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    水泥窯分級(jí)燃燒與SNCR復(fù)合脫硝應(yīng)用實(shí)例

    2018-05-08 06:15:34田立柱李寅明劉鵬飛郝利煒王圖強(qiáng)陳曉東
    中國(guó)水泥 2018年2期
    關(guān)鍵詞:氨水氮氧化物熟料

    田立柱,李寅明,劉鵬飛,郝利煒,王圖強(qiáng),陳曉東

    (1.北京金隅股份有限公司,北京 100013;2.固廢資源化利用與節(jié)能建材國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京建筑材料科學(xué)研究總院有限公司,北京 100041)

    0 引 言

    2015年2月15日河北省發(fā)布新的地方標(biāo)準(zhǔn)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,地方標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定現(xiàn)有水泥窯氮氧化物排放限值為260mg/Nm3,并于2015年7月1日?qǐng)?zhí)行。

    本項(xiàng)研究的目標(biāo)企業(yè)是河北金隅鼎鑫水泥有限公司三分公司。該公司是一條5500t/d生產(chǎn)線,二檔短回轉(zhuǎn)窯,分解爐為TTF爐。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2014年10月之前,三公司水泥窯氮氧化物排放濃度為310mg/Nm3,氨水用量為22L/min~24L/min,且SNCR系統(tǒng)已經(jīng)達(dá)到噴氨量極限。通過2014年金隅集團(tuán)項(xiàng)目《高能效低氮燃燒預(yù)熱分解系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用》的研究成果在三公司實(shí)施,至2015年1月三公司水泥窯氮氧化物排放濃度為284mg/Nm3,氨水用量為21L/min,完成了2014年集團(tuán)項(xiàng)目的考核指標(biāo)。但面對(duì)2015年7月1日?qǐng)?zhí)行新的大氣排放標(biāo)準(zhǔn),其氮氧化物排放濃度將不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)的要求,急需研究新技術(shù)并進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)升級(jí)。

    鼎鑫三分公司與集團(tuán)研究院成立了技術(shù)攻關(guān)課題組,經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析、技術(shù)溝通,確定了研究技術(shù)路線,開展了相關(guān)研究并提出技術(shù)改進(jìn)方案,完成了開發(fā)設(shè)計(jì)。通過對(duì)空氣分級(jí)燃燒和燃料分級(jí)燃燒組合創(chuàng)新技術(shù)開發(fā),結(jié)合SNCR技術(shù)組合工藝,大幅度降低窯尾煙囪氮氧化物的排放濃度。

    1 項(xiàng)目實(shí)施及效果

    1.1 項(xiàng)目實(shí)施前現(xiàn)狀

    該項(xiàng)目實(shí)施的5500t/d生產(chǎn)線,熟料實(shí)際產(chǎn)量為6300t/d~6500t/d,分解爐為在線三噴騰DD型分解爐,分解爐為三段爐體帶鵝頸管。在項(xiàng)目實(shí)施前水泥窯尾氮氧化物排放濃度水平為284mg/Nm3,氨水用量為21L/min(氨水濃度為21%,因項(xiàng)目實(shí)施后氨水濃度發(fā)生波動(dòng),為便于對(duì)比分析,也折算至21%進(jìn)行計(jì)算)。原有系統(tǒng)帶有三次風(fēng)分級(jí)脫硝系統(tǒng),但幾乎無脫硝效果。

    1.2 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

    (1)熱工測(cè)試反求分析。

    該公司預(yù)分解系統(tǒng)帶有一套空氣分級(jí)燃燒系統(tǒng),但在使用過程中脫硝效果不佳,雖經(jīng)過多次調(diào)整但幾乎沒有脫硝效果。為了找出現(xiàn)有空氣分級(jí)系統(tǒng)存在的問題,準(zhǔn)確掌握空氣分級(jí)燃燒系統(tǒng)的還原區(qū)停留時(shí)間,項(xiàng)目組對(duì)燒成系統(tǒng)進(jìn)行了熱工測(cè)試,通過反求計(jì)算得到了燒成系統(tǒng)的隱參數(shù)(見表1和表2)。根據(jù)原有的分解爐結(jié)構(gòu)參數(shù)和空氣分級(jí)設(shè)計(jì)圖紙,計(jì)算得到原有空氣分級(jí)燃燒的還原區(qū)時(shí)間約為1.58s,這較通常要求的還原區(qū)停留時(shí)間2.5s~4.5s存在著差距。

    表1 分解爐系統(tǒng)各部位流量計(jì)算

    表2 分解爐系統(tǒng)各部位隱參數(shù)計(jì)算

    (2)空氣分級(jí)改進(jìn)設(shè)計(jì)。

    由于原有空氣分級(jí)系統(tǒng)的還原區(qū)停留時(shí)間為1.58s,還原區(qū)停留時(shí)間較短,CO還原NOx的反應(yīng)時(shí)間不足。通過對(duì)該公司所用的煤的熱值、揮發(fā)分和固定碳含量的工業(yè)分析,以及煤的燃燒特性分析,所得結(jié)論是需將還原區(qū)停留時(shí)間延長(zhǎng)至2.5s以上,保證較為充分的還原區(qū)停留時(shí)間,方可取得較高效率的氮氧化物減排效果。

    圖1 空氣分級(jí)燃燒系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)圖

    實(shí)際設(shè)計(jì)的結(jié)果是通過三次風(fēng)分級(jí)管道向分解爐上部延伸,延長(zhǎng)了還原區(qū)停留時(shí)間,達(dá)到了2.5s以上。結(jié)合工廠原有空氣分級(jí)的管道直徑和分解爐的結(jié)構(gòu)、煙氣在還原區(qū)的氣體停留時(shí)間進(jìn)行分析計(jì)算,完成了空氣分級(jí)的工藝設(shè)計(jì)(見圖1和圖2)。

    (3)燃料后燃分級(jí)燃燒。

    根據(jù)燃料分級(jí)再燃脫硝機(jī)理,按照最大分煤比例占分解爐總用煤25%計(jì)算,入分解爐煤粉管道風(fēng)速28m/s,確定了燃料后燃系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,具體設(shè)計(jì)見圖3。

    1.3 項(xiàng)目實(shí)施效果

    通過對(duì)空氣分級(jí)系統(tǒng)和分解爐燃料系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)施改造,在調(diào)試過程中對(duì)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)的范圍進(jìn)行摸索,最終確定了各項(xiàng)參數(shù)的理想范圍。表3為系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果。

    表3 系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果

    在保證熟料產(chǎn)量、熟料質(zhì)量不受影響的前提下,主要對(duì)三次風(fēng)分級(jí)燃燒上脫氮管閘板開度、燃料后燃分煤器開度經(jīng)過調(diào)試得到了各項(xiàng)參數(shù)的最佳范圍,三次風(fēng)分級(jí)脫硝管開度為35%~45%,煤粉后燃分煤器開度為15%左右。

    圖2 空氣分級(jí)燃燒改造現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施圖片

    圖4和圖5是同一時(shí)間段連續(xù)8d統(tǒng)計(jì)的氮氧化物排放濃度和氨水消耗量數(shù)據(jù)。由圖4可知0~136h時(shí)氮氧化物的排放濃度能夠穩(wěn)定在230mg/Nm3,且大多在180mg/Nm3左右,結(jié)合圖5可以看出,在對(duì)應(yīng)時(shí)間段內(nèi)氨水的流量均在20L/min以下;在136h~192h時(shí)氮氧化物的排放濃度能夠穩(wěn)定在200mg/Nm3以下,對(duì)應(yīng)時(shí)間段內(nèi)氨水的流量均在18.5L/min以下。通過上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,經(jīng)改造后系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)氮氧化物排放濃度低于230mg/Nm3、氨水流量低于20L/min的目標(biāo)。這期間,熟料產(chǎn)質(zhì)量沒有下降,熱耗沒有上升,窯況運(yùn)行穩(wěn)定。

    圖3 燃料后燃分級(jí)燃燒系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)圖

    圖4 水泥窯尾環(huán)保監(jiān)測(cè)點(diǎn)氮氧化物的排放濃度(mg/Nm3)

    圖5 氨水用量(L/min)

    2 總 結(jié)

    (1)通過對(duì)該公司原有的三次風(fēng)分級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行改造,并增設(shè)燃料分級(jí)系統(tǒng),經(jīng)過調(diào)試后系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行,形成了三次風(fēng)分級(jí)+燃料分級(jí)+SNCR脫硝技術(shù)相結(jié)合的復(fù)合脫硝技術(shù),且未對(duì)熟料產(chǎn)量、熟料質(zhì)量、熱耗以及窯況產(chǎn)生影響。

    (2)調(diào)整優(yōu)化后三次風(fēng)分級(jí)脫硝管開度為35%~45%,煤粉后燃分煤器開度為15%左右。

    (3)改造后系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)氮氧化物排放濃度低于230mg/Nm3、氨水流量低于20L/min的目標(biāo),工況穩(wěn)定時(shí)可達(dá)到氮氧化物排放濃度低于200mg/Nm3、氨水流量低于18.5L/min的水平。

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