張鵬程
摘 要:某火力發(fā)電廠的汽輪機組的1#低壓轉子部分,第四級葉片發(fā)生了斷裂。為了查明葉片斷裂的原因,分別選取斷裂葉片、有裂紋葉片和無裂紋葉片進行了外觀檢查、化學成分分析、力學性能分析,并對材料的微觀結構進行了顯微鏡照相和X射線能譜分析。經(jīng)過縝密的分析和推論,發(fā)現(xiàn)這次事故的主要原因是葉片的鍛造質量不佳,回火溫度較低,使得葉片的耐腐蝕能力下降明顯。在循環(huán)交變應力和腐蝕介質的共同作用下導致葉片裂紋擴展直到斷裂。
關鍵詞:汽輪機;轉子;葉片;材料
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.068
0 引言
哈爾濱某火電廠的2# 機組在運轉過程中振動突然增大,打開機組外殼檢查發(fā)現(xiàn)1#低壓轉子第四級葉片發(fā)生斷裂1片、發(fā)生開裂8片,機側次末級葉片開裂2片;低壓轉子第四級葉片斷裂2片、開裂10片。這套機組是360 MW亞臨界燃煤發(fā)電機組,其中的汽輪機低壓缸內(nèi)部的轉子葉片是由2Cr13馬氏體不銹鋼制備,可在200℃下使用。葉輪的理論轉速3000 r/min, 改機組累計運行了65000 h。汽輪機的葉片是機組內(nèi)部最重要的運動部件之一,對安全生產(chǎn)極為重要,為了延長機組的壽命,作者所在班組對葉片的斷裂原因進行了調查。
1 葉片材料分析
1.1 外觀檢查
分別選取第四級斷裂葉片1片(-1#)、開裂葉片3片(分別是-3#、-66#、-72#),次末級開裂葉片1片(+17#)、無裂紋低壓第四級葉片11片(分別是-6#、-40#、-71#、-72#、-73#、-75#、-78#、-134#、-136#、-155#)進行實驗分析。經(jīng)過觀察,開裂葉片的裂紋處都出現(xiàn)在出汽邊;裂紋前段平直;葉片的根部都出現(xiàn)了60 mm左右范圍都有裂紋。從圖1的照片顯示,斷裂的葉片幾乎斷語近葉片的根部。裂紋的開始區(qū)位于發(fā)現(xiàn)在出汽邊,從出汽邊向進汽邊的方向延伸,斷口區(qū)斷面比較平整,沉積物多;中區(qū)能發(fā)現(xiàn)很多疲勞條紋,后區(qū)斷口起伏較大,斷區(qū)面積占葉片面積約有30%。
1.2 化學成分分析
為了分析葉片斷裂部分的化學成分,從低壓第四級-3#開裂葉片提取材料,進行了化學分析,主要元素指標如表1所示。
經(jīng)過國標對比可知,開裂葉片的碳元素處于國標范圍的中間數(shù)值范圍以外,其余的元素濃度都小于標準數(shù)值。
1.3 力學性能分析
為了進一步確定材料的力學性能,分別選取三片開裂葉片和三片未開裂的葉片,取樣后進行力學性能分析實驗。利用液壓伺服試驗機進行上,按照國標GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸實驗方法》進行室溫拉伸實驗,并參照GB/T 231.1-2002 《金屬布氏硬度實驗》進行硬度實驗。實驗結果如表2所示。
由表2 的數(shù)據(jù)可知,從了-155#樣品以外,其余的樣品的抗拉強度都偏高,并且開裂的樣品明顯高于未開裂的樣品。
2 結論
(1)葉片鍛造質量不佳是主要原因之一?;鼗饻囟绕蛯е氯~片的抗拉強度、硬度數(shù)值偏高,耐腐蝕能力下降明顯。
(2)葉片出汽邊的腐蝕坑點位葉片的疲勞裂紋源,受到循環(huán)交變應力和腐蝕介質的共同作用是葉片裂紋擴大直到發(fā)生斷裂。
參考文獻:
[1]杭州工業(yè)汽輪機研究所.工業(yè)汽輪機文集[R].杭州:杭州汽輪機廠技術情報室,1987.