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      330KA鋁電解槽零效應(yīng)生產(chǎn)管理研究

      2018-05-09 06:40:18
      世界有色金屬 2018年4期
      關(guān)鍵詞:電流效率電解槽氧化鋁

      舒 建

      (廣西來賓銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司,廣西 來賓 546135)

      隨著鋁電解技術(shù)的進(jìn)步,陽極效應(yīng)的價值逐步喪失,其對電解槽穩(wěn)定生產(chǎn)的不利影響反而更加突出。陽極效應(yīng)的利弊是相對而言的,效應(yīng)管理與“零效應(yīng)”管理并非矛盾,它們是時代變遷與技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)物。

      1 氧化鋁濃度控制技術(shù)是“零效應(yīng)”管理的必要前提

      (1)氧化鋁濃度與電解質(zhì)壓降的變化關(guān)系:由于氧化鋁溶解時生成體積龐大的鋁氧氟絡(luò)合離子,電解質(zhì)電阻隨著氧化鋁濃度升高而增大,但氧化鋁濃度低于4.0%左右以后,由于電解質(zhì)對炭陽極的濕潤性下降,陽極過電壓逐步升高。

      圖1 電解質(zhì)電阻與氧化鋁濃度關(guān)系

      (2)氧化鋁濃度與初晶溫度的關(guān)系:電解質(zhì)初晶溫度與成分密切相關(guān),其中氧化鋁濃度是影響電解質(zhì)初晶溫度的突出因素。根據(jù)邱竹賢和張杰明教授的研究公式:

      T初晶=1007.625-2.675x1-4.834x2-3.292x3-2.906x4-0.250x1x2-0.033x1x3-0.025x1x4-0.528x2x3+0.229x2x4-0.166x3x4

      式 中 : x1——AlF3濃 度,x2——Al2O3濃 度,x3——MgF2濃度,x4——CaF2濃度

      該式的適用范圍是0~8%AlF3,0~6%Al2O3,0~6%MgF2和0~6%CaF2。在正常生產(chǎn)條件下,氧化鋁濃度對電解質(zhì)初晶溫度的影響最大,氧化鋁濃度變化1%對應(yīng)的初晶溫度變化為6℃~8℃,而且當(dāng)添加MgF2時影響更大。因此,從電解質(zhì)初晶溫度的穩(wěn)定性方面考慮,選擇MgF2作添加劑宜慎之又慎。

      (3)氧化鋁濃度對電流效率的影響:低分子比和低過熱度工藝都是提高電流效率的有效途徑,但他們是相互制約的,因?yàn)榈头肿颖群偷瓦^熱度都不利于氧化鋁溶解,都不利于電解生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行。因此氧化鋁濃度控制技術(shù)是組織低分子比和低過熱度電解生產(chǎn)的必要前提。在陰極區(qū)間,鋁在電解質(zhì)中的溶解度與鋁液上表面的氧化鋁濃度呈反比,又不利于提高電流效率,但總體而言低氧化鋁濃度有利于提高電流效率。

      圖2 氧化鋁濃度與電流效率關(guān)系

      2 過熱度控制是“零效應(yīng)”管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)

      正常作業(yè)對過熱度的要求:換極作業(yè)對電解質(zhì)過熱度的影響最大,更換雙陽極對電解質(zhì)過熱度的影響為5℃~8℃,由于換極間隔與陽極升溫周期不一致,電解質(zhì)過熱度長期反復(fù)波動,更換單陽極過熱度變化為3℃~5℃,正常槽需要十小時以上才能恢復(fù)平衡。電解質(zhì)過熱度應(yīng)充分考慮換極和下料量變化的客觀影響,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際確定過熱度,過高則溶化爐幫而影響濃度控制并降低電流效率,過低則造成陽極效應(yīng)失控,爐底沉淀增加,并因形成沉淀而降低分子比。因此,國內(nèi)電解質(zhì)過熱度宜控制為10℃~15℃,國外先進(jìn)技術(shù)過熱度7℃左右,我們現(xiàn)階段可望而不可及。

      3 零效應(yīng)控制方法分析

      (1)效應(yīng)時間控制:效應(yīng)時間保持多長時間為宜,應(yīng)根據(jù)電解槽熱平衡控制能力而定。一般而言,冷槽的效應(yīng)時間可適當(dāng)長一點(diǎn),以補(bǔ)充熱收入,提高電解質(zhì)過熱度,這是電解槽突發(fā)效應(yīng)的實(shí)際需要,但不能以陽極效應(yīng)作為處理爐底沉淀的方法;熱槽原則上應(yīng)避免發(fā)生效應(yīng),以防止進(jìn)一步破壞熱平衡。

      (2)效應(yīng)突發(fā)原因分析:在單槽或整個系列陽極效應(yīng)失控的時候,應(yīng)該首先對效應(yīng)發(fā)生原因進(jìn)行統(tǒng)計分析,找出共性。2010年10月,某公司330kA系列實(shí)際效應(yīng)系數(shù)高達(dá)0.5左右,11月1日我們開始對每一個突發(fā)效應(yīng)進(jìn)行分析,具體因素統(tǒng)計如表1。

      表1 具體因素

      通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),效應(yīng)失控的主要原因是換極作業(yè)和氧化鋁濃度偏低誘發(fā),而換極作業(yè)誘發(fā)效應(yīng)的根源是過熱度變化所致,濃度偏低誘發(fā)陽極效應(yīng)的根源是過熱度偏低和NB間隔偏大造成的。330kA鋁電解槽的理論NB間隔應(yīng)該為70~75秒,但生產(chǎn)實(shí)踐中由于計算機(jī)濃度控制效果不佳,技術(shù)管理者被迫延長NB間隔以實(shí)現(xiàn)低氧化鋁濃度生產(chǎn)。經(jīng)過總結(jié)分析,我們把最大過量周期由120min縮短為60min,每次過量加工周期提高氧化鋁濃度約1%,提高了濃度控制的可靠性,為NB間隔理性回歸創(chuàng)造了條件。由于換極熱補(bǔ)償還未解決,我們目前的效應(yīng)系數(shù)只能達(dá)到0.1左右。低過熱度與低效應(yīng)系數(shù)是一對矛盾體,如何控制過熱度區(qū)間是一個非常復(fù)雜的管理問題,但其關(guān)鍵還是如何細(xì)化換極作業(yè)和氧化鋁濃度控制兩個環(huán)節(jié),這是我國現(xiàn)階段“零效應(yīng)”管理的重中之重。

      近年來,我公司的電解槽管理上,在效應(yīng)控制方面取得了突破性進(jìn)展,效應(yīng)系數(shù)已接近0.1,日均效應(yīng)分?jǐn)傠妷阂堰_(dá)到6 mV~9mV,基本實(shí)現(xiàn)了節(jié)能和環(huán)保的雙重目的。目前離生產(chǎn)管理的目標(biāo)值的3 mV~5mV值還有一定的距離,這將在以后的效應(yīng)管控上,逐步實(shí)現(xiàn)“零效應(yīng)”管理。

      4 結(jié)論

      本文介紹了氧化鋁濃度是“零效應(yīng)”的前提,得出了適宜的效應(yīng)系數(shù)是降低過熱度追求高效率的現(xiàn)實(shí)需要,縮短效應(yīng)時間是對過熱度控制能力不足的有益補(bǔ)充,也是保持熱平衡的需要。減少電解槽換極作業(yè)對過熱度控制的影響。同時在生產(chǎn)管理中以減少物料平衡對熱平衡控制的影響,并力爭把氧化鋁濃度控制在1.8%~3.0%的理想?yún)^(qū)間,是實(shí)現(xiàn)“零效應(yīng)”生產(chǎn)關(guān)鍵所在。

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