杜曉霞
中國石油大港油田分公司石油工程研究院 (天津 300280)
中國石油大港油田分公司(以下簡稱大港油田)屬于典型的多層系、非均質(zhì)復(fù)雜斷塊油藏,經(jīng)過50年的開發(fā)主體已進入注水開發(fā)中后期,層間矛盾和吸水差異性日益突出,實施分注早已成為油田精細開發(fā)、提高采收率和水驅(qū)動用儲量的主要技術(shù)手段之一。
大港油田深斜井占井比例高,為提高深斜井分注水平,多年來相繼開展了同心雙管分注和平行雙管分注研究,受工藝管柱結(jié)構(gòu)復(fù)雜、投入成本較高、分注層數(shù)受限等原因影響無法大規(guī)模應(yīng)用,2012年引進了橋式同心分注工藝[1-2]。
橋式同心分注工藝是采用測調(diào)聯(lián)動的方式進行流量測試與調(diào)配,通過地面儀器監(jiān)測流量、壓力等參數(shù),根據(jù)實時監(jiān)測到的數(shù)據(jù)調(diào)整橋式同心配水器水嘴大小直至達到各層配注量。該工藝由橋式同心配水器、井下測調(diào)儀器和地面控制系統(tǒng)等組成,具有井下測調(diào)、地面直讀的功能(圖1)。電纜帶測調(diào)儀下井,測調(diào)儀測得的井下流量、壓力、溫度等數(shù)據(jù)信號通過電纜傳輸至地面;調(diào)配時,測調(diào)儀準(zhǔn)確定位到目標(biāo)配水器后通過電纜傳輸?shù)孛婵刂泼睿刂齐姍C轉(zhuǎn)動控制水嘴的開度大小[3-4]。
圖1 橋式同心分注工藝示意圖
橋式同心分注工藝憑借其分注層數(shù)多、水嘴對接成功率高、測調(diào)成功率高等優(yōu)勢,較好地解決了深斜井分注難度大的問題。由于應(yīng)用過程中遇見諸如配水器沒有調(diào)動、測調(diào)儀遇阻等問題,開展了質(zhì)量攻關(guān)活動。
2015年1月至2016年5月橋式同心分注工藝在大港油田共測調(diào)325井次,測調(diào)成功263井次,測調(diào)成功率為80.1%,影響同心分注的實施效果。為提高橋式同心分注測調(diào)成功率,成立了QC小組,通過分析調(diào)查不良因素,改進重要影響因素,提高測調(diào)成功率。小組成員對影響同心分注測調(diào)成功率的主要原因進行了統(tǒng)計,見表1。
由表1可知影響測調(diào)成功率的主要因素有配水器沒有調(diào)動和測調(diào)儀遇阻,這兩個因素占測調(diào)不成功井的60.6%,如果改進這兩個不良因素,測調(diào)成功率能得到極大的提高,測調(diào)成功率能提高至91.7%,因此將目標(biāo)值設(shè)定為91.7%。
表1 橋式同心分注測調(diào)失敗統(tǒng)計表
小組成員開展頭腦風(fēng)暴會議,運用關(guān)聯(lián)圖法分析末端因子,如圖2所示。
圖2 影響測試成功率的原因關(guān)聯(lián)圖
通過頭腦風(fēng)暴方法,共選出9個末端因子。由于井斜及注水壓差為不可抗力因素,且在選井時會充分考慮井斜和注水壓差的適應(yīng)性,故最終選出7個末端因子來分析,見表2。
要因一:測調(diào)儀尺寸過大。
針對要因一設(shè)計了兩條對策:對策一,測調(diào)儀外徑由44 mm改為42 mm;對策二:測調(diào)儀長度由1.65 m改為1.47 m。小組成員與機電專家討論后考慮到測調(diào)儀改為1.47 m后,會影響配水器流量測試的精度,所以優(yōu)選對策一。
要因二:配水器導(dǎo)向結(jié)構(gòu)不合理。
針對要因二設(shè)計了兩條對策:對策一,配水器導(dǎo)向結(jié)構(gòu)由筆尖型改為凹型;對策二,配水器導(dǎo)向體結(jié)構(gòu)由筆尖型改為橢圓型。將配水器導(dǎo)向體設(shè)計成凹型和橢圓型兩種結(jié)構(gòu),加工后分別與測調(diào)儀在大斜度試驗井內(nèi)進行對接試驗,每一種對接10次。實驗結(jié)果,凹型導(dǎo)向體結(jié)構(gòu)比橢圓型效果好[5]。
要因三:測調(diào)儀扭矩過小。
針對要因三設(shè)計了兩條對策:對策一,提高電機功率;對策二,改變減速器傳動比,降低傳動速度。對策二為改變減速器傳動比,降低傳動速度,目前測調(diào)儀的傳動比已經(jīng)達到合理程度,如果繼續(xù)以降低傳動速度來提高扭矩會導(dǎo)致調(diào)節(jié)水嘴時間過長,易造成電機損壞。
實施一:改變測調(diào)儀器外形尺寸。
改進測調(diào)儀的最大外徑(圖3),由44 mm縮小為42 mm,提高了深斜井、腐蝕結(jié)垢井中的可下入性。
表2 要因確認表
圖3 改進后的測調(diào)儀
實施二:改善配水器的導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。
優(yōu)化定位結(jié)構(gòu),由雙導(dǎo)向筆尖、導(dǎo)向槽結(jié)構(gòu)改進為新型定位凹型臺階防轉(zhuǎn)機構(gòu)(圖4),測調(diào)對接成功率得到大大提高。
圖4 導(dǎo)向結(jié)構(gòu)改進前后示意圖
實施三:提高測調(diào)儀電機功率。
新電機的電機功率由24 W提高到了30 W(圖5),增加電機最大電流值,測調(diào)儀扭矩由36 N·m提高到48 N·m。
圖5 測調(diào)儀電機改進
利用多功能試驗井(圖6),將同心配水器連接在油管上,模擬井斜使之形成25°、45°角,測試測調(diào)儀的可通過性和配水器的對接成功率。并且在油管底部接好絲堵,安裝油套管壓力表,連接好管線和泵之后,套管內(nèi)打壓分別打開9 MPa、12 MPa、15 MPa,形成9 MPa、12 MPa、15 MPa的壓差,下入測調(diào)儀進行配水器調(diào)節(jié)試驗,試驗結(jié)果統(tǒng)計見表3、表4。
圖6 多功能試驗井
表3 測調(diào)儀下入多功能試驗井試驗結(jié)果統(tǒng)計表
表4 測調(diào)儀調(diào)配水器試驗結(jié)果統(tǒng)計表
本次活動對策實施、要因改善后共測調(diào)37井次,其中34井次測調(diào)合格,測調(diào)成功率為91.9%,比實施前提高了11.8%,并且高出目標(biāo)值。對比實施前后的情況,之前影響測調(diào)成功率的因素已經(jīng)得到極大的改善(表5)。
截至2017年4月30日,測調(diào)成功率達到91.9%,比活動前提高11.8%,獲得了良好的實施效果。按公式:節(jié)約成本=實施井?dāng)?shù)×(項目實施后測調(diào)成功率-項目實施前測調(diào)成功率)×(施工作業(yè)費+測調(diào)費)計算,對策實施后測調(diào)37井次,可比實施前減少分注返工約4井次,按每口井節(jié)約作業(yè)費、測調(diào)費共15萬計算,共節(jié)約措施費用60萬元。
表5 質(zhì)量攻關(guān)活動前后影響因素成功率對比
通過本次質(zhì)量攻關(guān)活動,提高了橋式同心分注測調(diào)成功率,改進了測調(diào)儀遇阻、配水器調(diào)不動等問題,完善配套工具,擴大適用范圍,提升了大港油田同心分注工藝的整體水平,為穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)提供了良好技術(shù)支撐。
參考文獻:
[1]張玉榮,閆建文,楊海英,等.國內(nèi)分層注水技術(shù)新進展及發(fā)展趨勢[J].石油鉆采工藝,2011,33(2):102-107.
[2]王 龍,楊志剛.提高聚合物驅(qū)分層注入測調(diào)效率的措施研究[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2017,33(1):13-15.
[3]宋祖廠,劉 揚,蓋旭波,等.橋式同心分注技術(shù)及其在深斜井中的應(yīng)用[J].石油礦場機械,2013,42(7):62-65.
[4]于九政,巨亞鋒,郭方元.橋式同心分層注水工藝的研究與試驗[J].石油鉆采工藝,2015,37(5):92-94.
[5]于九政,郭方元,巨亞鋒,等.橋式同心配水器的研制與試驗[J].石油機械,2003,41(9):88-90.