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      火電機(jī)組SCR煙氣脫硝噴氨優(yōu)化模擬及試驗(yàn)驗(yàn)證

      2018-05-09 01:19:48金玉群尹國明
      江西電力 2018年4期
      關(guān)鍵詞:噴氨標(biāo)準(zhǔn)偏差反應(yīng)器

      金玉群,尹國明

      (1.國家電投集團(tuán)江西電力有限公司貴溪發(fā)電廠,江西 貴溪 335400;2.國網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學(xué)研究院,江西 南昌 330096)

      0 引言

      在大型燃煤電廠煙氣脫硝技術(shù)中,選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是國際上應(yīng)用最多、最成熟的技術(shù),約占整個(gè)市場份額)90%[1]。其原理是利用氨氣(NH3)和催化劑,在適合的溫度區(qū)間將氮氧化物(NOx)還原為氮?dú)釴2。該法的特點(diǎn)是:由于使用了催化劑,故反應(yīng)溫度較低;凈化率高;工藝設(shè)備緊湊,運(yùn)行可靠。SCR煙氣脫硝技術(shù)在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)行中,反應(yīng)器內(nèi)的還原劑的濃度分布情況和氣流分布對(duì)脫硝效果有直接影響,隨運(yùn)行時(shí)間延長,當(dāng)脫硝裝置流場不均、催化劑化學(xué)壽命下降、積灰嚴(yán)重時(shí),必然導(dǎo)致整個(gè)脫硝系統(tǒng)的脫硝效率下降,為保證排放濃度達(dá)標(biāo),“多噴氨”是最常見的調(diào)節(jié)手段,“氨逃逸”幾乎在全國所有電廠“正在發(fā)生”或“即將發(fā)生”[2]。

      某廠燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣脫硝工程,采用選擇性觸媒脫硝法(SCR),布置雙煙道雙反應(yīng)器,采用2+1催化劑層(1層備用),采用液氨作為還原劑,脫硝率不低于80%(NOX為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%含氧量,干基)。脫硝系統(tǒng)按雙煙道雙SCR反應(yīng)器形式設(shè)計(jì),其中單個(gè)SCR反應(yīng)器尺寸為13 950 mm(L)×11 200 mm(W)×19 080 mm(H),按鍋爐在50%BMCR工況下煙氣量的要求設(shè)計(jì)單個(gè)SCR反應(yīng)器尺寸,其主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

      表1 SCR脫硝系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      1 SCR噴氨優(yōu)化及數(shù)值模擬

      1.1 模型建立及邊界條件設(shè)置

      數(shù)值模擬假設(shè)條件如下:假設(shè)熱煙氣為不可壓縮的牛頓流體,假設(shè)煙氣在模型入口處分布是均勻的,采用多孔介質(zhì)來模擬反應(yīng)器的催化劑層,同時(shí),由于實(shí)驗(yàn)在常溫下進(jìn)行,因此不考慮實(shí)驗(yàn)中的化學(xué)反應(yīng)(NH3與NOX),上述假設(shè)都是為了模擬計(jì)算的方便。根據(jù)假設(shè)選取了廣泛用于計(jì)算高湍流雷諾數(shù)及遠(yuǎn)離壁面的流體流動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)k-Epsilon模型[3],將煙氣入口邊界條件設(shè)定為速度入口形式,且按比例設(shè)定入口處煙氣的組分。在噴氨格柵處邊界條件設(shè)定為速度入口形式,并根據(jù)實(shí)際的氨氣/空氣混合比例,設(shè)定其組分比例[4],邊界條件詳情如表2。

      表2 SCR邊界條件

      采用標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)CV作為SCR系統(tǒng)的設(shè)計(jì)性能的量化標(biāo)準(zhǔn),SCR反應(yīng)器內(nèi)各截面處速度或濃度的標(biāo)準(zhǔn)偏差占該截面速度或濃度平均值的百分量即為標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)CV[5],它的計(jì)算式如(1)、(2)所示:

      對(duì)SCR系統(tǒng)在BMCR工況下的流場進(jìn)行一系列數(shù)值模擬,以此觀察NH3與熱煙氣的混合均勻度及煙氣速度分布,通過數(shù)據(jù)分析,為系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化提供依據(jù)。影響SCR濃度及速度均勻性的因素有:混合器的結(jié)構(gòu)角度、導(dǎo)流板的位置及角度、各噴氨口噴氨量的分配等[6]。可對(duì)導(dǎo)流裝置、混合器對(duì)應(yīng)的角度、導(dǎo)流板的高度等進(jìn)行模擬優(yōu)化,根據(jù)模擬結(jié)果得到最佳的設(shè)計(jì)參數(shù)和安裝角度、位置等指導(dǎo)設(shè)計(jì)。本文在總噴氨量不變的前提,對(duì)各噴氨口的噴氨量分配進(jìn)行優(yōu)化。

      1.2 噴氨量優(yōu)化方案

      噴氨格柵之前,煙氣的分布情況已經(jīng)很不均勻,同時(shí)煙氣的流動(dòng)速度、煙氣和NH3的混合比例共同決定著NH3的流量,因此,想要使煙氣和NH3在噴氨格柵之后混合均勻,需要調(diào)節(jié)噴氨格柵中各噴氨嘴的噴氨量。噴嘴噴氨總量保持不變,將噴氨格柵前的上下兩排噴氨口分別設(shè)定為A排、B排,將A排噴氨量和B排的噴氨量依次進(jìn)行調(diào)節(jié)。優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的是提高脫硝效率、降低NH3的消耗量及NH3的逃逸率,因此選擇優(yōu)化方案的原則:NH3濃度場的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)在SCR裝置的第一層催化劑入口處能夠較小,而且速度場的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)CV≤15%,必須滿足設(shè)計(jì)要求的范圍。

      圖1 標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)隨A噴氨量的變化

      圖2 優(yōu)化后第一層催化劑入口流場和濃度場

      在BMCR工況下,將A排和B排的噴氨量進(jìn)行調(diào)節(jié),通過大量的數(shù)值模擬后,得到圖1所示的結(jié)果。結(jié)果表明,將A排噴嘴的噴氨量調(diào)節(jié)為原來噴氨量的55%,B排噴嘴的噴氨量調(diào)節(jié)為原來噴氨量的45%,模擬結(jié)果顯示相對(duì)最優(yōu)。

      在噴氨量優(yōu)化后的BMCR工況下,從圖2可以看出,第一層催化劑入口處的NH3濃度分布比較均勻,與優(yōu)化之前相比,濃度分布情況明顯得到改善,NH3濃度分布偏差系數(shù)CV值降到8.7%,與原來的14.9%相比,其均勻程度得到很大提高,同時(shí)煙氣速度的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)的CV值為8.2%,比優(yōu)化前稍有提高,優(yōu)化得出的兩個(gè)結(jié)果都滿足設(shè)計(jì)要求。

      1.3 噴氨均勻性采樣優(yōu)化

      當(dāng)前SCR裝置的采樣主要分布在脫硝設(shè)施出口煙道上,無法對(duì)氮氧化物和煙氣流速監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。本機(jī)組加裝脫硝設(shè)施全斷面均勻性采樣裝置,在每個(gè)催化劑模塊中心位置安裝一個(gè)取樣管道,根據(jù)需要隨時(shí)監(jiān)測(cè)該催化劑模塊下方的氮氧化物濃度和煙氣流速,可全面掌握SCR反應(yīng)器全斷面脫硝效率,從而實(shí)時(shí)評(píng)估運(yùn)行中每個(gè)催化劑模塊的脫硝效率。有效監(jiān)測(cè)脫硝反應(yīng)器的脫硝反應(yīng)效率和煙氣流速,通過噴氨量調(diào)整提高脫硝效率,減少氨逃逸量,減少催化劑層和空預(yù)器堵塞,確保機(jī)組的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。采樣裝置優(yōu)化布置示意圖見圖3。全斷面均勻性采樣裝置實(shí)體外觀圖見圖4。

      圖3 噴氨全斷面均勻性采樣裝置布置示意圖

      圖4 噴氨全斷面均勻性采樣裝置實(shí)體外觀圖

      2 模擬優(yōu)化試驗(yàn)驗(yàn)證

      按照保持總噴氨量不變的情況下,依次改變A排與B排的噴氨量的優(yōu)化方案,在該火電機(jī)組進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)驗(yàn)證,常用工況下試驗(yàn)結(jié)果如表3

      表3 常用工況下性能試驗(yàn)結(jié)果

      為驗(yàn)證噴氨優(yōu)化調(diào)整效果,在燃燒常用煤種工況下,以工況1作為未調(diào)整噴氨門之前的A側(cè)實(shí)測(cè)出口NOX濃度分布見表4;對(duì)應(yīng)噴氨優(yōu)化調(diào)整后的SCR系統(tǒng)A側(cè)出口NOX分布見表5。在噴氨優(yōu)化調(diào)整前的工況1下,SCR系統(tǒng)A側(cè)對(duì)應(yīng)的出口NOX平均值為87.7 mg/Nm3,其偏差為16.86%,濃度分布非常不均,導(dǎo)致在控制噴氨總門而噴氨小門不做調(diào)整情況下,氨耗量大,氨逃逸率高,SCR脫硝效率不高的情況。在噴氨優(yōu)化調(diào)整后的工況2下,SCR系統(tǒng)A側(cè)對(duì)應(yīng)的出口NOX平均值為83.95 mg/Nm3,其偏差為9.89%,濃度分布達(dá)到良好(<10%)的要求,與工況1比較,氨耗量由工況1的137.5 kg/h減小為調(diào)整后工況2的135.9 kg/h,氨逃逸率由工況1的3.92 ppm下降為2.93 ppm,SCR脫硝效率由工況1的80.4%提高為調(diào)整后工況2的81.58%。

      表4 工況1對(duì)應(yīng)SCR系統(tǒng)A側(cè)出口NOX濃度分布

      表5 工況2對(duì)應(yīng)SCR系統(tǒng)A側(cè)出口NOX濃度分布

      3 結(jié)語

      通過機(jī)組SCR噴氨優(yōu)化運(yùn)行模擬及試驗(yàn)驗(yàn)證,得出如下結(jié)論:

      1)數(shù)值模擬的結(jié)果和實(shí)際運(yùn)行情況相符性好,選擇建立的數(shù)學(xué)模型合理有效,為SCR系統(tǒng)脫硝性能的優(yōu)化提供分析支持。

      2)噴氨分配數(shù)值模擬優(yōu)化結(jié)果表明,保持總的噴氨量不變的前提下,將A排噴嘴的噴氨量調(diào)節(jié)為原來噴氨量的55%,B排噴嘴的噴氨量調(diào)節(jié)為原來噴氨量的45%,模擬結(jié)果顯示相對(duì)最優(yōu)。優(yōu)化后濃度分布情況明顯得到改善,氨氣濃度分布偏差系數(shù)CV由原來的14.9%降到8.7%。

      3)性能試驗(yàn)表明,氨氣與煙氣的混合效果受噴嘴噴氨量比例的影響較大,保持總的噴氨量不變的前提下,通過調(diào)整各個(gè)噴氨嘴的噴氨比例,使SCR裝置脫硝效率得到改善,氨逃逸率可降至3 ppm以下。

      參考文獻(xiàn):

      [1]中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì) 2012年全國電力工業(yè)運(yùn)行簡況[N].中國電力報(bào),2013-1-19(1).

      [2]王書肖,于超,郝吉明.電廠NOX控制政策與技術(shù)[N].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2011-6-5(6).

      [3]林建忠,阮曉東.流體力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2013.

      [4]趙建忠,李寶.SCR脫硝反應(yīng)塔流場數(shù)值模擬研究[J].應(yīng)用能源技術(shù),2014,(4)∶11-14.

      [5]余廷芳,朱洪震,彭春華.NSGA-II算法在鍋爐燃燒多目標(biāo)優(yōu)化中的應(yīng)用[J].南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版),2013,351)∶58-61.

      [6]楊國詩.火電燃煤鍋爐NOX生成機(jī)理與燃燒優(yōu)化技術(shù)的研究[J].淮南師范學(xué)院學(xué)報(bào),2011,13(3)∶19-21.

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