樊應(yīng)劍 康永斌
(中國(guó)一重鑄鍛鋼事業(yè)部工藝技術(shù)部,黑龍江161042)
為了提高加氫小件材料收得率,降低生產(chǎn)成本,使我公司能夠在此類產(chǎn)品中盈利,將加氫筒節(jié)性能余料氣割成矩形坯,根據(jù)坯料規(guī)格尺寸兩兩配對(duì)焊接成矩形坯電極。我公司擁有120 t三相雙極串聯(lián)電渣爐和10 t雙臂交替電渣爐。根據(jù)10 t電渣爐的爐型參數(shù)、生產(chǎn)能力及矩形電極坯規(guī)格與化學(xué)成分,將電極進(jìn)行分組重熔。用合理的電渣重熔工藝來保證重熔過程的穩(wěn)定性,以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提,最終取得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
由于受加氫筒節(jié)性能余料本身規(guī)格尺寸的限制,兩兩拼焊后的矩形電極坯橫截面非常小,電極長(zhǎng)度比較短。填充比過小會(huì)改變?nèi)鄢氐男螤睿鄢剡^深易造成低倍偏析等缺陷[1],并且渣池表面與大氣接觸面積變大,渣池吸氣,電極表面氧化嚴(yán)重,對(duì)鋼錠質(zhì)量產(chǎn)生影響。針對(duì)此問題,通過優(yōu)化電渣重熔工藝參數(shù)、調(diào)整脫氧制度、采用氣體保護(hù)及合理的冷卻制度來保證電渣錠的質(zhì)量。
加氫反應(yīng)器12Cr2Mo1V主體材料的化學(xué)成分按GB/T 223規(guī)定的方法進(jìn)行熔煉分析和成品分析?;瘜W(xué)成分要求如表1所示。
鍛件超聲檢測(cè)按NB/T 47013.3—2015中質(zhì)量Ⅰ級(jí)執(zhí)行。
(1)單個(gè)缺陷當(dāng)量直徑≤?4 mm。
(2)密集區(qū)缺陷當(dāng)量直徑≤?2 mm。
按GB/T 10561規(guī)定,主體材料中A類(硫化物類)、B類(氧化鋁類)、C類(硅酸鹽類)、D類(球狀氧化物類)、DS類(單顆粒球狀類)等非金屬夾雜物(包括粗系和細(xì)系)均不得大于1.5級(jí),且應(yīng)滿足A+C≤2.0,B+D≤2.0,總和A+B+C+D+DS≤4.5。
表1 12Cr2Mo1V鍛件化學(xué)成分要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V forgings(mass fraction, %)
圖1 電制度曲線Figure 1 Curve of electrical system
(1)將加氫筒節(jié)性能余料氣割后用45 MN油壓機(jī)展成矩形坯。
(2)用半自動(dòng)線性切割機(jī)平矩形坯兩端頭,將表面的鐵銹、氧化鐵皮、結(jié)疤及重皮等打磨干凈。根據(jù)坯料的規(guī)格尺寸進(jìn)行兩兩配對(duì)組焊在假電極端頭,焊接時(shí)兩組坯料四周必須對(duì)齊,與假電極務(wù)必保證對(duì)中,焊肉充足,焊口牢固。
2.2.1 主要參數(shù)
重熔鋼種材質(zhì)為12Cr2Mo1V,鋼種代號(hào)為06673,錠型為11 t,鋼錠尺寸為?905/945 mm×2087 mm,產(chǎn)品名稱為頂部人孔大法蘭。采用鋁粒脫氧,渣子精煉期預(yù)脫氧用量為400 g,正常重熔期鋁粒用量為70~80 g/5 min。平均熔速控制在600~700 kg/h,化渣期時(shí)間為40 min,精煉期時(shí)間為30 min,正常重熔期時(shí)間為16~18 h,補(bǔ)縮期時(shí)間為1.5 h,補(bǔ)縮重量按400 kg控制。
2.2.2 結(jié)晶器及自耗電極規(guī)格
10 t結(jié)晶器規(guī)格為?940/980 mm×2600 mm,自耗電極坯共有5組,其中3組規(guī)格為310 mm×420 mm×2600 mm,另外2組規(guī)格分別為310 mm×420 mm×2200 mm與310 mm×420 mm×1800 mm,填充比(截面面積比)為0.18。
2.2.3 渣系配比及重量
采用三元渣系,渣系組元CaF2∶Al2O3∶MgO分別為65∶30∶5。渣料總重量為450 kg,其中CaF2為293 kg,Al2O3為135 kg,MgO為22 kg。
(1)冶煉期間的電制度曲線原則采用圖1所示的工藝曲線規(guī)定參數(shù)執(zhí)行,但可根據(jù)實(shí)際爐況、熔化速度及電壓波動(dòng)情況略微調(diào)整。
(2)正常重熔期間以恒熔速控制為原則,采取遞減功率控制。
補(bǔ)縮結(jié)束后鋼錠模冷180 min,脫模后罩冷144 h,罩冷完畢后出罩空冷至室溫。
(1)采用石墨電極化渣,焦炭引弧劑引弧。
(2)渣料化清后,換入自耗電極前10 min加鋁粒400 g。
(3)補(bǔ)縮重量按400 kg控制,補(bǔ)縮時(shí)間按圖1工藝曲線執(zhí)行,可采取手動(dòng)補(bǔ)縮。
(4)重熔過程中電壓若有異常波動(dòng),工藝人員根據(jù)實(shí)際爐況調(diào)整工藝參數(shù)。
(5)電渣錠脫模后罩冷,在距鋼錠水口端面50 mm處、冒口端面30 mm處套取?20 mm×100 mm試料棒各1個(gè),做化學(xué)成分及氣體含量分析。
3.1.1 裂紋
電渣錠罩冷結(jié)束10天后錠身中部環(huán)裂一圈,裂紋單向延伸至冒口端面,裂紋寬度小于1 mm,如圖2所示。將鋼錠裂紋處冷壓開后邀請(qǐng)金相專業(yè)人員查找裂紋源,經(jīng)仔細(xì)觀察后無(wú)法確定裂紋源。鋼錠斷面照片如圖3所示。
3.1.2 原因分析
由于電渣錠的重熔特性是邊熔化邊靠水冷凝固,且11t錠型直徑較大,脫模后水、冒口溫差為400℃左右,心部與表面溫差大,在罩冷過程中,熱應(yīng)力可能去除不夠;冷卻過程組織轉(zhuǎn)變時(shí),產(chǎn)生較大的組織應(yīng)力,容易出現(xiàn)體積膨脹而導(dǎo)致開裂。
表2 12Cr2Mo1V電渣錠化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 2 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V electroslag ingot(mass fraction, %)
圖2 裂紋照片F(xiàn)igure 2 Picture of cracks
圖3 斷面照片F(xiàn)igure 3 Picture of the cross-section
化學(xué)成分及氣體含量分析結(jié)果如表2所示??梢钥闯?,水、冒口H含量超標(biāo),冒口O超標(biāo),個(gè)別元素出現(xiàn)燒損,但沒有超出規(guī)格要求。
3.2.1 H含量超標(biāo)原因分析
針對(duì)H的來源,主要有以下三個(gè)方面:
(1)電極坯料H含量高。
(2)渣料烘烤時(shí)間及溫度不夠,渣料吊出后到化渣引弧之前時(shí)間過長(zhǎng),容易增氫。
(3)正逢雨季,空氣濕度大,并且填充比太小,渣池表面與空氣接觸面積大,容易增氫。
3.2.2 O含量超標(biāo)原因分析
渣冒顏色為深灰色,從化學(xué)成分分析結(jié)果看出O含量超標(biāo)、元素出現(xiàn)輕度燒損,說明重熔中后期脫氧效果不好,脫氧劑加入量不足。
填充比過小會(huì)使渣池發(fā)熱面積小,爐溫低,此時(shí)必須依靠提高電壓、電流來保證爐溫及熔速,輸入功率變大,使得熔池變成深“V”字型[2],鋼錠局部冷卻變慢,結(jié)晶方向接近于徑向,從而易造成低倍偏析等缺陷;并且渣池表面與大氣接觸面積變大,渣池吸氣,電極表面氧化嚴(yán)重,對(duì)鋼錠質(zhì)量產(chǎn)生影響[3]。
針對(duì)電渣錠成分不合格及裂紋產(chǎn)生的原因,將電渣重熔工藝參數(shù)及脫氧制度進(jìn)行了優(yōu)化,并且在氣體保護(hù)及電渣錠冷卻制度方面采取了相應(yīng)的措施。
4.1.1 工藝參數(shù)及脫氧制度
(1)渣料烘烤爐溫不低于700℃,烘烤時(shí)間不少于12 h,保溫溫度不低于500℃;渣料吊出后立即引弧化渣。
(2)熔速控制在500~600 kg/h,使熔池變淺,改善電渣錠質(zhì)量。
(3)未達(dá)到平均熔速之前鋁粒按0.14%計(jì)算加入,正常重熔期每隔兩小時(shí)取1個(gè)渣樣,及時(shí)調(diào)整脫氧制度。
4.1.2 氣體保護(hù)
采用氬氣保護(hù)裝置,防止元素?zé)龘p及吸氣。
4.1.3 冷卻制度
電渣錠脫模后按新制定的加氫電渣錠熱處理方案執(zhí)行,如圖4所示。
圖4 爐冷工藝Figure 4 Process of furnace cooling
(1)H含量為中間值時(shí),保持時(shí)間用內(nèi)差法求出。
(2)電渣錠脫模后應(yīng)及時(shí)入爐;爐冷工藝降溫到400℃以下可轉(zhuǎn)罩冷。
表3 12Cr2Mo1V電渣錠化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 3 Chemical compositions of 12Cr2Mo1V electroslag ingot(mass fraction, %)
表4 高低倍分析結(jié)果Table 4 Results of microstructure and macrostructure analysis
(3)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,鋼錠可配入其它產(chǎn)品的鍛后熱處理工藝(退火或正火+回火)代替爐冷工藝,高溫段和回火段不受溫度限制,但須考慮鋼錠的截面,使鋼錠保溫時(shí)間充分。如僅在回火段配入,需滿足上述爐冷工藝。
4.2.1 化學(xué)成分
優(yōu)化工藝后電渣錠化學(xué)成分及氣體含量均滿足技術(shù)要求,如表3所示。
4.2.2 超聲檢測(cè)
鍛件按NB/T 47013.3—2015中質(zhì)量Ⅰ級(jí)檢測(cè)后,未發(fā)現(xiàn)缺陷記錄,檢測(cè)合格。
4.2.3 高低倍分析
高低倍分析結(jié)果均滿足技術(shù)條件要求,如表4所示。
(1)通過電渣重熔工藝的優(yōu)化,有效的解決了加氫電渣錠成分不合格及裂紋方面存在的問題,目前已重熔30爐次,全部檢測(cè)合格,沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。
(2)利用加氫筒節(jié)性能余料重熔電渣錠,提高了加氫小件材料收得率,降低了生產(chǎn)成本,使我公司在此類產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)盈利。
參考文獻(xiàn)
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