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      金嶺鐵礦選廠混合浮選系統(tǒng)改進實踐

      2018-05-09 08:02:42孫文帥
      現(xiàn)代礦業(yè) 2018年4期
      關鍵詞:選廠浮選機礦漿

      孫文帥

      (山東金嶺礦業(yè)股份有限公司)

      山東金嶺鐵礦選廠入選原礦屬矽卡巖型多金屬磁鐵礦,伴生的銅、鈷具有回收價值,金屬礦物主要是磁鐵礦,其次為假象赤鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦等。選礦廠采用浮選—磁選原則流程進行生產(chǎn),2017年生產(chǎn)鐵精礦115萬t,銅精礦含銅金屬1 223 t,鐵精礦品位不低于66%,銅精礦品位不低于19%。

      浮選采用混合浮選—分離浮選流程進行,是選礦流程中的重要工序。選廠現(xiàn)有6個混合浮選系列,其中部分系列浮選機選型不合適, 選別指標不理想,銅、鈷金屬回收率偏低,需進行改進。

      1 存在問題

      混合浮選采用1粗1精1掃流程,其中系列1和系列2粗、掃選作業(yè)使用LCH-5 m3浮選機,精選使用XJK-2.8 m3浮選機,系列3和系列4均使用XCF/KYF-8 m3浮選機,系列5粗、掃選使用BF-10 m3浮選機,精選使用BF-2.8 m3浮選機,系列6粗、掃選使用CLF-8 m3浮選機,精選使用XCF-8 m3浮選機。

      原系列1和系列2由于浮選機容積小、攪拌效果差,時常出現(xiàn)“翻花”現(xiàn)象,銅、鈷金屬回收率低,分別為60.48%、23.67%。系列3和系列4氣泡較為穩(wěn)定,但槽內(nèi)液面容易波動,出現(xiàn)沉砂現(xiàn)象,銅、鈷金屬回收率分別為63.30%、25.35%;系列5浮選機體積大,存在攪拌死角,槽內(nèi)沉砂較多,攪拌效果不理想,銅、鈷金屬回收率分別為62.48%、24.36%。系列6粗選機屬粗顆粒浮選機,不存在沉砂問題,攪拌效果好、液面穩(wěn)定,浮選指標相對較好,銅、鈷金屬回收率分別為64.93%、28.70%。

      2 改進方案

      2.1 浮選機配置

      根據(jù)混合浮選作業(yè)生產(chǎn)特點,浮選機選型一般要求工作性能穩(wěn)定,充氣和攪拌效果較好,便于調(diào)節(jié)且能連續(xù)作業(yè),檢修維護方便。既是選礦生產(chǎn)組織的需要,也是生產(chǎn)工藝的要求。

      根據(jù)近幾年入磨礦石品位,綜合考慮投資、廠房空間、工藝指標、成本等因素,確定僅對系列1和系列2混合浮選系統(tǒng)進行改進,系列3、系列4和系列5指標尚可,考慮到指標改善帶來的收益和成本關系,暫不進行改進。參照系列6,將系列1和系列2浮選機配置方案改為粗選使用4槽CLF-8 m3浮選機,掃選使用3槽CLF-8 m3浮選機,精選使用1槽XCF-8 m3浮選機。主要理由:

      (1)粗選4槽、掃選4槽、精選1槽8 m3浮選機能夠滿足浮選時間要求,有效提高銅、鈷金屬回收率。

      (2)XCF/CLF-8 m3粗顆粒浮選機礦漿循環(huán)合理,充氣攪拌效果較好,泡沫層厚度適中,液面穩(wěn)定,有利于精礦顆粒上浮。

      (3)系列6浮選機運行效果較好、故障少、檢修工作量小。系列1和系列2與系列6浮選機型號相同,能統(tǒng)一備品備件,減少備品備件占用費,有利于實現(xiàn)混合浮選系統(tǒng)生產(chǎn)的自動化調(diào)節(jié),穩(wěn)定生產(chǎn)流程,達到減員增效的目的。

      (4)系列6浮選崗位工人經(jīng)驗豐富,通過“老帶新”,能降低系列1和系列2浮選崗位工人的培訓費用。

      2.2 完善措施

      借鑒以往工程設計與改進做法,結(jié)合浮選設備使用情況,在系列1和系列2浮選機升級改進過程中進行部分技術升級,進一步優(yōu)化改進效果。

      (1)在浮選機槽體內(nèi)增設穩(wěn)流板,降低從葉輪處的礦漿速度,改變其流向,在槽底形成小渦流,使礦粒保持懸浮狀態(tài),增加礦粒與氣泡的接觸機會,利于目的礦粒上浮。

      (2)采用直流式浮選槽(槽子串通,不設中間室),提高礦漿在浮選槽中的通過能力,采用PLC控制電動執(zhí)行器自動調(diào)節(jié)閘門開度,實現(xiàn)浮選機液面的自動控制。

      (3)考慮生產(chǎn)過程到浮選機槽體和攪拌槽因受礦漿沖刷而磨損,對浮選機攪拌槽進行耐磨保護,增設耐磨層,延長浮選機使用壽命。

      (4)浮選機原尾礦箱為溢流式,容易沉槽,結(jié)合實際運行情況自行制作了尾礦箱,解決了浮選機沉槽問題。

      (5)將泡沫槽和系列1、系列2之間通道的支架直接連接到浮選機上,增加浮選機的穩(wěn)定性,增大平臺下部空間,方便停車放礦和場地清理。

      (6)應用混合浮選自動控制系統(tǒng),根據(jù)生產(chǎn)需要自動調(diào)整礦漿液面,提高工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和準確性。

      3 改進效果

      LCH-5 m3浮選機和XCF/CLF-8 m3浮選機性能對比見表1。

      表1 LCH-5 m3浮選機和XCF/CLF-8 m3浮選機性能對比

      改進后,系列1和系列2粗選浮選機單機容積由5.2 m3增大到8 m3,單機生產(chǎn)能力也大大提高,用電單耗由3.82 kW·h/t降低到3.34 kW·h/t。按年鐵精礦產(chǎn)量110萬t計算,每年可節(jié)約用電52.8萬kW·h,用電成本降低34.3萬元。另外,浮選機性能可靠,降低了故障率,檢修修護成本低,每年可節(jié)約備件費用5.73萬元。應用自動化控制系統(tǒng)能有效降低操作工人勞動強度,提高浮選系統(tǒng)穩(wěn)定性。

      混合浮選系列1和系列2改進、調(diào)整完成后,工藝指標穩(wěn)定。改進前后浮選精礦指標對比見表2。

      表2 改進前后浮選精礦指標對比 %

      從表2可知,改進前系列1和系列2銅作業(yè)回收率平均61.66%,改進后為69.76%,提高了8.10個百分點, 增加經(jīng)濟效益461.7萬元/a;改進前系列1和系列2鈷作業(yè)回收率平均22.36%,改進后為33.91%,提高了11.55個百分點,增加經(jīng)濟效益108.12萬元/a。改進后,系列1和系列2銅、鈷浮選指標明顯改善,合計增加經(jīng)濟效益569.82萬元/a,達到預期改進效果。

      4 結(jié) 論

      山東金嶺鐵礦選廠采用與混合浮選系列6浮選機型號相同的CLF-8 m3浮選機、XCF-8 m3浮選機分別代替原系列1和系列2粗選、掃選使用的LCH-5 m3浮選機、精選XJK-2.8 m3浮選機,解決了系列1和系列2浮選機攪拌效果差和銅、鈷金屬回收率低的問題。改進后,浮選機運行平穩(wěn),生產(chǎn)能力和選別性能提升,用電單耗和故障率降低,生產(chǎn)成本下降;系列1和系列2銅、鈷回收率分別提高了8.10,11.55個百分點,可增加經(jīng)濟效益569.82萬元/a;混合浮選系統(tǒng)自動控制的應用,改善了工人作業(yè)環(huán)境,降低勞動強度,社會效益與經(jīng)濟效益明顯,有助于提高企業(yè)競爭力。

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