高紅燕
(中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司,浙江寧波315200)
中交三航寧波分公司預(yù)制廠HL90混凝土攪拌樓建成于1998年,其骨料和水泥筒倉設(shè)在樓內(nèi),計(jì)量后直接進(jìn)入攪拌機(jī)。水泥是由地面水泥筒倉經(jīng)倉式氣力輸送泵沿管道輸送至位于樓頂23m高的三只筒倉,每只筒倉上安裝有除塵器,用于排出氣力輸送水泥時筒倉內(nèi)壓力并過濾粉塵。由于該攪拌樓設(shè)計(jì)建造于20世紀(jì)90年代,筒倉上安裝的DLC-30除塵器采用的是機(jī)械振動清灰方式的袋式除塵器,濾袋是工業(yè)帆布,如圖1所示。
圖1DLC-30振打袋式除塵器
該除塵器主要由箱體、灰斗和振打機(jī)構(gòu)等組成。由于清灰需要,除塵器分設(shè)若干倉室。置于倉室內(nèi)的濾袋下端開口,固定于倉室下部的底板上,以帽蓋封閉的上端吊掛在振打機(jī)構(gòu)的吊架上。在箱體上裝有閥門及振打機(jī)構(gòu)。含塵氣流由進(jìn)口管進(jìn)入灰斗,自下而上進(jìn)入濾袋內(nèi)部,凈化后穿出袋外,從出口排出。濾袋的清灰利用頂部的振打機(jī)構(gòu)并輔以反向氣流實(shí)現(xiàn)。
三只直徑1.2m、高1.8m的除塵器安裝在攪拌樓頂層長6m、寬1.95m的水泥筒倉上,除塵器頂與攪拌樓頂距離只有1.5m左右,上部作業(yè)空間狹窄,增加了濾袋更換的難度,而且由于除塵器濾袋破裂、水泥灰噴出致使整個水泥筒倉上部到處都布滿灰塵。
除塵器所采用的機(jī)械振打清灰,實(shí)際使用后發(fā)現(xiàn)除塵效果不理想,經(jīng)常發(fā)生水泥灰泄漏事故,致使水泥筒倉周圍布滿灰塵;經(jīng)排風(fēng)扇排出樓外的灰塵也污染了周圍的空氣,為此,周邊居民多次舉報(bào),當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門也對我廠進(jìn)行過處罰。
原設(shè)計(jì)的除塵器過濾面積過小,使除塵器來不及處理含塵氣體,致使筒倉內(nèi)部氣體不能順暢排出,使筒倉內(nèi)部壓力增大,不僅存在安全隱患,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,而且影響水泥輸送速度。
三臺除塵器上各自安裝了一臺2.2kW的振動電機(jī)用于清灰,由于三個水泥筒倉是連在一起的,導(dǎo)致除塵器上振動電機(jī)的振動力分散,清灰效果差,而且振動電機(jī)故障也多,影響清灰效果。后來增加的人孔大濾袋吊在樓頂棚上,根本就沒有清灰裝置,所以濾袋上積灰不能有效清除,堵塞了濾袋空隙,導(dǎo)致筒倉內(nèi)部壓力增大,容易漲破濾袋。
3.1.1 水泥筒倉所需過濾面積計(jì)算
原除塵器設(shè)計(jì)了19只濾袋(圖2),濾袋直徑130mm,長度1.5m,總過濾面積為:
S=0.13×π×1.5×19≈11.6m2
一般袋式除塵器總過濾面積計(jì)算按照下列公式計(jì)算:
S=Q/(60V)
式中,Q為處理風(fēng)量(m3/h);S為總過濾面積(m2);V為過濾風(fēng)速(m/min),一般氣力輸送用袋式除塵器過濾風(fēng)速V取1.2m/min。
用于輸送水泥提供壓縮空氣的是一臺3L-20/3.5型無油潤滑空壓機(jī),其排氣量為20m3/min,排氣壓力0.35MPa,排氣量為1200m3/h。袋式除塵器的處理風(fēng)量應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備需處理氣體量的1.1倍計(jì)算,則可計(jì)算出水泥筒倉所需的除塵器濾袋總過濾面積:
S=1200×1.1/(60×1.2)≈18.3m2
顯然原設(shè)計(jì)的除塵器過濾面積過小,使除塵器來不及處理含塵氣體,致使筒倉內(nèi)部氣體不能順暢排出,導(dǎo)致筒倉內(nèi)部壓力增大,不僅存在安全隱患,也易使濾袋受過大的壓力而漲破,而且影響水泥輸送速度。
3.1.2 新除塵器濾袋設(shè)計(jì)
除塵器濾袋實(shí)際所需的總過濾面積為18.3m2,新設(shè)計(jì)除塵器按照1.5倍余量計(jì)算,所需的濾袋總過濾面積為18.3m2×1.5=27.45m2,取整到28m2,由于空間位置受限,除塵器筒體仍采用原除塵器的直徑1.2m,新設(shè)計(jì)除塵器滿足安裝要求的前提下充分利用花板空間,在花板上開設(shè)28只φ130mm花孔(圖3),則每只濾袋的過濾面積要1m2,根據(jù)濾袋直徑可算出濾袋長度約需2.5m,而原除塵器的筒體只有1.5m高,需要使筒體高度增加1m。經(jīng)過測量,增加高度后除塵器頂部空間高度還有約0.7m。
圖2 原除塵器設(shè)19只花孔
圖3 新除塵器開設(shè)28只花孔
通過咨詢除塵器廠家和網(wǎng)上查詢,得知現(xiàn)在一般混凝土攪拌站水泥筒倉除塵器普遍采用脈沖袋式除塵器,用的濾袋材料大多是滌綸針刺氈,針刺濾料是非織造布的一種,具有孔隙率高、過濾精度高、阻力小等特點(diǎn),集塵效率高,使用壽命長,性價比高,現(xiàn)在得到了普遍應(yīng)用。以現(xiàn)有的使用環(huán)境,如果采用主流的脈沖清灰方式則可以方便地接入攪拌樓內(nèi)供氣動閥件動作的0.7MPa壓縮空氣,而該氣源是產(chǎn)自一臺VF-6/7的活塞空壓機(jī),其空氣中多少有部分水汽和油分,所以選用具有拒水防油功能的滌綸針刺氈更適合,且采用脈沖清灰方式的濾袋清灰效果好,濾袋壽命可達(dá)3年以上,根據(jù)氣源特點(diǎn),選用具有防水防油功能的滌綸針刺氈適合攪拌樓實(shí)際情況。
3.3.1 脈沖除塵器結(jié)構(gòu)
脈沖噴吹袋式除塵器結(jié)構(gòu)如圖4所示,主要由箱體、袋室、檢修門、風(fēng)機(jī)、壓縮空氣、噴吹系統(tǒng)、灰斗和支腿等部分組成。
圖4 脈沖噴吹單機(jī)袋式除塵器示意圖
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):采用兩側(cè)開門,檢修更換濾袋方便,不受頂部空間位置限制。濾袋座與文丘里管的固定采用螺紋連接形式。濾袋骨架與袋座采用緊固連接,濾袋材質(zhì)為滌綸針刺氈。
3.3.2 脈沖清灰方式原理
現(xiàn)在水泥筒倉除塵器普遍采用的脈沖袋式除塵器,其工作原理是含塵氣體進(jìn)入除塵器筒體,粉塵附在濾袋的外表面,凈化后的氣體透過濾袋空隙排出。隨著濾袋上灰塵的增厚,除塵器的阻力不斷上升,當(dāng)上升到一定程度時,為了保證除塵器繼續(xù)工作,需要進(jìn)行清灰。除塵器的濾袋按直線排列,每排濾袋配置一個脈沖閥來控制壓縮空氣脈沖清灰,脈沖閥的動作是由程序控制器控制的。清灰時,清灰控制器發(fā)出指令,使脈沖閥在動作瞬間釋放出壓力為0.4~0.7MPa的壓縮空氣(圖5)。壓縮空氣通過噴吹管底部正對濾袋的小孔以高速沖入濾袋,在其沖入濾袋內(nèi)部的同時,又誘生一股數(shù)倍于壓縮空氣的二次氣流,于是產(chǎn)生一種瞬時沖擊波并沿整個過濾的長度方向向下傳播。利用這一機(jī)理,使聚集在濾袋外面的粉塵從濾袋上剝落。脈沖的寬度和間隔可以調(diào)整,以適應(yīng)各種不同粉塵的各種特性。
圖5 脈沖清灰工作原理示意圖
脈沖控制氣流反吹清灰方式是一種先進(jìn)有效的清灰方式,相比機(jī)械振動清灰方式,具有節(jié)能、效率高、故障低、清灰效果好等優(yōu)點(diǎn)。我廠攪拌樓內(nèi)有0.7MPa的氣源,接氣方便,因此選用脈沖清灰方式是合理有效的。
將除塵器接高筒體、鋼筋骨架、氣包、脈沖噴灰裝置等配件吊至頂樓,同時鋪設(shè)控制電纜及氣管,將除塵器的電氣控制箱安裝在攪拌樓的操作室內(nèi),在送水泥時打開除塵器電源和相應(yīng)筒倉的除塵器開關(guān)即可,完成三臺新除塵器安裝調(diào)試。
除塵器安裝好后,經(jīng)過送水泥使用,效果非常好,沒有明顯的粉塵泄漏,而且由于過濾面積增大后,筒倉內(nèi)排氣通暢,倉內(nèi)壓力較改造之前明顯降低,水泥輸送速度也快了一倍,原來送滿一罐水泥需要10~15min,現(xiàn)在只要5~8min就能送滿。攪拌樓內(nèi)灰塵少了,文明生產(chǎn)狀況也得到很大改觀。
根據(jù)除塵器廠家提供的數(shù)據(jù),該脈沖袋式除塵器在入口濃度小于50g/m3的情況下,出口含塵濃度小于30mg/m3,除塵效率可達(dá)99.9%。為了驗(yàn)證實(shí)際使用情況,請廠家?guī)矸蹓m濃度檢測儀進(jìn)行現(xiàn)場測試,測試結(jié)果為43mg/m3,除塵效率已經(jīng)達(dá)到了99.9%。
濾袋是決定袋式除塵器除塵效率的關(guān)鍵元件,更換濾袋的費(fèi)用又是袋式除塵器的主要維修費(fèi)用。本除塵器采用的PE-1-5407-OWR型號的拒水防油滌綸針刺氈濾袋,最小破裂強(qiáng)度達(dá)到2.45MPa,壽命可達(dá)3年;同時取消了三臺功率4kW的振動電機(jī),也可以節(jié)約電能;而除塵效率和濾袋質(zhì)量都提高了,不會再發(fā)生濾袋破裂導(dǎo)致水泥泄漏現(xiàn)象,減少了水泥浪費(fèi)。改造后,三臺除塵器每年可節(jié)約成本8707元,雖然經(jīng)濟(jì)效益不高,但是改造后維修人員的工作量和勞動強(qiáng)度大大減輕,隱形效益十分突出。
表1 改造前后經(jīng)濟(jì)效益對比表
此次改造結(jié)合當(dāng)前普遍采用的脈沖袋式除塵器,通過具體計(jì)算,確定了過濾面積,在利用原除塵器筒體的基礎(chǔ)上,采用增高筒體,增加濾袋長度和數(shù)量來滿足過濾面積要求,優(yōu)選濾袋材料,創(chuàng)新設(shè)計(jì)制作了拼接式鋼架骨架,確保了在安裝空間狹小的狀況下順利完成除塵器改造,使除塵效率一次性提高到99.9%,不僅達(dá)到了國標(biāo)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),也降低了成本,促進(jìn)攪拌樓的文明生產(chǎn)上了一個新臺階,也為節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。