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      某335 MW機組啟動過程中燒瓦事故原因分析及處理

      2018-04-28 02:57:08邱化海李峰景豹
      綜合智慧能源 2018年3期
      關(guān)鍵詞:軸徑勵磁機軸瓦

      邱化海,李峰,景豹

      (華電章丘發(fā)電有限公司,濟南 250216)

      0 引言

      某電廠#4機組為335 MW亞臨界、反動式、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、具有一級調(diào)整抽汽的抽汽凝汽式供熱機組。勵磁機#7軸承軸瓦是勵磁機轉(zhuǎn)子的支撐瓦,為可傾瓦,勵磁機與汽輪機、發(fā)電機共同組成汽輪發(fā)電機組,整個轉(zhuǎn)子軸系共由7個支撐軸承和1個推力軸承組成[1],其中任何一個軸承出現(xiàn)問題,都必須停機處理。

      1 #7軸承軸瓦損壞事故經(jīng)過

      2017-05-06,#4機組轉(zhuǎn)入為期55 d的大修工作。2017-06-25 T 18:00,#4汽輪機沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速700 r/min時,#7軸承轉(zhuǎn)子X方向振動突升至69 μm,Y方向振動突升至158 μm,軸承金屬溫度49.0 ℃;汽輪機沖轉(zhuǎn)至2 040 r/min,振動開始迅速減小,#7軸承金屬溫度增加至94.4 ℃并快速上升,機組立即打閘,轉(zhuǎn)子惰走過程中軸承金屬溫度最高達到153.3 ℃,但此時振動達到最小值,X方向振動15 μm,Y方向振動14 μm;當(dāng)轉(zhuǎn)速降至880 r/min時,振動再次突升,X方向振動超過234 μm,Y方向振動超過229 μm,之后振動值隨轉(zhuǎn)速降低開始回落,如圖1所示。檢修人員連夜翻瓦緊急搶修,2017-06-26 T 08:00再次沖轉(zhuǎn),#4汽輪機沖轉(zhuǎn)至2 049 r/min,#7軸承溫度由58.0 ℃快速上升至最高136.0 ℃,機組緊急停運。查看#7軸承轉(zhuǎn)子X方向、Y方向振動及軸承金屬溫度曲線(如圖2所示),發(fā)現(xiàn)#7軸承損壞振動和溫度曲線與第1次沖轉(zhuǎn)事故曲線完全一致[2],機組再次進行#7軸承檢修,并邀請專家現(xiàn)場分析原因,保證機組順利開機。

      圖1 第1次啟動過程振動、溫度曲線(2017-06-25)

      圖2 第2次啟動過程振動、溫度曲線(2017-06-26)

      2 相關(guān)工作原理

      2.1 勵磁機軸承工作原理

      #4機組勵磁機采用可傾瓦軸承,軸瓦共由4塊可傾瓦組成,上下各2塊,每塊瓦占90°物理空間(如圖3所示),每塊瓦正面與大軸沿軸向呈線接觸,瓦的內(nèi)弧直徑略大于軸徑,其與軸接觸面兩側(cè)形成楔形間隙,潤滑油由供油口進入后,充斥在軸瓦內(nèi),并隨著勵磁機軸的高速旋轉(zhuǎn)被帶入軸與瓦塊的楔形間隙中形成楔形油膜??蓛A瓦在工作時可以隨轉(zhuǎn)速、載荷及軸承油溫的不同而自由擺動,自動調(diào)整到形成油楔的最佳位置。

      圖3 #7軸承原理示意

      2.2 軸瓦潤滑原理

      汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子的全部重量通過軸頸支承在表面澆鑄合金的軸瓦上,并作高速旋轉(zhuǎn),而軸瓦未被磨損或毀壞,這主要依靠軸頸與軸瓦之間產(chǎn)生的油膜。汽輪機軸徑和可傾瓦塊接觸面充滿了潤滑油,當(dāng)兩者做相對運動時,接觸面油楔中的油就被擠壓向里,此時油楔中的油產(chǎn)生反作用力,將軸徑微微抬高,于是在軸徑和可傾瓦塊接觸面的油楔中便建立了油膜。軸徑在油膜上高速滑動,軸徑和可傾瓦塊實際上并沒有接觸,兩者也就不會產(chǎn)生摩擦現(xiàn)象,其中只會存在軸徑和潤滑油的液體摩擦、可傾瓦塊和潤滑油的液體摩擦,這種液體摩擦摩擦因數(shù)μ很小,即油膜上的摩擦力很小,油膜起到了潤滑作用[3]。

      油膜形成必須具備下列3個條件: (1)必須具備楔形腔室;(2)楔形腔室必須充滿黏性液體; (3)構(gòu)成楔形腔室的兩個面必須光潔并作相對運動。

      3 問題分析

      汽輪機軸瓦溫度高造成軸瓦損壞有很多原因,總結(jié)起來可分為四大類:一是軸瓦的載荷過大,導(dǎo)致溫度升高;二是斷油;三是軸瓦中心與轉(zhuǎn)子中心不對中;四是潤滑油膜未建立。本文從以上幾點出發(fā)分析#7軸瓦損壞的原因。

      3.1 軸瓦載荷過大導(dǎo)致溫度升高

      解體檢查發(fā)現(xiàn),#7軸承軸瓦4塊可傾瓦鎢金均出現(xiàn)大面積融化,每塊可傾瓦均被擠趕出一層厚厚的鎢金,軸頸出現(xiàn)劃痕(如圖4所示)。這種情況絕對不是#7軸承軸瓦載荷大引起的:(1)載荷大使溫度升高并不會導(dǎo)致軸瓦振動劇烈波動且出現(xiàn)兩次峰值;(2)根據(jù)潤滑油原理,載荷過大會使油膜厚度減薄,它造成的摩擦是單面或者單側(cè)的,即物理空間會出現(xiàn)小于180°的鎢金磨損,不會出現(xiàn)360°物理空間上的鎢金損壞;(3)本機組勵磁機#7軸承軸徑直徑228 mm、長2 103 mm,無負荷匹配,#7軸承軸瓦本身不需要承載巨大的載荷,它主要起到支撐和固定作用。所以,此項原因排除。

      圖4 #7軸瓦鎢金損壞情況

      3.2 斷油

      潤滑油不僅是建立油膜的工作介質(zhì),更是軸瓦的冷卻介質(zhì),如果軸瓦供油量不足,將會導(dǎo)致瓦塊溫度升高,而且長期在缺油狀態(tài)下運行還會加大瓦塊磨損。但檢查發(fā)現(xiàn),軸承進油溫度穩(wěn)定在41.0 ℃,潤滑油壓為0.19 MPa;通過回油量窺視鏡觀察,其回油量大,回油暢通,潤滑油系統(tǒng)工作正常。所以,此項原因排除。

      3.3 軸瓦與轉(zhuǎn)子中心不對中

      檢查大修檢修記錄發(fā)現(xiàn),該機組檢修軸系安裝符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),軸瓦中心與轉(zhuǎn)子中心符合檢修標(biāo)準(zhǔn)。所以,此項原因排除。

      3.4 油膜未建立

      根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),要求發(fā)電機與勵磁機對輪存在0.08~0.13 mm的下張口,已知勵磁機對輪直徑495 mm,#7軸承軸徑長2 103 mm,取下張口為0.10 mm,根據(jù)相似三角形原理計算得出軸瓦存在0.42 mm的抬量才能滿足對輪下張口要求。2015年處理#7軸承軸子振動大問題的過程中,將#7軸承軸瓦上抬了0.20 mm,本次機組檢修對#7軸承軸瓦再次上抬0.25 mm,以滿足下張口的設(shè)計要求。但在大修過程中,汽輪機、發(fā)電機整個軸系均進行了調(diào)整,#7軸承軸瓦基座也進行了清理,再加上軸徑本身存在一定的下沉量,2015年對#7軸承軸瓦0.20 mm的抬量已被這些因素抵消,整個#7軸承軸瓦的實際抬量只有0.25 mm,根據(jù)相似三角形公式計算得出勵磁機對輪實際僅有0.06 mm的下張口,不符合設(shè)計要求。此時,軸徑和軸瓦接觸肯定不好,軸徑存在懸空狀態(tài),在油溫一定的情況下,根據(jù)油膜形成的3個條件可知,#7軸承軸瓦油膜沒有建立,此原因成立。

      4 處理措施

      (1)對#7軸承軸瓦進、回油管道再次進行檢查清理,擴大進油節(jié)流口,用以加大軸瓦潤滑油進油量,滿足潤滑要求。

      (2)重新調(diào)整軸瓦頂隙為0.25~0.30 mm,符合檢修標(biāo)準(zhǔn)。

      (3)第1次檢修:首先對#7軸承軸徑進行晃度測量(如圖5所示),測量結(jié)果為0 mm,滿足檢修要求。對4塊可傾瓦進行刮瓦研磨,使用紅丹粉進行檢查,軸瓦接觸面積達到質(zhì)量要求(每平方厘米不少于3點接觸),總計研刮厚度0.15 mm(如圖6所示),調(diào)整瓦塊緊力0.03 mm,頂隙0.30 mm,對軸承座添加0.30 mm墊片,#7軸承軸瓦實際上抬0.15 mm。通過調(diào)整每塊可傾瓦后調(diào)節(jié)螺釘,保證軸瓦鎢金與軸徑接觸面積大于80%。

      圖5 軸徑晃度測量

      圖6 刮瓦

      第2次檢修:首先對#7軸承軸徑進行晃度測量,測量結(jié)果0.01 mm,滿足檢修要求。再次對瓦進行刮瓦,并進行研磨并達到研磨要求,總計研刮厚度0.15 mm,緊力0.03 mm,頂隙0.30 mm,通過2次刮瓦研磨,瓦面鎢金去除0.30 mm,此時軸瓦抬量實際已經(jīng)恢復(fù)至第1次開機時的狀態(tài),即第1次加裝0.30 mm墊片形成的抬量被磨損的鎢金完全抵消。此時將#7軸承座整體抬高0.50 mm,通過調(diào)整每塊可傾瓦后調(diào)節(jié)螺釘,保證軸瓦鎢金與軸徑接觸面積大于80%[4]。

      5 檢修效果

      經(jīng)過再次檢修,#4汽輪機于2017-06-27 T 01:00再次進行沖轉(zhuǎn),在600 r/min和2 040 r/min時,#7軸承轉(zhuǎn)子X方向振動44 μm,Y方向振動60 μm,軸瓦金屬溫度維持在50 ℃左右,汽輪機運行正常,機組順利并網(wǎng),#4汽輪發(fā)電機勵磁機#7軸承檢修完畢,各軸瓦振動均達到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。

      6 結(jié)論

      軸瓦與軸頸接觸不良,致使二者間隙過大,軸徑可看作是懸空狀態(tài),軸徑的力不能由軸瓦接收,油膜亦不能建立,軸徑在軸瓦上劇烈甩動,導(dǎo)致軸瓦和軸徑相互碰磨,軸瓦溫度異常升高導(dǎo)致軸瓦燒毀。檢修人員必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行檢修,同時提高檢修質(zhì)量,實現(xiàn)機組安全檢修、精益檢修。

      參考文獻:

      [1]上海汽輪機廠.C312/305-16.67/0.5/538/538抽汽式汽輪機說明書[Z].

      [2]國家能源局.防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求[Z].2014.

      [3]盛偉,肖增弘.電廠熱力設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2007.

      [4]華電章丘發(fā)電有限公司.汽輪機設(shè)備檢修工藝規(guī)程[Z].

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