劉振海
(山東聯(lián)合王晁水泥有限公司,山東 棗莊 277405)
根據(jù)GB4915-2013水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),水泥窯廢氣排放NOx排放標(biāo)準(zhǔn)要低于400 mg/Nm3(有的地方標(biāo)準(zhǔn)要求小于200 mg/Nm3),我公司注重開發(fā)與應(yīng)用節(jié)能環(huán)保新技術(shù),為促進(jìn)公司節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù),公司于2014年12月新上SNCR非選擇性催化還原法脫硝系統(tǒng),氮氧化物排放值控制在400 mg/Nm3以下,氨水使用量在500 kg/h,由于大量的冷風(fēng)和氨水噴入分解爐,熱耗增加約2~3 kgce/tcl,系統(tǒng)受到影響,熟料生產(chǎn)成本增加較多,為了降低能耗減少氨水使用量,公司應(yīng)用了分級(jí)燃燒技術(shù)的原理來降低NOx,經(jīng)過設(shè)計(jì)改造調(diào)試,運(yùn)行三個(gè)月取得了實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),減排效果良好,在不噴氨水的情況下,氮氧化物排放降低50%~60%,使用少量氨或有時(shí)不使用氨水NOx排放就可以達(dá)到300 mg/Nm3以下,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
分級(jí)燃燒的優(yōu)勢(shì):分級(jí)燃燒脫氮的基本原理是在煙室和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用煤的一部分均布到該區(qū)域內(nèi),使其缺氧燃燒以便產(chǎn)生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑。這些還原劑與窯尾煙氣中的NOx發(fā)生反應(yīng),將NOx還原成N2等無污染的惰性氣體。此外,煤粉在缺氧條件下燃燒也抑制了自身燃料型NOx產(chǎn)生,從而實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)過程中的NOx減排,分解爐分級(jí)燃燒,使一部分燃料在回轉(zhuǎn)窯廢氣中缺氧燃燒,產(chǎn)生還原氣氛,分解爐噴入的燃料大部分在還原氛圍中燃燒,燃料中的N生成NOx的變換率低,減低了NOx生成。
通過對(duì)低氮燃燒技術(shù)與煙氣脫硝技術(shù)的初步研究和比較,我們認(rèn)為,與水泥熟料生產(chǎn)線的工藝特點(diǎn)相結(jié)合,優(yōu)先采用分級(jí)燃燒技術(shù)改造具有以下技術(shù)優(yōu)勢(shì):
(1)與工藝操作相結(jié)合,降低并還原窯內(nèi)產(chǎn)生的熱力型NOx,抑制燃料型NOx的生成,可從源頭有效降低NOx的產(chǎn)生。
(2)對(duì)生產(chǎn)線正常生產(chǎn)運(yùn)行和水泥熟料產(chǎn)、質(zhì)量無不利影響。
(3)降低氨水使用量減少或者停用,減少生產(chǎn)運(yùn)行成本。
(4)工藝技術(shù)改造后,使運(yùn)行參數(shù)得以優(yōu)化,系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量和穩(wěn)定性得到提升,并有一定的節(jié)能效果,系統(tǒng)無成本運(yùn)行。
(1)采用分級(jí)燃燒技術(shù)降低NOx生成量,同時(shí)使分解爐的性能和效果均達(dá)到優(yōu)良。
(2)分解爐結(jié)構(gòu)局部進(jìn)行優(yōu)化,使分解爐內(nèi)的氣體流場(chǎng)和溫度場(chǎng)更加均勻、穩(wěn)定、合理提高分解爐性能。
(3)在分解爐的合適部位分別配置“變流場(chǎng)分解爐噴煤管”和“復(fù)合流場(chǎng)分解爐噴煤管”,改善分解爐內(nèi)煤粉混合、燃燒狀態(tài),保證煤粉的充分燃燒,提高分解爐的能力,降低系統(tǒng)用煤量。
(4)配合分級(jí)燃燒系統(tǒng)技術(shù)原理,采用“精準(zhǔn)平衡操作技術(shù)”,在運(yùn)行中三次風(fēng)管的閥門開度達(dá)到100%,在提高分解爐性能的情況下,保證分級(jí)燃燒的效果。
(5)消除各種低氮技術(shù)的缺陷,發(fā)揮了各技術(shù)的特點(diǎn)。
(1)預(yù)熱器鎖風(fēng)閥更換為微動(dòng)型鎖風(fēng)閥,該閥鎖風(fēng)效果更好,降低預(yù)熱器旋風(fēng)筒之間的內(nèi)漏風(fēng),提高分離效率降低熱耗。
(2)預(yù)熱器下料管撒料箱進(jìn)行改造,提高生料的分散度。
(3)窯頭煤粉燃燒器更換為低氮型燃燒器,降低一次風(fēng)的用量。
(4)篦冷機(jī)固定床技術(shù)改造,降低熟料流動(dòng)速度增加二次風(fēng)溫,提高熟料急冷效果,降低出篦冷機(jī)熟料溫度。
(5)入分解爐生料下料點(diǎn)和平臺(tái)進(jìn)行改造,提高生料粉的分散度。
(6)三次風(fēng)入分解爐管道位置和錐體尺寸進(jìn)行改造建立還原區(qū),將分解爐煤粉由單層的兩個(gè)入爐點(diǎn)改造成為上下兩層,每層兩個(gè)喂煤點(diǎn)。
4.1 調(diào)試出現(xiàn)問題及解決辦法
調(diào)試初期,首先將窯頭噴煤管位置定位在窯中心線零點(diǎn)上50 mm處,三次風(fēng)閘閥由原來的30%提升至全開,分解爐上下兩層煤槍用煤比例為60∶40,角度30°,兩根煤槍的用煤比例5∶5,投料量逐漸加至額定產(chǎn)量。
4.2 出現(xiàn)問題
運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)分解爐錐部有燒紅現(xiàn)象,隨將煤管的角度、位置、內(nèi)外風(fēng)比例進(jìn)行了調(diào)整和適當(dāng)降低窯內(nèi)通風(fēng)和用煤量,增加三次風(fēng)用量、分解爐用煤量,調(diào)整降低窯內(nèi)空氣過剩系數(shù),降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,減少系統(tǒng)用風(fēng)等措施,經(jīng)過調(diào)整后窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
改造后運(yùn)行指標(biāo):改造后NOx排放濃度由950~1000 mg/Nm3下降到400-500 mg/Nm3減少52.63%,氨水用量改造前噸熟料用4.1 kg,改造后噸熟料用氨水下降到1.1 kg,噸熟料少用氨水3.0 kg(下降73.2%),因氨水的使用量減少,使熟料熱耗也下降節(jié)能減排明顯,技術(shù)創(chuàng)新改造帶來效益。
我們這次分級(jí)燃燒技術(shù)改造運(yùn)行后,脫硝效率可達(dá)到50%,窯用煤量比改造前下降4.0%,熟料產(chǎn)、質(zhì)量得到很大程度的提高,窯系統(tǒng)技術(shù)操作參數(shù)的設(shè)定比較重要,操作人員要學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)改造思想理念,適應(yīng)改造后的精細(xì)化操作要求,分級(jí)燃燒技術(shù)是一項(xiàng)無需運(yùn)行成本的脫硝技術(shù),也是水泥行業(yè)節(jié)能減排降低氮氧化物的一項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新,要進(jìn)一步探討,取得最佳效果。