成強 周靜
上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院
用于產(chǎn)生壓縮空氣的壓縮機是工業(yè)企業(yè)的重點耗能設(shè)備,具備節(jié)能潛力。在空壓機的使用成本中(如圖1),設(shè)備購置成本僅占5%,維護成本占18%,電費占到了驚人的77%,實施壓縮機節(jié)能將會顯著降低壓縮機的使用成本。壓縮機耗電量占主要工業(yè)設(shè)備耗電量的15%,全國壓縮機每年耗電量約為2500億千瓦時。按照全國壓縮機平均節(jié)電15%,平均電價0.65元計算,每年將創(chuàng)造節(jié)能效益244億元,市場前景廣闊。
圖1 空壓機使用成本組成
空壓機系統(tǒng)是制造行業(yè)的生產(chǎn)輔助設(shè)備或動力設(shè)備,其能源消耗達到企業(yè)總能耗的10~60.66%??諝鈮嚎s機老舊、使用年限較長致使主機磨損,螺桿間隙增大在壓縮空氣的過程中空氣泄漏同樣增大,以至于排氣量降低、導致設(shè)備利用率低下,單級壓縮螺桿空氣壓縮機組,輸入比功率較高而利用率低,不屬于國家節(jié)能認證設(shè)備。隨著社會的發(fā)展、科技的進步、機械加工設(shè)備的改良及加工精度的提高,社會及企業(yè)對節(jié)能產(chǎn)品追求,代表最新技術(shù)的雙級壓縮機體應(yīng)運而生。同功率壓縮機體,雙級壓縮機體效率比單級壓縮機體效率高15%(如單級壓縮為舊機體,則效率更低,壓縮效率將遠大于15%)。
雙級壓縮就是把一級壓縮轉(zhuǎn)子和二級壓縮轉(zhuǎn)子組合在一個機殼內(nèi)(如圖2),并分別通過斜齒輪直接傳動。自然空氣通過空氣過濾器進入第一級壓縮,在壓縮腔與少量潤滑油混合,同時將混合氣體壓縮到級間壓力。壓縮后的氣體進入冷卻通道,與大量油霧接觸,從而大大降低了溫度。降溫后的壓縮氣體進入第二級轉(zhuǎn)子,進行二次壓縮,被壓縮到最終排氣壓力。最后通過排氣法蘭排出壓縮機,完成整個壓縮過程。
圖2 空壓機雙級壓縮示意圖
根據(jù)工程熱力學理論,空壓機在壓縮過程中等溫壓縮最省功。(溫度高的時候氣體的密度越低,壓縮需要用的功就多)。不僅如此,等溫壓縮不但可以減少消耗的功,還能降低壓縮后氣體的溫度,使空壓機材料的使用更為寬廣和經(jīng)濟,使空壓機的運行更為可靠。但是等溫壓縮,就要使氣體熱量隨時與外界交換,氣體溫度與外界相等,在實際工作中是不可能實現(xiàn)的。而通過分級壓縮加中間冷卻是降低排氣溫度的有效方法。一級壓縮機體具有冷卻的不完善性,雙級壓縮的機體有完善的級間冷卻設(shè)計和雙級壓縮過程中的冷卻的完善性。
此外,兩對轉(zhuǎn)子同時做功,打氣速度快,出氣量大,這點是單級無可替代的優(yōu)勢。而且由于雙級壓縮,每級的壓縮比較單極壓縮要小很多,轉(zhuǎn)子和軸承受到的壓力小,再加上轉(zhuǎn)子直徑大、轉(zhuǎn)速低,所以運行更可靠。雙級壓縮機體每級壓縮比降低,所以轉(zhuǎn)子間的壓縮空氣泄漏大為降低,提高了機體的容積效率。雙級壓縮機體均引入軸向進氣設(shè)計,充分利用了螺桿的有效長度,使壓縮效率最佳化,也減少了徑向不平衡力,提高了部件的壽命,也顯著降低了運行噪音。雙級壓縮機體采用了最新的高效轉(zhuǎn)子型線設(shè)計,降低了每一級的轉(zhuǎn)子軸承載荷。一級和二級螺桿的轉(zhuǎn)子均運行在最佳的齒頂速度。同等功率的電機做工產(chǎn)生的出氣量來說,雙級普遍比單級高13%-15%,相當于90kW的一臺雙級壓縮空壓機同等能耗下能產(chǎn)出一臺110kW單級壓縮空壓機的氣量。
我們對鎮(zhèn)江鎮(zhèn)鈦化工有限公司現(xiàn)場進行了改造,并對改造前后分別進行了數(shù)據(jù)測試,以進氣口能效分析儀進行檢測后,依據(jù)壓力溫度進行換算回吸氣狀態(tài)風量,并同時測量相應(yīng)能耗。該公司4臺132 kW空壓機有改造潛力,空壓機型號均為復盛SA132W機型,日常生產(chǎn),24小時運行。分別將4臺空壓機的主機進行改造,主機均采用雙級壓縮機頭,采用110 kW電機并更換輔助零部件。增加1臺變頻柜,減少低峰用氣時間的空車損耗,保證空壓站的壓力恒定,降低不必要的高壓造成的能源浪費。為了對空壓機進行集中控制,增加1臺聯(lián)控箱。
改造前4臺132 kW單極壓縮空壓機測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前測試數(shù)據(jù)
改造后4臺110 kW雙極壓縮空壓機測試數(shù)據(jù)見表2。
采用110 kW電機,雙級壓縮主機,產(chǎn)氣量為更高,功耗降低,相同排氣量情況,比原機省電,相同耗電情況下產(chǎn)氣更多。
表2 改造后測試數(shù)據(jù)
根據(jù)實際測量數(shù)據(jù)估算,改造前,原有空壓機4臺同時開啟,總產(chǎn)氣量為92.3 m3/min,總功耗為643.6 kW。改造后,4臺雙級壓縮空壓機開啟,總產(chǎn)氣量為110.9 m3/min,總功耗為498.9 kW,氣量增加了18.6 m3/min,功耗減少144.7 kW。以每年運行6000小時,電費為0.65元/度計算,每年節(jié)約功耗144.7×6000=86.82萬度,每年節(jié)約電費86.82×0.65=56.43萬元。
改造前每立方米功耗為 643.6/92.3=6.97 kW/(m3/min),若考 慮 增加 的 氣量約 為 110.9-92.3=18.6 m3/min,按 目 前 比 功 率 耗 功 6.97 kW/(m3/min),運行6000h,電費0.65 元/度計算,增加氣量年節(jié)?。?.97×18.6×6000×0.65=50.56萬元/年,相當于每年節(jié)約電費56.43萬元+50.56萬元=106.99萬元。
該項目預計總投資100萬元(其中包括4臺雙級壓縮主機、4臺110 kW電機,1臺變頻柜和聯(lián)控箱),投資回收周期為1年。
隨著空壓機技術(shù)的不斷發(fā)展,雙級壓縮技術(shù)已經(jīng)在空壓機行業(yè)中占據(jù)了主導地位,尤其在節(jié)能領(lǐng)域的成就日益顯現(xiàn),在采用雙擊壓縮技術(shù)后,越來越多的空壓機能達到一級能效,成為未來空壓機行業(yè)的一個重要發(fā)展方向,在實現(xiàn)節(jié)能的同時帶來了良好的經(jīng)濟效益。