滕嚴(yán)徵 楊威
摘 要:電解鋁行業(yè)電解槽槽上部料箱供料方式為超濃相輸送方式,尾氣通過泄壓口直接排放至電解槽集氣罩內(nèi),在打料時(shí)大量氧化鋁隨著泄壓口直接冒至電解槽內(nèi),造成電解槽氧化鋁堆料的問題,經(jīng)常需要人工進(jìn)行扒料,不僅工作量大,還造成氧化鋁的浪費(fèi)。
關(guān)鍵詞:電解槽 料箱 氧化鋁
0 引言
電解鋁行業(yè)的供料系統(tǒng)中,氧化鋁粉從料倉通過溜槽采用超濃相輸送到槽上部料箱,再經(jīng)過料箱輸送到下料器給電解槽下料。
1 問題及現(xiàn)狀
電解鋁行業(yè)電解槽槽上部料箱供料方式為超濃相輸送方式,尾氣通過泄壓口直接排放至電解槽集氣罩內(nèi),在打料時(shí)大量氧化鋁隨著泄壓口直接冒至電解槽內(nèi),造成電解槽氧化鋁堆料的問題,經(jīng)常需要人工進(jìn)行扒料,不僅工作量大,還造成氧化鋁的浪費(fèi)。
2 研究與思路
2.1 原設(shè)計(jì)原理
料箱箱體的容納腔內(nèi)設(shè)置有第一隔板以及第二隔板;第一隔板及第二隔板將容納腔分割為第一腔室以及第二腔室。箱體開設(shè)有連通第一腔室及外界的進(jìn)料部;第二隔板開設(shè)有連通第一腔室與第二腔室的通孔;箱體的底部開設(shè)有連通第二腔室與外界的出料口。第二腔室的側(cè)壁上開設(shè)有出氣口;出氣口處連接有尾氣收集管;尾氣收集管的內(nèi)腔室與第二腔室連通。由于出氣口處連接有尾氣收集管,可收集排出的尾氣,可有效避免料箱供料打料時(shí)產(chǎn)生的尾氣直接排放到料箱外,導(dǎo)致粉末狀物料從尾氣管冒出料箱外造成浪費(fèi)和損失現(xiàn)象。
3 改造思路
為徹底解決在打料時(shí)氧化鋁通過泄壓口氣流冒到電解槽罩內(nèi),造成積料。設(shè)計(jì)利用氧割將料箱割開一個(gè)四方孔,利用80*80的鋼板將原尾氣收集管焊死盲掉,在料箱頂部制作排氣口與煙道管進(jìn)行連接,然后在槽上部料箱與煙道管之間設(shè)計(jì)一條尾氣收集管,將隨尾氣排放的氧化鋁粉收集排放到煙道管經(jīng)供料凈化除塵系統(tǒng)進(jìn)行氧化鋁回收,最后再將割開的四方孔焊接,達(dá)到密閉效果,從而避免氧化鋁冒料發(fā)生。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
改造完成后,有效的解決了電解槽的冒料問題,節(jié)約成本,降低了人工的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)經(jīng)過統(tǒng)計(jì),氧化鋁每月單耗有了明顯的下降。我公司共20萬噸產(chǎn)能,共336臺槽,每臺槽每天漏一公斤料,每年漏料61.32噸,氧化鋁按2662元/噸計(jì)算,每年節(jié)省費(fèi)用為163233.84元/年;節(jié)省的人工成本按每年清兩次算,每次2人,每天清3臺算,人員成本為86822.4元/年。每年節(jié)省的成本達(dá)到250056.24元,不僅如此,還解決了現(xiàn)場粉塵大等環(huán)境污染問題,為職工的身心健康提供安全保障。
5 結(jié)束語
本文通過分析目前電解鋁行業(yè)電解槽槽上部料箱的缺陷,對料箱冒料問題采用合適的解決方案,能夠有效的降低因冒料所導(dǎo)致的成本浪費(fèi)問題,同時(shí)還大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效的改善了現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境。
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{4} 王皓,王克勤.鋁電解技術(shù)問答.化學(xué)工業(yè)出版社,2010
作者簡介:
姓名:滕嚴(yán)徵(1983.07--);性別:男,籍貫:廣西南寧人,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于襄樊學(xué)院;現(xiàn)有職稱:中級工程師;研究方向:設(shè)備管理及維修;
楊威(1992.10--);性別:男,籍貫:廣西百色人,學(xué)歷:本科,畢業(yè)于湖北宜昌三峽大學(xué)科技學(xué)院;現(xiàn)有職稱:助理工程師;研究方向:設(shè)備管理及維修;