孫 磊
(四川省兆迪水泥有限責任公司,四川 阿壩州 汶川 623001)
在實際生產過程中,隨著MgO含量的升高,出窯熟料結粒明顯增大,而且大小不均勻,飛砂嚴重,黃塊較多;大粒熟料外觀顏色發(fā)黑,但破碎后多數黃心,結構疏松,fCaO嚴重偏高,升重值大幅度下降,熟料質量明顯降低。同時工藝上表現為窯內通風不暢,因強加煤而造成還原氣氛明顯,長厚窯皮、結大球,窯況明顯惡化,窯內熱工制度很不穩(wěn)定,多次出現因大料塊和結大蛋而停篦冷機處理。并出現預熱器堵塞等連鎖反應,給窯穩(wěn)定操作帶來了很大困難,熟料產量大幅度降低,熟料質量受到嚴重影響。表1為主要工藝配置;表2為原材料的化學成分分析。
表1 主要工藝配置
表2 原材料的化學成分分析(%)
經過一年的總結和驗證了熟料MgO含量對熟料煅燒和質量的影響。
如果熟料MgO含量偏高(<3.2%),熟料煅燒時,MgO有一部分與熟料礦物結合成固溶體并存在于中間相中,多余的MgO則如同提高了Fe2O3的含量,可降低液相出現的溫度并增加液相量,降低液相的表面張力,從而促進C2S對CaO的吸收,有利于煅燒。
如果熟料MgO含量較高(3.0%~4.2%),液相表面張力大幅度下降,含4%MgO時的表面張力為0.51N/m2,迫使其煅燒溫度要比正常溫度低,煅燒范圍要比正常窄,不利于fCaO的吸收和晶體發(fā)育。表現在熟料外觀結粒細小,飛砂嚴重。同時,在煅燒方面表現為易燒性好,但燒結范圍變窄,操作難度大。
如果熟料MgO含量過高(>4.2%),熟料出現結球嚴重,窯電流平均達450A以上,頻繁出現結大球,冷卻破碎之后的熟料大多數為黃塊,窯頭飛砂嚴重。我們采取常規(guī)的降鐵措施,現象不但沒有扭轉,反而更加惡劣,反常規(guī)調整,卻有效果。MgO含量>4.2%時,熟料液相黏度增加,使阿利特結晶困難,從而使結粒變大,窯內極易結圈、結蛋。
根據國家標準要求以及我公司石灰石品質情況,特制定了熟料中MgO含量的控制指標,內控要求為MgO含量4.5%±0.5%??刂剖炝现墟V含量,可確保熟料化學指標符合國家標準要求,同時有利于最大限度地利用高鎂石灰石,保證礦山石灰石開采量的問題,又做到了善用資源的企業(yè)使命。控制熟料中鎂含量重點就是抓住入均化堆棚石灰石鎂含量的控制,經實際生產經驗及反推計算,石灰石鎂含量控制范圍為3.5±0.3%。根據礦山開采及裝車點,我們將礦山分為上中下三個點,集中對每個礦點采樣分析,確定其化學成分的波動范圍,并在每次爆破后再次采集大量樣品分析,制定出三個礦點的搭配破碎比例,由質控處按要求執(zhí)行,在破碎期間,以不超500t為取樣編號進行采樣分析,樣品采集分為均化堆棚采樣和皮帶采樣,代表性強,能有效反應破碎石灰石的品質情況,根據化學成分,隨時對三個礦點的搭配比例進行適當調整,保證了石灰石鎂含量長期受控。對布料機進行優(yōu)化改造,在設計基礎上提升了布料機的堆料高度,促使石灰石儲量增加了1萬噸,石灰石堆棚布料層數達到了400層以上,極大改善了石灰石品質的均勻性,為穩(wěn)定配料操作和改善熟料質量創(chuàng)造有利條件。
生料鎂含量過高后,對窯系統(tǒng)的煅燒極為不利,物料很容易在分解爐、煙室等位置結皮,通風影響較大,窯內窯皮極不規(guī)則,厚薄不一,且容易結大塊起球等,既制約了煅燒,熟料質量也得不到保證。我們通過近一年的摸索和總結,制定出了不同鎂含量情況下的配料方案,通過配料方案的優(yōu)化,以改善高鎂對煅燒的制約,取得了明顯效果。根據熟料鎂含量,我們制定了幾種配料方案,在實際生產過程中,取得了良好效果。表3為我公司現用的配料方案。
當熟料MgO含量在<3.0%時,選用普通國標配料方案。
當熟料MgO含量在3.0%~4.2%時,適當降低了飽和比,有利于鎂含量的控制,同時提高AM值。在此種情況下,隨著MgO含量的提高,適當降低生料Fe203指標,以增加液相黏度和燒結范圍,改善熟料質量和操作的適應性。
熟料MgO含量>4.2%時,熟料率值控制為KH=0.91±0.02,SM=2.9±0.1,IM=1.60~1.70,增加Fe2O3的含量,降低鋁率,以降低液相黏度,避免窯內結圈、結蛋,控制飛砂料。表4為不同鎂含量配料方案與強度。
表3 配料方案
煅燒高鎂石灰石液相過早出現,易形成黏性物料,在預熱器、窯尾煙道、C5及下料管道等處極易結皮引起堵塞,針對這些情況,嚴格控制分解爐出口、窯尾和C5溫度。正常生產時,分解爐出口溫度一般控制在880℃左右,而在煅燒高MgO熟料時,控制在850℃~870℃,將窯尾溫度由原來的1050℃~1100℃降低至l 000℃~1050℃,避免液相過早出現,減少結皮堵塞情況的發(fā)生,同時也減輕了窯內結長厚窯皮、結圈??刂迫敫G物料表觀分解率在90%左右,最高不超過94%。在生產實踐中,常出現因為入窯物料分解率過高達96%,熟料升重降低,質量下降。分析認為,由于分解率過高,也就是生料預燒較好,使液相提前出現,窯內碳酸鹽分解帶縮短,固相反應帶相應拉長,使化學反應產物活性降低,從而導致熟料升重降低,熟料實物質量下降。
表4 不同鎂含量配料方案與強度
表5 煤的工業(yè)分析
熟料急冷,可使熟料中阿利特、貝利特尤其β型C2S晶形穩(wěn)定,并使液相來不及結晶而形成更多的玻璃體,避免L(液相)+C3S→C3A+C2S的轉熔反應;同時也可使方鎂石晶體尺寸減小,提高方鎂石水化產生應力的分散度,減小因方鎂石對水泥安定性的影響。因此,在篦冷機操作過程中,應保持好篦冷機各室合理的壓力,特別是一室的壓力,調節(jié)掌握好篦床速度,并保持一、二室風機用全風,使通過高溫料層的風量穩(wěn)定而充分料層控制900mm~1100mm,確保冷卻效果。
燒成帶長,物料在窯內更易提前黏結成球,窯況不穩(wěn)定時甚至形成大球、大塊,熟料結粒不均,fCaO高,升重低。生產過程中,根據我公司實際情況提高一次風壓,縮短火焰,調節(jié)好煤粉燃燒器內外用風比例(不同的燃燒器、煤質和熱工制度是不同的),從而確保煤粉快速燃燒,使火焰縮短,控制燒成帶長度<15m。
表6 煤的細度控制
煅燒高鎂熟料需用高品質高發(fā)熱量的煤炭,我廠煤煙選擇熱值≥21736kJ/kg(5200kcal/kg)的煤炭。通過多次實驗低于20900kJ/kg(5000kcal/kg)的煤碳在煅燒過程中,用煤量比21736kJ/kg(5200kcal/kg)增加約20%,黑火頭較長,長長厚窯皮,窯尾溫度高,窯內還原氣氛嚴重。熟料出現黃心料和包裹料。我廠煤粉細度根據揮發(fā)分控制。表5為煤的工業(yè)分析;表6為煤的細度控制。
圖1 中控截圖
碳酸鎂和碳酸鈣分解時所需的溫度差距較大,碳酸鎂分解所需的溫度更低,在600℃開始分解,而碳酸鈣則需到897℃。碳酸鎂出現液相的溫度比碳酸鈣分解所需的溫度也低,因此容易出現對碳酸鈣的包裹,造成生料在分解爐、C5、咽室等結皮。在實際生產過程中,為了減少碳酸鎂提前出現液相對生料的包裹,隨著生料鎂含量的增加,我們逐步放寬對生料細度的控制,鎂低于3.0時,料比較耐火,0.08mm細度控制在22%以內,隨著鎂的增加逐步放寬,當生料中鎂達到3.2%時,生料細度放寬到28%,能有效的減少物料在分解爐等處的結料現象。圖1為中控室截圖。
(1)MgO過高對熟料產質量的影響巨大,每上升1%的MgO,熟料28d抗壓強度降低約1.5MPa。但只要對配料方案和工藝操作及時作出適應性的調整,是完全可以扭轉的。
(2)不能在MgO升高過程中一味地降低Fe2O3。
(3)在使用高鎂原料時,必須采用高品質煙煤,否則將更加惡化窯情。
(4)在回轉窯操作中,應控制燒成帶長度,適當降低窯尾、分解爐出口溫度等工藝參數,控制熟料結粒,實現急冷煅燒。
不斷的進行摸索和調整各項參數,熟料質量沒有因為高鎂而降低,反而合理使用,即可降本石灰石的開采成本,降低煤耗,對熟料也有一定程度的提升,高鎂石灰石完全可以使用。在使用中發(fā)現熟料的易磨性和強度都有明顯的改善,熟料小磨時間提高了10min,熟料3d強度由30.1MPa提高至33.5MPa,28d強度由原來的54.3MPa提高至58.8MPa。因熟料強度的提升,熟料摻比P·C32.5R由原來的59%下降為55%,P·O42.5R由原來的83%降至79%。水泥磨電耗由原來的34kWh/t降至30.2kWh/t。水泥磨臺時產量提高10t/h以上。使用高鎂石灰石,降本了我公司的生產成本,提高了熟料強度。