蘭斌
(陜西清水川能源股份有限公司,陜西 府谷 719405)
鍋爐配風(fēng)合理、燃燒穩(wěn)定,可有效地降低排煙溫度、飛灰含碳量、煤粉的機(jī)械及化學(xué)不完全燃燒熱損失,提高鍋爐效率。風(fēng)量的準(zhǔn)確測(cè)量,可提高鍋爐自動(dòng)投入率。司爐依據(jù)風(fēng)量的變化作出正確的判斷,有利于鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量是機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要保證。磨煤機(jī)入口風(fēng)量過(guò)低會(huì)導(dǎo)致粉管堵粉及磨煤機(jī)堵煤,甚至引起制粉系統(tǒng)爆炸。磨煤機(jī)入口風(fēng)量過(guò)高會(huì)導(dǎo)致煤粉濃度降低,致使機(jī)組低負(fù)荷時(shí)燃燒不穩(wěn)定,同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致粉管彎頭嚴(yán)重磨損。因此,準(zhǔn)確測(cè)量磨煤機(jī)一次風(fēng)量對(duì)機(jī)組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有重要意義。
陜西清水川能源股份有限公司分兩期建設(shè),二期兩臺(tái)1 000 MW機(jī)組均為上海鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的高效超超臨界參數(shù)塔式爐,一次中間再熱、單爐膛、切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、緊身封閉布置的燃煤鍋爐變壓直流爐, 鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量3 192 t/h。每臺(tái)鍋爐配備六臺(tái)上海重型機(jī)械廠(chǎng)生產(chǎn)的HP1263/Dyn型正壓直吹式制粉中速磨,磨煤機(jī)最大計(jì)算出力128.56 t/h,磨機(jī)一次風(fēng)入口最大空氣流量51.03 kg/s。目前磨煤機(jī)一次風(fēng)量測(cè)量裝置采用熱式流量計(jì)。因該流量計(jì)在運(yùn)行中對(duì)溫度的變化較敏感,與冷熱風(fēng)門(mén)的開(kāi)度不能呈很好的線(xiàn)性,且有突變的現(xiàn)象,影響自動(dòng)投入及機(jī)組的安全運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)多方的調(diào)研考察,決定使用新型多點(diǎn)陣列式PBS95系列風(fēng)量測(cè)量裝置對(duì)二期現(xiàn)有磨煤機(jī)一次風(fēng)量測(cè)量裝置進(jìn)行改造。
PBS95防堵陣列式風(fēng)量測(cè)量裝置基于S型畢托管測(cè)量原理,其探頭插入管道內(nèi)。當(dāng)管道內(nèi)有氣流流動(dòng)時(shí),迎風(fēng)面受氣流沖擊,在此處氣流的動(dòng)能轉(zhuǎn)換成壓力能。迎風(fēng)面管內(nèi)壓力較高(正壓),背風(fēng)側(cè)由于不受氣流沖壓,其管內(nèi)的壓力為風(fēng)管內(nèi)的靜壓力(靜壓)。正壓與靜壓之差稱(chēng)為差壓,其大小與管道內(nèi)風(fēng)速有關(guān)。風(fēng)速越大,差壓越大;風(fēng)速小,差壓也小,風(fēng)速與差壓的關(guān)系符合伯努利方程:
式中:v為流體流速,m/s;k為測(cè)量裝置流量系數(shù);△P為測(cè)量裝置產(chǎn)生的差壓,Pa;ρ流體密度,kg/m3。
整套風(fēng)量測(cè)量裝置由多支具有防堵功能的測(cè)量傳感器探頭組成。把多組測(cè)量傳感器探頭的輸出用均壓箱連接,該輸出即為該風(fēng)道截面上的平均流速信號(hào)。
磨煤機(jī)入口一次風(fēng)道截面尺寸為?2 020×10 mm。由于截面風(fēng)速流場(chǎng)分布不均勻,為確保準(zhǔn)確測(cè)量風(fēng)量,在風(fēng)道截面上,按等面積圓環(huán)網(wǎng)格法多點(diǎn)測(cè)量原理,布置12個(gè)風(fēng)量測(cè)量點(diǎn),測(cè)得同截面的平均速度。將風(fēng)量測(cè)量探頭的正壓側(cè)與正壓側(cè)相連迎風(fēng)面、負(fù)壓側(cè)與負(fù)壓側(cè)相連背風(fēng)面,引出二組正、負(fù)壓信號(hào)至差壓變送器(測(cè)量裝置安裝開(kāi)孔位置如圖1所示,測(cè)量裝置探頭布置方式如圖2所示)。
現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)一般采用冷態(tài)校驗(yàn)。按照GB 10184—88《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》、DL 467—92《磨煤機(jī)試驗(yàn)規(guī)程》、《ASME試驗(yàn)規(guī)程》PTC4.1和PTC4.3規(guī)定及有關(guān)測(cè)試方法進(jìn)行試驗(yàn)。
現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)步驟如下:
圖1 測(cè)量裝置安裝開(kāi)孔位置
圖2 測(cè)量裝置探頭布置方式
(1)啟動(dòng)空預(yù)器、吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、密封風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī);
(2)關(guān)閉給煤機(jī)出口落煤管擋板,開(kāi)啟磨煤機(jī)出口門(mén)、入口隔絕門(mén)、入口冷熱風(fēng)隔絕門(mén)、冷風(fēng)調(diào)節(jié)門(mén)、熱風(fēng)調(diào)節(jié)門(mén)、密封風(fēng)門(mén);
(3)維持一次風(fēng)母管的風(fēng)壓恒定,調(diào)整磨煤機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度,至100%(工況一)、70%(工況二);
(4)在上述通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行磨煤機(jī)入口風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫及裝置差壓的測(cè)量,同時(shí)記錄CRT上對(duì)應(yīng)的參數(shù)值。
由表1可計(jì)算出兩種工況下流量系數(shù)的平均數(shù),即平均流量系數(shù)k=0.832 3。由此可以看出新型風(fēng)量測(cè)量裝置流量系數(shù)穩(wěn)定、線(xiàn)性度好、測(cè)量值準(zhǔn)確。
自2017年7月至今, 改造后的磨煤機(jī)一次風(fēng)量測(cè)量裝置,徹底解決了以往測(cè)量線(xiàn)性度差、有突變的情況,解決了困擾已久的難題。
表1 #3爐 D磨一次風(fēng)測(cè)量裝置標(biāo)定記錄及計(jì)算結(jié)果
注:孔1位置0°、孔2位置45°、孔3位置90°、孔4位置135°。
綜上所述,使用基于網(wǎng)格截面多點(diǎn)測(cè)量原理的新型防堵陣列式風(fēng)量測(cè)量裝置, 可確保長(zhǎng)期測(cè)量的準(zhǔn)確性,對(duì)風(fēng)道幾乎沒(méi)有壓力損失,大大提高了鍋爐的自動(dòng)投入率,可合理地調(diào)整磨煤機(jī)風(fēng)煤比例。運(yùn)行人員能根據(jù)風(fēng)量的變化作出正確的判斷,有利于鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,對(duì)其他同類(lèi)型機(jī)組具有重要的參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。
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