高建平
【摘 要】本文通過某核電廠2號機組高壓加熱器B列隔離前后的參數(shù)對比,以及高加隔離前后機組總效率計算,得出高加單列隔離后維持核功率不變所需電功率降負荷數(shù)值,為操縱員瞬態(tài)響應(yīng)提供依據(jù)。
【關(guān)鍵字】高加;隔離;效率;核功率;電功率
中圖分類號: TM621 文獻標識碼: A 文章編號:2095-2457(2018)06-0109-002
【Abstract】This paper compares the parameters before and after isolation of the B-column high-pressure heater of the No.2 unit of a nuclear power plant, and calculates the total efficiency of the unit before and after the high-plus-isolation, and obtains the value of the electric power reduction load required to maintain the nuclear power unchanged after isolation and isolation.
【Key words】High-voltage;Isolation; Efficiency; Nuclear power; Electric power
2018年1月,某核電廠2號機組高壓加熱器因液位計故障導(dǎo)致2AHP高加B列隔離,高加隔離后,因機組效率下降,為避免核功率超限,操縱員緊急降低電功率至1053MW;故障處理完成后,重新投入B列高加,升功率至滿負荷1089MW。高壓加熱器隔離是核電廠典型的一種運行瞬態(tài),針對此類瞬態(tài)的運行響應(yīng)也是核電站操縱員必備的技能,但目前的運行處理規(guī)程中沒有明確給出高壓加熱器隔離后降功率數(shù)值,本文通過比較高加隔離前后機組相關(guān)運行參數(shù)的變化,分析高加單列隔離對機組重要參數(shù)及效率的影響,為操縱員瞬態(tài)響應(yīng)提供理論依據(jù)。
背景介紹:該核電機組設(shè)有2列高壓加熱器,每列2組加熱器,采用汽輪機高壓缸抽汽作為加熱蒸汽。正常運行時加熱蒸汽走殼側(cè),主給水走管側(cè),加熱蒸汽冷凝后逐級自流最后返回除氧器;高壓加熱器液位高高時自動隔離,高壓缸抽汽閥門聯(lián)鎖關(guān)閉。
1 高加單列隔離對機組效率的影響
1.1 2AHP高加B列隔離前:
方法一:直接計算效率
機組熱功率為:Pth=2868MW
機組電功率為:W=1089MW
則機組總效率:η=1089/2868=37.97%。
方法二:由熱力參數(shù)校核計算效率(參數(shù)見附表1)
Pth=Q*(h1-h0)
其中:Q=5727T/h
根據(jù)附表1查閱焓熵圖可知:h0=969.93kJ/kg;h1=2776.91kJ/kgPth=Q*(h1-h0)=5727*1000÷3600*(2776.91-969.93)=2874.6MW則:η=1089/2874.6=37.88%
倆種方法計算的效率偏差很小,可信度較高。
表1 單列高加隔離前后主要參數(shù)變化
1.2 2AHP高加B列隔離后:
方法一:直接計算效率
機組熱功率為:Pth=2852MW
機組電功率為:W=1053MW
則機組總效率:η=1053/2852=36.92%。
方法二:由熱力參數(shù)校核計算效率(參數(shù)見附表1)
Pth=Q*(h1-h0)
其中:Q=5301T/h
根據(jù)附表1查閱焓熵圖可知:h0=832.64kJ/kg;h1=2777.04kJ/kg;Pth=Q*(h1-h0)=5301*1000÷3600*(2777.04-832.64)=2863.1MW
則:η==1053/2863.1=36.78%
倆種方法計算的效率偏差很小,可信度較高。
2 高加單列隔離對機組出力的影響
由上節(jié)計算可知,因高加隔離導(dǎo)致機組效率下降,若保持機組電功率不變,則機組核功率可能超出技術(shù)規(guī)范102%Pn的限制,因此機組發(fā)生單列高加隔離時,需操縱員立即手動降功率,以保持核功率在限制值內(nèi)。
正常運行時:機組總效率η1=37.925%(取倆種計算方法均值)
高加單列隔離后:機組總效率η2=36.85%(取倆種計算方法均值)
反應(yīng)堆額定熱功率Pth=2895MW,假設(shè)高加隔離前后,反應(yīng)堆功率不變,維持額定值,則機組因效率變化導(dǎo)致的電功率變化ΔP=Pth*(η1-η2)=2895*(0.37925-0.3685)=31MW(取均值),ΔPmax=Pth*(η1max-η2min)=2895*(0.3797-0.3678)=34.45MW(取最大值);
綜上,高加單列隔離后,為維持機組核功率不變,機組電功率需降低31-35MW,以滿足技術(shù)規(guī)范的限制要求。
3 高加單列隔離對機組的其他影響
3.1 主蒸汽:
由附表1參數(shù)可知高加單列隔離后,主蒸汽壓力稍降,但主蒸汽溫度不變,主蒸汽仍為飽和蒸汽,對下游汽輪機的運行不會產(chǎn)生附加影響。
3.2 除氧器:
高加單列隔離后,因返回除氧器的排氣、疏水量減少,導(dǎo)致除氧器溫度、壓力微降,但除氧器仍處于飽和狀態(tài),溫度、壓力參數(shù)也在額定范圍內(nèi),操縱員不需進行額外干預(yù)。
3.3 凝結(jié)水:
因高加隔離后,MSR的高溫疏水直接排往凝汽器導(dǎo)致凝汽器熱源增加,凝結(jié)水溫度升高,凝汽器真空升高,以上參數(shù)變化幅度較小且在額定范圍內(nèi),對機組正常運行沒有影響,也不需操縱員手動干預(yù);但因除氧器接收的疏水排氣減少,為維持其液位穩(wěn)定,所需凝結(jié)水的流量升高,如附圖2中,高加隔離前凝結(jié)水流量穩(wěn)定在3500T/h,高加單列隔離后凝結(jié)水流量立即升高至接近3900T/h(額定值3916T/h),之后隨著電功率降低逐漸下降并穩(wěn)定在3600-3850T/h之間;由此可見高加隔離后凝結(jié)水泵有超出額定流量的風險,需操縱員密切關(guān)注,必要時進行適當干預(yù),防止凝結(jié)水泵超流量。
4 結(jié)論
綜合以上分析可知,高加單列隔離后因主給水加熱汽源減少,導(dǎo)致主給水溫度顯著降低,因此機組總效率下降,為防止機組核功率超出限值,操縱員需將電功率降低31-35MW,確保機組安全穩(wěn)定運行,另外高加隔離后進入除氧器的疏水及排氣減少,凝結(jié)水流量上升,凝結(jié)水泵有超出額定流量的風險,需操縱員密切關(guān)注,必要時進行適當干預(yù),防止凝結(jié)水泵超流量。