周月慧
摘 要:針對海南3塊的油藏特點和調(diào)驅(qū)指標(biāo),開展了海南3塊的深部調(diào)驅(qū)實驗,原海南3塊調(diào)驅(qū)裝置配液流程采用高壓射流裝置,直接采用聯(lián)合站高壓來水(14.5MPa)配制調(diào)驅(qū)液,調(diào)驅(qū)過程的間歇配置調(diào)驅(qū)藥劑造成注水干線壓力波動,易造成聯(lián)合站注水泵損壞,因此需要將現(xiàn)場調(diào)驅(qū)裝置進(jìn)行改造。通過將海南3塊的調(diào)驅(qū)裝置由原配液流程采用高壓射流裝置改造為低壓射流裝置,增加了一臺柱塞泵,裝置改造后,避免了壓力波動對聯(lián)合站注水泵的沖擊,提高了施工人員的安全性,為調(diào)驅(qū)藥劑配制提供了必要的設(shè)備保障,共計節(jié)約費用4.7萬元。
關(guān)鍵詞:調(diào)驅(qū)裝置、改造、高壓、低壓、壓力波動
對比海南3塊主要油藏參數(shù)與油藏調(diào)驅(qū)指標(biāo),海南3塊區(qū)主要油藏參數(shù)符合油藏調(diào)驅(qū)指標(biāo),其儲層物性、流體性質(zhì)、油層溫度、水質(zhì)等條件,有利于調(diào)驅(qū)。變異系數(shù)平均在0.85以上,非均質(zhì)性強決定了調(diào)驅(qū)擴大波及體積的潛力,符合調(diào)驅(qū)的技術(shù)特點,且注采井網(wǎng)比較完善,因此,開展調(diào)驅(qū)技術(shù)現(xiàn)場試驗,利用中-弱強度凝膠驅(qū)動封堵高滲透層及優(yōu)勢通道,調(diào)整縱向上吸水剖面,擴大波及體積,提高可采儲量[1-3]。
但是,原海南3塊調(diào)驅(qū)裝置配液流程采用高壓射流裝置,直接采用聯(lián)合站高壓來水(14.5MPa)配制調(diào)驅(qū)液,調(diào)驅(qū)過程的間歇配置調(diào)驅(qū)藥劑造成注水干線壓力波動,易造成聯(lián)合站注水泵損壞,因此需要將現(xiàn)場調(diào)驅(qū)裝置進(jìn)行改造進(jìn)而完善調(diào)驅(qū)系統(tǒng)。
1. 裝置概況
1.1 原裝置的組成
海南作業(yè)區(qū)海南2號采油站調(diào)驅(qū)裝置設(shè)計主要由加藥部分(加藥漏斗、高壓射流混配器)、攪拌部分(四個10m3攪拌罐)和注入部分(兩個5m3/h注入泵)組成,設(shè)計規(guī)模為HN23-17和HN23-13兩個調(diào)驅(qū)井組,每日注入量200m3。調(diào)驅(qū)體系是聚丙烯酰胺和酚醛樹脂。
1.2 裝置存在的問題
(1)調(diào)驅(qū)裝置的加藥原理[4]是利用高壓射流混配器,可以使聚合物及交聯(lián)劑依靠聯(lián)合站高壓注入水在管線中高速流動通過文丘里管[5]造成的負(fù)壓,均勻吸入攪拌罐中,提高藥劑的分散均勻度,利于聚合物的熟化。這方法的優(yōu)點是:藥劑在攪拌罐內(nèi)混合均勻,配制的調(diào)驅(qū)藥劑體系穩(wěn)定。缺點是:要求注入水的流速達(dá)到12-20 m3/h,然而,海南聯(lián)合站的注水泵每日注水1000 m3,注入水出口流速約41 m3/h,干線壓力14.5Mpa,配制藥劑時的注入水流速占總流速的1/3-1/2,因調(diào)驅(qū)是間歇配藥,所以影響整個注水干線的壓力平穩(wěn),產(chǎn)生的壓力波動在2Mpa左右,頻繁的間歇配藥容易造成聯(lián)合站注水泵的損壞,進(jìn)而影響整個海南3塊的注水和生產(chǎn)。
(2)因為配制藥劑時的注入水流速占總流速的1/3-1/2,所以間歇配藥會使注入水段塞需要增壓注水的注水井出現(xiàn)欠注和注不進(jìn)的現(xiàn)象;形成的壓力波動影響地層壓力,使地層形成顆粒運移,造成注水井出砂。
2. 裝置技術(shù)改造
通過對裝置存在的技術(shù)問題分析,認(rèn)為降低注入水干線壓力波動,保持注水系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定是需要解決的核心問題。裝置改造過程中充分利用現(xiàn)有條件,維持原主要工藝流程,在滿足工藝要求的前提下,盡可能利舊現(xiàn)有設(shè)備,減少設(shè)備改造投資,優(yōu)化裝置能耗。
2.1 低壓射流裝置
將海南3塊的調(diào)驅(qū)裝置由原配液流程采用高壓射流裝置改造為低壓射流裝置?,F(xiàn)場利用閑置高架罐(100m3)儲水后經(jīng)水泵(4m3/h)增加水流壓力后,進(jìn)入低壓射流器,利用該裝置產(chǎn)生的虹吸作用將聚合物、交聯(lián)劑分別吸入并與水混合均勻。此流程不再應(yīng)用原高壓來水,避免了壓力波動對聯(lián)合站注水泵的沖擊,將高壓流程改造為低壓配液流程,不僅盤活閑置資產(chǎn)而且降低了施工壓力,提高了施工人員的安全性,為調(diào)驅(qū)液配制提供了必要的設(shè)備保障。
2.2 增加一臺柱塞泵
原調(diào)驅(qū)設(shè)備是每個井組都是一臺柱塞泵對應(yīng)兩個攪拌罐的標(biāo)準(zhǔn)配備,一旦柱塞泵出現(xiàn)故障,沒有備用設(shè)備,影響調(diào)驅(qū)的連續(xù)注入,因此對海南調(diào)驅(qū)裝置進(jìn)行改造,新增柱塞泵一臺,流程改造后,可實現(xiàn)兩用一備。
3. 經(jīng)濟效益評價
現(xiàn)場應(yīng)用低壓射流裝置,盤活閑置資產(chǎn)高架罐(100m3)和水泵,將高壓流程改造為低壓配液流程,該流程措施節(jié)約高壓射流器購置等費用2萬元,在保證安全的同時,降低了對注水干線的沖擊,避免了聯(lián)合站注水泵因注水壓力大幅波動而損壞,可節(jié)約注水泵維修費用3萬元。流程改造花費用0.3萬元。共計節(jié)約費用4.7萬元。改造后流程可降低現(xiàn)場調(diào)驅(qū)劑配制人員的勞動強度,杜絕調(diào)驅(qū)劑配制過程中藥劑的撒漏現(xiàn)象,達(dá)到安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)的目的。
4. 結(jié)論
1. 將海南3塊的調(diào)驅(qū)裝置由原配液流程采用高壓射流裝置改造為低壓射流裝置。此流程不再應(yīng)用原高壓來水,避免了壓力波動對聯(lián)合站注水泵的沖擊。
2. 對海南3塊調(diào)驅(qū)裝置進(jìn)行改造,新增柱塞泵一臺,流程改造后,可實現(xiàn)兩用一備。
3. 調(diào)驅(qū)裝置改造后共節(jié)約費用4.7萬元。改造后的流程盤活了閑置資產(chǎn),降低了施工壓力,提高了施工人員的安全性,杜絕調(diào)驅(qū)劑配制過程中藥劑的撒漏現(xiàn)象,為調(diào)驅(qū)液配制提供了必要的設(shè)備保障。
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