摘 要:機組啟動方式一般采取中壓缸啟動、高中壓缸合缸啟動兩種方式,在中壓缸啟動后,可以采用機組打閘后投入旁路系統(tǒng),達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù)后進(jìn)行高中壓缸合缸啟動,也可以在中壓缸啟動后,通過切缸的方式轉(zhuǎn)為高中壓缸進(jìn)汽的運行方式,但后一種方法更容易造成汽缸進(jìn)冷水冷汽或者汽輪機超速,本文從操作的步驟、危險點分析和預(yù)控方面進(jìn)行了優(yōu)化,并取得較好的效果。
關(guān)鍵詞:切缸;冷水冷汽;超速
某公司采購的第一批150MW、330MW汽輪機由于運行年限較長,無論在機組性能還是金屬材質(zhì)性能方面都出現(xiàn)了一定的問題,機組閥門內(nèi)漏較多,嚴(yán)密性較差,增加了機組進(jìn)冷水冷汽的幾率,在抗干擾性方面較差,容易造成汽輪機大軸彎曲事故。在實際生產(chǎn)中,曾出現(xiàn)個別機組主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗均不合格,但機組還需暫時啟動并網(wǎng)運行一段時間的情況,此種情況,機組啟動面臨一個很矛盾的問題:在中壓缸啟動后,鍋爐點火升壓后,由于主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗均不合格,在旁路系統(tǒng)投入后,非常容易發(fā)生汽輪機進(jìn)入低溫的水汽,造成缸溫下降,因此,從這方面考慮的話,應(yīng)該盡量降低汽輪機缸溫,來降低汽缸進(jìn)冷水冷汽帶來的不利影響;但是,機組中壓缸啟動除了檢查機組運行狀況是否良好外,有一個重要的目的就是盡量提高缸溫,增大汽缸的膨脹量,進(jìn)而達(dá)到快速啟動,節(jié)省燃油的目的。
經(jīng)過研究,我們選擇了中壓缸啟動后進(jìn)行切汽源、切缸操作。下面將切汽源、汽缸的步驟、危險點、及在實際操作中出現(xiàn)的一些問題與大家分享一下。
1 切缸步驟
首先,中壓缸啟動定速3000r/min,暖機結(jié)束后,鍋爐點火,通過一級旁路與過熱器對空排汽門,將主汽溫度提至預(yù)計沖轉(zhuǎn)溫度(與高壓缸調(diào)節(jié)級缸溫匹配)。
其次,進(jìn)行汽源切換工作,即:將一級旁路開啟,同時解列臨機冷再汽源,完成汽輪機汽源切換操作。
再次,進(jìn)行調(diào)門運行方式調(diào)整,即將高壓調(diào)門由“維修開關(guān)”投入狀態(tài)逐一釋放為自動狀態(tài)。
最后,開啟高排逆止門,全面檢查系統(tǒng)正常后,準(zhǔn)備并網(wǎng)帶負(fù)荷。
2 操作中的危險點及預(yù)控措施
在經(jīng)過多次實踐后,對整個操作過程存在的危險點和防范措施總結(jié)如下:
(1)再熱汽溫過熱度不滿足要求。中壓缸啟動定速3000r/min后,由于暖機時間較長,缸溫一般可以達(dá)到270℃左右,此時,中壓導(dǎo)管溫度基本穩(wěn)定在280℃左右,蒸汽過熱度滿足80-100℃,但在鍋爐啟動風(fēng)機后,由于爐膛通風(fēng)量增大,再熱器對流換熱增強,散熱損失增大,直接導(dǎo)致再熱器出口蒸汽溫度大幅下降,蒸汽過熱度迅速下降,甚至蒸汽過熱度低于80℃,給汽輪機安全運行造成巨大威脅。針對此種情況,要求鍋爐增加風(fēng)量時,必須緩慢操作,在滿足燃燒需求的前提下,盡量減少爐膛通風(fēng)量,減少散熱損失,降低對再熱蒸汽的影響,同時汽機監(jiān)盤人員加強對汽輪機軸承、瓦振、中主門前蒸汽溫度的監(jiān)視,及時調(diào)整二級旁路調(diào)節(jié)閥開度,適當(dāng)降低中主前壓力,維持再熱蒸汽有足夠過熱度,但當(dāng)過熱度低于80℃時,必須無條件進(jìn)行汽輪機打閘,防止出現(xiàn)大軸彎曲事故。
(2)汽源切換時,再熱器壓力突變,造成中壓調(diào)門全開,機組超速。汽輪機在3000r/min下進(jìn)行切換汽源,高壓調(diào)門全部處于“維修開關(guān)”投入位置,緊靠中壓調(diào)門調(diào)整汽輪機轉(zhuǎn)速,若操作不當(dāng),造成再熱器壓力下降過多,將會造成中壓調(diào)門突然全開,若此時操作人員再慌亂中盲目提高再熱器壓力,此時必將造成汽輪機超速事故;若再熱器壓力一直維持過高,將造成中壓調(diào)門迅速關(guān)小,甚至接近全關(guān),此時將造成中導(dǎo)溫度的迅速下降,進(jìn)而影響到缸溫,因此,必須要保持就地操作人員與監(jiān)盤人員的完美配合,維持再熱器壓力穩(wěn)定,方能保證汽源切換的成功進(jìn)行。
(3)高壓調(diào)門由“維修開關(guān)”投入狀態(tài)逐一釋放時,蒸汽帶水,造成調(diào)節(jié)級溫度大幅突降。由于主蒸汽管道疏水并非安裝在緊靠高壓主汽門前的位置,兩者之間有一定的距離,加上高壓主汽門與高壓調(diào)門之間可能存在積水(尤其進(jìn)行過熱器水壓試驗后更容易積水),高壓導(dǎo)管溫度較低等因素影響,一旦將某一個高壓調(diào)門解除“維修開關(guān)”后,高壓調(diào)門會自動開至8%-10%之間,中壓調(diào)門自動回關(guān),機組維持轉(zhuǎn)速3000r/min,由于高壓調(diào)門的突然開啟,將會使上述管道中積存的水或溫度低的蒸汽,或者蒸汽經(jīng)高壓導(dǎo)管冷卻后,大量進(jìn)入高壓缸調(diào)節(jié)級,造成調(diào)節(jié)級溫度大幅下降,有時甚至造成軸振波動范圍增大。因此,為防止出現(xiàn)類似異常情況,通常采取兩方面措施:首先,保證主汽疏水全開,盡量提高主汽過熱度,同時,保證高壓閥殼、高壓導(dǎo)管疏水門全部開啟、保證調(diào)節(jié)級疏水門全部開啟,溫度測點準(zhǔn)確無誤;其次,在即將釋放某一個高壓調(diào)門之前,可以手動開啟該高壓調(diào)門2%左右的開度,待對應(yīng)的高導(dǎo)溫度上升至穩(wěn)定數(shù)值后,再將該高壓調(diào)門解除“維修開關(guān)”位置,待調(diào)節(jié)級溫度穩(wěn)定后,再使用類似方法將其余三個高壓調(diào)門逐一釋放即可。
3 操作過程中出現(xiàn)過的異常匯總
實際操作中,也出現(xiàn)過一些小的異常,現(xiàn)將部分異常展示出來,以防后續(xù)再出現(xiàn)類似問題:
(1)切換機組汽源時再熱器壓力控制不當(dāng),造成中壓調(diào)門全開。
如:機組定速3000r/min切換冷再汽源時,就地人員與監(jiān)盤人員配合不默契造成再熱器壓力由0.8Mpa降至0.19Mpa,造成中壓調(diào)門開啟至100%,轉(zhuǎn)速有小幅下降至2985r/min。
(2)切缸過程中操作速度過快,造成轉(zhuǎn)速小幅上升。
如:將#1高壓調(diào)門解除“維修開關(guān)”位置后,該高壓調(diào)門自動開至10%,開度偏大,造成機組轉(zhuǎn)速有小幅上升至3050r/min。
4 總結(jié)
切缸作為一種機組啟動手段有其優(yōu)點:節(jié)省啟動時間、能達(dá)到經(jīng)濟安全啟動目的,但也有缺點:就是對操作人員的要求很高,一旦操作失誤或者配合不當(dāng),很容易造成汽輪機超速或者汽缸進(jìn)冷水冷汽,造成大軸彎曲或者動靜摩擦事故,所以在機組狀況允許的情況下,盡量不要采用該方法,應(yīng)以安全啟動為主。所以,對該型號機組,更應(yīng)加強設(shè)備治理,尤其是閥門內(nèi)漏方面的治理,必須不遺余力的進(jìn)行徹底治理。
作者簡介:張俊東 (1984-),男,畢業(yè)于山東理工大學(xué),熱動專業(yè),本科,工程師,主要研究汽輪機運行及各種異常處理、經(jīng)濟運行等方面,對南汽、東汽、哈汽機組研究較深。