秦曉陽
(湖北工業(yè)大學,湖北武漢 430068)
數(shù)控加工中心配備刀庫是其與普通數(shù)控機床的最大區(qū)別,它能實現(xiàn)快速自動換刀,省去數(shù)控機床傳統(tǒng)換動刀時每次都需要手動換刀及再次對刀過程,從而大大提高了零件加工的效率及質量。數(shù)控加工中心刀庫一般分為斗笠式刀庫和凸輪式刀庫,換刀方式相對應為固定換刀和隨機換刀[1]。當前數(shù)控加工中心斗笠式換刀過程還存在一些問題待改進,本文重點介紹電氣控制優(yōu)化設計思路和方法。
根據(jù)主軸有無刀、換刀和取刀功能狀態(tài),固定換刀動作過程可分為四種情況[2]。
第一種為指令取刀號為主軸上刀號,換刀動作不執(zhí)行,換刀結束。
第二種為主軸無刀,指令直接取刀。執(zhí)行換刀指令后,Z軸執(zhí)行機械回零,主軸定向,刀庫前進右位,主軸松刀,刀庫旋轉到指令取刀號位,Z軸下降到第二參考點,夾緊刀具,刀庫回退左位,換刀結束。
第三種為主軸有刀,指令直接還刀。執(zhí)行還刀指令后,Z軸直接回到第二參考點,主軸定向,刀庫前進右位,主軸松刀,Z軸回第一參考點,主軸緊刀,刀庫回退左位,換刀結束。
第四種為主軸有刀,指令要取刀庫上的刀。執(zhí)行換刀指令后,Z軸直接回到第二參考點,主軸定向,刀庫旋轉到主軸上刀號位,刀庫前進右位,主軸松刀,Z軸回第一參考點,刀庫旋轉到指令取刀號位,Z軸回到第二參考點,主軸緊刀,刀庫回退左位,換刀結束。
換刀過程由PMC控制及刀庫表記錄數(shù)據(jù),規(guī)范操作及運行情況下,整個斗笠式刀庫換刀過程都能正常運行,但如果有人為操作失誤或外界電源因素干擾,就可能出現(xiàn)換刀混亂故障[3]。例如缺乏主軸上有無刀的判別。如果不對主軸上是否有刀進行判別,此時主軸上已有刀,這時PMC刀庫表是記錄了該刀號數(shù)據(jù)的,但如果人為取下該刀,會導致PMC刀庫表數(shù)據(jù)跟實際的對應不上,PMC還是會認為刀具在主軸上,這就會讓整個換刀過程出現(xiàn)混亂[4];但如果是取下主軸上刀后又手動換上其他刀具,會導致現(xiàn)在的刀具跟原來PMC刀庫表記錄的數(shù)據(jù)對應不上,嚴重時可能出現(xiàn)主軸上刀柄跟刀庫上刀柄相碰撞的嚴重事故,造成主軸、刀具、刀庫和機械卡手損壞。
數(shù)控加工中心主軸箱如圖1所示,主要由主軸電機、打刀缸、主軸軸體和傳動機構構成[5]。打刀缸通氣下壓時,主軸拉爪松開,實現(xiàn)主軸松刀功能;打刀缸斷氣回位時,主軸拉爪收緊,實現(xiàn)主軸緊刀功能[6]。
為了實現(xiàn)主軸有無刀判別,在電路設計中加入紅外線發(fā)射器和接收器,如圖2所示。當主軸上無裝刀具時,主軸拉桿伸出長度會比較長,這時紅外線發(fā)射器發(fā)射的信號會被主軸拉桿擋回,接收器收不到信號,輸出低電平到PMC端,經過PMC編程,判斷主軸上無刀狀態(tài)[7]。
當主軸上裝有刀具時,如圖3所示。此時主軸拉爪抓住刀具,主軸拉桿會比原先下降一小段距離[8],這時紅外線發(fā)射器發(fā)射的紅外線剛好穿過主軸拉桿上方,接收器收到信號,輸出高電平到PMC端,經過PMC編程,判斷主軸上有刀狀態(tài)。
圖3 主軸有刀電氣判別圖
圖2 主軸無刀電氣判別圖
把紅外線接收器信號輸出端連接PMC的X10.0輸入端[9],當主軸有刀時,紅外線接收器輸出高電平,X10.0為高電平,開關閉合,從而輸出中間繼電器R510.0,告訴數(shù)控系統(tǒng)主軸裝上刀了,同時R510.0觸動閉合,輸出Y10.0,在控制面板上顯示主軸有刀燈亮。如果主軸無刀,紅外線接收器發(fā)送低電平到達X10.0,R510.0為低電平,系統(tǒng)得到主軸無刀信號,同時Y10.0無輸出,控制面板上主軸有刀燈滅[10]。(PMC程序如圖4所示)。
圖4 主軸有無刀PMC程序圖
刀庫電路經過優(yōu)化設計后,在實際應用中效果良好,換刀過程更加穩(wěn)定可靠,避免了換刀過程中PMC刀庫數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)不相符的情況,從而避免了刀撞刀等嚴重事故的發(fā)生,為高效率高質量的零件加工生產提供了有力的保障。
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