張玫浩, 何銀達(dá), 秦德友, 趙 鵬, 黨永彬, 吳云才
(塔里木油田分公司天然氣事業(yè)部)
塔里木油田從哈里伯頓進(jìn)口的THT封隔器屬于永久式完井封隔器,廣泛應(yīng)用于塔里木超高壓氣田。該封隔器性能可靠,有效時(shí)間長(zhǎng)[1-3]。近年來,隨著氣田的深入開發(fā),多口井出現(xiàn)套壓異常、生產(chǎn)管柱堵塞等情況,嚴(yán)重威脅氣田生產(chǎn)安全及效益,例如迪那1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)井。為徹底消除3口井的安全隱患,恢復(fù)生產(chǎn),需進(jìn)行大修作業(yè),更換生產(chǎn)管柱。其中,處理THT永久式封隔器是關(guān)鍵工序,由于塔里木油田處理超高壓氣井THT封隔器尚屬首次,經(jīng)驗(yàn)欠缺,所以從3口井的施工過程,提煉分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),可提高效率,保障安全,對(duì)以后超高壓氣井的施工也具有指導(dǎo)意義。
迪那氣田位于塔里木盆地東秋里塔格迪那2號(hào)構(gòu)造,氣藏埋深達(dá)5 318 m,壓力系數(shù)2.06~2.26,屬異常高壓系統(tǒng);地層溫度達(dá)141.05℃,地溫梯度2.26℃/100 m,與塔里木克拉通地區(qū)正常地溫梯度相當(dāng),屬正常溫度系統(tǒng)。20℃凝析油平均密度0.795 g/cm3,地層水為CaCl2水型,密度1.01~1.05 g/cm3,礦化度大約10×104mg/L,井身結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 迪那1、2、3號(hào)井身結(jié)構(gòu)圖(從左至右為1、2、3)
THT封隔器結(jié)構(gòu)見圖2。
當(dāng)壓力作用到活塞上時(shí),坐封銷釘剪斷。啟動(dòng)坐封壓力可以靠增加或減少裝在活塞上的剪切銷釘數(shù)量來調(diào)整。隨著銷釘剪斷,一級(jí)、二級(jí)活塞開始逐次向上運(yùn)動(dòng)。壓力增加,活塞推動(dòng)下卡瓦和楔型塊整體上移。當(dāng)達(dá)到最小坐封壓力時(shí),上卡瓦錨定,膠筒充分膨脹,下卡瓦鎖定位移,系統(tǒng)完全達(dá)到工作壓差。自鎖卡瓦可將活塞鎖定,防止泄壓后活塞自行退回。
圖2 THT封隔器結(jié)構(gòu)圖
為提升作業(yè)效率,優(yōu)化施工工藝,從鉆具選擇、工具組合等方面來考慮,確定施工思路。
(1)迪那1號(hào)井采用射孔完井一體化管柱,封隔器下部帶有?314 mm射孔槍,考慮到射孔槍很可能被砂埋,所以選用反扣鉆具打撈封隔器,便于在撈獲落魚無法解卡的情況下進(jìn)行倒扣;迪那2、3號(hào)井封隔器下部無射孔槍,優(yōu)先使用正扣鉆具打撈。
(2)套銑工具選用進(jìn)口高強(qiáng)度硬質(zhì)合金套銑鞋,爭(zhēng)取將封隔器一次性套銑完成;使用可退式卡瓦撈筒加震擊器打撈封隔器殘?bào)w及下部管柱,如果撈獲落魚后遇卡,可嘗試震擊解卡。
(1)套銑封隔器過程中,可能會(huì)產(chǎn)生較大金屬塊及膠皮碎塊,從而造成卡鉆,導(dǎo)致井下復(fù)雜,處理難度大,也會(huì)給后續(xù)打撈增加困難。
(2)迪那1、2、3號(hào)井生產(chǎn)管柱均有不同程度的堵塞,套銑至封隔器膠皮,溝通產(chǎn)層后可能會(huì)發(fā)生大量漏失;再者,封隔器下部存在圈閉高壓天然氣,天然氣會(huì)瞬間釋放,兩者均存在很高的井控風(fēng)險(xiǎn)。
1.1 基本情況
落魚結(jié)構(gòu)(自上而下):?88.9 mm油管1根+上提升短節(jié)+ ? 177.8 mm THT封隔器+?88.9 mm油管23根+生產(chǎn)篩管+射孔槍串。
壓井液:鉆井液密度1.95 g/cm3。
1.2 套銑封隔器
套銑工具組合(自下而上): ?145 mm×?117 mm硬質(zhì)合金套銑鞋+ ?140 mm套銑管1根+?140 mm雙撈杯+ ?120.6 mm反扣鉆鋌10根+?88.9 mm反扣鉆桿[1]。
套銑封隔器,鉆壓5~40 kN,轉(zhuǎn)速40~70 r/min,排量8~10 L/s,泵壓16~20 MPa,出口返出少量鐵屑及膠皮。
套銑至封隔器膠皮時(shí),及時(shí)關(guān)井節(jié)流循環(huán),出口點(diǎn)火焰高8~10 m,將圈閉天然氣脫凈;溝通產(chǎn)層后,該井循環(huán)漏速2.6 m3/h,注入堵漏漿,降低鉆井液密度至1.92 g/cm3,使漏速保持在0.08 m3/h左右。
1.3 打撈封隔器殘?bào)w及射孔槍
打撈工具組合(自下而上): ?143 mm可退式卡瓦撈筒(內(nèi)裝?86 mm籃瓦+ ?92 mm止退環(huán))+ ?120.6 mm超級(jí)震擊器+ ?120.6 mm反扣鉆鋌6根+ ?120.6 mm加速器+?88.9 mm反扣鉆桿[1]。
撈獲落魚,反復(fù)活動(dòng)解卡無效后倒扣,撈獲封隔器至起爆器所有落魚;封隔器上卡瓦及膠筒已全部套銑完,2根篩管沉砂堵塞,帶出封隔器下卡瓦2塊90 mm×45 mm×20 mm,其余6塊落井。
考慮到魚頭堆積封隔器下卡瓦,使用套銑母錐,實(shí)現(xiàn)套銑打撈一體化;打撈兩次,共撈出射孔槍2根;使用可退式卡瓦撈筒+震擊器打撈剩余落魚無果,倒扣撈獲射孔槍1根。
2.1 基本情況
落魚結(jié)構(gòu)(自上而下): ?88.9 mm油管(7.66 m)+上提升短節(jié)+?177.8 mmTHT封隔器+?88.9 mm油管2根+投撈式堵塞器+?73 mm短油管1根+POP球座。
壓井液:鉆井液密度1.96 g/cm3。
2.2 套銑封隔器
套銑工具組合(自下而上): ?145 mm×?117 mm硬質(zhì)合金套銑鞋+ ?140 mm套銑管1根+ ?140 mm雙撈杯+ ?120.6 mm鉆鋌12根+?88.9 mm鉆桿。
套銑封隔器,鉆壓5~50 kN,轉(zhuǎn)速40~60 r/min,排量8~10 L/s,泵壓17~20 MPa,出口返出少量鐵屑及膠皮。
套銑至封隔器膠皮時(shí),關(guān)井節(jié)流循環(huán),點(diǎn)火焰高7~8 m,將圈閉天然氣脫凈;循環(huán)漏失嚴(yán)重,漏速7.2 m3/h,注入堵漏漿,降低鉆井液密度至1.90 g/cm3,將漏速降至0.1 m3/h。
2.3 打撈封隔器殘?bào)w
打撈工具組合(自下而上): ?143 mm可退式卡瓦撈筒(內(nèi)裝?86 mm籃瓦+ ? 92 mm止退環(huán))+ ?120.6 mm超級(jí)震擊器+ ?120.6 mm鉆鋌6根+ ?120.6 mm加速器+ ?88.9 mm鉆桿。
第一次打撈過程中,落魚有滑落現(xiàn)象,未撈獲,因卡瓦撈筒內(nèi)被封隔器殘片堵塞,導(dǎo)致無法入魚;第二次打撈落魚,開泵下追落魚至5 016 m,加壓60 kN,復(fù)探3次位置不變,撈獲全部落魚,封隔器上卡瓦及膠皮套銑完,帶出封隔器下卡瓦5塊,封隔器下部2根油管被泥砂堵死。
3.1 基本情況
落魚結(jié)構(gòu)(自上而下): ?88.9 mm短油管1根+?177.8 mmTHT封隔器+?88.9 mm油管2根+投撈式堵塞器+?73 mm短油管1根+POP球座。
壓井液:鉆井液密度1.90 g/cm3。
3.2 套銑封隔器
套銑工具組合(自下而上): ?145 mm×117 mm硬質(zhì)合金套銑鞋+ ?140 mm套銑管1根+ ?140 mm雙撈杯+ ?120.6 mm鉆鋌12根+?88.9 mm鉆桿。
套銑封隔器,鉆壓5~50 kN,轉(zhuǎn)速40~70 r/min,排量8~10 L/s,泵壓17~20 MPa,出口返出少量鐵屑及膠皮。
3.3 打撈封隔器殘?bào)w
打撈工具組合(自下而上): ?143mm可退式卡瓦撈筒(內(nèi)裝?86 mm籃瓦+ ?92 mm止退環(huán))+ ?120.6 mm鉆鋌3根+ ?87 mm撓性短節(jié)+ ?121 mm隨鉆震擊器+ ?120.6 mm鉆鋌3根+?88.9 mm鉆桿。
撈獲全部落魚,封隔器上卡瓦及膠皮套銑完,帶出下卡瓦牙5塊,落魚管柱被泥砂堵死。
(1)在3口井現(xiàn)場(chǎng)套銑過程中,根據(jù)不同的套銑參數(shù),分別統(tǒng)計(jì)套銑THT封隔器本體及膠皮時(shí)間,進(jìn)而優(yōu)化關(guān)鍵參數(shù),為以后套銑此類封隔器提供參考。
表1 套銑參數(shù)及時(shí)間表
從表1分析,套銑封隔器本體時(shí)轉(zhuǎn)速越高,鉆壓越大,切削速度越快。從兩方面考慮鉆壓控制:①鉆壓大則扭矩大,易損傷銑鞋硬質(zhì)合金齒,鉆壓宜控制在20 kN以下;②在套銑前30 min以5 kN的小鉆壓銑出軌跡后,盡快提至20 kN,可提升套銑效率。
套銑封隔器膠皮時(shí),鉆壓越大,速度越快。由于膠皮隔環(huán)和鋼絲網(wǎng)的存在,使得套銑時(shí)易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,降低套銑效率,宜增加鉆壓來提高摩擦力,以40~50 kN為宜。
施工排量大,可及時(shí)使套銑產(chǎn)生的碎屑返離井底,從而避免重復(fù)套銑、降低卡鉆風(fēng)險(xiǎn),所以在設(shè)備條件允許下,盡量保持最大排量[4]。
(2)在套銑封隔器膠皮時(shí),關(guān)井節(jié)流循環(huán)排氣,將封隔器下部圈閉天然氣脫凈;1、2號(hào)井出現(xiàn)了不同情況的漏失,采取注入堵漏漿與降低鉆井液密度(鉆井液密度通過監(jiān)測(cè)井筒液面確定)的雙管齊下的方法,迅速降低漏失量,確保了井控安全,也減少了地層損害。
(3)1號(hào)井封隔器下卡瓦6片落到射孔槍上部,導(dǎo)致打撈射孔槍入魚困難;2號(hào)井套銑至封隔器下卡瓦4 cm時(shí),封隔器突然下落,封隔器殘片落在魚頭上,導(dǎo)致第一次打撈未撈獲落魚;建議套銑THT封隔器時(shí),如果封隔器下部帶有射孔槍,則考慮把下卡瓦全部套銑完畢,便于下步撈槍;如果封隔器在套銑中下落,則跟進(jìn)落魚并清理魚頭,為下步打撈創(chuàng)造條件。
(1)在施工前,技術(shù)人員根據(jù)3口井不同的井況,理清思路,靈活選擇正反扣鉆具,優(yōu)選進(jìn)口高強(qiáng)度合金套銑鞋,3口井均一次性套銑完成;施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況,加工套銑母錐等新型工具,實(shí)現(xiàn)套銑打撈一體化,這些舉措均有助于提升作業(yè)效率,保障施工順利。
(2)為迪那氣田以后修井作業(yè)準(zhǔn)備,技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)施工中,調(diào)整套銑關(guān)鍵參數(shù)并做好記錄,從而探索出合理的套銑參數(shù),具有很高的參考價(jià)值。
(3)迪那1號(hào)井射孔槍處理困難,成本高,從后期修井的角度考慮,建議完井時(shí)不采用射孔完井一體化管柱或使用全通徑射孔。
[1]SY/T 5587.11-2004,常規(guī)修井作業(yè)規(guī)程[S].第11 部分:鉆銑封隔器橋塞.
[2]羅有剛,劉江波,梁有銀,等.K341長(zhǎng)膠筒封隔器在套損井隔水采油中的應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2017,45(12):67-70.
[3]畢福偉,于九政,劉延青,等.雙密封套管保護(hù)封隔器的研制與應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2017, 45(2):93-95.
[4]朱進(jìn)府,鄧德鮮.MHS 封隔器磨銑打撈工藝[J].油氣井測(cè)試,2001,20(6):46-47.