王賓賓
(中材建設有限公司,北京 100176)
某水泥廠水泥立磨(TIM45.42)共有兩臺,均為四輥立磨,每小時150t的設計產(chǎn)量,實際產(chǎn)量可以達到每個小時210t,相對比設計產(chǎn)量遠遠要高,水泥各項性能指標均處于穩(wěn)定的狀態(tài)。但是在實際進行運行的過程中,出現(xiàn)軸承多次遭到損害的情況,導致了不小的損失,尤其在維修的過程中,需要較長的維修工期,且需要超強的勞動強度。雖然我們曾經(jīng)也就四輥運行進行過嘗試,想讓磨機的產(chǎn)量得到提高,并且讓磨輥軸承的損傷情況降低到最小,但是經(jīng)過多次的嘗試進行運行,最終都是磨機振動過大,因此只能夠采取兩輥運行。2016年10月在設備投入運行之后,因為缺乏豐富的經(jīng)驗,并未充分的認識和了解輥子軸承的損傷情況,長時間實施兩輥對角進行運行,而將兩輥留為備用。
2017年8月份,因為磨輥的端頭螺栓部位,發(fā)生斷裂的情況,繼而造成磨輥從整體的部位往外脫出將近305mm。詳情見磨輥的結構圖,如圖1所示。
圖1 磨輥結構
拆下之后,對軸承進行處理和檢查的過程中發(fā)現(xiàn),在軸承的內圈滾道上,有明顯的壓痕痕跡,且具有一定的規(guī)律性,后來在對輥子從密封處更換的時候,發(fā)現(xiàn)軸承均有此種情況的存在。有兩盤軸承裝于輥子里面。
將軸承打開之后進行檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)在軸承的內圈滾道面上面,圓柱輥有壓痕存在的情況,而且均具有一定的規(guī)律性,大部分上每個壓痕都有一個滾珠相對應。而壓痕和磨損的情況,在雙列圓錐軸承的滾珠和滾道面上。
在未發(fā)現(xiàn)軸承有損傷的情況存在時,在對水泥磨輥進行使用期間,發(fā)生了非常有節(jié)奏感的聲音,即“突、突”聲,隨著不斷加壓的磨輥,這種突突的聲音就會隨之升高,同時磨機的振動情況也會顯著的增大,而如果是在空載輔傳開機時,這個時候此種聲音則不存在,但如果一開機加壓進行運行的過程中,這種聲音就會立刻出現(xiàn),在搖臂處聽的時候就會特別的顯著,但是對于詳細的位置則沒有辦法進行準確的判斷。對磨輥先后進行多次盤動,發(fā)現(xiàn)其靈活性較高,未出現(xiàn)卡滯的情況,同時也對搖臂軸承等分別進行了檢查,但是此種情況均沒有發(fā)現(xiàn)。
第一,因為長時間采取兩輥對角的方式進行運行,兩輥作為備用,因此導致兩個備用的輥子在磨機里面,長時間的傾斜懸掛(主要是將兩個油缸作為支撐)。而在支撐的過程中,油缸所起到的作用主要是柔性,因此在磨機的振動下,它可以進行有限的浮動,但是長時間的振動,就會在軸承上有沖擊壓痕的情況存在。第二,對于物料、水分等,水泥立磨有著非常高的要求,不管任何一項的影響,都會讓磨機在運行的過程中出現(xiàn)振動的情況發(fā)生,而對于磨輥等設備而言,長時間的振動則會對其產(chǎn)生不良的影響。第三,在支撐定位上,全部采用的是4條M42的螺栓來對磨輥軸承和輥皮進行固定,此螺栓有著8.8級的強度,在剛開始進行使用的過程中,經(jīng)常會有斷裂的情況發(fā)生,導致輥子發(fā)生脫落等情況。后來改螺栓的強度為10.9級,此種故障的情況未再出現(xiàn)。第四,軸承的使用壽命,也會受到軸承油封損壞等方面的影響,在進行使用期間,經(jīng)常會有油封漏油的情況出現(xiàn),在密控風機當中并沒有將壓差變送器安裝到其中,中控對于風壓的大小根本無法觀察,風壓如果出現(xiàn)不足的情況,就會出現(xiàn)油封吸入水泥顆粒的情況,對油封的唇口造成破壞,從而造成雜物等的進入,對軸承的使用產(chǎn)生影響。
第一,針對現(xiàn)階段四輥存在不可以全部進行投行的情況,我們對于磨輥的使用,制定了嚴格的輪流使用制度。每周實施兩輥輪流使用的措施,這樣可以對軸承的損傷情況降低到最小,進而讓四輥的運行得到更好的實現(xiàn),讓輥子等故障問題降低到最小。第二,對于棍子的軸承壓板螺栓,采取每月進行檢查一次的措施,避免有斷裂的情況發(fā)生。與此同時,對于軸承內部潤滑油中所存在的雜質進行檢查,然后分析之后進行比對,對于軸承所使用的情況進行及時的了解。第三,對密閉風機的風量和風壓進行良好的控制,并安裝壓力變送器在風管上,從而達到將風量風壓數(shù)值往中控傳送的目的。同時還需要對油封的使用情況進行定期的檢查。第四,降低磨機的振動,對物料粒度和水分的情況進行切實的控制,同時對磨機的操作參數(shù)進行優(yōu)化。
如果更換兩盤鐵姆肯的軸承,費用一共需要20萬左右,而且需要將近10萬元的維修費用,最重要的是需要返廠進行維修。針對上述這個情況,我們對有關的資料進行參考,經(jīng)過測量軸承外圈等主要的參數(shù),制定了如下修復軸承的方案。
在修復圓錐滾子軸承的過程中,決定只對外圈滾道面上面的壓痕進行處理,在實施處理的過程中采取車磨的方式進行處理。因為軸承外圈差不多有0.2mm的壓痕,滾道面的硬度在里氏9.6,而對于此軸承的使用要求是完全可以進行滿足的,并且磨下去外圈0.23mm,并將壓痕除去。經(jīng)過計算之后,磨掉軸承中間的隔圈2.8mm。配磨測量需要較高的裝配,確保在游隙中,裝配軸可以小于0.04mm。對軸承的運行進行檢測,確??梢苑蠘藴实姆秶?,然后完成組裝。
修復圓柱滾子軸承的過程不需要非常復雜的步驟,這主要是因為軸承內組件并未受到太大的損傷,僅僅只有內圈滾道面上面存在壓痕的情況。對游隙進行測量的過程中,發(fā)現(xiàn)其范圍在0.35mm左右,同時在實施測量完成之后將壓痕磨去0.20mm左右,并且確保在0.60mm范圍內對修復后的游隙進行控制,基本上可以和使用要求相符合,因為水泥立磨并不屬于特別高級的設備,對軸承的精度并未有較高的要求。
實施上述的修復方案,將兩套圓錐滾子軸承的外圈拆卸下來,經(jīng)過測量和對比之后,選擇受損并不是非常嚴重的外圈實施更換。然后返廠對圓錐和圓柱滾子軸承進行修復處理。經(jīng)過一周各種工序處理之后,和各項技術要求指標達到了一致。
在裝配軸承和磨輥期間,對軸承的軸向游隙經(jīng)過實際測量之后為0.01mm,根據(jù)零游隙的理念,我們在進行計算的過程中,也控制游隙在較小的范圍內。再加上在實際進行運行的過程中,磨輥的環(huán)境達到了100℃左右,因此小游隙不會導致軸承出現(xiàn)抱死的情況,相反,對于軸承的運行是非常有幫助的。
經(jīng)過在現(xiàn)場進行實際運行之后,磨輥的各項指標均和要求相符合,而且已經(jīng)完全消除了那種突突的聲音,本次一共花費了2萬多元的維修費用,為公司節(jié)省了很大的一筆維修成本費用。
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