甄 潔,張楊林子,王 順,洪廣富,周明干,楊明華
(中國電子科技集團公司第十二研究所,北京 100015)
膨化作用能夠改善玉米的口感和風味,同時提高玉米的營養(yǎng)價值。膨化后的玉米體積膨大、質(zhì)地疏松,有利于腸胃消化酶的滲入,便于消化吸收,因此膨化玉米作為飼料具有更高的利用價值[1,2]。
相比于傳統(tǒng)膨化技術,微波膨化具有加熱速度快、產(chǎn)品質(zhì)量高、受熱均勻、殺菌消毒效果好等特點。微波膨化的原理是:微波加熱使物體內(nèi)部氣體溫度急劇上升,使內(nèi)部蒸汽的形成速率高于蒸汽的遷移速率,物料出現(xiàn)蒸汽壓梯度,當壓力超過纖維組織結構強度的承受能力時物料會膨化。
目前干燥加熱的微波設備多采用水平傳動的隧道式結構[3],該結構中微波源位于加熱腔上方,加熱腔體積通常較大,物料處分布的微波功率密度低。本設計的微波膨化玉米設備采用立式腔體結構,微波源水平排布在腔體兩側(cè),加腔體寬度設計依據(jù)微波在玉米中的穿透深度。玉米在加熱腔中垂直下落,通過調(diào)整下料速度控制微波的作用時間,最終達到膨化效果。該設備需要具備精確穩(wěn)定的控制系統(tǒng),根據(jù)監(jiān)測的實時溫度數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)設備的下料速度,使玉米達到穩(wěn)定的膨化效果。本文為微波膨化玉米設備設計了一套穩(wěn)定的控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)溫度PID自動調(diào)節(jié)、自動保護等功能,設備工作能夠一鍵控制。
微波玉米膨化設備結構組成框圖如圖1所示。設備主體自上而下分別為上料腔、微波膨化腔、出料腔,設備背部為控制柜。上料腔用于暫儲上料機提升的玉米原糧。微波膨化腔設備的核心部分,包括磁控管、激勵腔、開關電源、磁控管水冷系統(tǒng)、出料調(diào)速系統(tǒng)等。設備最下方是暫儲處理后物料的出料腔??刂乒癜讼到y(tǒng)的配電器件、PLC及擴展模塊、設備操作觸摸屏、調(diào)速電機的變頻器和溫度信號變送器等。
圖1 設備組成框圖
設備的工作原理為:玉米被上料機提升到上料腔后,下降堆積在微波膨化腔的加熱腔體中。當玉米堆積滿后,開啟微波發(fā)生器,對玉米進行加熱,同時開始控制出料電機。通過實時監(jiān)測出料口處的溫度,利用PLC控制器控制微波發(fā)生器的工作及出料變頻電機的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)微波對玉米的作用時間,從而使玉米在加熱腔內(nèi)達到具備最佳膨化效果的溫度。當玉米達到工藝要求以后,進入到出料腔,從出料口卸出。
工業(yè)微波設備設計中,利用PLC設計的控制系統(tǒng)具有工作可靠、抗干擾能力強、便于設計和安裝、維修方便等特點[4,5]。本設備設計選用了西門子S7-200系列PLC(CPU224)作為控制系統(tǒng)的核心。硬件系統(tǒng)組成如圖2所示,系統(tǒng)中添加模擬量采集模塊EM231進行模擬量采集??刂葡到y(tǒng)中的昆侖通態(tài)MCGS觸摸屏、出料電機控制變頻器及物料測距傳感器和PLC之間的通信采用RS-485。
控制系統(tǒng)需要選擇合適的傳感器來實現(xiàn)設備的自動化工作及設備的電氣工作保護。在進料腔中,使用紅外測距傳感器測量玉米堆放高度,將其與上料機相結合實現(xiàn)自動送料。溫度采集選用PT100接觸式溫度傳感器,測溫范圍在0~150℃,利用變送器將信號轉(zhuǎn)化為4~20mA的電流信號,輸出給PLC的模擬量采集模塊EM231。物料的測溫點位于微波膨化腔的最下方,此處并列排放置兩個傳感器,取平均值為溫度反饋的參考值。磁控管水冷循環(huán)系統(tǒng)中也放入溫度傳感器,當監(jiān)測溫度超過設定閾值后,系統(tǒng)自動切斷磁控管電源和下料電機,起到保護磁控管的作用。為了能夠?qū)崿F(xiàn)微波輸出部分系統(tǒng)的自動保護功能,采用在每個微波控制單元中串入電流傳感器。實時采集該單元的陽極電流數(shù)值,當測量的實際數(shù)值超過安全閾值后,控制系統(tǒng)可以自動切斷磁控管電源供電,從而起到自動保護作用。
圖2 控制系統(tǒng)硬件設計
PLC控制系統(tǒng)的電路設計如圖3所示。PLC的數(shù)字量輸出I/O端口控制水用于控制冷循環(huán)泵、進料電機、散熱風機、出料電機、以及4組磁控管電源的供電。兩個EM231模塊用于采集3路溫度信號及4組磁控管的電流信號。觸摸屏、變頻器以及物料高度檢測的激光測距儀則通過RS-485端口與PLC進行連接。
圖3 控制系統(tǒng)主電路
系統(tǒng)軟件設計流程如圖4所示。自動控制時,系統(tǒng)上電后,在主頁面設置玉米出料的溫度和設備總工作時間,設置完畢后,按下開始鍵,設備開始工作。首先,上料機將玉米裝入上料腔,當玉米高度達到要求后,開啟磁控管水冷泵,有水流信號后,開啟磁控管電源,微波發(fā)生器開始工作。根據(jù)出料口采集的實時溫度,通過PID控制調(diào)節(jié)出料電機的轉(zhuǎn)速,控制出料速度,從而使玉米加熱到設定溫度。待設備工作時間完成后,依次關閉磁控管電源、出料電機、進料電機和水冷水泵等。在設備工作過程中,控制系統(tǒng)會對水冷水溫、磁控管電流和上料倉的物料高度進行實時檢測,當水溫過高或磁控管電流超出正常閾值時,系統(tǒng)會在控制屏幕上自動報警,并切斷磁控管電源。
圖4 系統(tǒng)軟件流程圖
本控制系統(tǒng)在加熱的下料過程中利用S7-200的PID控制實現(xiàn)溫度控制如圖5所示。閉環(huán)控制系統(tǒng)的PID(比例-積分-微分)控制,可以根據(jù)設定值(給定)與被控對象的實際值(反饋)的差值,計算出控制器的輸出量,控制執(zhí)行機構去影響被控對象的變化。為了實現(xiàn)設備的自動化工作,選取了微波膨化腔最下方出料口的溫度作為PID的被控對象,出料電機的變頻器設置(即下料速度)為控制的執(zhí)行機構,實現(xiàn)閉環(huán)的PID調(diào)節(jié),設備完成后,參考實際的實驗結果,對系統(tǒng)的PID的參數(shù)進行設置。最后使設備根據(jù)設定的溫度值,自動調(diào)節(jié)出料速度,保證玉米膨化效果和特性的一致。
圖5 PID調(diào)節(jié)過程示意圖
本設計人機交互界面使用觸摸屏MCGS嵌入版組態(tài)環(huán)境[6]。人機交互界面主要包括主控界面和功率調(diào)節(jié)界面。主控界面包括開始按鈕、溫度設定框、實時溫度的顯示以及工作時間的設置。功率調(diào)節(jié)界面則主要用于自動或手動調(diào)節(jié)微波功率的輸出及工作過程中的保護和報警。界面如圖6所示。
經(jīng)過反復的實驗后,當出料溫度設置為120℃時,處理后的玉米達到膨化效果。膨化玉米的營養(yǎng)成分化驗結果如表1所示,結果表明,膨化后的玉米具有更高的營養(yǎng)價值。
圖6 人機交互界面
表1 玉米膨化前后營養(yǎng)成分化驗結果
本控制系統(tǒng)采用PLC與觸摸屏的控制方式,結合了激光測距、溫度、水流檢測等傳感器,實現(xiàn)了設備膨化玉米過程的自動化控制。經(jīng)過反復的實驗,設備控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,滿足微波膨化玉米設備工作的控制需求。實驗結果表明,當玉米溫度達到120℃時,膨化效果最佳。
[1] 王彩云.玉米膨化質(zhì)構變化的研究.中國糧油學報,1998,(3):41~43.
[2] 張鐘,劉正.微波對玉米籽粒膨化效果的影響.糧油與飼料工業(yè),1997,(10):35~36,43.
[3] 趙桂豐,連續(xù)式微波加熱設備的研制[D].大連工業(yè)大學,2009.
[4] 李建國,楊薇,黃小麗等.微波干燥自動控制系統(tǒng)[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2009,37(7):3294,3321.
[5] 張康,劉淑良,井建等.基于PLC 的煤泥微波干燥自動控制系統(tǒng)設計與實驗[J].潔凈煤技術,2013,19(4):109-111.
[6] 李清磊.工控組態(tài)軟件三維監(jiān)控界面人機交互技術的研究[D].北京工業(yè)大學,2008.