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      合成氣壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)的故障分析及處理措施探究

      2018-04-28 14:43:54許群松詹曉婷
      世界家苑 2018年2期
      關(guān)鍵詞:監(jiān)控系統(tǒng)故障處理

      許群松 詹曉婷

      摘 要:合成氣壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)故障對(duì)于壓縮機(jī)的正常運(yùn)行和使用具有非常大的影響。本文分析了壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障的原因,之后采用了對(duì)合成氣壓縮機(jī)防喘振系統(tǒng)檢測(cè)儀表改造的方式來(lái)升級(jí)了監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī),有效解除了對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行干擾的一些因素,提升合成氣壓縮機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性和安全性。

      關(guān)鍵詞:PLC 監(jiān)控系統(tǒng);防喘振控制;故障處理

      某生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)車間的合成氣壓縮機(jī)型號(hào)為:美國(guó)Dress-Rand D8R6S 型離心式壓縮機(jī)。該壓縮機(jī)的監(jiān)控系統(tǒng)共包含兩個(gè)部分,即主控制盤MCP以及接口控制臺(tái)OIC。

      1 合成氣壓縮機(jī)防喘振控制系統(tǒng)故障概述

      1.1 故障現(xiàn)象

      操作人員在終端的喘振控制性能圖上,發(fā)現(xiàn)在前序工況基本保持平穩(wěn)的狀態(tài)下,一區(qū)以及二區(qū)的喘振圖工作點(diǎn)常常出現(xiàn)進(jìn)入喘振區(qū)的情況。即便操作人員采用措施將一段以及二段的喘振閥門完全打開也無(wú)法確保喘振圖工作點(diǎn)完全位于安全區(qū)內(nèi)。這種狀況嚴(yán)重時(shí)會(huì)使合成氣壓縮機(jī)發(fā)生連鎖停車問(wèn)題。但是工作人員在對(duì)壓縮機(jī)的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查后,發(fā)現(xiàn)其本身并未發(fā)生喘振狀況。

      1.2 故障原因分析

      合成氣壓縮機(jī)在工作狀態(tài)下,當(dāng)其負(fù)荷位于一定范圍之下時(shí),會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)出現(xiàn)喘振狀況,這種狀況是工作狀態(tài)下經(jīng)常會(huì)發(fā)生的喘振現(xiàn)象。因此,在實(shí)際工作中,為避免合成氣壓縮機(jī)發(fā)生喘振問(wèn)題,就必須保證無(wú)論何種轉(zhuǎn)速下,通過(guò)壓縮機(jī)的實(shí)際流量都必須要大于等于喘振極限線所對(duì)應(yīng)的最小流量。我廠防喘振控制方案采用的是可變極限流量法。在整個(gè)壓縮機(jī)負(fù)荷變化范圍內(nèi),使它的工作點(diǎn)沿著喘振安全操作線而變化。

      1.3 故障診斷處理

      在生產(chǎn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)下,通過(guò)合成氣壓縮機(jī)入口的流量是呈現(xiàn)出穩(wěn)定狀態(tài)的,處于壓縮機(jī)正常運(yùn)行所要求的流量范圍之內(nèi)。但是實(shí)際情況為:通過(guò)一段以及二段的入口流量在喘振控制性能圖上顯示比正常狀況偏低,F(xiàn)C 控制器輸出信號(hào),將防止喘振控制閥門處于打開狀況,使通過(guò)壓縮機(jī)入口的流量達(dá)到最大值,這時(shí)在控制性能圖上的流量值卻并未出現(xiàn)相應(yīng)的增長(zhǎng),工作點(diǎn)也依然沒(méi)有進(jìn)入到安全區(qū)內(nèi)。在壓縮機(jī)進(jìn)出口實(shí)際壓力沒(méi)有變化情況下,喘振控制性能圖上的顯示壓力明顯比變送器測(cè)量壓力偏高。

      檢查壓縮機(jī)一段、二段入口流量變送器FT-900 和FT-901,變送器工作正常。打開FT-900 和FT-901 引壓管排污閥,發(fā)現(xiàn)有液體排出,經(jīng)分析檢驗(yàn),工藝氣體帶液。壓縮機(jī)入口流量變送器采用ROSE2MOUNT3051差壓變送器,取壓采用引壓管形式。因合成氣帶液,引壓管積液,導(dǎo)致變送器的測(cè)量值比實(shí)際流量偏低。輸入PLC 控制器I/O 模塊的測(cè)量值偏低,從而使控制器的輸入值偏低,控制器輸出信號(hào),全開防喘振閥,增加入口流量,而實(shí)際測(cè)量流量值仍然偏低。對(duì)這兩個(gè)流量檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行了改造,把3051 引壓管形式的變送器改成了帶毛細(xì)管差壓變送器,可以避免因工藝氣體帶液、積液而影響變送器的正常測(cè)量。

      2 PLC監(jiān)控系統(tǒng)上位系統(tǒng)故障狀況以及原因

      2.1 故障狀況

      上位機(jī)發(fā)生“死機(jī)”,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到的信息在CRT上未進(jìn)行持續(xù)刷新,但是系統(tǒng)并沒(méi)有顯示上位機(jī)和PLC發(fā)生通訊故障。

      2.2 故障診斷處理

      分析之后考慮是由于上位機(jī)本身的工業(yè)計(jì)算機(jī)配置太低,運(yùn)行速度過(guò)于緩慢所導(dǎo)致的。因此在2016年的檢修工作中對(duì)上位機(jī)的硬件以及軟件實(shí)施了全面升級(jí),將CPU升級(jí)到了2.53 GHz,內(nèi)存1024MB, 軟件版本升級(jí)到了4.36 版OIW。檢修升級(jí)之后上位機(jī)未再發(fā)生“死機(jī)”的問(wèn)題。

      3 PLC監(jiān)控系統(tǒng)PLC故障及原因

      3.1 故障概述

      合成氣壓縮機(jī)防喘振系統(tǒng)在運(yùn)行2年之后,壓縮機(jī)的性能曲線工作點(diǎn)周期性上移進(jìn)入喘振區(qū)。從喘振控制性能圖上觀察到,壓縮機(jī)出口、進(jìn)口壓縮比增大。用金屬接觸這幾個(gè)壓力輸入端子,OIT 上的壓力顯示值下降,與變送器測(cè)量值一致。

      3.2 原因分析

      壓力變送器輸出信號(hào)為4mA ~20mA電流信號(hào),但PLC 模擬量輸入卡件為1V~5V 電壓信號(hào),中間跨接250 Ω精密電阻,把4mA~20mA 電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成1V~5V 電壓信號(hào)。壓力變送器測(cè)量值經(jīng)轉(zhuǎn)換后送入PLC 的I/O 輸入模塊信號(hào)已經(jīng)抬高。主要是輸入卡件、PLC 機(jī)架、干擾等原因引起電壓信號(hào)抬高。PLC 系統(tǒng)內(nèi)部元器件及電路間的相互電磁輻射產(chǎn)生干擾,如邏輯電路相互輻射對(duì)模擬電路的影響,模擬地與邏輯地的相互影響及元器件的相互不匹配等,導(dǎo)致PLCA 內(nèi)部干擾引起輸入電壓抬高。

      3.3 故障診斷處理

      當(dāng)PLCA 作為主機(jī)運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)接收信號(hào)以AI301 卡件上的輸入信號(hào)為主,當(dāng)PLCB 作為主機(jī)運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)接收信號(hào)以AI302 卡件上的輸入信號(hào)為主,可能PLCA的模擬量輸入卡件AI301 有問(wèn)題,更換了輸入卡件后,問(wèn)題沒(méi)有得到解決,更換了PLC機(jī)架,問(wèn)題仍然沒(méi)有得到解決。停運(yùn)PLCA,單獨(dú)運(yùn)行PLCB,壓縮機(jī)進(jìn)、出口壓力在喘振控制性能圖上的顯示值與變送器測(cè)量值一致。當(dāng)PLCA 作為主PLC 運(yùn)行時(shí),上面提到的故障現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)。同時(shí)運(yùn)行PLCA和PLCB,故障現(xiàn)象同樣出現(xiàn)。我們把PLCA的CPU 模塊和PLCB 的CPU 模塊交換安裝,PLCB 作為主機(jī)運(yùn)行,PLCA 作為熱備冗余,不再出現(xiàn)OIT 喘振控制性能圖上的顯示值比變送器測(cè)量值偏高的現(xiàn)象。

      4 處理效果

      采用下面的措施對(duì)壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了處理:將流量?jī)x表以及引壓系統(tǒng)實(shí)施了改造;對(duì)上位機(jī)的軟件和硬件實(shí)施了升級(jí);交換了CPU PLCA模塊和PLCB模塊的安裝位置。通過(guò)改造使得壓縮機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)得以有效運(yùn)轉(zhuǎn),大大提升了壓縮機(jī)的工作性能。但是,本次改造并未能有效的解決監(jiān)控系統(tǒng)的抗干擾問(wèn)題。

      5結(jié)語(yǔ)

      在對(duì)合成氣壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)故障進(jìn)行分析時(shí),不但要考慮測(cè)量?jī)x表問(wèn)題,同時(shí)還要結(jié)合其硬件、軟件、干擾等因素進(jìn)行全面的分析,這樣才可以及時(shí)有效的解除控制系統(tǒng)故障,提升合成氣壓縮機(jī)運(yùn)行的安全性與穩(wěn)定性。

      參考文獻(xiàn)

      [1]于政日.淺議合成氣壓縮機(jī)PLC監(jiān)控系統(tǒng)故障分析及處理[J].中國(guó)科技縱橫,2017(9).

      [2]孫志琛,譚麗.天然氣壓縮機(jī)組PLC控制系統(tǒng)的故障診斷與排除方法[J].長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版),2016,13(31):54-57.

      [3]熊正蝶.空氣壓縮機(jī)控制系統(tǒng)故障及處理措施[C]// 全國(guó)大型合成氨裝置技術(shù)年會(huì).2015.

      (作者單位:沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)自動(dòng)控制系統(tǒng)工程有限公司)

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