張亮杰
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽(yáng) 515223)
脹差是汽輪機(jī)在啟停及運(yùn)行過(guò)程中要重點(diǎn)監(jiān)控的關(guān)鍵參數(shù),它實(shí)時(shí)反映了汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和汽缸之間軸向動(dòng)靜間隙的變化,其數(shù)值過(guò)大或過(guò)小都可能使汽輪機(jī)軸向動(dòng)靜間隙減小或消失,導(dǎo)致碰磨,損壞設(shè)備。大型超超臨界汽輪機(jī)因機(jī)組參數(shù)高、軸系長(zhǎng)、受影響因素多等原因,在啟停過(guò)程中更容易出現(xiàn)脹差異常偏大的情況,延長(zhǎng)機(jī)組啟停的時(shí)間,造成較大經(jīng)濟(jì)損失,如果監(jiān)控處置不當(dāng),甚至可能威脅機(jī)組安全,造成設(shè)備損壞。本文對(duì)某電廠一臺(tái)超超臨界汽輪機(jī)啟動(dòng)過(guò)程遇到的脹差偏大問(wèn)題進(jìn)行分析和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),并給出相應(yīng)的預(yù)防控制措施。
某電廠#3,#4機(jī)組采用東方汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的N1000-25.0/600/600型超超臨界參數(shù)、一次中間再熱、單軸、雙背壓、四缸四排汽、純凝汽、沖動(dòng)式汽輪機(jī),從機(jī)頭到機(jī)尾依次串聯(lián)1個(gè)高壓缸、1個(gè)中壓缸及2個(gè)低壓缸,如圖1所示[1]。為改善缸體內(nèi)外應(yīng)力及熱膨脹,高壓缸采用單流、雙層缸結(jié)構(gòu),呈反向布置,由1個(gè)雙流調(diào)節(jié)級(jí)與8個(gè)單流壓力級(jí)組成。中壓缸采用反向雙流布置、雙層缸結(jié)構(gòu),共有2×6個(gè)壓力級(jí)。2個(gè)低壓缸采用反向雙流布置、3層缸結(jié)構(gòu),壓力級(jí)總數(shù)為2×2×6。
汽輪機(jī)總長(zhǎng)為35.6 m,在高、中壓缸之間的中間軸承座上安裝有推力軸承,以平衡蒸汽做功產(chǎn)生的附加軸向推力,是整個(gè)軸系的轉(zhuǎn)子相對(duì)死點(diǎn)。另外,機(jī)組汽缸共設(shè)有3個(gè)膨脹絕對(duì)死點(diǎn),高、中壓缸膨脹絕對(duì)死點(diǎn)位于中、低壓缸之間軸承箱體內(nèi),低壓缸膨脹絕對(duì)死點(diǎn)位于低壓缸中心點(diǎn)向機(jī)頭側(cè)過(guò)一點(diǎn)距離的位置上。絕對(duì)死點(diǎn)處的橫鍵限制汽缸的軸向位移;同時(shí),在前軸承箱及2個(gè)低壓缸的縱向中心線前后設(shè)有縱向鍵,引導(dǎo)汽缸沿軸向自由膨脹從而限制橫向跑偏。
高壓缸脹差(HP-DE)的測(cè)量盤(pán)即為前軸承箱體內(nèi)的測(cè)速齒盤(pán),在高、中壓缸膨脹的共同作用下,高壓脹差探頭會(huì)隨著軸承箱體位移,位移量為中壓缸膨脹量和高壓缸膨脹量之和,而被測(cè)面即測(cè)速盤(pán)也會(huì)隨轉(zhuǎn)子相對(duì)死點(diǎn)位移,位移量為中壓缸膨脹量和高壓轉(zhuǎn)子膨脹量之和,探頭位移量與被測(cè)面位移量的差值即為高壓缸脹差,所以,高壓脹差真實(shí)反映了高壓缸缸體膨脹量與高壓轉(zhuǎn)子膨脹量的相對(duì)差值,一般為-7.8~14.0 mm。
中壓缸脹差(IP-DE)測(cè)量盤(pán)位于中、低壓缸之間靠機(jī)頭側(cè),測(cè)量探頭位于高中壓缸的死點(diǎn)上。如圖1所示,在中壓缸膨脹的影響下,帶動(dòng)推力軸承使轉(zhuǎn)子上的測(cè)量盤(pán)跟著中壓缸一起向機(jī)頭方向位移,使得與探頭之間的間隙變小。同樣,中壓轉(zhuǎn)子自身的受熱膨脹會(huì)使推力盤(pán)處的相對(duì)死點(diǎn)向電機(jī)側(cè)方向位移,使得測(cè)量盤(pán)也會(huì)向發(fā)電機(jī)側(cè)位移,導(dǎo)致測(cè)量盤(pán)與探頭之間的間隙變大,所以,中壓缸脹差測(cè)得的也是中壓轉(zhuǎn)子與中壓缸在膨脹量上的真實(shí)差值,一般為-7.7~10.6 mm。
低壓缸脹差(LP-DE)的測(cè)量盤(pán)位于B低壓缸和發(fā)電機(jī)之間,低壓缸脹差測(cè)量探頭隨著B(niǎo)低壓缸缸體以其中心附近的死點(diǎn)為起點(diǎn)進(jìn)行位移,而被測(cè)面則隨轉(zhuǎn)子以推力盤(pán)工作面處的軸系相對(duì)死點(diǎn)為起點(diǎn)進(jìn)行位移,其位移量等于A,B低壓轉(zhuǎn)子膨脹量加上中壓轉(zhuǎn)子膨脹量再減去中壓缸缸體膨脹量,所以低壓脹差測(cè)得的并不是真實(shí)的低壓缸和低壓轉(zhuǎn)子之間的膨脹差值,而是中壓脹差加上2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子與低壓B缸大半脹差之和,數(shù)值比較大,一般為-6.5~32.6 mm。
2016年10月,#3機(jī)組停運(yùn)3d后重新啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)前高壓缸脹差為-5.40 mm,中壓缸脹差為-4.30 mm,低壓缸脹差為-0.87 mm,調(diào)節(jié)級(jí)后內(nèi)壁金屬溫度為386 ℃,按狀態(tài)劃分標(biāo)準(zhǔn),汽輪機(jī)處于溫態(tài)。沖轉(zhuǎn)升速過(guò)程中出現(xiàn)了明顯的振動(dòng)異常情況,在約1 400 r/min轉(zhuǎn)速時(shí)#2Y軸振最高達(dá)到了198 μm,且只出現(xiàn)在#1,#2,#3軸承上,汽輪機(jī)被迫打閘停運(yùn)。
在汽輪機(jī)TDM系統(tǒng)調(diào)取振動(dòng)幅值最大的#2Y軸振的伯德分析圖(如圖2所示),發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)在升速至1 400 r/min左右時(shí),不僅#2Y軸振的幅值持續(xù)快速攀升,而且其振動(dòng)相位也同時(shí)出現(xiàn)了大幅突變,結(jié)合異常振動(dòng)只出現(xiàn)在#1,#2,#3軸承且#2軸承振幅最大的情況,可以判斷在汽輪機(jī)高壓缸靠近#2軸承的部位出現(xiàn)了動(dòng)靜碰磨。當(dāng)時(shí)高壓缸的脹差僅為-5.2 mm,雖然負(fù)向偏大,但距-7.3 mm的保護(hù)跳閘值仍有一定裕度,出現(xiàn)動(dòng)靜碰磨的原因待進(jìn)一步分析查證。
圖2 #2Y軸振的伯德分析圖
檢查發(fā)現(xiàn),此次機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,自汽輪機(jī)投軸封、抽真空開(kāi)始,各脹差測(cè)量值均出現(xiàn)了不同程度的負(fù)向增大,高壓缸脹差變化幅度最大,從-4.2 mm負(fù)向增大至-5.4 mm。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)此情況的根源在于汽輪機(jī)軸封溫度不匹配,此次啟動(dòng)前汽輪機(jī)只停運(yùn)了3 d,仍處于溫態(tài),調(diào)節(jié)級(jí)溫度高達(dá)390 ℃左右,而軸封投用的是輔汽汽源,溫度僅為260 ℃左右,巨大的溫差導(dǎo)致汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸封段受冷收縮,造成脹差負(fù)向增大。雖然測(cè)量值尚未達(dá)到高壓缸脹差保護(hù)定值(-7.8 mm),但由于這種脹差負(fù)向增大的原因是轉(zhuǎn)子軸封段局部受冷收縮,與轉(zhuǎn)子和缸體的整體膨脹或收縮導(dǎo)致的脹差變化對(duì)動(dòng)靜間隙的影響完全不同,根據(jù)表1的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子基本參數(shù)[2],結(jié)合圖1進(jìn)行分析折算如下。
D= [dL/(L1+L2)] [L2/(L1+L2)]=
[1.2×5 800/(406+508)]×
[508/(406+508)]=4.228 (mm) ,
式中:D為折算至轉(zhuǎn)子和缸體整體膨脹或收縮時(shí)的脹差變化值;d為轉(zhuǎn)子軸封段局部受冷收縮時(shí)產(chǎn)生的脹差變化值;L為高壓轉(zhuǎn)子支承內(nèi)跨距;L1為#1軸封段長(zhǎng)度;L2為#2軸封段長(zhǎng)度。
表1 轉(zhuǎn)子基本參數(shù)
由上述計(jì)算可見(jiàn),此時(shí)絕對(duì)值僅1.2 mm的負(fù)脹差變化大約相當(dāng)于轉(zhuǎn)子和缸體整體膨脹或收縮時(shí)的4.2 mm,折算累加至當(dāng)時(shí)的負(fù)脹差測(cè)量值則為-8.4 mm,已超出了高壓缸脹差保護(hù)-7.8 mm的定值,造成高壓缸靠近#2軸承的部位動(dòng)靜間隙過(guò)小,而在沖轉(zhuǎn)升速過(guò)程中轉(zhuǎn)子因“泊松效應(yīng)”進(jìn)一步收縮[3],導(dǎo)致動(dòng)靜間隙完全消失產(chǎn)生碰磨,汽輪機(jī)振動(dòng)異常被迫打閘。
明確問(wèn)題原因后,現(xiàn)場(chǎng)采用投入主蒸汽供軸封汽源的方式將軸封母管溫度由260 ℃逐漸提升至400 ℃左右,汽輪機(jī)經(jīng)過(guò)4 h的盤(pán)車(chē)后,高壓缸脹差由-5.1 mm逐漸回升至-3.8 mm,重新掛閘啟動(dòng),順利沖轉(zhuǎn)升速至3 000 r/min,機(jī)組成功啟動(dòng)并網(wǎng)。通過(guò)此次分析處理,總結(jié)制訂預(yù)防控制措施如下。
(1)機(jī)組溫?zé)釕B(tài)啟動(dòng)時(shí),不宜過(guò)早投入軸封,應(yīng)盡量提高軸封汽源溫度,避免軸封溫度與汽輪機(jī)金屬溫度不匹配造成轉(zhuǎn)子軸封段受冷收縮,進(jìn)而導(dǎo)致負(fù)脹差過(guò)大。
(2)汽輪機(jī)溫?zé)釕B(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,鍋爐點(diǎn)火后主蒸汽溫度達(dá)到350 ℃且過(guò)熱度達(dá)到100 ℃以上時(shí),適當(dāng)投入主蒸汽供軸封汽源進(jìn)行混溫,逐漸將軸封母管溫度提升至與高壓缸調(diào)節(jié)級(jí)內(nèi)壁金屬溫度相匹配。
(3)汽輪機(jī)溫?zé)釕B(tài)啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)前必須確認(rèn)高壓缸脹差>-4.8 mm、中壓缸脹差>-4.0 mm、低壓缸脹差>0 mm,否則應(yīng)在盡量保證軸封溫度匹配的情況下適當(dāng)延長(zhǎng)盤(pán)車(chē)時(shí)間,待受冷收縮的轉(zhuǎn)子軸封段預(yù)熱恢復(fù),從而使脹差逐漸回升至安全范圍。
通過(guò)此次異常事件的分析處理,對(duì)軸封溫度與脹差變化之間的特殊關(guān)系有了清晰準(zhǔn)確的推算論證,也對(duì)大型汽輪機(jī)的脹差控制有了更深刻的理解和認(rèn)識(shí),并提出了切實(shí)有效的解決控制措施,為機(jī)組啟動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),避免了類似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),可為同類機(jī)組的運(yùn)行提供參考。
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