崔永亮 呂紅梅 余曉玲
摘 要:原油擬乳狀液狀態(tài)流動(dòng)可以有效防止蠟的沉積,并降低伴熱溫度,本文研究了ZX-1型流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)范1區(qū)塊原油流動(dòng)的影響,結(jié)果表明,隨著加藥濃度的增加,含水率的增加原油結(jié)蠟率降低,黏度降低,并且ZX-1型流動(dòng)改進(jìn)劑與后續(xù)的原油破乳劑配伍性較好,而且還能促進(jìn)原油破乳。
關(guān)鍵詞:結(jié)蠟率,黏度,破乳
前言
中國主要油田生產(chǎn)的原油含蠟量都比較高,一般在15%-37%,個(gè)別油田原油蠟含量高達(dá)40%以上[1]。多蠟原油輸送工藝的發(fā)展,經(jīng)歷了加熱輸送、原油熱處理輸送、原油化學(xué)改性處理輸送等幾個(gè)階段[2]。擬乳狀液流態(tài)開采和集輸高凝、高粘油的方法,是由原油化學(xué)添加劑改性處理技術(shù)發(fā)展而來的。其特點(diǎn)是加入“流動(dòng)改進(jìn)劑”后,一方面“流動(dòng)改進(jìn)劑”吸附在管壁上形成親水膜,將金屬管壁的親油性轉(zhuǎn)變?yōu)橛H水性,抑制石蠟和凝油向管壁的沉積;另一方面,“流動(dòng)改進(jìn)劑”可使原油形成水包油型乳狀液,改變?cè)偷牧鲃?dòng)性,但不改變其性質(zhì)。
由于各個(gè)油田的原油性質(zhì),含蠟量等條件的不同,各個(gè)油田研制的“流動(dòng)改進(jìn)劑”并不具有普適性。江蘇油田范1區(qū)塊產(chǎn)出原油為高含蠟、中高凝原油,其原油含蠟量為17.21%-29.22%,凝點(diǎn)為32-38℃。原油在由井口到中轉(zhuǎn)站的輸送過程中蠟沉積嚴(yán)重,為防止蠟沉積在原油輸送過程中造成的不利影響,現(xiàn)場(chǎng)采取了管線伴熱輸送工藝,其每年的伴熱費(fèi)用達(dá)到100多萬元,嚴(yán)重影響了油田生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。研制的化學(xué)添加劑ZX-1,能使原油形成擬乳狀液,降低原油黏度,減少蠟沉積以及流動(dòng)阻力,達(dá)到常溫輸送的目的。ZX-1型原油流動(dòng)改進(jìn)劑,其主要成分為AE型破乳劑、石油磺酸鹽及其它助劑。本文通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)ZX-1的防蠟效果,對(duì)破乳劑分水能力的影響,及其對(duì)原油流變性的影響,以達(dá)到對(duì)范1區(qū)塊原油的常溫輸送提供技術(shù)支持的目的。
一、實(shí)驗(yàn)儀器與材料
實(shí)驗(yàn)儀器:哈克流變儀RS6000,德國哈克公司,振蕩水浴,恒溫水浴,空氣恒溫振蕩器,比色管
實(shí)驗(yàn)材料:ZX-1型流動(dòng)改進(jìn)劑,范13、19井采出液,KD-25型破乳劑
二、實(shí)驗(yàn)方法:
1.原油掛壁量測(cè)試方法:
參考《SY/T6300-2009采油用清、防蠟劑技術(shù)條件》,通過稱量鋼制實(shí)驗(yàn)瓶實(shí)驗(yàn)前后的質(zhì)量差來測(cè)量原油的掛壁量。首先稱量鋼制實(shí)驗(yàn)瓶的質(zhì)量,然后向其中加入一定量的范19井采出液,充分震蕩后,加入流動(dòng)改進(jìn)劑,60℃下,搖床內(nèi)震蕩30min,然后邊攪拌邊降溫,降溫速率為1.0℃/min,降至一定溫度后恒溫5min,然后利用旋轉(zhuǎn)倒杯儀將油樣邊旋轉(zhuǎn)邊緩慢均勻倒出,倒空5min后稱重,實(shí)驗(yàn)瓶前后質(zhì)量差即為掛壁原油的質(zhì)量[4]。
2.原油流變性測(cè)試方法:
應(yīng)用哈克流變儀選擇Z38轉(zhuǎn)子,然后打開應(yīng)用程序,儀器調(diào)零后, 降下樣品容器,裝入測(cè)試液,在7.34S-1的剪切速率下,樣品溫度由50℃降低到20℃,降溫速率1.0℃/min,觀察范19井原油及其加入流動(dòng)改進(jìn)劑后的黏溫曲線。
3.破乳分水能力測(cè)試方法:
參考《SY/T5281-2000 原油破乳劑使用性能檢測(cè)方法(瓶試法)》,在100ml比色管中加入不同比例的范19井原油和采出水,充分振蕩后配制成不同含水率的模擬采出液樣品。加入ZX-1后,在50度空氣恒溫振蕩器中振蕩30min,然后取出,放置在50度水浴中靜置5min,計(jì)量比色管內(nèi)分出水相的體積。
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
1、流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1的防蠟?zāi)芰?/p>
實(shí)驗(yàn)原油樣品為范1區(qū)塊原油,配制的模擬采出液含水率為20%、40%、60%、80%,ZX-1的加藥濃度為0.02%-0.3%,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在相同的溫度條件下,掛壁率受含水率和加藥濃度影響較大。相同含水率的情況下,隨著加藥濃度的增加,原油掛壁量減少,并且含水率越高,掛壁率越低。加藥濃度大于1000mg/l,同時(shí)含水大于20%時(shí),掛壁率低于6%;含水率大于80%,同時(shí)加藥濃度大于200mg/l時(shí),掛壁率低于2%,以上兩種情況流動(dòng)改進(jìn)劑均有較好的防蠟效果。這是因?yàn)椋阂环矫?,隨著加藥濃度的增加,采出液更容易形成水包油型乳狀液,而且加藥量增加,流動(dòng)改進(jìn)劑在管道內(nèi)壁形成親水膜更加牢固;另一方面,隨著含水率的增加,采出液不容易形成油包水乳狀液,而且管道內(nèi)的原油會(huì)呈現(xiàn)出在水上漂浮流動(dòng)的狀態(tài),減少了原油與管壁的接觸面積。
在不同溫度的掛壁率實(shí)驗(yàn)結(jié)果是:在1000mg/l的加藥濃度下,隨著溫度的降低,原油掛壁量增加,但是當(dāng)含水率大于60%時(shí),30℃下仍有較好的防蠟效果。
2、流變性能
含蠟原油的流變特性取決于液態(tài)介質(zhì)的成分,固體顆粒的含量及其分散程度,也與原油的熱歷史和剪切歷史等因素有關(guān)。
采用哈克流變儀測(cè)量范1區(qū)塊的原油及加藥后的黏溫曲線,如圖1,在溫度較高時(shí),蠟晶全部溶于原油中,它具有牛頓流體的特性,黏度隨溫度的降低,變化不大;當(dāng)溫度降低到析蠟點(diǎn)時(shí),蠟晶開始析出,使原油黏度快速升高,隨溫度的繼續(xù)降低,析出的蠟晶增多,聚集成空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),黏溫曲線出現(xiàn)拐點(diǎn),加藥后凝點(diǎn)降低4℃左右。
3、ZX-1的破乳分水能力
實(shí)驗(yàn)樣品為范19井采出液,模擬采出液的含水為25%、50%、85%,ZX-1的加藥濃度為1000mg/l,實(shí)驗(yàn)溫度為50℃,對(duì)比藥劑是油田現(xiàn)場(chǎng)采用的破乳劑KD-25,加藥濃度為1000mg/l,實(shí)驗(yàn)脫水時(shí)間設(shè)定為5min。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在模擬采出液中,單獨(dú)加入0.1%的流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1時(shí),分水率為20%-80%,表明流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1有一定的分水能力,單獨(dú)加入0.1%的破乳劑KD-25時(shí),其分水率為48%-88%,當(dāng)0.1%的KD-25與0.1%的ZX-1混加時(shí),其分水率50%-100%,表明ZX-1與KD-25的配伍性較好,并且對(duì)KD-25的破乳能力有促進(jìn)作用。
四、結(jié)論
1、流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1的防蠟效果受溫度、含水率、濃度的影響,溫度越高、含水率越高、濃度越大,防蠟效果越好。
2、流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1能夠較明顯的改變范1區(qū)塊原油的流變性,可使其凝點(diǎn)降低4℃左右。
3、流動(dòng)改進(jìn)劑ZX-1與破乳劑KD-25的配伍性較好,并且對(duì)KD-25的破乳能力有促進(jìn)作用。
參考文獻(xiàn):
[1]陳剛,張潔.原油流動(dòng)性改進(jìn)劑研究進(jìn)展[J].天然氣與石油,2013,31(2):1-5.
[2]權(quán)忠輿,原油改性處理的管道輸送工藝[J]油氣儲(chǔ)運(yùn)1996,15(1):1-6.
[3]唐志偉,黨偉,譚文捷,原油流動(dòng)改進(jìn)劑應(yīng)用于防蠟的實(shí)驗(yàn),科技導(dǎo)報(bào)2015,33(1).