jié)算價(jià)格為0.43元/(m3,標(biāo)態(tài))、H2和CO結(jié)算價(jià)格為0.68元/(m3,標(biāo)態(tài))計(jì),由此可知順放氣的回收大大降低了乙二醇原料氣的生產(chǎn)成本。

      3 PSA-CO2解吸氣和PSA-H2解吸氣去一段沖洗氣的回收

      該裝置逆放氣和解析氣的回收利用主要是PSA-CO2解吸氣去乙二醇配套工程三廢鍋爐,燃燒副產(chǎn)蒸汽。PSA-CO2在脫除CO2后,通過真空泵將吸附在吸附劑上的CO2抽出,吸附劑得到再生,這部分解吸的氣體最終送至三廢鍋爐。而圖1中③處氣體還包含了圖中⑩所示的PSA-H2解吸氣去一段沖洗氣。當(dāng)系統(tǒng)水煤氣流量在81 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時(shí),PSA-CO2解吸氣流量為15 192 m3/h(標(biāo)態(tài)),PSA-H2解吸氣去一段沖洗氣流量為1 691 m3/h(標(biāo)態(tài))。兩種氣體組分的工藝參數(shù)見表2。

      表2 PSA- CO2解吸氣和PSA-H2解吸氣去一段沖洗氣組分的工藝參數(shù)

      PSA-CO2解吸氣低位熱值Q1為:

      Q1=0.01(17.50×10 794+3.24×35 906+10.97×12 644)

      =4 439 kJ/m3(標(biāo)態(tài))

      PSA-CO2解吸氣燃燒放出熱量Q2為:

      Q2=0.01(17.50×10 794×2 658+3.24×35 906×492+10.97×12 644×1 666)

      =67 421 108 kJ/h

      PSA-H2解吸氣低位熱值Q3為:

      Q3=0.01(55.79×10 794+20.99×35 906+13.99×12 644)

      =15 328 kJ/m3(標(biāo)態(tài))

      PSA-H2解吸氣去一段沖洗氣燃燒放出熱量Q4為:

      Q4=0.01(55.79×10 794×943+20.99×

      35 906×355+13.99×12 644×236)

      =25 909 356 kJ/h

      經(jīng)計(jì)算,這兩種氣體在三廢鍋爐燃燒可副產(chǎn)3.82 MPa蒸汽16.87 t/h,按年生產(chǎn)天數(shù)300 d、蒸汽64元/t計(jì),則年可創(chuàng)造效益777.37萬元。

      4 PSA-H2解吸氣和逆放氣的回收

      PSA-H2逆放氣和解吸氣送至合成氨氣柜回收H2、CO、N2三種氣體,PSA-H2解吸氣、逆放氣組分的工藝參數(shù)見表3。

      表3 PSA-H2解吸氣、逆放氣組分的工藝參數(shù)

      由表3可以知道:當(dāng)系統(tǒng)水煤氣流量在81 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時(shí),PSA-H2逆放氣流量為2 536 m3/h(標(biāo)態(tài))、解吸氣流量為7 672 m3/h(標(biāo)態(tài));合成氨系統(tǒng)接收兩種氣體后,噸氨節(jié)約2.5 MPa 蒸汽111.36 kg,按蒸汽價(jià)格為64元/t,則噸氨節(jié)約生產(chǎn)成本7.127元。

      5 結(jié)語

      將該套乙二醇系統(tǒng)PSA提CO和H2裝置日常生產(chǎn)中的順放氣、逆放氣和解吸氣進(jìn)行了全部回收,既得到了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,也改善了目前嚴(yán)峻的環(huán)境形勢,為增產(chǎn)降耗創(chuàng)造了條件,也為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 銀醇彪,張東輝,魯東東,等.?dāng)?shù)值模擬和優(yōu)化變壓吸附流程研究進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2014,33(3):550- 557.

      [2] 肖聰,向紅星,楊曉勤,等.變壓吸附脫碳裝置二段逆放氣回收方式的優(yōu)化[J].化肥工業(yè),2016,43(1):27- 28.

      [3] 孫守田,張?jiān)購?qiáng).變壓吸附法脫除變換氣中二氧化碳的技術(shù)總結(jié)[J].氮肥技術(shù),2012,33(1):9- 13.

      [4] 吳元?jiǎng)偅儔何?PSA)技術(shù)的應(yīng)用及改造[J].氮肥技術(shù),2007,28(4):34- 36.

      [5] 周光強(qiáng).變壓吸附裝置放空氣的回收利用[J].化肥設(shè)計(jì),2012,50(3):50- 51.

      [6] 陳平,彭科席,譚小木.變壓吸附技術(shù)應(yīng)用小結(jié)[J].化肥工業(yè),2000,27(2):27- 29.

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