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      600 MW“W”型火焰鍋爐垮灰滅火原因分析及防范措施

      2018-04-28 02:57:09代靜軼戴斌馬克聰
      綜合智慧能源 2018年3期
      關(guān)鍵詞:積灰吹灰結(jié)焦

      代靜軼,戴斌,馬克聰

      (云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司,云南 昭通 657204)

      0 引言

      云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司(以下簡稱鎮(zhèn)雄公司)采用兩臺HG1900/25.4-WM10型超臨界鍋爐。該鍋爐引進(jìn)斗巴布科克技術(shù),由哈爾濱鍋爐廠共同開發(fā)制造的 600 MW 超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐。該鍋爐為單爐膛,一次再熱,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),露天布置,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu)П型布置,“W”火焰鍋爐。

      機(jī)組投產(chǎn)后,兩臺鍋爐多次因水平煙道積灰垮灰而導(dǎo)致鍋爐滅火。為解決鍋爐運(yùn)行過程中垮灰熄火的問題,鎮(zhèn)雄公司從鍋爐運(yùn)行調(diào)整和設(shè)備改造兩方面開展了技術(shù)攻關(guān)工作。

      1 事故簡況

      2016 年11月21日,#1機(jī)組負(fù)荷500 MW,六臺磨煤機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)投入正常,機(jī)組各參數(shù)運(yùn)行正常。14:08 爐膛負(fù)壓異常,急劇變化,監(jiān)盤人員解除CCS運(yùn)行;14:09:24爐膛負(fù)壓波動到最大,至-1475 Pa(如圖1所示),#1機(jī)組MFT保護(hù)動作(首出原因:爐膛壓力低2值),運(yùn)行人員立即組織機(jī)組恢復(fù)處理;于14:50吹掃完畢,點(diǎn)火成功。

      2016年12月6日,#1機(jī)組負(fù)荷 420 MW,六臺磨煤機(jī)運(yùn)行,CCS投入正常,機(jī)組各參數(shù)運(yùn)行正常。01:28爐膛負(fù)壓異常,負(fù)壓急劇加大;01:28爐膛負(fù)壓波動到最大,至-1 563 Pa(如圖2所示),鍋爐MFT保護(hù)動作(動作首出:爐膛壓力低2值),#1機(jī)組與系統(tǒng)解列; 01:47吹掃完成重新點(diǎn)火;03:30機(jī)組負(fù)荷恢復(fù)至420 MW。

      2 滅火原因分析

      查閱#1鍋爐相關(guān)歷史參數(shù)、曲線、SOE記錄和鍋爐受熱面吹灰記錄,結(jié)合對入爐煤質(zhì)、吹灰器布置等方面進(jìn)行的分析,滅火原因如下:

      (1)#1機(jī)組長期高煤量運(yùn)行。#1機(jī)組自啟動后,負(fù)荷基本保持在500 MW左右,鍋爐給煤量265~280 t/h,鍋爐設(shè)計(jì)燃煤空干基灰分為20.55%。#1機(jī)組運(yùn)行期間及兩次鍋爐滅火前燃煤空干基灰分為33.23~34.97%,均大大超出設(shè)計(jì)值,即入爐煤質(zhì)灰分遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)煤種。

      (2)鍋爐水平煙道折焰角斜坡設(shè)計(jì)由兩段組成,前段傾角為35°,后段傾角為30°。斜坡的角度遠(yuǎn)小于飛灰的安息角(干飛灰安息角35°~45°),導(dǎo)致水平煙道易積灰(如圖3所示)。尤其在機(jī)組投產(chǎn)初期,水平煙道頻繁垮灰導(dǎo)致鍋爐熄火。2013年水平煙道加裝聲波吹灰器后,積灰現(xiàn)象得到一定緩解,但未徹底解決水平煙道的積灰問題(如圖4所示)。

      (3)由于折焰角的存在,爐膛出口折焰角下部的煙氣在該處發(fā)生急劇轉(zhuǎn)向,并在折焰角斜坡處形成回流區(qū)?;亓鲄^(qū)是造成折焰角斜坡積灰的重要原因,積灰程度與折焰角傾角有關(guān)[1]。

      (4)在灰槍吹灰過程中,鍋爐受熱面的左右兩側(cè)存在一定的死區(qū)(中間有約1.6 m寬的區(qū)域吹不到)。

      綜上所述,#1機(jī)組長期高負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行人員雖嚴(yán)格按照鍋爐吹灰管理相關(guān)制度對鍋爐受熱面進(jìn)行吹灰,但鑒于以上4點(diǎn)原因,折焰角斜坡易產(chǎn)生積灰,大量積灰易失穩(wěn)垮落,將鍋爐火焰直接撲滅,導(dǎo)致鍋爐MFT動作,機(jī)組解列。

      圖2 12月6日 #1鍋爐滅火歷史曲線

      圖3 加裝聲波吹灰器前折焰角積灰情況

      圖4 加裝聲波吹灰器后折焰角積灰情況

      3 防范措施

      3.1 短期防范措施[2]

      (1)將折焰角上斜面處,長伸縮式吹灰器的吹灰次數(shù)由原來的每日三次改為每日五次。

      (2)設(shè)備維護(hù)部門每10天,對鍋爐本體吹灰器(長吹、聲波吹灰)、管道、控制部分等進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)消除,確保吹灰器運(yùn)行正常。

      (3)兩機(jī)大負(fù)荷運(yùn)行期間,在調(diào)度負(fù)荷總指令為1 000 MW時(shí),#1機(jī)組負(fù)荷不得超過510 MW,#2機(jī)組負(fù)荷不得超過500 MW,以防積灰、結(jié)焦速度過快。

      (4)若#1機(jī)組負(fù)荷大于等于500 MW且連續(xù)運(yùn)行72小時(shí)以上,當(dāng)班值長應(yīng)申請調(diào)減負(fù)荷至400 MW以下運(yùn)行2小時(shí),以增加爐內(nèi)擾動,促使積灰、結(jié)焦掉落。

      (5)檢查聲波吹灰器安裝位置和出力情況。有出力不足的情況,應(yīng)立即進(jìn)行檢修、維護(hù),以保持聲波吹灰器運(yùn)行正常。

      (6)運(yùn)行人員摸索鍋爐高負(fù)荷防結(jié)焦調(diào)整方法,減輕鍋爐結(jié)焦。在水冷壁超溫可控的前提下,推薦采用爐膛兩側(cè)燃燒器低一次風(fēng)速運(yùn)行,適當(dāng)開大其對應(yīng)的二次風(fēng)量。

      (7)加強(qiáng)對機(jī)組非停技術(shù)預(yù)防措施的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn),做好機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行中鍋爐垮灰、垮焦的事故預(yù)想,提升應(yīng)急處理能力。

      (8)深刻吸取事故教訓(xùn),在機(jī)組運(yùn)行期間加強(qiáng)爐內(nèi)結(jié)焦的檢查和清理,探索調(diào)整鍋爐高負(fù)荷下防結(jié)焦的措施,減輕鍋爐結(jié)焦。在水冷壁超溫可控的前提下,采用爐膛兩側(cè)燃燒器低一次風(fēng)速運(yùn)行,適當(dāng)開大其對應(yīng)的二次風(fēng)量。

      3.2 技術(shù)改造措施

      加裝聲波吹灰器效果雖然比較明顯,但還未徹底根除水平煙道斜包墻中部區(qū)域積灰問題。增加蒸汽吹灰頻率也取得了一定效果但不明顯,且蒸汽吹灰頻次增加也加劇了受熱面的磨損,帶來新的安全隱患。針對長期使用偏離設(shè)計(jì)值的燃煤,產(chǎn)生積灰垮灰而導(dǎo)致鍋爐熄火的問題,經(jīng)過對比分析,決定在鍋爐水平煙道底部包墻加裝4只聲波吹灰器。

      改造初期只在水平煙道側(cè)墻加裝聲波吹灰器,聲波吹灰器到爐中心線的距離達(dá)13 m。由于鍋爐水平煙道寬度為26 m,聲波吹灰器吹灰有效距離(約8 m)無法覆蓋吹掃爐中心線區(qū)域的積灰,故采取在水平煙道內(nèi)部區(qū)域加裝的方案(如圖5所示)

      圖5 新加聲波吹灰器示意圖

      因鍋爐水平煙道高溫再熱器前屏入口區(qū)域的煙氣溫度為1033℃,出口為850℃,選擇使用材為310不銹鋼的聲波吹灰器,同時(shí)設(shè)置壓縮空氣冷卻氣源對其冷卻。該吹灰器可長時(shí)間在1 050℃以內(nèi)的環(huán)境下工作。

      4 結(jié)束語

      鍋爐垮灰滅火是火電廠運(yùn)行中較為嚴(yán)重的事故,會給發(fā)電企業(yè)造成重大損失。通過對鍋爐垮灰滅火進(jìn)行分析,采取運(yùn)行控制和技術(shù)改造相結(jié)合的防范措施,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性有了明顯改善,未再發(fā)生因燃用偏離設(shè)計(jì)煤種而產(chǎn)生的同類事故,值得同類機(jī)組借鑒。

      參考文獻(xiàn):

      [1]岑可法,周昊,池作和.大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)[M].中國電力出版社,2003.

      [2]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M].中國電力出版社,2007.

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