馮佳瑤,喬越,賀慧勇,蔡啟祥,黃英俊
(1.長沙理工大學(xué) 物理與電子科學(xué)學(xué)院,湖南長沙,410114;2.長沙理工大學(xué) 化學(xué)與生物工程學(xué)院,湖南長沙,410114)
在火電廠發(fā)電過程中,由于有時水質(zhì)不純會有雜質(zhì),如果不及時清理可能會腐蝕鍋爐引起爆炸,當(dāng)爐水中的pH濃度過高時,會出現(xiàn)鍋爐結(jié)垢現(xiàn)象;當(dāng)爐水中的pH濃度過低時,會出現(xiàn)鍋爐腐蝕現(xiàn)象[1],這些現(xiàn)象都對電廠安全造成隱患,由于手動控制調(diào)節(jié)pH波動大,難以滿足要求,且電廠爐水具有大時滯、變負(fù)荷的特點[2],單以一個或兩個參數(shù)無法適應(yīng)工況變化的需要,因此有必要開發(fā)多參數(shù)控制的電廠自動加藥系統(tǒng)。
本文從原理出發(fā),研究電廠加藥的控制部分,從硬件以及軟件兩方面闡述了加藥系統(tǒng)的功能以及設(shè)計思路,使用WinCC實現(xiàn)監(jiān)控界面的設(shè)計,通過觸摸屏可以調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)并實時監(jiān)測pH曲線。
在鍋爐運行過程中,爐水的pH會出現(xiàn)波動,會結(jié)垢或者腐蝕爐壁,通常采取給水加氨、爐水加堿化劑(如磷酸鹽,氫氧化鈉等)的一系列防腐處理手段來解決這種現(xiàn)象[3]。在爐水加藥化學(xué)水處理的過程中,磷酸鹽濃度需要精準(zhǔn)的把控,因此系統(tǒng)需要有自動調(diào)整加藥量的能力。在多參數(shù)控制加藥系統(tǒng)中,加藥泵接收來自爐水磷酸根表、電導(dǎo)率表(DD表)、pH表、給水流量表4個4~20mA的信號。以多參數(shù)控制加藥系統(tǒng)在某公司的應(yīng)用來介紹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。某公司共有4臺600MV燃煤機組,1#機組和2#機組共用一個控制器,3#機組和4#機組共用一個控制器,它們均有兩個加藥罐,各有兩臺攪拌機、使用三個加藥泵,其中1#機與2#機各使用4#泵與6#泵,5#泵備用,3#機與4#機各使用3#泵以及1#泵,2#泵備用,當(dāng)正常使用的加藥泵出故障時,切換至備用泵。4臺機組各配置有磷酸根表、電導(dǎo)率表(DD表)、pH表以及給水流量表。
本裝置采用的多參數(shù)控制方式,將爐水磷酸根表、電導(dǎo)率表(DD表)、pH表、給水流量表同時接入控制系統(tǒng),機組控制手段分為以下兩種。
當(dāng)機組穩(wěn)定負(fù)荷工作時:pH值作為主控參數(shù),電導(dǎo)率、磷酸鹽的值、給水流量作為輔控參數(shù),在化學(xué)方面計算出爐水pH的數(shù)學(xué)模型,結(jié)合pH隨時間變化的微分方程,與pH設(shè)定濃度進行比較、計算后,輸出模擬量控制變頻器,改變加藥量[4]。
當(dāng)機組負(fù)荷有大幅度變動時:給水流量做為主控參數(shù),電導(dǎo)率、磷酸鹽的值、pH值為輔控參數(shù)。
圖1 系統(tǒng)控制原理框圖
與國內(nèi)同類技術(shù)相比,本裝置增加了控制指標(biāo),能最大限度地消除信號滯后因素的影響,使運行平穩(wěn)。圖1所示為本系統(tǒng)控制原理框圖。
系統(tǒng)4個參數(shù)以4-20mA電流信號的形式輸入模擬量拓展模塊,經(jīng)PID控制器處理整定后,通過模擬量拓展模塊將信號輸出至變頻器,從而改變加藥泵加藥量,磷酸根表、電導(dǎo)率表(DD表)、pH表、給水流量表又可以收集當(dāng)前爐水中磷酸根濃度、電導(dǎo)率值、pH值、給水流量值,并輸入PID控制器,實現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié),使?fàn)t水各藥劑保持在設(shè)定范圍內(nèi)。系統(tǒng)自動運行時,只要有一個輔助控制指標(biāo)超過設(shè)定控制范圍上限,系統(tǒng)自動停泵。當(dāng)輔助控制指標(biāo)都落回正常范圍,系統(tǒng)可自動恢復(fù)加藥。
(1)在線儀表:磷酸根表、pH表、電導(dǎo)率(DD表)表、給水流量表、給水流量表。
(2)主要控制指標(biāo) :爐水 pH :9.2~9.5,爐水磷酸根 :0.1~0.3 ppm,爐水電導(dǎo)率 :8~15 μS/cm。
(3)電源:三相四線電源,電壓:380V,頻率:50Hz。
(4)可切換手動、自動模式加藥,并具有顯示功能。
自動加藥控制裝置由PLC、化學(xué)儀表(磷酸根表、pH值表、電導(dǎo)率表、給水流量表)模擬量拓展模塊、數(shù)字量拓展模塊、開關(guān)量模塊、繼電器、變頻器、觸摸屏等部件組成,觸摸屏使用WinCC軟件組態(tài)監(jiān)控界面,使用RS485線,通過PPI通信方式與PLC連接。圖2為多參數(shù)電廠加藥控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成框圖。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成框圖
操作與控制面板使用SMART LINE系列人機交互平臺,擁有高端的ARM處理器,通過RS485線連接PLC進行通訊[5],WinCC可以與PLC集成,操作環(huán)境直觀、簡單易懂,因此加藥系統(tǒng)使用WinCC搭建監(jiān)控頁面,組態(tài)爐水、攪拌機、藥箱、加藥泵、液位、系統(tǒng)參數(shù)、模式選擇等。
S7-200功能強大,可以用作工業(yè)自動化控制、監(jiān)測。該控制器以CPU224為核心,該CPU具有14輸入/10輸出,共24個數(shù)字量I/O點,滿足多參數(shù)的要求,并且在化學(xué)電廠,需要有良好的抗腐蝕性,因此加藥系統(tǒng)使用S7-200 PLC作為控制器。
系統(tǒng)使用EM221模塊輸入數(shù)字量,該模塊具有8點DC24V輸入,可以快速將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量輸入,在系統(tǒng)中用來反映觸摸屏狀態(tài)的改變,故障監(jiān)測以及變頻器的啟停等。
系統(tǒng)使用EM232模塊輸出模擬量,EM232具有兩路模擬量輸出,可以輸出正負(fù)10V的電壓或者4~20mA的電流給變頻器,變頻器可以控制加藥量的多少。在該系統(tǒng)中,磷酸根表、電導(dǎo)率表(DD表)、pH表、給水流量表都有4~20mA輸出,因此模塊選擇4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出。
EM231有四個數(shù)據(jù)通道用來采集信號,其中兩通道用于連接熱敏電阻NTC溫度傳感器或熱電阻PT100溫度傳感器,另外兩個通道用于采集電壓/電流信號輸入[7],在系統(tǒng)中使用4~20mA電流信號的輸入。
系統(tǒng)采用ABB ACS510系列變頻器,三臺變頻器分別與三臺加藥泵1#、備用泵2#,3#一一對應(yīng)。接收來自模擬量拓展模塊的信號,控制加藥泵的加藥量[8]。
加藥系統(tǒng)的軟件是根據(jù)工程的實際情況跟加藥系統(tǒng)的現(xiàn)狀設(shè)計而成,控制程序下載在PLC中,上位WinCC實現(xiàn)系統(tǒng)的監(jiān)控、參數(shù)設(shè)定等功能。PLC控制程序通過STEP-7Micro/WIN編寫設(shè)計,使用的是梯形圖式的編程方式,修改起來比較方便[9]。PLC里的控制程序包括主程序與一些子程序,主程序流程圖如圖3所示。
圖3 主程序流程圖
系統(tǒng)啟動開始運行,參數(shù)初始化,設(shè)置泵的頻率,PID參數(shù)初始值等,接下來檢查系統(tǒng)是否有故障,如果有故障,系統(tǒng)就執(zhí)行報警操作,如果沒有故障,詢問加藥箱內(nèi)是否需要攪拌,如果需要就啟動攪拌控制,如果不需要就進行選泵操作,1#藥箱對應(yīng)1#泵,2#藥箱對應(yīng)3#泵,2#為備用泵。選泵后采集爐水中的磷酸根濃度、電導(dǎo)率、pH值、給水流量信號,選定模式為自動還是手動。如果是手動模式,就可以設(shè)定加藥頻率為固定值,判定輸入的頻率是否在有效范圍內(nèi)(系統(tǒng)有效輸入頻率范圍為0~45Hz);如果在有效范圍內(nèi),就輸出模擬量,如果不在有效范圍內(nèi),就報錯并重新輸入頻率。設(shè)置模式為自動模式時,通過下載在PLC里的PID算法計算后接到模擬量輸出頻率。
WinCC為西門子控制系統(tǒng)的人機界面組建,組態(tài)實現(xiàn)了監(jiān)測及參數(shù)顯示與設(shè)置功能、時間顯示與設(shè)置功能、模式選擇功能、故障記錄功能、趨勢圖顯示功能,監(jiān)控畫面如圖4所示。
圖4 監(jiān)控畫面
操作觸摸屏?xí)r首先需要輸入正確的密碼,監(jiān)控畫面能夠顯示3#爐、4#爐磷酸根濃度、爐水pH值、電導(dǎo)率值、給水流量參數(shù);實時監(jiān)控1#、2#加藥藥箱液位,控制藥箱攪拌機啟停。動畫模擬1#泵、2#泵(備用泵)、3#泵的運行狀態(tài),實時顯示泵的運行頻率;當(dāng)手動模式運行時,按鈕顯示為手動,觸按手動按鈕后可以切換至自動模式運行,此時按鈕顯示模式為自動。監(jiān)控界面左側(cè)還設(shè)置有3#爐參數(shù)、4#參數(shù)、趨勢圖、故障記錄、時間設(shè)定、系統(tǒng)設(shè)置按鈕,按下可跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)功能的頁面。
通過觸摸屏或者上位計算機中的監(jiān)測功能可以實時觀察爐水的pH值并記錄下來,直觀反映控制系統(tǒng)的控制效果。早7:00~8:30為某廠發(fā)電高負(fù)荷時段,圖5為某電廠多參數(shù)控制加藥系統(tǒng)高負(fù)荷時段2#爐pH值歷史曲線圖。
圖5 2#爐pH值歷史曲線圖
從圖5可以看出,在高負(fù)荷時段,多參數(shù)自動加藥系統(tǒng)運行效果良好,pH值穩(wěn)定在9.3左右,波動小,滿足控制要求。
對電廠加藥系統(tǒng)進行自動化的設(shè)計,以PLC為核心,接收來自pH表、電導(dǎo)率表(DD表)、給水流量表、磷酸根表的信號,通過下載在PLC中的控制程序,連接各器件,形成閉環(huán)控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有友好的顯示界面,可以直觀看到爐水的控制參數(shù)以及液位,能夠在觸摸屏上修改各控制參數(shù)指標(biāo),記錄故障,采用PID控制技術(shù),可靠性高、穩(wěn)定性好,運行控制指標(biāo)平穩(wěn)、可靠,符合鍋爐水質(zhì)監(jiān)控要求。
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