鄒大鵬,蓋大眾
(大慶鉆探鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163413)
大慶油田深層天然氣的開發(fā)是“以氣補(bǔ)油”,是確保油田穩(wěn)產(chǎn)的重要手段之一,部署的深層天然氣水平井,更助力了深層天然氣的高效開發(fā),達(dá)到日產(chǎn)天然氣200×104m3以上,近年來,深層天然氣井由于井壁坍塌而引發(fā)的井漏、卡鉆等問題十分普遍,且以往使用的鉆井液廢棄物對環(huán)境污染較大,已鉆21口井,其中油基鉆井液15口,聚磺混油水基鉆井液6口,發(fā)生井壁掉塊、井塌側(cè)鉆和井漏共16井次,復(fù)雜率達(dá)76%。據(jù)了解,國內(nèi)深井普遍采用的聚磺混油水平井水基鉆井液體系,施工后期鉆井液“高粘高切”,流變性控制難度大[1],封堵效果差,礦物油及其潤滑劑環(huán)保性差,油基鉆井液環(huán)保性更差。因此,本文通過優(yōu)選聚酯封堵劑和脂肪酸合成脂潤滑劑,形成抗高溫防塌水平井水基鉆井液體系,實(shí)現(xiàn)了“低粘高切”,井底激動(dòng)壓力有效降低,泥餅質(zhì)量得到改進(jìn),封堵效果突出,潤滑環(huán)保的特點(diǎn),完成3口井,無井壁垮塌、卡鉆和井漏事故發(fā)生,取得了較好的施工效果。
大慶深層水平井三開鉆遇層位為泉頭組、登婁庫組、營城組,泉頭組巖性為暗紫、灰綠色泥巖、粉砂質(zhì)泥巖夾灰、紫灰色泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖。登婁庫組巖性以灰綠、暗紫色泥巖為主、夾灰色細(xì)砂巖、粉砂質(zhì)泥巖,泥巖蒙脫石含量高。產(chǎn)層營城組全巖分析孔隙度平均9.42%,水平滲透率平均0.185mD,垂向滲透率平均0.155mD,屬于中低孔、低滲儲(chǔ)層,存在流紋巖、火山角礫巖、砂礫巖互層,含煤層,巖性局部過渡帶的地層膠結(jié)能力差,構(gòu)造縫酸性火山巖裂縫,較發(fā)育以高角度縫最多。
大慶深層天然氣水平井典型井身結(jié)構(gòu)為一開?444.5mm鉆頭開鉆,井深300m;二開?311mm鉆頭鉆至2200m;三開?215.9mm鉆頭開鉆,3000m處開始造斜,著陸點(diǎn)3700m,水平段長1000~1500m,完鉆井深4500~5000m,地溫梯度平均為4.02℃/100m,預(yù)測井底溫度達(dá)到150℃以上,地層硬度較高,機(jī)械鉆速慢,鉆井周期在180d以上,聚磺混油水基鉆井液在井下高溫條件長時(shí)間作用下,受粘土高溫分散和處理劑高溫增稠的作用[2],鉆井液粘度控制難度大,造成井下激動(dòng)壓力大,由于水平段井壁穩(wěn)定性差、裂縫橫縱交錯(cuò),極易發(fā)生井漏和卡鉆,深層水平井水平段施工較長,為克服井下鉆具大摩阻和高扭矩,對鉆井液潤滑性能要求高。
抗高溫防塌水平井水基鉆井液主要封堵劑和流型調(diào)節(jié)劑為聚酯封堵劑,聚酯封堵劑是由多元聚合物在高溫高壓下聚合而成,微觀形態(tài)為聚合物膠粒,其抗溫能力高達(dá)180℃,在鉆井液中顯著改善鉆井液的切力,使鉆井液具有低粘高切特性,降低粘土的高溫分散作用,聚酯封堵劑的極性基團(tuán)能夠在井壁形成吸附作用,其配合泥餅改善劑,更有利在井壁形成強(qiáng)韌的內(nèi)泥餅,對裂縫性地層具有較好的封堵作用[3]。深井一般使用抗高溫性較好的礦物油類材料作為潤滑劑,因其產(chǎn)生的廢棄物環(huán)保性差,逐漸被禁止使用,而環(huán)保性較好的植物油類潤滑材料,抗溫能力又差,不適應(yīng)在深井使用,本文研選適宜的不飽脂肪酸通過加氫作用,得到飽和脂肪酸,在高溫和催化劑作用下與醇類聚合,得到脂肪酸合成脂,研發(fā)出無毒環(huán)保的抗高溫潤滑劑。
2.2.1 聚酯封堵劑降濾失評價(jià)實(shí)驗(yàn)
取400mL水化好的膨潤土漿,將聚酯封堵劑按一定比例的加量,分別加入到基漿中,8000r/min高攪20min,充分?jǐn)嚢杈鶆?,測得常溫和高溫?zé)釢L后的流變性、API濾失量和高溫高壓濾失量實(shí)驗(yàn),熱滾溫度為180℃,時(shí)間為24h,高溫高壓濾失量測試條件為,壓差3.5MPa,溫度150℃,基漿配方:3%土粉+5%純堿(土粉量)+0.02%KOH,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。
由表1可以看出,聚酯封堵劑高溫老化后性能穩(wěn)定,不起泡,能夠顯著提高鉆井液的動(dòng)切力和動(dòng)塑比,鉆井液封堵降濾失效果改善提升。
表1 抗高溫流變性及封堵降濾失實(shí)驗(yàn)
2.2.2 脂肪酸合成酯評價(jià)實(shí)驗(yàn)
取400mL水化好的膨潤土漿,將脂肪酸合成酯按一定比例的加量,分別加入到基漿中,8000r/min高速攪拌均勻,觀察起泡及分層情況,測試常溫和高溫?zé)釢L 后的流變性、極壓潤滑性能,熱滾溫度為180℃,時(shí)間為24h,基漿配方:3%土粉+5%純堿(土粉量)+0.02%KOH,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。
由表2可以看出,脂肪酸合成酯對基漿流變性能幾乎無影響,無異味,老化后性能穩(wěn)定,3%加量極壓潤滑系數(shù)降低率達(dá)到了80%,能夠有效降低摩阻和扭矩。
表2 抗高溫極壓潤滑和泥餅粘附系數(shù)實(shí)驗(yàn)
2.2.3 鉆井液體系評價(jià)實(shí)驗(yàn)
通過單劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)、配伍性實(shí)驗(yàn)和正交評價(jià)實(shí)驗(yàn),確定抗高溫深層水平井鉆井液體系配方為:3%土漿+0.5%~1%包被劑(KPAM)+2%~3%多元醇抑制劑(JY-2)+2%~3%磺化褐煤樹脂(SPNH)+1%~3%聚酯物封堵劑(DYFD-200)+1%~2%泥餅改善劑(NBG-2)+1%~2%超細(xì)碳酸鈣+2%~4%脂肪酸合成酯(SN-2)。
(1)鉆井液抑制性評價(jià)。取徐深區(qū)塊登婁庫組巖塊,采用巖屑滾動(dòng)回收率及膨脹量實(shí)驗(yàn)方法,考察其滾動(dòng)回收率及膨脹量性,見表3,并進(jìn)行重復(fù)測試,從而判斷其抑制性變化,實(shí)驗(yàn)條件為120℃老化16h。
表3 巖屑滾動(dòng)回收率實(shí)驗(yàn)
由表3可以看出,該體系配方泥巖回收率達(dá)到90%以上,能夠有效抑制登婁庫組泥巖分散和達(dá)到井壁穩(wěn)定效果。
(2)鉆井液綜合性能評價(jià)。分別測試鉆井液在常溫下,經(jīng)過24h的150℃、180℃老化后的鉆井液性能測試,并觀察有無起泡、分層和異味情況,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表4。
由表4數(shù)據(jù)可知,隨著老化溫度的變化,鉆井液體系性能穩(wěn)定,流變性控制較好,濾失劑較低,極壓潤滑性優(yōu)異,老化前后鉆井液無分層、無起泡、無異味,達(dá)到抗高溫180℃。
表4 配方鉆井液抗溫性及潤滑性綜合評價(jià)數(shù)據(jù)表
按配方加量采取地面循環(huán)方式配制鉆井液,循環(huán)均勻后測得性能為:密度1.15g/cm3,粘度45s,API失水3.2mL,塑性粘度17mPa·s,動(dòng)切力5Pa,初切2Pa,終切4Pa,pH值10,性能符合開鉆要求。配漿時(shí)注意必須將包被劑、抑制劑按配方上限加足,其他藥品按照下限加入。
直井段泉頭組泥巖造漿性強(qiáng),進(jìn)尺較快,易水化膨脹縮徑,為防鉆頭泥包,每鉆進(jìn)100m補(bǔ)充0.1t的KPAM和0.4t的JY-2,關(guān)注加入后振動(dòng)篩返砂情況,鉆進(jìn)過程中以膠液的形式補(bǔ)充SPNH、DYFD-200和NBG-2,提高鉆井液的濾餅質(zhì)量和防塌能力,注意開鉆即堅(jiān)持每日使用高速離心機(jī),及時(shí)清除劣質(zhì)固相,控制MBT小于50g/L,LGS小于6%。
造斜段登婁庫組泥巖硬脆性強(qiáng),易發(fā)生井壁剝落,鉆井液密度提高到1.20g/cm3,API濾失量控制在3mL以內(nèi),保持該井段井壁穩(wěn)定,井斜角大于20°,一次補(bǔ)充5t SN-2,鉆進(jìn)中按比例使用KPAM和JY-2,保持鉆井液足夠的抑制性,控制泥巖分散造漿,保持巖屑成型度,使用KOH水溶液保持pH值為9~10.5,井斜角大于40°時(shí),保持DYFD-200濃度不低于2%,動(dòng)塑比提高到0.4以上,動(dòng)切力不低于10Pa,保持鉆井液良好潤滑性,整個(gè)造斜段鉆具提放摩阻不超過40kN,振動(dòng)篩返砂效果好。
水平段為營城組火山巖致密氣層,易發(fā)生井壁剝落、井漏,該井段保持鉆井液低粘高切特性,及時(shí)補(bǔ)充DYFD-200,保證巖屑及時(shí)充分返出,進(jìn)入水平段加入2%超細(xì)碳酸鈣和2%NBG-2,改善泥餅質(zhì)量和提高鉆井液封堵防漏能力,控制鉆井液API濾失量小于2mL,HTHP濾失量小于10mL,每鉆進(jìn)100m補(bǔ)充2t脂肪酸合成酯,改善鉆井液潤滑能力,使水平段鉆壓保持50~70kN,扭矩10~20kN·m,無托壓現(xiàn)象,保持鉆井液密度1.20~1.25g/cm3,漏斗粘度60~70s,使用離心機(jī)降低低密度固相含量,嚴(yán)格執(zhí)行沖劃措施和短起下,起下鉆通暢。
以徐深6-平1井為例,施工周期166d,同比以往使用聚磺鉆井液體系平均縮短30d,實(shí)測井底溫度160℃,鉆井液性能穩(wěn)定,見表5,全井鉆井施工順利,無任何復(fù)雜發(fā)生,完井7次起下鉆均正常,下套管一次順利到底,沒有發(fā)生任何阻卡現(xiàn)象。
表5 徐深6-平1井鉆井液性能
(1)優(yōu)選出的聚酯封堵劑顯著改善了鉆井液的抗高溫流變性能,抗高溫降濾失效果顯著,與泥餅改善劑協(xié)同作用,有效封堵了地層微裂縫,起到了對深層火山巖裂縫地層的封堵防塌的作用。
(2)自主合成脂肪酸合成酯作為抗高溫潤滑劑,成功替代了礦物油類潤滑材料,解決鉆井液混油和油基鉆井液所帶來的污染問題,達(dá)到了抗高溫潤滑減阻的效果。
(3)該體系具有低粘高切特性,優(yōu)化造斜段、水平段流變參數(shù),確保了鉆井液的高溫懸浮和攜巖能力,具有較低的環(huán)空壓耗,保持了井底壓力穩(wěn)定。
(4)該體系性能穩(wěn)定,易于維護(hù),抗高溫能力強(qiáng),安全環(huán)保,有效解決了井漏、井塌的問題,已應(yīng)用3口井,鉆完井施工順利,成功替代了油基鉆井液。
參考文獻(xiàn):
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