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      推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新提升裝置產(chǎn)能

      2018-05-04 06:41:35徐永華郭堂山孫娜娜
      中國氯堿 2018年4期
      關(guān)鍵詞:壓力降變溫助劑

      徐永華,郭堂山,王 維,孫娜娜

      (新疆中泰化學(xué)阜康能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830009)

      新疆中泰化學(xué)(集團(tuán))股份有限公司聚氯乙烯車間2套裝置80萬t/a PVC于2012年11月投入生產(chǎn),目前產(chǎn)量、質(zhì)量均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,并實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。自投產(chǎn)以來,該公司通過技術(shù)創(chuàng)新,加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步優(yōu)化資源配置、落實(shí)供給側(cè)改革、不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營,進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)的核心競爭力。

      1 裝置產(chǎn)能現(xiàn)狀

      新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司聚氯乙烯車間2017年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,產(chǎn)量、質(zhì)量、物耗、能耗、安全環(huán)保、工藝指標(biāo)控制、設(shè)備管理等各項(xiàng)目標(biāo)均按照考核指標(biāo)完成。2017年計(jì)劃產(chǎn)量805900 t,實(shí)際共生產(chǎn)樹脂870505.805 t,完成年度產(chǎn)量計(jì)劃的108%,較2016年同期增加40504.971 t,同比增長4.88%。

      2 以提高產(chǎn)能為目的的技術(shù)創(chuàng)新

      該公司聚氯乙烯車間2016年在以提升裝置產(chǎn)能為目的主導(dǎo)下推進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新工作,主要有改變壓力降和變溫技術(shù),2017年將繼續(xù)做為核心工作。

      2.1 進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的必要性

      該公司從2012年投產(chǎn)以來,產(chǎn)生了一些問題,促使其加快技術(shù)創(chuàng)新的步伐,主要體現(xiàn)在以下2個方面。

      (1)回收單體量大導(dǎo)致回收單體精餾裝置能力下降,造成回收單體質(zhì)量差。這樣的回收單體在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),經(jīng)過精餾再處理,增加了精餾裝置的壓力。

      (2)分散劑、引發(fā)劑、終止劑的使用量持續(xù)偏高導(dǎo)致助劑成本及各類單耗高。引起這些問題的主要原因是聚合釜轉(zhuǎn)化率低,通過提高轉(zhuǎn)化率降低回收單體的量,這樣既可以降低精餾裝置的壓力也可以降低助劑成本。因此,新的重點(diǎn)工作放在提高轉(zhuǎn)化率上。

      2.2 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量

      為改善公司的生產(chǎn)現(xiàn)狀,該公司主要從3方面著手展開技術(shù)創(chuàng)新工作。

      2.2.1 改變壓力降以提升裝置產(chǎn)能

      從2016年4月,受到回收單體精餾負(fù)荷影響,為減少回收單體產(chǎn)量,聚氯乙烯車間開始調(diào)整聚合釜出料壓力降,由前期的P0調(diào)整到P1,在5月又進(jìn)行了再次調(diào)整,由P1調(diào)整到P2,回收單體量明顯下降,轉(zhuǎn)化率得到了提升,經(jīng)核算轉(zhuǎn)化率由82%提升至84.5%左右。

      改變壓力降除了轉(zhuǎn)化率得到提升還對助劑成本有著很大的影響,見表1。SG-5樹脂助劑成本節(jié)約了4.8元,SG-8樹脂成本節(jié)約了7.06元。

      表1 改變壓力降對助劑成本的影響

      改變壓力降取得了一定的成績,但是仍然存在一些問題:(1)反應(yīng)時間有所延長;(2)為了縮短反應(yīng)時間,引發(fā)劑的用量有所增加。為解決這些問題繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。

      2.2.2 采用變溫技術(shù)以提升裝置產(chǎn)能

      為進(jìn)一步提高聚合釜轉(zhuǎn)化率,借鑒華泰公司后期自加熱技術(shù)及相關(guān)文獻(xiàn)資料,編制方案和編寫程序,最終于9月28日在2#裝置A線進(jìn)行聚合釜反應(yīng)變溫技術(shù)的試驗(yàn),至9月30日,在此期間汽提流量保持在90 m3/h,根據(jù)出料槽試用前后液位計(jì)算,過汽提漿料為36釜,產(chǎn)量為1231.5 t,平均每釜產(chǎn)量34.21 t,轉(zhuǎn)化率為87.71%。

      2.2.3 優(yōu)化控制程序以提升裝置產(chǎn)能

      2017年,該公司繼續(xù)以提升裝置產(chǎn)能為重點(diǎn),優(yōu)化程序控制,節(jié)約生產(chǎn)成本,提升裝備利用率。

      現(xiàn)聚合釜出料時間在45~50 min,出料時間較長,聚合釜一個反應(yīng)周期較長,通過技術(shù)攻關(guān)對出料程序進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,將出料時間控制在30 min以內(nèi),每個反應(yīng)周期節(jié)約反應(yīng)時間15~20 min,提高設(shè)備利用率,全年可增加產(chǎn)量12445 t。

      3 技術(shù)創(chuàng)新效果驗(yàn)證

      該公司進(jìn)行的一系列的技術(shù)創(chuàng)新效果驗(yàn)證主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益2個方面。

      產(chǎn)品質(zhì)量方面的成效體現(xiàn)在全年共生產(chǎn)樹脂870505.805 t,其中優(yōu)級品 856884.005 t,占 98.44%,一級品6720 t,占0.77%,合格品6901.8 t,占0.79%。優(yōu)級品率較2015年96.59%提升了1.85%。

      經(jīng)濟(jì)效益方面體現(xiàn)在以下方面。

      (1)助劑加入量不變,單釜轉(zhuǎn)化率提升7%,每噸PVC助劑成本下降8.02元,按照每年生產(chǎn)60萬t SG-5型樹脂計(jì)算,每年節(jié)約助劑成本481萬元。

      (2)在變溫技術(shù)啟用階段,將循環(huán)水閥門關(guān)閉,聚合釜循環(huán)泵也停止運(yùn)行,按平均每釜循環(huán)泵停止運(yùn)行25 min計(jì)算,聚合釜自循環(huán)泵電機(jī)為90 kW,按照3條線生產(chǎn)5型樹脂計(jì)算,每月可節(jié)約電耗67500 kW·h,按 0.15元/kW·h計(jì)算,每月可節(jié)約10125元,每年節(jié)約121500元。

      (3)變溫技術(shù)使引發(fā)劑殘留量降低,出料時可以進(jìn)一步降低終止劑加入量,降低助劑成本?,F(xiàn)每釜減少終止劑1 kg,每噸樹脂成本下降0.54元,按照每年生產(chǎn)60萬t SG-5型樹脂計(jì)算,每年節(jié)約助劑成本32.4萬元。

      (4)綜合上述計(jì)算,按照每年生產(chǎn)60萬tSG-5型樹脂計(jì)算,每年可節(jié)約各類成本525.5萬元。其次,因轉(zhuǎn)化率提升,漿料濃度增加,各類設(shè)備利用率也會提高,各類單耗也會進(jìn)一步降低,從而降低樹脂生產(chǎn)成本。

      2016年,在單體產(chǎn)量不足影響聚合釜進(jìn)料量的情況下,有效保障了聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量,為阜康能源完成樹脂產(chǎn)量任務(wù)及效益提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),并將產(chǎn)能提升到86萬t/a,為2017年完成87萬t產(chǎn)量奠定了基礎(chǔ)。

      4 社會效益

      該公司的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用性強(qiáng),便與操作且效益明顯,具有很高的推廣價值。通過技術(shù)創(chuàng)新提升轉(zhuǎn)化率后,聚合裝置年產(chǎn)能可達(dá)到88萬t裝置產(chǎn)能,在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上提升了10%。

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